王慧軍
(山西焦煤西山煤電集團(tuán)公司鎮(zhèn)城底礦,山西 太原 030203)
本文依托山西西山煤電鎮(zhèn)城底礦的綜合工作面22618 工作面,對(duì)其液壓支架的快速拆除技術(shù)進(jìn)行探討,目的是為了得到一套較為成熟的施工工藝,可為本礦井類似工程提供借鑒和參考。
山西西山煤電鎮(zhèn)城底礦22618 工作面長175 m,平均煤厚4.3 m,現(xiàn)平均割煤高度4.2 m。采煤機(jī)型號(hào)MG400/920-GWD,液壓支架型號(hào)ZY5600-21/46,工作面運(yùn)輸機(jī)型號(hào)SGZ-800/800。兩巷頂板原支護(hù)形式采用“錨桿+錨索+鋼筋網(wǎng)”聯(lián)合支護(hù),軌道順槽、皮帶順槽超前維護(hù),使用單體支柱進(jìn)行支護(hù)。22618工作面示意圖如圖1 所示。
該礦區(qū)原施工方式如圖2 所示。該施工工藝下所需要耗費(fèi)的時(shí)間為:巷道鋪網(wǎng)需耗時(shí)3 d,3.6 m寬的回撤通道施工需耗時(shí)3 d,拆除回撤系列車(運(yùn)輸距離1200 m)需耗時(shí)5 個(gè)班,拆除運(yùn)輸機(jī)中部需耗時(shí)4 個(gè)班,托運(yùn)機(jī)尾需耗時(shí)0.5 個(gè)班,拆除支架38 臺(tái)需耗時(shí)8 個(gè)班,對(duì)機(jī)尾接線需耗時(shí)2 個(gè)班,進(jìn)系列車接線試運(yùn)轉(zhuǎn)完善超前支護(hù)需耗時(shí)7 個(gè)班。共耗時(shí)約15 d。
圖1 22618 工作面示意圖
圖2 原施工方式
該礦井的22618 工作面為避免在22620 工作面采空區(qū)出現(xiàn)瓦斯涌入的情況,原方案采取縮短工作面布置加大煤柱方式,工作面將縮短拆除支架38臺(tái)。但該方案實(shí)施后,圍巖破碎,頂板對(duì)回撤通道頂板的支護(hù)產(chǎn)生較大的影響,并伴隨區(qū)域內(nèi)縮短段、預(yù)留段的瓦斯積聚,回撤設(shè)備運(yùn)輸線路與系列車布置位置可能互相干擾,系列車重新布置和機(jī)電設(shè)備如何實(shí)現(xiàn)快速對(duì)接等一系列問題,這些問題也將成為工作面快速縮短過程中需要著重關(guān)注的地方。
針對(duì)22618 工作面的快速縮短工作面巷道瓦斯、頂板、運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵問題,設(shè)計(jì)了合理的工作安排,并提出更加科學(xué)的施工工藝,以完成快速縮短的施工要求。綜采工作面的縮短工程施工示意圖如圖3所示,煤礦工作面液壓支架快速拆除后的維護(hù)示意圖如圖4 所示。
圖3 綜采工作面的縮短工程施工示意圖
圖4 液壓支架快速拆除后的維護(hù)示意圖
由于原施工工藝耗時(shí)較長,考慮煤礦開采的高效性,故需制定新的施工辦法縮短施工周期。對(duì)原施工工藝優(yōu)化后新制定的施工方式如圖5 所示。該施工工藝下所需要耗費(fèi)的時(shí)間為:前期加強(qiáng)平巷支護(hù)需耗時(shí)2 個(gè)班;針對(duì)縮短距離段8 m 鋪網(wǎng)上木頭直至貫通縮短段的鋪網(wǎng)需要?jiǎng)澐譃?3 刀,每班3 刀,需耗時(shí)3 d;回撤平巷支護(hù)需耗時(shí)1 個(gè)班;拆除機(jī)尾電纜并且移動(dòng)系列車至軌道順槽需耗時(shí)1.5 個(gè)班;拆除縮短段運(yùn)輸機(jī)38 節(jié)需耗時(shí)4 個(gè)班;拖運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾及過渡槽至86#架需耗時(shí)0.5 個(gè)班;拆除支架38 臺(tái)同時(shí)對(duì)接機(jī)尾需耗時(shí)8 個(gè)班。共耗時(shí)約8 d。
圖5 優(yōu)化后新制定的施工方式
(1)改善了地下礦區(qū)巷道里面的通風(fēng)方式,使巷道實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)壓通風(fēng),這樣就能在工作面液壓支架拆除過程中保證對(duì)瓦斯的控制。
(2)針對(duì)巷道的破碎頂板進(jìn)行有效支護(hù),這樣可保障縮短工程施工的安全進(jìn)行。
(3)新施工工藝可減少系列車的拆除、移出以及回撤通道施工等工序,實(shí)現(xiàn)對(duì)接調(diào)試與支架拆除平行作業(yè),這樣一來就可大大縮短工期。并且,通過對(duì)優(yōu)化后的施工工藝分析后發(fā)現(xiàn),改進(jìn)后的工藝施工所需要的技術(shù)門檻較低,其施工方式也較為簡便,減少施工工序,降低工人的勞動(dòng)量,市場(chǎng)推廣效果好。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,原施工工藝下工作面日均產(chǎn)煤2500 t,人工費(fèi)用每個(gè)工人每天360 元,該礦區(qū)每天出勤的工人按照80 人計(jì)算,原有的施工工藝與優(yōu)化后的施工工藝時(shí)間及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的對(duì)比如表1 所示。經(jīng)過22618 縮短段技術(shù)實(shí)踐總結(jié)改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了工作面快速縮短,緩解了礦井生產(chǎn)銜接,實(shí)現(xiàn)破碎頂板支護(hù)、全風(fēng)壓通風(fēng)、快速拆除、快速對(duì)接的生產(chǎn)目標(biāo)。并且通過新老施工工藝的對(duì)比后,由表1 可知,優(yōu)化后的施工工藝比原施工工藝節(jié)約時(shí)間7 d,節(jié)約人工560 人,節(jié)約人工費(fèi)用20.16 萬元,提高煤炭產(chǎn)量1.75 萬t。
(1)通過對(duì)比原有的施工工藝與優(yōu)化后的施工工藝,從施工時(shí)間、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益層面分析,新施工工藝在22618 縮短段的技術(shù)實(shí)踐較原施工工藝實(shí)現(xiàn)了工作面施工時(shí)間的快速縮短,緩解了礦井生產(chǎn)銜接,實(shí)現(xiàn)破碎頂板支護(hù)、全風(fēng)壓通風(fēng)、快速拆除、快速對(duì)接的生產(chǎn)目標(biāo)。
表1 原有施工工藝與優(yōu)化后施工工藝的對(duì)比
(2)優(yōu)化后的施工工藝比原施工工藝節(jié)約時(shí)間7 d,節(jié)約人工560 人,節(jié)約人工費(fèi)用20.16 萬元,提高煤炭產(chǎn)量1.75 萬t。無論是從安全施工、高效施工以及經(jīng)濟(jì)成本方面,本文所研究的新施工工藝都是具有極大優(yōu)勢(shì)的,可為類似工程提供借鑒,具有實(shí)際的工程價(jià)值。