李慧敏,楊永利
(1.晉中市能源綜合行政執(zhí)法隊,山西 晉中 030600; 2.榆社化工股份有限公司,山西 晉中 031800))
燒堿生產(chǎn)屬于高耗能行業(yè),尤其是電解過程中需要消耗大量的直流電[1]。低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排要求日益嚴(yán)格,燒堿生產(chǎn)過程的節(jié)能降耗迫在眉睫。近年來,氯堿行業(yè)通過電解槽膜極距技術(shù)改造,有效降低噸堿直流電耗和單位產(chǎn)品能耗,從而獲得良好的節(jié)能效益。
榆社化工股份有限公司(以下簡稱“榆社化工”)通過電解槽膜極距節(jié)能技術(shù)改造實現(xiàn)了燒堿直流電耗由2 353.26 kW·h/t降到2 228.97 kW·h/t,燒堿單位產(chǎn)品能耗由481.60 kgce/t降到429.09 kgce/t。按照20萬t/a的燒堿產(chǎn)量計算,可以實現(xiàn)年節(jié)直流電2 480萬kW·h,年節(jié)能1.05萬tce,為企業(yè)帶來了良好的節(jié)能效益和經(jīng)濟(jì)效益,提升了企業(yè)競爭力。
燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)主要工藝如圖1所示。
圖1 離子膜法燒堿生產(chǎn)工藝流程圖Fig.1 Production process of ion-exchange membrane caustic soda
由圖1可見:燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)主要包括一次鹽水精制、二次鹽水精制、離子膜電解槽電解、氯氫處理、燒堿蒸發(fā)等工序。原鹽進(jìn)入化鹽池,與配水逆流接觸獲得粗鹽水,經(jīng)過一次精制和螯合樹脂塔二次精制后,與淡鹽水混合,含鹽質(zhì)量濃度約260 g/L的鹽水進(jìn)入電解槽的陽極室,精制鹽水在直流電的作用下,在陽極產(chǎn)生氯氣;Na+通過具有選擇性的離子膜進(jìn)入陰極室,水經(jīng)電解在陰極側(cè)放電產(chǎn)生氫氣,溶液中的OH-與陽極室遷移來的Na+結(jié)合生成質(zhì)量分?jǐn)?shù)32%的NaOH[2]。每臺電解槽分離出的氯氣和氫氣分別匯總后進(jìn)入氯氣和氫氣處理系統(tǒng),NaOH堿液送入蒸發(fā)工序或直接送入堿儲罐進(jìn)行銷售。
在整個燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)中,主要耗能物質(zhì)是電力和蒸汽(來源于煤炭)。主要用能設(shè)備是電解槽,在電解過程中需要消耗大量的直流電,幾乎占燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)中電力消耗的90%,能源消耗的60%~70%。該反應(yīng)是吸熱反應(yīng),還會吸收大量的熱量。
電解單元的陰陽極間距(極距)是一項非常重要的技術(shù)指標(biāo),其極距越小,單元槽電解電壓越低,相應(yīng)的直流電耗也越低,當(dāng)極距達(dá)到離子膜厚度時,即為膜極距[1]。膜極距改造主要是改進(jìn)陰極側(cè)結(jié)構(gòu),以原陰極網(wǎng)作為集電板,增加陰極彈性構(gòu)件,使得陰極網(wǎng)貼向陽極網(wǎng),縮短陰陽極間的距離,有效降低槽電壓[2]。
榆社化工原有20萬t/a離子膜法燒堿生產(chǎn)線,合計電解槽8臺,共960個單元槽,屬于高電流密度自然循環(huán)復(fù)極式離子膜電解槽。為保障燒堿產(chǎn)量,膜極距改造逐臺進(jìn)行,歷時13個月,陽極仍采用原極網(wǎng),重新涂層,陽極密封面更換成鈦鈀材質(zhì),切去原密封面,重?fù)Q鈦鈀板密封面。在原陰極網(wǎng)上開焊接孔,在彈簧間焊接鎳條,在陰極網(wǎng)上鋪上鎳絲編織的彈性緩沖網(wǎng)、覆蓋網(wǎng),與陰極網(wǎng)之間采用電阻焊固定,表面采用細(xì)鎳絲編織網(wǎng),陰極活性網(wǎng)用鎳條壓焊在陰極法蘭面上。陰極涂層采用貴金屬熱氧化法活性涂層,不會磨損離子膜。
