許仙娥 謝東明
地基土體滲透破壞是壩(閘)潰決和失事的一個常見原因,我國新疆八一水庫、甘肅小海子水庫等工程,由于壩基土層發(fā)生滲透破壞,最終造成了垮壩事故[1-3]。巴基斯坦某水電站位于旁遮省的一條灌溉水渠上,是一座低水頭徑流式水電站,電站總裝機容量4.04 MW。泄洪閘于2017年2月1日進行過水試運行,16 d之后,于2017年2月17日發(fā)生垮塌。從事故發(fā)生的過程判斷,閘基發(fā)生了滲透破壞。本文通過對建筑物地質(zhì)條件、設(shè)計及施工等方面的資料分析,探討分析造成閘基發(fā)生滲透破壞的原因。
工程主要建筑物包括電站廠房和泄洪閘。灌溉水渠寬112 m,在場址區(qū)呈弧形彎曲,右岸為凹岸,建筑物布置在近弧頂位置。其中電站廠房布置在渠道右側(cè),廠房軸線長49 m,順水流方向?qū)?5 m,主廠房建基高程192.3 m,安裝2臺渦輪式發(fā)電機。廠房左側(cè)布置泄洪閘,上面建有連接左岸與廠房的交通橋。泄洪閘總寬度63 m,共設(shè)7孔閘門,單孔凈寬7.1 m,閘墩寬2 m。順水流方向,閘底板長18.6 m。閘室上游設(shè)置混凝土鋪蓋,長21 m,下游消力池長度14 m。縱向永久縫分別布置在2#、4#和6#閘門中線上,混凝土鋪蓋與閘底板之間以及閘底板與消力池之間的永久縫布設(shè)PVC止水。閘底板的上游端和下游端以及消力池的末端分別布設(shè)鋼板樁截滲,鋼板樁長2.6 m。
溢流堰頂高程204.8 m,設(shè)計流量230.6 m3/s,上游最高設(shè)計水位206.8 m,下游最低尾水位200.4 m。
工程位于沖積平原區(qū),地形平坦,地面高程204.8~205.6 m。場區(qū)均為第四系沖積地層,自上而下分別分為:①粉質(zhì)黏土,可塑-硬塑狀,層厚度約2 m,層底高程203.2~203.6 m;②粉土質(zhì)細砂,土層不均勻,局部夾有中細砂層或黏質(zhì)粉土透鏡體,一般中密-密實,局部較松散,該層厚度約16 m,層底高程186.2~186.6 m;③粉質(zhì)黏土,硬塑-堅硬狀,該層厚度2~4 m,層底高程184.4 m。④粉土質(zhì)砂,密實,未揭穿。泄洪閘建基面高程為198~203 m,位于②層粉土質(zhì)細砂頂部。
2.2.1 顆分試驗成果
閘基持力層為②層粉土質(zhì)細砂,其顆分試驗成果見表1。
表1 閘基土層顆分試驗成果統(tǒng)計表(ASTM D422)
由顆分試驗成果可知,閘基土顆粒以細砂為主,其次為中砂和粗砂顆粒,含有少量粉粒,基本不含有黏粒,屬級配不良土。
2.2.2 標準貫入試驗成果
根據(jù)標準貫入試驗成果,該粉土質(zhì)砂層在高程193.0 m以上標貫擊數(shù)為13~23擊,呈稍密-中密狀態(tài),其中高程193.0~199.6 m之間部分土層標貫擊數(shù)為5~9擊,呈松散狀態(tài);高程193.0 m以下土層標貫擊數(shù)為14~43擊,基本呈中密-密實狀態(tài)。
2.2.3 土工試驗成果
閘基土層物理力學(xué)試驗成果見表2。
表2 閘基土層物理力學(xué)試驗成果統(tǒng)計表
試驗成果顯示,閘基粉土質(zhì)細砂層屬中等壓縮性土。
鉆孔定水頭注水試驗成果顯示,閘基粉土質(zhì)細砂層的滲透系數(shù)一般在4.63×10-5~9.08×10-6cm/s之間,平均為1.22×10-5cm/s,屬弱透水性。
在電站廠房部位進行了群孔抽水試驗,抽水孔和觀測孔均采用清水鉆進,試驗成果顯示,粉土質(zhì)細砂層的滲透系數(shù)為3.3×10-2cm/s,屬強透水性。
對比注水試驗和抽水試驗成果,顯示兩者差異很大。原因是注水試驗鉆孔在鉆進過程中,為維持孔壁穩(wěn)定,采用了膨潤土泥漿作為循環(huán)液,影響了注水試驗的結(jié)果,鉆孔注水試驗測得土層滲透系數(shù)明顯偏小,不能真實反映土層的滲透性。
2017年2月1日泄洪閘首次開啟2#、3#、4#和5#閘門,過流94 m3/s,約為設(shè)計流量230.64 m3/s的40%。2月16日發(fā)現(xiàn)泄洪閘右側(cè)下游擋墻發(fā)生變形下沉,上游灌渠取水口擋墻出現(xiàn)變形破壞。至2月17日,對應(yīng)6#和7#閘門的上游鋪蓋前端出現(xiàn)漩渦,如圖1所示。隨著上游漩渦擴展,下游水流逐漸變渾濁,上游鋪蓋混凝土斷裂下沉,約10 min后閘墩下沉,交通橋發(fā)生垮塌,如圖2所示。從開始試運行到垮塌,泄洪閘僅僅運行16 d。
