郝 婧
(大同煤礦集團有限公司馬脊梁礦機械隊, 山西 大同 037027)
大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)作為確保煤礦能夠安全生產(chǎn)的核心系統(tǒng),必須提高對其的重視程度[1]。通過智能化控制方法提高通風(fēng)系統(tǒng)的運行能力,能夠有效消除通風(fēng)系統(tǒng)中存在的安全隱患。智能化控制指的是通過對通風(fēng)系統(tǒng)的工頻信號進行轉(zhuǎn)化,對系統(tǒng)的通風(fēng)能力進行有效控制。智能化控制方法的提出主要是針對實現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)智能化,通過對控制操作模式的設(shè)置,為大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的開發(fā)作準(zhǔn)備。實現(xiàn)大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制的前提條件,就是建立通風(fēng)系統(tǒng)的控制機制。目前,我國已有大量文獻針對大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制方法進行研究,證明智能化控制方法對提高通風(fēng)系統(tǒng)性能方面的有效性。本文結(jié)合郝艷飛提出的淺談煤礦通風(fēng)系統(tǒng)中自動化控制技術(shù)的應(yīng)用研究,在此基礎(chǔ)上提出一種新型大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的智能化控制方法。
為了實現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制,本文以消息中間件為通風(fēng)系統(tǒng)信息傳遞方式,建立通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制機制[2]。其具體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
根據(jù)圖1 可知,本文采用三層分布式架構(gòu)的方式,對整體通風(fēng)系統(tǒng)機制進行綜合調(diào)控。采用上述建立控制機制的方式,可在得到通風(fēng)系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,為其協(xié)調(diào)控制方面提供技術(shù)幫助[3]。
圖1 通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制機制結(jié)構(gòu)
在通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制機制中,智能化控制通風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)就是風(fēng)量[4]?;诖笮蛷?fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜、多樣化的特點,本文采用由內(nèi)向外逐級原則對通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量進行計算。設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量為∑q采,則其計算公式如公式(1)所示:
式中:q綜采為大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)綜合需要的通風(fēng)量,m3/s;q機采為大型復(fù)雜煤礦工作區(qū)域需要的通風(fēng)量,m3/s;q其他為大型復(fù)雜煤礦其他工作區(qū)域需要的通風(fēng)量,m3/s;q備為備用工作區(qū)域需要的通風(fēng)量,m3/s;n 為通風(fēng)距離系數(shù)。通過計算通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量,采用控制協(xié)調(diào)面板的方式,對通風(fēng)系統(tǒng)中風(fēng)量輸送功率進行控制。
根據(jù)控制風(fēng)量輸送功率的大小,進行大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制承擔(dān)處理增量值的計算。設(shè)承擔(dān)處理增量值為ΔP,則其計算公式,如公式(2)所示:
式中:PT0為穩(wěn)定風(fēng)量目標(biāo)的計劃控制功率;PT為實際輸出功率。根據(jù)上述功率增量計算公式,可進行控制偏差值的分析,實現(xiàn)煤礦通風(fēng)系統(tǒng)變頻智能化控制目標(biāo)的確定?;谏鲜鲇嬎愕贸龅某袚?dān)處理增量值將采用建立通風(fēng)系統(tǒng)變頻智能化控制目標(biāo)與線路聯(lián)系的方式,實現(xiàn)大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制方法的設(shè)計[5]。首先,在通風(fēng)系統(tǒng)傳遞的控制數(shù)據(jù)中查找是否存在異常數(shù)據(jù),再通過計算通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制承擔(dān)處理增量值進行綜合性評估。其次,建立路徑與目標(biāo)數(shù)據(jù)的映射關(guān)系,智能化可實時校正通風(fēng)系統(tǒng)中出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差的現(xiàn)象。最后,通過控制風(fēng)量輸送功率的大小,可提升大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)變頻智能化控制的穩(wěn)定性。
本次實例分析選取福建某大型復(fù)雜煤礦為實驗對象,內(nèi)容為測試兩種控制方法的控制偏差值,控制偏差值與標(biāo)準(zhǔn)控制偏差值數(shù)值越接近,證明該控制方法的控制性能越好。該大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量的標(biāo)準(zhǔn)控制偏差值為0.20 m3/s,分別使用傳統(tǒng)的控制方法以及本文設(shè)計的控制方法進行對比實驗,設(shè)置傳統(tǒng)的控制方法為實驗對照組。針對得出的實驗結(jié)果進行記錄,判斷控制效果更好的控制方法。
根據(jù)上述設(shè)計的實驗步驟,將分析橫向振幅從0.2~1.2 Hz 的6 組實驗結(jié)果,并將兩種控制方法下的控制偏差值進行對比,對比結(jié)果如圖2 所示。
通過圖2 可知,本文設(shè)計的控制方法控制偏度系數(shù)相較于實驗對照組更接近標(biāo)準(zhǔn)偏度系數(shù),控制效果更好,能夠?qū)崿F(xiàn)大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制,說明所設(shè)計的控制方法其各項功能都可以滿足設(shè)計要求。
圖2 控制偏差值對比圖
通過對大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制方法進行設(shè)計,證明控制方法的真實性和可靠性。本文設(shè)計的控制方法不但能夠優(yōu)化傳統(tǒng)控制方法的控制機制,還能夠針對通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量進行相應(yīng)的計算,完成傳統(tǒng)控制方法所不能實現(xiàn)的控制目標(biāo)。因此,本文設(shè)計的大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制方法是具有現(xiàn)實意義的,能夠滿足對大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制的總體要求,為大型復(fù)雜煤礦通風(fēng)系統(tǒng)智能化控制提供學(xué)術(shù)意義。本文唯一不足之處在于沒有針對智能化控制方法輸出/ 執(zhí)行準(zhǔn)確性進行驗算,這一點可以作為日后研究方向之一。