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      王村選煤廠煤泥脫水技術(shù)優(yōu)化與實(shí)踐

      2020-10-27 11:23:42石國華
      同煤科技 2020年5期
      關(guān)鍵詞:精煤旋流器弧形

      石國華

      (大同煤礦集團(tuán)大地選煤工程有限責(zé)任公司 山西大同037003)

      1 引言

      粗煤泥分選是當(dāng)前選煤廠分選工藝中的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。目前,一般將粒度在0.3 mm~0.5 mm 以上,但又不適合采用浮選工藝進(jìn)行分選的特殊粒級的煤泥稱為粗煤泥[1-2]。這部分煤泥由于無法采用浮選分選,因此在生產(chǎn)實(shí)際中往往采用適宜的重選手段進(jìn)行分選,再對輕重產(chǎn)物分別脫水。由于優(yōu)質(zhì)煤炭資源的不斷消耗,選煤廠入洗原煤的品質(zhì)呈現(xiàn)逐漸惡化的趨勢,主要特點(diǎn)之一就是矸石種類的增多[3]。而這些變化的出現(xiàn)往往導(dǎo)致現(xiàn)有洗選流程的生產(chǎn)效果惡化,影響產(chǎn)品最終指標(biāo)。

      本文以王村選煤廠為例,對粗煤泥處理及脫水工藝優(yōu)化方案進(jìn)行了實(shí)踐研究。王村選煤廠屬于煉焦煤選煤廠,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力240 萬噸/年,主洗工藝為脫泥有壓兩產(chǎn)品重介旋流器分選,入洗粒度為50 mm,脫泥粒度為1.5 mm。其中,脫出后的煤泥進(jìn)入煤泥分選系統(tǒng)(采用螺旋分選機(jī)進(jìn)行分選,分選后的精尾煤經(jīng)弧形篩預(yù)脫水后,分別經(jīng)煤泥離心機(jī)和高頻篩進(jìn)行最終脫水后運(yùn)出)。煤泥分選系統(tǒng)又分為粗煤泥分選系統(tǒng)和細(xì)煤泥回收系統(tǒng)(將濃縮機(jī)濃縮后的細(xì)煤泥采用壓濾機(jī)脫水后,摻入精煤產(chǎn)品出售)。主要工藝指標(biāo)范圍如表1所示。

      表1 入洗原煤主要工藝指標(biāo)參考范圍(空氣干燥基)

      由于該廠入洗原煤可選性較差,分選密度為1.70 g/cm3時僅為中等可選。因此,本廠采取了兩產(chǎn)品分選,粗煤泥二次分選回收的洗選工藝,并將最終精煤產(chǎn)品的灰分控制在26%以下,水分控制在8%以下。

      2 煤泥分選系統(tǒng)運(yùn)行工況

      2.1 粗煤泥分選工藝選擇

      本廠粗煤泥分選工藝的入料主要是原煤準(zhǔn)備過程中脫除的1.5 mm~0.15 mm 粒級煤泥。對這部分煤泥進(jìn)行浮沉試驗(yàn)分析,結(jié)果表明,隨著分選密度的升高,該粒級煤泥的可選性逐漸變好。當(dāng)分選密度為1.6 g/cm3時,煤泥可選性為中等可選,此時浮物累計(jì)灰分僅為9.96%,可以滿足生產(chǎn)需求。綜合考慮設(shè)備投資規(guī)模與分選精度要求,最終本廠采用螺旋分選機(jī)對粗煤泥進(jìn)行分選,工藝流程如圖1所示。

      圖1 王村選煤廠煤泥分選系統(tǒng)工藝流程圖

      按照圖1 所示的系統(tǒng)工藝流程,壓濾煤泥的水分要求控制在23%以內(nèi),精煤產(chǎn)品水分控制在8%以內(nèi)。

      2.2 煤泥水分異常工況

      近年來,由于原煤開采深度的不斷加大,原煤煤質(zhì)出現(xiàn)了一定的變化,主要表現(xiàn)在原煤灰分變化,圖2所示為近三年原煤灰分的變化情況,每個灰分值均為半年內(nèi)每月原煤平均灰分與各月入洗量的加權(quán)平均值。

      圖2 原煤灰分變化曲線

      如2圖可見,自2017年以來,入洗原煤灰分呈現(xiàn)波動上升趨勢,原煤灰分由40%以下上升至45%~50%之間。而與原煤灰分上升現(xiàn)象同時發(fā)生的是精煤水分出現(xiàn)異常升高。在10 個連續(xù)的生產(chǎn)班次中,分別取精煤、螺旋精礦和細(xì)煤泥進(jìn)行灰分和水分的測定,如圖3、圖4。

