鞏偉偉
(晉能集團陽泉公司上社煤礦,山西 盂縣 045100)
15310 回采工作面是上社煤礦15#煤層的第七個回采工作面。15310 工作面地表位于山坡、丘陵地帶,該工作面垂深為250~265 m,上覆9#煤采空區(qū),垂直間距約60 m,可采面積為99 663 m2,所采煤層的平均厚度達到了5 m,煤層傾角6~12°。其中服務于15310 工作面的進、回風順槽走向長度均為510 m,有效走向長度為478 m,工作面的傾向長度為208.5 m。15#煤層的直接頂為深灰色石灰?guī)r并夾有2~3 層灰黑色泥巖,厚度約為12.3 m,直接頂下部有時有0.5 m 厚灰色砂質泥巖;老頂以細粒砂巖、石英為主,性硬,不易冒落,厚度10.8 m;直接底則為黑色粉砂巖,厚度約為8.4 m。在回采期間工作面以及回風巷中的瓦斯?jié)舛容^大,報警器時常發(fā)出警報,給礦井的生產(chǎn)帶來嚴峻的安全隱患。
掌握所采煤層的物理力學性質對于降低工作面瓦斯?jié)舛染哂兄匾饬x[1-3],故在工作面煤壁前方打鉆取芯,為了避免所取煤芯因采動影響而造成損壞,對煤壁的取芯深度累計達到了18 m。經(jīng)實驗室物理力學測試結果顯示所采煤芯外觀均呈黑~灰黑色,具金剛光澤或玻璃光澤,參差狀斷口或貝殼狀斷口。煤巖組分多以亮煤為主,暗煤次之,夾有鏡煤條帶和少量絲炭,強度偏低,抗壓強度僅為11.2 MPa,抗拉強度為2.4 MPa,煤層內(nèi)部微小裂隙發(fā)育,透氣性較好。該煤層蘊含有豐富的瓦斯,在采動影響下煤層中瓦斯易通過內(nèi)部裂隙向工作面涌入[4]。
上社煤礦為高瓦斯礦井,15310 綜采面絕對瓦斯涌出量36.82 m3/min。其中本煤層涌出15.46 m3/min,鄰近層絕對瓦斯涌出量為13.24 m3/min,工作面采空區(qū)絕對瓦斯涌出量為8.12 m3/min。
15310 綜采工作面采用“U”型通風方式,其中進風順槽作為運輸順槽和進風巷,回風順槽作為回風巷?;夭晒ぷ髅鎸嵭型咚钩榉疟匾缘呐袛鄻藴适牵夯夭晒ぷ髅娴慕^對瓦斯涌出量大于工作面通風所允許風排的瓦斯涌出量,即回采工作面允許通過風量小于稀釋瓦斯所需風量,亦即有下式成立時,瓦斯抽放才是必要的。
式中:Q0為回采工作面允許通過的最大風量,根據(jù)礦井通風系統(tǒng),15310 綜采工作面最大配風量2230 m3/min;q采為回采工作面絕對瓦斯涌出量,36.82 m3/min;K 為瓦斯涌出不均衡系數(shù),K=1.2;C 為允許的回采工作面瓦斯?jié)舛龋夭晒ぷ髅鍯 ≤1%。
風排瓦斯能力如表1 所示。
表1 風排瓦斯能力表
從表1 中可以看出,15310 工作面通風無法風排工作面瓦斯涌出量,應采取瓦斯抽采措施,建立瓦斯抽采系統(tǒng)。
(1)15310 工作面所采煤層瓦斯含量比較高,內(nèi)部裂隙發(fā)育且強度偏低,在采動影響下,工作面煤壁以及頂板煤層易發(fā)生破碎,這為本煤層內(nèi)的瓦斯大量涌出創(chuàng)造了條件。
(2)所采工作面瓦斯不僅來源于本煤層,鄰近層以及采空區(qū)內(nèi)的瓦斯也會向工作面內(nèi)涌入。
(3)工作面允許通過風量小于稀釋瓦斯所需風量,這也是造成15310 工作面瓦斯?jié)舛容^大的原因。
15310 工作面瓦斯?jié)舛容^大,現(xiàn)制定如下治理措施對其進行治理。
