李界潮
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司伯方煤礦分公司,山西 高平 048400)
褶皺構(gòu)造破壞煤巖體的強(qiáng)度和連續(xù)性,疊加殘余構(gòu)造應(yīng)力,對(duì)煤礦安全生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響[1-4]。蘭花集團(tuán)伯方煤礦工作面回采通過(guò)褶皺構(gòu)造時(shí),以往對(duì)其的處理方法是在揭露褶皺構(gòu)造前,或工作面出現(xiàn)片幫、冒頂情況時(shí)停止生產(chǎn),采用化學(xué)漿液進(jìn)行注漿加固。但工作面停產(chǎn)容易造成應(yīng)力集中,對(duì)工作面煤巖體產(chǎn)生更大的破壞,且化學(xué)漿液成本較高,每年的注漿加固費(fèi)用近5000 萬(wàn)元,影響礦井效益。針對(duì)這種情況,以3302 工作面為工程基礎(chǔ),對(duì)工作面內(nèi)的褶皺構(gòu)造進(jìn)行了新型無(wú)機(jī)材料注漿加固技術(shù)試驗(yàn)研究,以期減少注漿加固費(fèi)用,并確保工作面安全回采。
3302 工作面為走向長(zhǎng)壁回采工作面,綜采放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板,走向長(zhǎng)度為1800 m,傾斜長(zhǎng)度195 m,煤層埋深327~400 m,工作面煤厚6 m 左右。在回采放頂過(guò)程中,工作面和兩順槽壓力顯現(xiàn)十分明顯,疊加褶皺構(gòu)造較發(fā)育,致使工作面片幫、冒頂現(xiàn)象非常普遍,最嚴(yán)重時(shí)工作面月進(jìn)尺不足30 m。在采用化學(xué)漿液對(duì)其進(jìn)行注漿改造時(shí),單月消耗注漿材料超過(guò)250 t,注漿費(fèi)用超過(guò)500 萬(wàn)元。
利用化學(xué)漿液對(duì)煤壁和頂板進(jìn)行注漿加固的缺陷是化學(xué)漿液的凝固速度過(guò)快,導(dǎo)致擴(kuò)散半徑較小,必須在工作面回采揭露或接近褶皺構(gòu)造時(shí)進(jìn)行,更適合應(yīng)急處理,無(wú)法作為預(yù)防措施。且化學(xué)漿液只能淺孔注漿,需要在工作面內(nèi)開展,注漿時(shí)要停止工作面回采,而工作面一旦停產(chǎn),其煤壁和頂板受到超前支承應(yīng)力的長(zhǎng)時(shí)作用會(huì)進(jìn)一步發(fā)生變形,增加破壞范圍,使工作面煤體片幫、冒頂情況更加嚴(yán)重,導(dǎo)致注漿量增加,產(chǎn)生惡性循環(huán)。
基于此,對(duì)破碎區(qū)域應(yīng)進(jìn)行提前預(yù)防,在上下巷內(nèi)對(duì)褶皺構(gòu)造進(jìn)行超前注漿加固,以提高褶皺影響帶內(nèi)煤巖體的強(qiáng)度和完整性,提高其承載能力,盡量避免工作面停產(chǎn),并減少化學(xué)漿液用量。
該技術(shù)的關(guān)鍵在于材料選擇,此前經(jīng)常使用的普通水泥漿液和化學(xué)漿液均有一定局限性。普通水泥漿液細(xì)度不夠,擴(kuò)散效果較差,漏漿時(shí)難以封堵,且凝固速度和強(qiáng)度無(wú)法滿足需要;化學(xué)漿液擴(kuò)散半徑小,成本高,無(wú)法滿足深孔注漿要求。
根據(jù)掘進(jìn)揭露和物探成果,在3302 工作面切眼向外545~585 m 范圍內(nèi),存在一向斜構(gòu)造,走向長(zhǎng)度40 m,傾向影響長(zhǎng)度約55 m。3302 工作面進(jìn)風(fēng)巷沿頂掘進(jìn)通過(guò)向斜構(gòu)造期間,為減少巷道傾角,決定破頂掘進(jìn),增加底煤厚度。巷道掘進(jìn)為半煤巖或全巖,進(jìn)風(fēng)巷煤巖體較為破碎。本次試驗(yàn)范圍如圖1 所示。
