吳威寧
摘 要 垃圾焚燒發(fā)電廠運(yùn)行中,過(guò)熱器爆管故障將影響整個(gè)垃圾焚燒廠的安全運(yùn)行,也會(huì)影響電廠的經(jīng)濟(jì)效益。本文以廈門(mén)某垃圾焚燒發(fā)電廠工程為例,對(duì)垃圾焚燒廠鍋爐過(guò)熱器爆管的原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的對(duì)策,減少過(guò)熱器故障,提高鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性與連續(xù)性。
關(guān)鍵詞 垃圾焚燒廠;鍋爐;過(guò)熱器泄露;蒸汽吹灰
前言
廈門(mén)某垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目采用垃圾焚燒余熱鍋爐是四川鍋爐廠生產(chǎn)的CG-625-59.1/4.0/400-LJ型余熱鍋爐,鍋爐為立式布置,由三個(gè)垂直膜式水冷壁通道(即爐室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)和一個(gè)垂直鋼煙道組成,在第二通道布置有三片屏式蒸發(fā)受熱面,第三通道從下至上依次布置了第一級(jí)蒸發(fā)器、高溫過(guò)熱器、中溫過(guò)熱器、低溫過(guò)熱器以及第二級(jí)蒸發(fā)器。受熱面清灰方式采用戴蒙德G9B固定旋轉(zhuǎn)式蒸汽吹灰。項(xiàng)目自2019年8月投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,2020年4月發(fā)生中溫過(guò)熱器及低溫過(guò)熱器泄漏。
1過(guò)熱器泄露原因分析
1.1 外觀檢查
過(guò)熱器首排管道均設(shè)有防磨瓦,檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)低溫過(guò)熱器管道泄露區(qū)域附近防磨瓦已完全脫落,管外壁黏結(jié)灰層較厚,且存在腐蝕現(xiàn)象;中溫過(guò)熱器管道泄漏位置防磨瓦保留較為完好,撕裂口較新,有明顯沖刷變形痕跡。蒸汽吹灰器的范圍內(nèi)防磨板破損嚴(yán)重[1]。
1.2 管材取樣
截取低溫過(guò)熱器、中溫過(guò)熱器爆管樣品,中溫過(guò)熱器樣品:規(guī)格Ф51×5mm,材質(zhì) 12Cr1MoVG(以下稱(chēng) A#樣);低溫過(guò)熱器樣品:規(guī)格Ф51×5mm,材質(zhì) 20G(以下稱(chēng) B#樣)的化學(xué)成分、力學(xué)性能以及防磨板樣品:規(guī)格 2mm,材質(zhì) 06Cr19Ni10(以下稱(chēng) C#樣)。
由于水管表面腐蝕嚴(yán)重,在進(jìn)行性能試驗(yàn)前先對(duì)水管進(jìn)行噴砂除銹,除銹后外觀見(jiàn)下圖。對(duì)破口位置周向均勻取5點(diǎn)進(jìn)行壁厚確認(rèn),A#樣品(12Cr1MoVG)壁厚最大為4.76mm,最小為 0.96mm;B#樣品(20G)壁厚最大為 4.86mm,最小為1.26mm。
1.3 化學(xué)成分分析及力學(xué)性能試驗(yàn)
分別取A#、B#樣品任意位置材料進(jìn)行化學(xué)成分及力學(xué)性能分析,A#樣品C為0.14,Si為0.22,Mn為0.54,P為0.019,S為0.010,Cr為1.00,Ni為0.01,Mo為0.26,Cu為0.03,V為0.19。B#樣品C為0.23,Si為0.24,Mn為0.51,P為0.018,S為0.012,Cr為0.06,Ni為0.02,Mo為0.01,Cu為0.10,V為0.01。