圖1 泄洪閘上游鋪蓋前端出現(xiàn)漩渦
圖2 泄洪閘交通橋垮塌
泄洪閘垮塌前,上游鋪蓋前端出現(xiàn)漩渦,說明閘基下形成了滲漏管道,閘基土層發(fā)生了嚴重的滲透破壞。
根據(jù)設(shè)計資料,溢流堰上游水位為206.1 m,下游水位為202.2 m,上、下游水位差為3.9 m。自上游混凝土鋪蓋起點至下游消力池末端水平長度為53.7 m,閘基下布置有3道長度為2.6 m的鋼板防滲墻。滲流計算成果顯示,正常工況下消力池末端的滲透比降約為0.107。閘基土層為粉土質(zhì)細砂,不均勻系數(shù)為2.7,判斷該土層的滲透破壞類型為流土[5-6],根據(jù)工程經(jīng)驗,該類土允許滲透比降一般在0.20~0.35之間[7-9]。
根據(jù)以上分析,計算的消力池出口滲透比降小于閘基土層的允許滲透比降,正常情況下,閘基土層不至于發(fā)生滲透破壞。該分析結(jié)論與泄洪閘發(fā)生事故的事實不符。針對事故原因,從以下幾個方面進行分析探討。
土層的滲透比降取決于上、下游水頭差和滲徑,在水頭差一定時,滲徑越短,滲透比降越大。水閘失事后的調(diào)查發(fā)現(xiàn),在7#閘門上游鋪蓋前端以及右側(cè)下游導(dǎo)墻末端部位均發(fā)現(xiàn)有沖坑,其中下游導(dǎo)墻末端沖坑深度達2 m以上。鋪蓋上游的沖坑可能是由于基礎(chǔ)埋深不夠造成的,而下游導(dǎo)墻末端沖坑形成的原因是右岸為渠道弧形彎曲段的凹岸,通過泄洪閘的水流在擴散時沖向凹岸,水流到達廠房左側(cè)擋墻末端時,部分水流繞過擋墻向上游進入電站尾水渠,水流對擋墻尾端地基進行淘刷,形成沖坑,并逐漸向上游和左側(cè)擴展。上、下游沖坑的形成縮短了閘基地下水滲徑,增大了實際的滲透比降。滲流計算成果顯示,在上、下游存在沖坑的條件下,下游沖坑處的滲透比降達到0.208。
為了防止閘基滲透破壞,設(shè)計在閘底板前端、后端和消力池末端設(shè)置了3道深度為2.6 m鋼板防滲墻。但不知是出于何種考慮,防滲墻沿泄洪閘軸線方向并未封閉,在7#閘門及右側(cè)導(dǎo)墻地基未采取防滲措施,存在“防滲缺口”,不僅導(dǎo)致地下水滲徑縮短,滲透比降增大,還可能造成閘底板與閘基土之間發(fā)生接觸沖刷。
此外,閘底板與鋪蓋和消力池之間的永久縫采用PVC止水,如果閘基產(chǎn)生較大不均勻沉降,有可能使止水效果不好或完全失效。此種情況下,將會縮短地下水滲徑,大幅增大閘基土滲透比降。
土的滲透破壞類型和允許滲透比降與土的顆粒級配和密實程度有關(guān)[10]。閘基土為粉土質(zhì)細砂層,但該土層土質(zhì)不均一,局部夾有中砂層或黏質(zhì)粉土透鏡體。密實程度一般中密-密實,但局部較松散,標準貫入試驗錘擊數(shù)最小僅為5擊。根據(jù)施工資料,廠房基坑開挖過程中,在基坑左側(cè)7#閘門部位布置了1排抽水孔,降低地下水位近12 m。由于地層主要由粒徑小于0.425 mm的顆粒組成,具中等-強透水性,若抽水井反濾層設(shè)置不當,大泵量抽水極有可能帶走土層中的細小顆粒,造成地基土層結(jié)構(gòu)發(fā)生破壞。此外,廠房左邊墻外側(cè)回填土為砂性土,未進行壓實處理,降低了土體的抗?jié)B性和抗變形能力。根據(jù)以上資料分析,7#閘門與右側(cè)導(dǎo)墻地基土體不均一,存在抗?jié)B性差的松散砂土層,其允許滲透比降可能低于建議值。
在進行防滲計算設(shè)計時,依據(jù)鉆孔注水試驗成果,采用的土層滲透系數(shù)為1.22×10-5cm/s。前已述及,由于鉆孔施鉆過程中采用了膨潤土泥漿護壁,注水試驗成果未能真實反映閘基土層的滲透性。此后進行的群孔抽水試驗證明了這一點,土層滲透系數(shù)達到3.3×10-2cm/s。由于滲流計算時采用的滲透系數(shù)與土層實際的滲透系數(shù)差別太大,可能造成計算結(jié)果出現(xiàn)較大的偏差。
根據(jù)泄洪閘垮塌的過程判斷,閘基土層的滲透破壞是發(fā)生事故的直接原因。引起閘基滲透破壞的原因可能包括水流沖刷造成地基出現(xiàn)沖坑、防滲措施不封閉、閘底板永久縫止水失效、閘基下存在松散地層及未經(jīng)壓實的回填土等。