圖1 試驗(yàn)區(qū)域煤層賦存示意圖
在工作面通過(guò)構(gòu)造的40 m區(qū)域內(nèi)(545~585 m),按照10 m 間距分別選擇4 個(gè)關(guān)鍵位置,從進(jìn)風(fēng)巷向煤體內(nèi)部進(jìn)行鉆探,并根據(jù)鉆探成果繪制煤層傾向剖面圖。在剖面圖上確定支架在煤層內(nèi)的布置形式,設(shè)計(jì)支架的高度范圍,并以此為依據(jù)布置注漿鉆孔。
注漿鉆孔的布置原則:對(duì)進(jìn)風(fēng)巷煤層及巷道頂板的觀察可知,工作面煤質(zhì)較硬,但泥巖頂板比較破碎,所以本次主要加固泥巖頂板。注漿鉆孔要布置在破碎泥巖頂板或接近泥巖頂板的支架以上2 m左右位置,高度范圍上方2 m 層位。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)可知,鉆孔注漿擴(kuò)散半徑約為3 m。4個(gè)關(guān)鍵位置傾向剖面和鉆孔設(shè)計(jì)示意圖如圖2 所示。
圖2 4 個(gè)關(guān)鍵位置剖面和鉆孔設(shè)計(jì)圖
通過(guò)對(duì)4 個(gè)關(guān)鍵位置設(shè)計(jì)鉆孔參數(shù)的分析,本次注漿鉆孔俯角最大6°。根據(jù)煤層變化情況,在4 個(gè)關(guān)鍵位置參數(shù)的基礎(chǔ)上,依次內(nèi)插設(shè)計(jì)其余鉆孔。為確保注漿效果,設(shè)計(jì)鉆孔間距為2 m,孔徑為94 mm。在40 m 范圍內(nèi)設(shè)計(jì)鉆孔21 個(gè),編號(hào)為1~21#。鉆孔設(shè)計(jì)圖如圖3所示,鉆孔相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1。
圖3 注漿鉆孔設(shè)計(jì)圖
表1 鉆孔相關(guān)參數(shù)表
本次注漿選擇的無(wú)機(jī)新材料分為雙漿液注漿材料、單漿液注漿材料兩種。
雙漿液注漿材料凝固速度較快,適合于對(duì)淺表裂隙和錨桿(索)孔等漏漿通道進(jìn)行封堵,孔深0~20 m,分為A、B 兩種型號(hào),水灰比為0.8:1。在混合后0.5~2 min 內(nèi)失去流動(dòng)性,在5~10 min 內(nèi)全部固化,2 h 后單體抗壓強(qiáng)度為11 MPa,1 d 后強(qiáng)度達(dá)15 MPa 以上,主要對(duì)淺部破碎圍巖進(jìn)行加固。
單漿液注漿材料凝固速度較慢,可滿足深孔注漿要求,適用孔深20~150 m。單漿液注漿材料是超細(xì)水泥基注漿材料,其細(xì)度超過(guò)1000 目,添加外加劑之后,在40 min 內(nèi)流動(dòng)性較好,在深孔中充分?jǐn)U散,其超細(xì)化漿液具備良好的均質(zhì)性,流動(dòng)和擴(kuò)散的過(guò)程中可避免泌水,能夠深入煤巖體微小裂隙,在1 d 后單體抗壓強(qiáng)度為20 MPa,3 d 后強(qiáng)度可達(dá)40 MPa 以上。
為保證漿液在全孔有效擴(kuò)散,提高整體加固效果,本次采用循環(huán)注漿工藝,每個(gè)循環(huán)10 m。即首先采用Φ133 mm 鉆頭,開孔施工3 m 后退鉆,下入Φ108 mm 孔口套管,然后利用Φ94 mm 鉆頭鉆進(jìn)10 m后退鉆,采用雙漿液注漿材料開展首次注漿;首次注漿結(jié)束后掃孔并鉆進(jìn)至20 m 后退鉆,采用雙漿液注漿材料開展第二級(jí)注漿;之后再次掃孔鉆進(jìn)30 m,采用單漿液注漿材料開展第三級(jí)注漿,此后使用的注漿材料全部為單漿液材料。以此類推,直至注漿結(jié)束。
本次注漿壓力進(jìn)行差異化設(shè)計(jì),當(dāng)鉆孔深度小于10 m 時(shí),設(shè)計(jì)注漿壓力為6~8 MPa;當(dāng)鉆孔深度超過(guò)10 m 時(shí),設(shè)計(jì)注漿壓力為10~15 MPa。