(1)對工作面未采煤層瓦斯進行預抽采是降低煤層瓦斯含量的有效手段。15310 工作面煤層平均厚度約5.0 m,工作面長度為208.5 m,設計考慮工作面相對較長,單側鉆孔成孔率較小,施工難度較大,故采用進、回風順槽平行鉆孔布置方式從進、回風順槽停采線開始往里每1.5 m 布置1 個孔,直到距切巷5 m 處停止布置。在進回風順槽各布置鉆孔316 個,計算鉆孔共布置632 個。單個鉆孔長度為110 m,其有效長度為98 m,鉆孔距底板垂直距離為1.5 m,孔徑為120 mm。鉆孔布置設計圖如圖1 所示。
圖1 鉆孔布置設計圖
(2)15310 工作面上覆9#煤采空區(qū),垂直間距約60 m。9#煤層采空區(qū)內(nèi)的瓦斯會通過15310 工作面頂板的裂隙帶以及垮落帶涌入15310 工作面,因此鄰近層瓦斯的治理對降低所采工作面的瓦斯?jié)舛染哂兄匾饬x。本著在保證抽采達標的前提下,盡量減少礦井投資,利用現(xiàn)有巷道進行抽采的設計原則,設計在15310 工作面西鄰15312 進風順槽布置大直徑高低位鉆孔對15 號煤層鄰近層進行抽采。布置鉆孔時應避開垮落帶,伸入裂隙帶。15310 工作面采高為5.0 m,按中硬頂板計算垮落帶高度H垮落帶=16.7 m,裂隙帶H裂隙帶=54.7 m。據(jù)礦井以往的實踐經(jīng)驗,上鄰近層的高位鉆孔布置在h=46 m(采高的9.2倍)位置,低位鉆孔布置在h=22 m(采高的4.4 倍)位置,抽采效果較好。其中高位鉆孔長64 mm,傾角48°,鉆孔直徑為Φ200 mm,伸入15310 煤柱約26.6 m;低位鉆孔孔深38 m,傾角39°,伸入15310 煤柱約15 m。鉆孔布置計算圖如圖2 所示。
圖2 鄰近層鉆孔計算簡圖
為保證初采期間瓦斯抽采效果,設計在切眼往外方向5 m 處開始每隔10 m 在15312 進風順槽布置高低位抽采鉆孔,共布置22 組;然后每隔20 m布置到停采線前5 m 處,共布置14 組。高低位鉆孔共布置36 組,如遇特殊地段,鉆孔的位置可合理的進行局部調(diào)整。
(3)15310 回風順槽與15312 進風順槽每隔50 m 設一個聯(lián)絡巷,整條順槽共設置5 個聯(lián)絡巷,在每個聯(lián)絡巷15312 進風順槽端密閉墻上預埋一趟Φ800 mm 抽采管,并在每個聯(lián)絡巷處預留Φ800 mm 三通。待綜采工作面回采時,聯(lián)絡巷閉墻上預埋的Φ800 mm 抽采管通過絕緣段與預留的Φ800 mm 三通連接,使用專抽采空區(qū)的抽采泵對采空區(qū)內(nèi)的瓦斯進行抽采作業(yè)。圖3 為采空區(qū)埋管抽采方法布置示意圖,圖4 為埋管抽采方法剖面示意圖。
圖3 埋管抽采方法布置示意圖(專用排瓦斯巷為15312進風順槽)
對工作面瓦斯?jié)舛冗M行了為期30 d 的現(xiàn)場監(jiān)測?,F(xiàn)場監(jiān)測結果表明,工作面瓦斯日平均濃度由原來的0.88%下降至0.12%,回風巷瓦斯?jié)舛扔稍瓉淼?.94%下降至0.16%。工作面瓦斯?jié)舛容^大的現(xiàn)象得到了有效控制。同時該治理效果不需要對現(xiàn)有的回采巷道布置做出調(diào)整,僅需要在原巷道布置的基礎上打鉆、埋管即可,有效地減少了礦方的工程量,節(jié)約了對瓦斯治理的資金投入,工作人員的施工環(huán)境也較為安全。
針對15310 工作面瓦斯?jié)舛容^高的原因,本文提出了相應的治理措施。經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)測結果表明,該治理措施對瓦斯?jié)舛鹊闹卫硇Ч@著,且易于實施,能夠有效減少工程量。