肖 飛
(山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司,山西 太原 030006)
本文以德國(guó)進(jìn)口拉矯線為研究對(duì)象,該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)厚度為0.02mm~0.5mm的高端不銹鋼帶材產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于航空航天,手機(jī)半導(dǎo)體等精密元器件領(lǐng)域。拉矯機(jī)組運(yùn)行時(shí)必須保證足量的拉矯液進(jìn)入輥盒,對(duì)輥盒進(jìn)行冷卻和潤(rùn)滑,對(duì)鋼帶表面進(jìn)行清洗,保證上工序殘留的堿液和贓物能得到徹底清洗。目前拉矯液噴淋裝置噴淋量較大,進(jìn)入帶鋼通道無(wú)法揮發(fā)干凈,經(jīng)常造成白印質(zhì)量卷。通過(guò)分析問(wèn)題的癥結(jié)噴涂量過(guò)大,噴淋精度較低,經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)將拉矯液噴淋改為噴霧方式,有效地減少了噴涂量,拉矯液鋼帶表面殘留得到了徹底解決,對(duì)于保證高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義[1]。
(1)拉矯機(jī)組原先使用的是噴針噴淋,位置在輥盒入口部位,上下各30個(gè)噴針,覆蓋上下600板面寬度。噴淋采用電信號(hào)控制氣動(dòng)換向閥,由氣壓推動(dòng)噴淋截止閥進(jìn)行噴淋,最小脈沖0.1s,最小間距10m。由于氣動(dòng)控制具有延時(shí)效果,氣壓從打開(kāi)噴淋閥到徹底關(guān)閉,0.1s的脈沖往往能噴淋0.5s~1s時(shí)間,即使更換新的氣動(dòng)換向閥和噴淋閥也不能提高噴淋精度。
圖1 拉矯機(jī)的噴針噴淋系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
(2)過(guò)量的噴淋經(jīng)過(guò)輥盒后,輥面殘留的拉矯液較多,鋼帶出輥盒到卷取機(jī)的帶鋼通道長(zhǎng)度為15m,拉矯機(jī)組的開(kāi)車速度基本在150m/min~200m/min,10s的時(shí)間拉矯液很難揮發(fā)干凈,卷到卷取機(jī)上便會(huì)有寬窄不一的白印。
(3)氣溫對(duì)拉矯液的揮發(fā)影響較大,夏天車間環(huán)境氣溫30°~40°,較利于揮發(fā),冬天環(huán)境溫度在0°~10°,不利于揮發(fā),更容易造成白印。冬季在帶鋼通道上方安裝有2臺(tái)熱風(fēng)機(jī),鋼帶上表面能得到改善,但由于輥道的彎曲性,下表面無(wú)法吹到熱風(fēng),效果也不明顯。
(4)針對(duì)拉矯液不能及時(shí)揮發(fā)的情況,對(duì)噴淋參數(shù)也進(jìn)行了設(shè)置,噴淋間距由原來(lái)的40m~60m也放寬到80m~150m,但這樣就造成剛噴時(shí)拉矯液過(guò)多,后間距拉矯液太少,效果不是太好。噴淋區(qū)間上下均分為123區(qū),1區(qū)控制1、6噴淋閥,2區(qū)控制2、5噴淋閥,3區(qū)控制3、4噴淋閥。通過(guò)關(guān)閉部分區(qū)間確實(shí)減少了噴淋量,但鋼帶表面噴淋不均勻會(huì)造成輥盒潤(rùn)滑冷卻不均勻,出口側(cè)拉矯液呈帶狀分布,不利于揮發(fā)[2]。
有效減少噴淋量必須要改變?cè)械膰娡磕J剑車娡康纳?jí)和改造光靠已有的技術(shù)很難實(shí)現(xiàn)。和原設(shè)備生產(chǎn)廠家德國(guó)B+S公司交流后,我們知道我們現(xiàn)有的噴針噴涂方式在2012年已經(jīng)被淘汰。因?yàn)閲娽槆娏芰枯^大很難控制,拉矯液殘留在其他使用廠家普遍存在,為了改變這種情況,他們已經(jīng)升級(jí)為噴霧系統(tǒng),已經(jīng)徹底解決了噴針噴淋帶來(lái)的各種問(wèn)題。