A#樣品試樣截面尺寸15.38×5.16mm,抗拉強(qiáng)度589,屈服強(qiáng)度454,延伸率22%。B#樣品試樣截面尺寸15.46×4.97mm,抗拉強(qiáng)度496,屈服強(qiáng)度328,延伸率30%。
A#樣品、B#樣品的化學(xué)成分及力學(xué)性能都滿足GB/T 5310-2017的材料要求[2]。
1.4 金相檢測(cè)
金相試驗(yàn)晶粒度按 GB/T 6394-2017 中的評(píng)級(jí)圖評(píng)定,大于等于6級(jí)合格,試驗(yàn)結(jié)果中均為 7 級(jí),滿足規(guī)范要求。
根據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果,可以排除因原材料缺陷造成的可能性。
2過(guò)熱器爆管原因分析
針對(duì)過(guò)熱器管道的失效狀態(tài),分析有以下原因:
2.1 直接原因
根據(jù)泄露管外觀的腐蝕情況看,此次是經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的侵蝕使得管減厚嚴(yán)重,無(wú)法承受內(nèi)壓最終發(fā)生泄露。從黏結(jié)灰的內(nèi)面能夠看出有明顯的腐蝕。在這過(guò)程中,低溫過(guò)熱器泄漏出來(lái)的蒸汽將對(duì)側(cè)中溫過(guò)熱器管道進(jìn)行沖刷磨損,最終導(dǎo)致中級(jí)過(guò)熱器也發(fā)生泄露[3]。
2.2 蒸汽吹灰閥后壓力過(guò)大
進(jìn)一步檢查蒸汽吹灰器的運(yùn)行情況,此處吹灰器運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)故障;運(yùn)行周期為一班3次,一天3班共計(jì)清掃9次,每臺(tái)吹灰器的動(dòng)作時(shí)間約3分鐘,運(yùn)行正常。蒸汽吹灰器閥后壓力設(shè)計(jì)為0.67MPa,通過(guò)加裝臨時(shí)壓力表測(cè)得實(shí)際運(yùn)行壓力最大在1.4MPa左右,遠(yuǎn)超原設(shè)計(jì)壓力,加速了防磨瓦及管道的磨損[4]。
2.3 蒸汽吹灰器偏離水平中心線
蒸汽吹灰器布置于煙道左右側(cè),噴槍前進(jìn)最大行程位置為煙道中部,恰好為管道泄露位置。根據(jù)測(cè)量,蒸汽吹灰噴槍最大行程位置的高度低于水平中心線4cm,左右噴槍在上方形成扇形重疊噴吹區(qū)域,加速了防磨瓦及管道的磨損[5]。
3解決對(duì)策與啟示
綜上分析,影響該過(guò)熱器管道失效的因素主要是吹灰器蒸汽沖刷、煙氣腐蝕、積灰的綜合作用引起的,基本可排除材質(zhì)劣化、高溫腐蝕、水循環(huán)等因素。為了避免類(lèi)似故障再次發(fā)生,應(yīng)該采取消除或減少上述影響因素的方式著手。
(1)在設(shè)計(jì)方面,可通過(guò)增加防磨瓦的厚度,尤其是煙氣迎風(fēng)面區(qū)域,可進(jìn)一步考慮提升防磨瓦的材質(zhì)。同時(shí)優(yōu)化煙道設(shè)計(jì),控制煙氣流速,減少煙氣沖刷。立式鍋爐的第三煙道積灰較嚴(yán)重,可增設(shè)激波吹灰并合理布置,提升清灰效果。
(2)在制造與安裝方面,應(yīng)著重檢查蒸汽吹灰器的安裝質(zhì)量,尤其是墻箱法蘭與套管焊接的垂直度,避免噴槍偏離水平中心線。
(3)在使用方面,應(yīng)根據(jù)吹灰器使用維護(hù)說(shuō)明書(shū),定期對(duì)吹灰器進(jìn)行檢查與維護(hù)。定期對(duì)過(guò)熱器管道防磨瓦進(jìn)行測(cè)厚,及時(shí)更換。
參考文獻(xiàn)
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