注漿堵漏方案:循環(huán)注漿時(shí),由于前20 m 使用雙漿液注漿材料,凝固速度較快,漏漿現(xiàn)象極少;當(dāng)使用單漿液注漿材料時(shí),由于材料顆粒超細(xì),且流動(dòng)性較好,在出現(xiàn)漏漿情況時(shí)無(wú)法自行封堵,則改換為雙漿液注漿材料進(jìn)行堵漏;之后繼續(xù)使用單漿液注漿材料進(jìn)行注漿,直到注漿壓力達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
本次注漿在超前工作面200 m 時(shí)進(jìn)行,施工工期為40 d,采用打一注一方式,避免出現(xiàn)串孔現(xiàn)象。進(jìn)風(fēng)巷共施工鉆孔21 個(gè),總進(jìn)尺1664 m,共消耗新型無(wú)機(jī)注漿材料104 t,其中雙漿液注漿材料45 t,單漿液注漿材料59 t,工程費(fèi)用總計(jì)82 萬(wàn)元。
(1)工作面冒頂情況
工作面回采通過(guò)未注漿加固的褶皺區(qū)時(shí),煤層頂板片幫和冒頂情況頻繁發(fā)生,多次停產(chǎn)進(jìn)行處理;在進(jìn)入注漿加固區(qū)域后,煤壁形態(tài)良好,頂板較完整,未出現(xiàn)較大冒頂情況。
(2)工作面回采推進(jìn)速率
工作面回采通過(guò)未注漿加固的褶皺區(qū)域時(shí),由于多次對(duì)冒落矸石進(jìn)行處理,回采速度為0.8 m/d;回采進(jìn)入注漿加固區(qū)域后,回采速度提升至2.4 m/d,未發(fā)生計(jì)劃外停產(chǎn)。
(3)化學(xué)漿液用量
本次無(wú)機(jī)材料注漿加固范圍為進(jìn)風(fēng)巷機(jī)頭區(qū)域,與機(jī)尾區(qū)域進(jìn)行對(duì)比,機(jī)尾50 m 范圍內(nèi)每天化學(xué)漿用量4 t,機(jī)頭50 m 范圍內(nèi)未消耗化學(xué)漿。
(4)效益分析
本次試驗(yàn)區(qū)域共消耗無(wú)機(jī)新材料104 t,換算為漿液近178 m3,減去鉆孔體積約12 m3,則實(shí)際充填裂隙體積為166 m3。按照比重計(jì)算等于化學(xué)漿液83 t,費(fèi)用按1.5 萬(wàn)元/t 計(jì)算,共計(jì)124.5 萬(wàn)元,40 m 試驗(yàn)區(qū)域共節(jié)省42.5 萬(wàn)元,平均每米節(jié)約1.06萬(wàn)元。該礦褶皺構(gòu)造較為發(fā)育,工作面平均長(zhǎng)度按1500 m 計(jì)算,則改為無(wú)機(jī)新材料進(jìn)行注漿加固之后,單個(gè)工作面可節(jié)省注漿費(fèi)用近1600 萬(wàn)元。
(1)對(duì)于褶皺構(gòu)造造成的頂板破碎情況治理應(yīng)采用提前預(yù)防的方法。在上下巷對(duì)褶皺破壞區(qū)域進(jìn)行超前注漿,可提高破碎區(qū)域煤巖體的強(qiáng)度及完整性,同時(shí)不影響工作面的正常生產(chǎn)。
(2)通過(guò)對(duì)兩種無(wú)機(jī)新材料凝固性能的分析,雙漿液注漿材料適合于對(duì)淺表裂隙進(jìn)行填充,單漿液注漿材料適合于深部微小裂隙的填充,注漿加固效果顯著,與化學(xué)漿液相比成本降低80%以上。
(3)采用循環(huán)注漿工藝,每10 m 為一個(gè)循環(huán)可保證漿液的全孔擴(kuò)散,提高整體加固效果。采用兩種漿液配合注漿可有效避免漏漿現(xiàn)象。
(4)與未加固區(qū)域相比,本次注漿范圍內(nèi)未出現(xiàn)冒頂情況,回采速率由0.8 m/d 提高至2.4 m/d,提高了生產(chǎn)效率。采用無(wú)機(jī)新材料進(jìn)行注漿的試驗(yàn)區(qū)域,相比化學(xué)漿液注漿,可節(jié)約成本1.06 萬(wàn)元/m,效益可觀。