      圖3 不同產(chǎn)品水分波動情況

      圖4 不同產(chǎn)品灰分波動情況

      如圖3、4所示,原煤煤質(zhì)變化后,精煤和螺旋精礦的水分明顯升高,灰分基本不變。其中,精煤水分平均值達(dá)到7.24%,最大值達(dá)到8.11%;螺旋精礦水分平均值為11.23%,最大值達(dá)到12.48%。同時,細(xì)煤泥的水分基本不變,但灰分明顯升高,說明有高灰物質(zhì)混入細(xì)煤泥。

      3 煤泥水分異常分析

      在原煤煤質(zhì)變化后,生產(chǎn)過程中最直接的表現(xiàn)即為精煤水分的升高。為了查找精煤水分升高的原因,對該廠生產(chǎn)過程中的異?,F(xiàn)象進(jìn)行了綜合分析。

      首先是原煤灰分升高,其灰分平均值由40%以下上升至45%~49%,說明原煤中部分高灰物質(zhì)含量增多。其次,在生產(chǎn)過程中,用于脫水脫介的弧形篩和振動篩篩板堵塞情況加劇,平均一個班次內(nèi)至少發(fā)生一次篩板堵塞情況,使得跑介現(xiàn)象加重,脫水效果也有所惡化。此外,在生產(chǎn)過程中,觀察到濃縮池中的水體顏色發(fā)生了顯著變化,由黑色變成了灰白色,并且進(jìn)入循環(huán)水池的水體中明顯存在大量細(xì)小懸浮顆粒。結(jié)合本廠早期的地質(zhì)勘探資料,確定這些現(xiàn)象是由于原煤中白砂巖含量突然增加所致。白砂巖中有15%左右的粘土類物質(zhì),這些粘土組分進(jìn)入循環(huán)水后使水質(zhì)逐漸惡化,并且容易堵塞篩縫,對分級或者脫水效果產(chǎn)生不利影響。

      王村選煤廠的粗煤泥經(jīng)螺旋分選機(jī)分選得到的精尾礦直接經(jīng)振動弧形篩預(yù)脫水后,分別進(jìn)入煤泥離心機(jī)和高頻篩脫水。經(jīng)測定,振動弧形篩的入料濃度一般在15%~20%內(nèi)。對于這一入料濃度,在煤質(zhì)較好時,振動弧形篩可滿足預(yù)脫水需求,保證最終產(chǎn)品水分合格;但白砂巖侵入后,其所含的粘土類物質(zhì)極易堵塞弧形篩篩縫,脫水效果變差,造成煤泥離心機(jī)和高頻篩的入料水分過高使得最終產(chǎn)品的水分超標(biāo)。在現(xiàn)場生產(chǎn)中,曾嘗試通過改變弧形篩傾角、增加篩板清理次數(shù)等手段改善弧形篩脫水效果,但均未能達(dá)到預(yù)期效果。

      4 煤泥脫水技術(shù)優(yōu)化方案與實(shí)施效果

      4.1 優(yōu)化方案制定

      在當(dāng)前煤質(zhì)條件下,為有效降低煤泥離心機(jī)和高頻篩入料的水分,必須先降低振動弧形篩的入料水分。因此,本方案采用濃縮旋流器對螺旋分選后的精尾礦進(jìn)行預(yù)處理,使得濃縮后的底流以較高的濃度進(jìn)入弧形篩二次脫水,保證煤泥離心機(jī)和高頻篩的入料濃度符合設(shè)備要求。改造后的工藝流程如圖5所示。

      圖5 改造后的煤泥分選系統(tǒng)工藝流程圖(方框內(nèi)為新增設(shè)備)

      經(jīng)改造后的工藝流程,在具體實(shí)施過程中需要結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行設(shè)備選型,主要是對濃縮旋流器進(jìn)行選型。

      對煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備選型,取不均衡系數(shù)為1.25。目前,螺旋精礦所使用的是100ZJ-I-A30 型渣漿泵,理論流量為150 m3/s,揚(yáng)程20 m?,F(xiàn)有濃縮旋流器理論最大處理量為160 m3/s,所需精礦濃縮旋流器臺數(shù)n1按(1)計(jì)算:

      因此螺旋精礦濃縮旋流器應(yīng)選兩臺。

      螺旋尾礦泵使用的是80ZJ-I-A36型渣漿泵,理論流量為100 m3/s,揚(yáng)程20 m,旋流器處理量仍預(yù)估為160 m3/s,則所需尾礦濃縮旋流器臺數(shù)n2按(2)計(jì)算:

      因此螺旋尾礦濃縮旋流器應(yīng)選1臺。

      為便于檢修及備件采購,螺旋精尾礦濃縮旋流器選擇同一型號,如表2所示。

      表2 濃縮旋流器設(shè)備選型參數(shù)表

      4.2 優(yōu)化方案實(shí)施

      改造后的工藝流程的現(xiàn)場實(shí)施方案主要分三個部分進(jìn)行,即安裝螺旋精礦濃縮旋流器、安裝螺旋尾礦濃縮旋流器和濃縮旋流器的調(diào)試。

      在安裝濃縮旋流器前,需要為新設(shè)備開辟出充足的安裝空間。本次改造選用的濃縮旋流器所需安裝高度為2.7 m,而螺旋精礦弧形篩現(xiàn)有上部空間高度不足2.7 m,需降低弧形篩位置后再制作支架安裝濃縮旋流器。同時,旋流器底流作為振動弧形篩的入料,其進(jìn)入振動弧形篩時的狀態(tài)對弧形篩的脫水效果影響較大。因此,需專門制作濃縮旋流器底流箱,保證濃縮旋流器底流在全寬度范圍內(nèi)均勻給入振動弧形篩的篩面。旋流器入料口與精礦泵上料管接通,并在入料口前段安裝刀閘閥門一個,用于調(diào)節(jié)旋流器入料量。此外,將濃縮旋流器溢流管與磁選機(jī)尾礦管連接,溢流返回煤泥桶。

      安裝尾礦濃縮旋流器時,由于尾礦振動弧形篩上方空間高度大于2.7 m,因此可直接制作支架安裝旋流器。與精礦濃縮旋流器相同,尾礦濃縮旋流器也需要制造底流箱,用以保證后續(xù)的振動弧形篩入料均勻。將旋流器入料管與尾礦泵相連,并在入料口前段安裝刀閘閥門。溢流管與濃縮機(jī)主回料管相連,溢流直接進(jìn)入濃縮機(jī)。

      螺旋精尾礦濃縮旋流器安裝完畢后,需要對其入料量進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于該濃縮旋流器的目的在于對振動弧形篩入料進(jìn)行預(yù)先脫水,因此既要保證底流達(dá)到濃縮效果,又要保證溢流中固體含量最少。為同時滿足這兩項(xiàng)要求,需要對濃縮旋流器入料量進(jìn)行調(diào)節(jié),從大到小調(diào)整入料量,并注意觀察溢流與底流,直至溢流中無粗顆粒,并且底流口出料呈傘狀排出,此時濃縮效果最佳。

      改造完成后,分別取4個連續(xù)生產(chǎn)班的精煤產(chǎn)品、螺旋精礦和細(xì)煤泥的綜合樣進(jìn)行灰分、水分的測定可知:改造完成后,不同產(chǎn)品的灰分、水分產(chǎn)生的變化不同。首先,細(xì)煤泥的水分基本保持不變,但灰分增加。其次,螺旋精礦灰分降低,水分基本不變。最后,精煤產(chǎn)品的水分基本不變,灰分有所上升,但仍可控制在26%以下。這主要是由于增加濃縮旋流器后,其溢流去往濃縮機(jī)并最終進(jìn)入細(xì)煤泥產(chǎn)品,而白砂巖等矸石組份粒度較細(xì)且容易泥化,進(jìn)入溢流后混入細(xì)煤泥,從而造成細(xì)煤泥灰分升高。同理,螺旋精礦在經(jīng)過濃縮旋流器脫水的過程中實(shí)際發(fā)生了一次強(qiáng)度較弱的二次分選,脫除了一部分白砂巖,從而使得螺旋精礦灰分相對降低。這一作用也導(dǎo)致了最終精煤的灰分有所上升,但仍可滿足生產(chǎn)需求。精煤水分也再次恢復(fù)至4%~5%的范圍。

      5 結(jié)語

      在選煤廠生產(chǎn)過程中,隨著入洗原煤品質(zhì)的變化,原有洗選工藝可能逐漸難以滿足生產(chǎn)需求,基于保障生產(chǎn)和節(jié)約投資的考慮,生出產(chǎn)工藝改造需根據(jù)本廠實(shí)際情況,以最精簡的方案達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。本文針對王村選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)出現(xiàn)的產(chǎn)品水分偏高的問題,提出了采用濃縮旋流器對螺旋精尾礦進(jìn)行預(yù)脫水的改造方案。該方案實(shí)施后,最終精煤水分重新恢復(fù)到4%~5%的范圍內(nèi),這一水平與白砂巖侵入前的精煤水分基本一致;精煤灰分有所上升,但仍可控制在26%以下,滿足生產(chǎn)需求。

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