孫福斌
大慶石化建設(shè)有限公司 黑龍江大慶 163714
關(guān)健詞 安裝質(zhì)量 焊接質(zhì)量 拱頂立式儲罐 制作安裝
2013 年,大慶石化建設(shè)有限公司承擔(dān)了大慶三聚苯乙烯抽提和新戊二醇裝置兩臺2000m3拱頂立式儲罐V- 101A/ B 的安裝任務(wù)。該儲罐為消防水罐,安裝高度最高達到12838mm, 設(shè)備凈重64717kg,設(shè)備直徑15820mm。因焊接量大,強度大,為了防止儲罐整體尺寸出現(xiàn)超差,重點是要在保證下料精度準(zhǔn)確的同時,嚴(yán)格防止焊接后變形,保證焊接質(zhì)量。要求施工中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)施工,焊口規(guī)定為Ⅱ級口合格,焊口進行25%以上射線檢測和100%滲透檢測。由于工期緊,焊接量大,精度要求高,經(jīng)驗少等,在制作下料尺寸及焊接變形上很容易出現(xiàn)質(zhì)量問題,從而可能對整個工程質(zhì)量帶來不良影響。而V- 101A/ B 消防水罐制作質(zhì)量又直接會影響到整個裝置的安全使用,所以必須保證安裝水平達到優(yōu)良。設(shè)備制作參數(shù)見表1。
在以往的儲罐制作安裝中,常出現(xiàn)的質(zhì)量問題包括:下料尺寸誤差,焊接變形,焊道外觀成形不良,以及夾渣、氣孔、未焊透、咬邊、裂紋等表面及內(nèi)部缺陷。大慶石化建設(shè)有限公司項目部(以下簡稱項目部)在專檢及自檢記錄中匯總了2011—2013 年煉油廠罐區(qū)隱患治理、安裝中的質(zhì)量問題,并把排在前6 位的問題列于表2。
表1 V- 101A/ B消防水罐基本數(shù)據(jù)
根據(jù)調(diào)查表, 作出如圖1 所示的排列圖。
從排列圖可以看出,影響焊接質(zhì)量的主要問題是焊接變形,占所有焊接質(zhì)量問題總數(shù)的50.0%。因此,將“焊縫焊接變形”這個因素作為項目部的主攻方向。
表2 儲罐質(zhì)量問題調(diào)查表
圖1 儲罐質(zhì)量問題排列圖
此次大慶三聚苯乙烯抽提和新戊二醇裝置的預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)中,安裝兩臺2000m3拱頂立式儲罐V- 101A/ B 在質(zhì)量上要求是創(chuàng)優(yōu)工程。由于罐體直徑大、罐壁層數(shù)多,工期緊,項目部決定采用倒裝法進行組裝。為了保證制作安裝的施工質(zhì)量,必須控制好焊接這一主要環(huán)節(jié),尤其要解決好焊接變形的問題。通過對以往儲罐焊接變形的統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)儲罐焊接變形一次不合格率高達19%。為了進一步提高三聚苯乙烯抽提和新戊二醇裝置儲罐的焊接質(zhì)量,項目部經(jīng)過研究,決心將儲罐焊接變形一次不合格率降低到8%,以此作為本項目的攻關(guān)目標(biāo)。
項目部總結(jié)了影響儲罐焊縫焊接變形的全部因素,并匯制成圖,如圖2 所示。
圖2 影響儲罐焊縫焊接變形的因素匯總
從圖中人、機、料、環(huán)境、工藝五大因素分解來看,總共有15 個因素會造成儲罐焊縫焊接變形,其中主要因素包括:
(1)個別焊工在焊接大型儲罐方面經(jīng)驗少,焊接工藝調(diào)整不當(dāng),或者受交叉作業(yè)、焊接位置不好等實際情況影響;或者個別焊工采用二氧化碳氣體保護焊焊接的次數(shù)少,焊接技術(shù)不熟練。
(2)預(yù)制時,下料尺寸未能達到規(guī)定要求。
(3)焊接電流調(diào)整不當(dāng),過大或過小。
(4)焊接順序不當(dāng)。
(5)應(yīng)力變形,加固措施位置不當(dāng)。
依據(jù)找到的主要原因, 特制定了相應(yīng)的對策,詳見表3。
對策制定完之后, 項目部立即組織按照對策表的要求進行實施,并且每隔半個月左右時間進行一次檢查,對實施過程進行必要的記錄。
