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      八鋼焦爐配加弱粘結性焦煤煉焦的探索

      2020-10-23 04:41:02夏雷雷
      新疆鋼鐵 2020年2期
      關鍵詞:粘結性煉焦焦煤

      夏雷雷

      (新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)

      1 概述

      疫情期間,八鋼公司焦煤庫存急劇下降,已影響到了焦爐正常生產。為應對緊急狀況,八鋼焦化技術人員與采購人員積極了解外部焦煤資源狀況,尋求新煤源。烏魯木齊周邊阜康地區(qū)暫存部分弱粘結性焦煤,其中弱粘結性焦煤1屬中灰、高揮發(fā)分、G值僅40、粘結性極差且無法成焦,弱粘結性焦煤2屬于中灰、低揮發(fā)分、低硫、弱粘結性、結焦性極差的13#瘦煤。為保證焦爐生產,針對這兩種弱粘結性焦煤開展了弱粘性焦煤的煉焦試驗,在60kg試驗焦爐進行了試驗研究,探索滿足2500m3高爐用焦質量前提下的焦爐配煤結構。

      2 試驗研究

      以八鋼2500m3高爐焦炭質量指標為依據(焦炭質量:Ad<12.8%、M40>89.0%、粒度>54.00mm),根據兩種弱粘結性焦煤煤質指標、產量、焦煤庫存量及焦爐的生產數據確定了配煤試驗方案。

      2.1 試驗條件

      60kg試驗焦爐結焦時間為17h;裝煤量(濕基)44kg;配合煤細度80%~82%,裝煤方式為散裝;裝煤時兩側爐墻溫度為800℃;焦餅中心溫度930℃;加熱最終溫度為1050℃。弱粘結性焦煤煤質指標見表1。

      表1 弱粘結性焦煤煤質指標

      兩種弱粘性焦煤G值均極低,60kg試驗焦爐煉焦時,均很難成焦,無法檢測焦炭強度。結合此狀況,在配煤煉焦時,將粉碎細度指標調整至84.0%。

      2.2 試驗結果分析

      根據弱粘結性焦煤煤質性質,八鋼焦爐煉焦指標、月產量以及焦煤庫存極低的現狀,在制定配煤方案時,通過提高弱粘結性焦煤添加比例,研究焦炭質量的變化。其中方案1為焦爐生產配比及焦炭性能指標。

      表2 60kg小焦爐煉焦試驗數據

      在本次進行的5組試驗中,以試驗方案1(生產配比)為基礎,逐漸提高弱粘結性焦煤1、焦煤2比例,同時哈煤、山西煤等比例做相應調整的對比試驗,尋找在配加弱粘結性焦煤1、2情況下適合八鋼焦爐的配煤結構。

      (1)從煤質、煉焦數據中可以看出,弱粘結性焦煤1、焦煤2粘結性均極差,且單獨煉焦時很難結焦,外觀呈沙焦,無法檢測各項強度。

      (2)從焦炭質量數據看出,弱粘結性焦煤1、焦煤2配加比例逐漸增加后,與試驗方案1(生產配比)對比,焦炭冷態(tài)強度、平均粒度均有不同程度降低。當弱粘結性焦煤比例配入15%時,焦炭冷態(tài)強度、平均粒度均急速下降。

      (3)經過60kg試驗焦爐煉焦試驗數據與6m焦爐煉焦生產數據對比分析,同配比情況下6m焦爐生產焦炭冷態(tài)強度比60kg小焦爐生產焦炭冷態(tài)強度高出6%個點。通過試驗數據可以看出,當弱粘結性焦煤1、焦煤2配加比例逐漸增加后,焦炭常規(guī)指標基本穩(wěn)定,但焦炭強度、平均粒度均明顯降低,方案4中焦炭強度處于高爐用焦質量的下限。

      3 工業(yè)生產實踐

      根據60kg試驗焦爐配煤煉焦試驗結果,實際生產中提高了弱粘結性焦煤粉碎細度,粉碎細度3mm在83.0%~86.0%,并適當延長焦爐結焦時間,以保證焦炭質量穩(wěn)定。生產實踐中首先執(zhí)行試驗方案2的配煤結構,焦炭質量基本穩(wěn)定,同時考慮冬季生產期間現場掛料嚴重影響配煤準確性。因此,方案2、3分別只執(zhí)行6天,監(jiān)測焦炭質量對高爐生產無明顯影響后,再執(zhí)行試驗方案4的配煤方案。按照方案4組織生產過程中高爐爐況出現波動,崩滑料次數增加,隨即快速調整為按方案5組織生產。此次生產過程中焦爐共計調整4次生產配比,生產指標見表3。

      表3 6m焦爐煉焦生產的指標

      實際生產過程中,焦炭質量變化較大,當執(zhí)行至方案4時,焦炭M40有所降低,但仍大于8 9.0%,而M10、平均粒度均明顯降低,低于2500m3高爐用焦炭的質量要求。另外,焦炭篩分過程中大塊焦比例明顯降低,大于60mm焦炭比例較 前 期 約 降 低1 4 %,僅 有1 6 %,但 粒 度40~60mm焦炭比例明顯升高至70%與現場實物觀察一致。且執(zhí)行方案4時,高爐爐況出現波動,快速將焦煤1比例調至5%。

      使用弱粘結性焦煤1、焦煤2生產的焦炭應用在2500m3A高爐,自產焦炭比例持續(xù)在75%,A高爐與焦炭質量相應關系見表4,圖1~圖4。

      表4 A高爐生產相關數據

      弱粘結性焦煤1、焦煤2配加煉焦時,隨著比例增加,高爐爐況出現波動,雖未出現管道、懸料現象,但崩滑料次數明顯增加。

      圖1 A高爐生產期間利用系數

      圖2 A高爐生產期間O/C負荷

      圖3 A高爐生產期間噴煤比

      圖4 A高爐生產期間壓差

      4 生產實踐效果

      焦炭質量及A高爐生產指標對應關系:

      (1)工業(yè)生產過程中,隨著弱粘結性焦煤比例逐漸增加,焦炭質量變化較大,M40/M10、平均粒度均明顯降低,且M10、平均粒度已明顯低于2500m3高爐用焦質量要求。同時,焦炭篩分過程中,大塊焦比例較前期明顯降低約14%。

      (2)沒有配加弱粘結性焦煤1、焦煤2時,A高爐利用系數1.83 t/m3.d,煤比96kg/t,K值4.51,壓差140kPa。當配加弱粘結性焦煤1、焦煤2后,隨著配加比例增加至13%后高爐爐況出現波動,雖未出現管道、懸料現象,但崩滑料次數明顯增加,隨后快速將弱粘結性焦煤比例降低至8%后,爐況有所好轉。

      5 結束語

      依據60kg試驗焦爐配加弱粘結性焦煤煉焦試驗結果,6m焦爐煉焦生產實踐對比方案表明,隨著弱粘結性焦煤比例逐漸提高后,焦炭質量呈現下滑趨勢,且當比例提高至13%后,高爐崩滑料次數明顯增加,高爐O/C負荷降低至3.7,利用系數等各項指標也明顯惡化,而當弱粘結性焦煤比例降低至8%時,焦炭質量及高爐爐況均有所好轉。

      在八鋼現有的焦爐配煤結構下,適當調整使用弱粘結性焦煤煉焦對焦炭質量影響不大,且可滿足2500m3高爐正常生產,解決了疫情期間焦炭短缺的問題。

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