因?yàn)樵O(shè)備安裝布局限制,噴霧系統(tǒng)必須在現(xiàn)有的噴淋位置進(jìn)行替換。噴霧系統(tǒng)包括壓力裝置、霧化發(fā)生裝置、噴嘴管道系統(tǒng)、電控系統(tǒng)組成。需要將原有噴淋設(shè)備全部拆除,安裝新系統(tǒng)并進(jìn)行調(diào)試。經(jīng)詢價(jià),整套噴霧系統(tǒng)全部進(jìn)口改裝成本40多萬(wàn),可不可以盡量利用原有噴淋系統(tǒng),將噴針改造成霧化噴嘴呢?這樣就可以節(jié)約不少成本[3]。
經(jīng)過(guò)查閱資料和上網(wǎng)搜尋,我們發(fā)現(xiàn)電子噴槍可以實(shí)現(xiàn)這一精密噴涂功能,只需要2公斤~6公斤的低壓流體和電控信號(hào),便可以實(shí)現(xiàn)最小0.001s的精密噴涂。這一條件現(xiàn)場(chǎng)要求剛好能滿足:原噴淋系統(tǒng)有一套拉矯液壓力罐,通入壓縮空氣可將拉矯液加壓,輸出的拉矯液壓力范圍在0公斤~6公斤范圍;電控信號(hào)也可從原控制系統(tǒng)中取得。
通過(guò)聯(lián)系到專業(yè)噴涂廠家斯普瑞,拿到一個(gè)電子噴槍和控制盒的樣品,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的噴霧測(cè)試,噴霧控制精度完全達(dá)到要求,噴霧量調(diào)節(jié)范圍非常大,效果得到生產(chǎn)方的認(rèn)可,于是噴霧改造計(jì)劃正式開(kāi)始實(shí)施。
確定噴槍數(shù)量、角度和高度:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料寬度一般在580mm~620mm,決定噴霧覆蓋面為600mm。為了降低成本減少噴槍安裝數(shù)量,噴霧角度選擇120°,噴霧效果為扇形,單個(gè)噴槍可覆蓋200mm,上下全部板面全部覆蓋需要6個(gè)噴槍,這樣原系統(tǒng)分三區(qū)剛好能對(duì)應(yīng)上下一組噴槍。經(jīng)測(cè)試單個(gè)噴槍噴出的霧化顆粒在離噴頭80mm~100mm的位置達(dá)到最佳效果,既不會(huì)造成大量水珠凝結(jié),也不會(huì)造成霧化氣體飛散。為了保證噴頭與板面的距離可調(diào),形成最佳覆蓋效果,在制作上下噴槍固定支架時(shí)需要制作成可調(diào)節(jié)高度的。下面為安裝完成效果圖。
圖2 上下噴霧裝置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備
噴霧調(diào)試:①手動(dòng)噴霧:按下操作界面清洗鍵,上下6個(gè)噴頭同時(shí)進(jìn)行噴霧。(符合要求)。調(diào)整上下噴槍高度,距離板面高度8cm左右,保證板面霧化全部覆蓋。②自動(dòng)噴霧:設(shè)置噴霧間隔10m,脈沖0.5s,噴霧量80%,壓力80%,設(shè)備基速(15m/min)運(yùn)行,電子噴槍按照設(shè)置進(jìn)行間隔噴霧。(符合要求)。③區(qū)間噴霧:通過(guò)開(kāi)關(guān)1.2.3區(qū)設(shè)置,觀察到噴霧區(qū)間也隨之發(fā)生變化。(符合要求)。
通過(guò)不斷調(diào)整噴霧參數(shù)保證噴霧量的合適值,既能滿足清洗鋼帶的要求,出輥盒上卷取機(jī)后不會(huì)產(chǎn)生殘留,也能及時(shí)對(duì)輥盒進(jìn)行冷卻,保證輥系壽命。最終摸索出大概的參數(shù)范圍如下:噴淋脈沖時(shí)間0.2s,暫停路徑60m,壓力80%。后續(xù)需要繼續(xù)優(yōu)化拉矯液噴霧的參數(shù)設(shè)置,因?yàn)橄到y(tǒng)變化原來(lái)的工藝經(jīng)驗(yàn)都發(fā)生改變,需要慢慢摸索以達(dá)到最佳的噴霧效果。
本文通過(guò)分析鋼帶表面拉矯液殘留產(chǎn)生的原因,找到了問(wèn)題的癥結(jié)噴涂量過(guò)大,通過(guò)噴淋到噴霧的噴涂方式改變,有效地控制了噴涂量,解決了質(zhì)量卷頻出,故障頻發(fā),維護(hù)費(fèi)用高昂的系列問(wèn)題,創(chuàng)造了很大經(jīng)濟(jì)效益。