技改前后電解槽運行參數(shù)如表1所示。
由表1可見:技改后,槽電壓由3.22 V降低到3.03 V,降低了0.19 V;同時陰極效率有所升高。
表1 技改前后運行指標(biāo)對比表Table 1 Comparison of operational indexes before and after technical transformation
燒堿月平均直流電耗如圖2所示。
圖2 月平均直流電耗Fig.2 Monthly average direct current consumption
由圖2可見:隨著技改進(jìn)度的完成,前3個月平均直流電耗小幅度降低,隨后月平均直流電耗開始大幅度降低,最低到2 200 kW·h/t左右。技改全部完成后初期(歷時8個月)運行平穩(wěn),月直流電耗約2 225 kW·h/t。隨著電解槽運行時間的延長,燒堿月平均電耗有所升高,但升高幅度不大,幾乎穩(wěn)定在2 250 kW·h/t左右??梢?,膜極距改造可以有效降低燒堿的直流電耗。
燒堿月平均產(chǎn)品單位能耗如圖3所示。
圖3 燒堿月平均產(chǎn)品能耗Fig.3 Monthly average energy consumption of caustic soda
由圖3可見:隨著技改的進(jìn)行,產(chǎn)品能耗逐月降低,改造完成后,月產(chǎn)品單耗穩(wěn)定在430 kgce/t以下,隨著運行時間的延長,月產(chǎn)品單耗雖有所升高,但穩(wěn)定在440 kgce/t以下,與改造前相比降幅明顯,膜極距改造可有效降低燒堿單位產(chǎn)品的能耗。
經(jīng)過膜極距節(jié)能技改后,燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)槽電壓、月平均直流電耗和月單位產(chǎn)品能耗都有所降低,現(xiàn)以改造前后1年的能耗指標(biāo)為基礎(chǔ),具體分析膜極距改造帶來的節(jié)能效益。技改前后節(jié)能指標(biāo)對比如表2所示。
表2 技改前后節(jié)能指標(biāo)對比表Table 2 Comparison of energy indexes before and after technical transformation
由表2可見:膜極距節(jié)能改造后,燒堿年平均直流電耗由2 353.26 kW·h/t降到2 228.97 kW·h/t左右,降幅約124 kW·h/t。按照20萬t/a燒堿產(chǎn)量計算,可節(jié)電2 480萬kW·h;單位產(chǎn)品能耗由481.6 kgce/t降到429.09 kgce/t,降幅約52.5 kgce/t,即每生產(chǎn)1 t燒堿可節(jié)約能耗52.5 kgce,按照20萬t/a燒堿產(chǎn)量計算,可節(jié)能1.05萬tce??梢娡ㄟ^膜極距節(jié)能改造,可以獲得良好的節(jié)能降耗效果。
膜極距改造后,彈性網(wǎng)彈性均勻,陰極網(wǎng)、離子膜與陽極網(wǎng)柔性貼合,陰陽電極間距實現(xiàn)膜極距;彈性網(wǎng)、活性網(wǎng)接觸面積大,電流分布均勻;陰極網(wǎng)采用細(xì)密鎳絲網(wǎng),增大了電解比表面積,陰極涂層采用貴金屬熱氧化法活性涂層,其性能有所提高,且表面光滑,不會磨損離子膜。綜上所述,改造后極距減小,涂層性能提高,電解比表面積增大,有效降低了電解槽電壓,從而降低了直流電耗和單位產(chǎn)品能耗,最終達(dá)到節(jié)能降耗的效果。
燒堿電解槽膜極距節(jié)能技術(shù)改造可以有效降低槽電壓,降低電解電耗和生產(chǎn)能耗,可有效節(jié)省電解電量及相關(guān)能源使用量,獲得良好的節(jié)能效益,同時有利于提升企業(yè)在同行業(yè)間的競爭力。