針對焊工技術(shù)水平參差不齊的情況,為保證整體安裝制作質(zhì)量達到要求,首先對每一個焊工的具體情況進行分析,然后請焊接技師有針對性地進行培訓(xùn),要求焊工考試合格后方可進入施工現(xiàn)場??荚図椖恐械慕宇^形式、焊接方法、焊接位置及材質(zhì)均應(yīng)適用于儲罐焊接要求。焊工要嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝,并安排專人進行焊條烘干。同時,由焊接經(jīng)驗豐富的焊工作為組長,專業(yè)管理所有焊工的質(zhì)量行為及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗。焊工指定焊口進行包干到底,要求及時清理夾渣等缺陷,合格后才能進行下一層施焊。對現(xiàn)場發(fā)生的不合格問題及時整改,使現(xiàn)場焊接質(zhì)量得到有效控制。
表3 焊接變形預(yù)防對策表
在儲罐制作安裝前就要做好各項技術(shù)交底及方案的準(zhǔn)備工作,在方法、下料、胎具、固定等制作中,進行了周密的準(zhǔn)備和制作,做到一一部署、層層管理。采用倒裝法制作,先對罐底進行排版制作安裝,第七圈壁板安裝;然后進行罐頂安裝,罐壁板安裝順序依次為第六圈、五圈、四圈、三圈、二圈、一圈。制作詳細的排版圖,要求各部位下料尺寸誤差≤1mm。并留出收縮量,管壁高度允許偏差不應(yīng)大于設(shè)計高度的0.5%,垂直度不應(yīng)大于管壁的0.5%。發(fā)現(xiàn)不合格及時進行處理,合格后再進行下一道工序施工。并且為保證下料準(zhǔn)確,特制成樣板及胎具,胎具制作圖樣見圖3。
圖3 壁板胎具制作圖樣
按照焊接工藝卡規(guī)定的參數(shù),焊工在現(xiàn)場調(diào)整好焊接電流和電壓,采用手工電弧焊,焊接電流為100~160A,焊接電壓為19 ~21V,焊接速度為6 ~10cm/ min。并根據(jù)焊件厚度及設(shè)備性能適當(dāng)?shù)卣{(diào)整電流。
焊接順序是防止變形的重要環(huán)節(jié),為此,施工中應(yīng)用收縮變形最小的焊接工藝及焊接順序,保證變形控制在最小范圍內(nèi)。并分別對罐底板焊接、壁板大角縫組焊和罐壁焊接三大方面進行全面焊接順序交底及實施,以確保焊接順序,保證將焊接變形減到最小。
應(yīng)力變形或加固措施位置不當(dāng)也會影響罐體變形。為此,采用剛性固定組裝法,即采用夾具或剛性胎具將被焊構(gòu)件盡可能地固定。這樣可以有效地控制待焊構(gòu)件的角變形與彎曲變形等。詳見圖4—6。
在本項目中, 項目部嚴(yán)格按照制定的策略進行施工。2013 年8 月底對焊接完成的儲罐焊接變形進行檢查,發(fā)現(xiàn)焊接變形一次不合格率降低到5%,超出目標(biāo)值3%。圖7 為焊接變形質(zhì)量檢查一次不合格率對比圖。
由圖7 可知, 大慶三聚苯乙烯抽提和新戊二醇裝置中安裝兩臺2000m3拱頂立式儲罐V- 101A/ B,焊接變形不合格率大大降低,由采取措施前的19%降到5%。儲罐焊接制作安裝總體質(zhì)量得到了工程監(jiān)理和甲方的一致好評,充分表明在儲罐焊接變形問題上取得了較大的進步和突破。同時,保證了裝置的按時交工,現(xiàn)已實現(xiàn)新戊二醇、苯乙烯生產(chǎn)裝置安全、可靠、穩(wěn)定運行。
圖4 防變形胎具圖樣
圖5 防變形加強弧板示意圖
圖6 防變形支撐示意圖
圖7 焊接變形質(zhì)量不合格率對比圖
通過項目部全體員工的共同的努力,實現(xiàn)了本項目的既定目標(biāo),并超出目標(biāo)3%,提高了大慶三聚苯乙烯抽提和新戊二醇裝置中安裝兩臺2000m3拱頂立式儲罐V- 101A/ B 安裝制作質(zhì)量。其中,焊道射線檢驗一次合格率達98.8%,超出目標(biāo)值1.8%;滲透檢測一次合格率100%;優(yōu)良率100%,超出目標(biāo)值3%;顧客滿意率100%。通過有針對性地制定施工策略,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)措施,減少了不必要的返工,節(jié)約了材料、人工費用和機械費用,降低了施工成本。更重要是使儲罐焊接質(zhì)量得到了大幅提高,保證了整套裝置安裝質(zhì)量達到優(yōu)良,既為公司贏得了信譽,又創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。