謝 俊,司西強,王善舉,劉風濤,王凡超
1. 中原石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)研究院;2. 中原石油工程有限公司鉆井三公司:河南濮陽 457001
中石化中原油田分公司內(nèi)蒙探區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)額濟納旗境內(nèi),構(gòu)造位置位于銀額盆地拐子湖凹陷,該區(qū)前期勘探開發(fā)中,分別在拐參1井及拐6井發(fā)現(xiàn)了高產(chǎn)油氣流,進一步確認了拐子湖凹陷的含油氣規(guī)模及資源潛力。為加快勘探開發(fā)進度及節(jié)約成本,擬嘗試將三開制井改為二開制井,部署了第一口二開制試驗井-拐13井,該井完鉆井深3 275 m,二開井段1 300~3 275 m,裸眼段長近2 000 m,并首次將銀根組、蘇紅圖組、巴音戈壁組等多套易坍塌泥巖置于同一裸眼段,井壁失穩(wěn)風險極大。鄰井鉆探過程中,頻繁在銀根組、蘇紅圖組、巴音戈壁組發(fā)生井壁坍塌,形成“糖葫蘆”井眼,導致完井電測施工中,在蘇紅圖組、巴音戈壁組遇阻,被迫多次通井及電測,大幅延長了完井周期。能否確保井壁穩(wěn)定,是采用二開制井成敗的關(guān)鍵。采用在現(xiàn)場聚合物氯化鉀體系基礎(chǔ)上,引入新型支化聚醚胺PEA-1及CaCl2,形成復合鹽-胺基鉆井液,以強化鉆井液抑制防塌能力,并在拐13井成功應用,有效解決了前期勘探井中存在的泥巖井壁失穩(wěn)及完井電測遇阻難題。
銀根組(1 300~2 000 m)泥巖段長且含有大段高活性棕紅色膠泥狀板結(jié)層,遇水極易水化分散,造漿嚴重,由于成巖性較差,地層易垮塌掉塊與膨脹縮徑、鉆頭泥包共存,如圖1所示。鉆頭泥包及銀根組鉆進期間所取的巖屑中,在吸水膨脹的軟泥中,夾雜少量棕色掉塊,同時銀根組與蘇紅圖組膠結(jié)面薄弱,易掉塊垮塌,鄰井多在膠結(jié)面附近井徑異常擴大見表1,形成大肚子井眼。在前期的三開制井身結(jié)構(gòu)中,二開套管封銀根組或者封至銀根組下部蘇二段,銀根組鉆井周期約3 d左右,屬于快速鉆進、快速下套管封隔,鉆井液對銀根組浸泡時間較短,井壁失穩(wěn)問題并不突出。而拐13井采用簡化的二開制井身結(jié)構(gòu),銀根組與下部蘇紅圖組及巴音戈壁組在同一個裸眼段,隨著鉆井周期延長,鉆井液對銀根組地層的浸泡時間必然大大延長,從而對銀根組的井壁穩(wěn)定要求更高,否則將影響后期的起下鉆、電測等施工。
圖1 鉆頭泥包及振動篩返出巖屑
表1 部分井銀根組與蘇紅圖組交界面附近井徑擴大率
蘇紅圖組(2 000~2 950 m)鉆遇大段泥巖,主要巖性為紫紅色泥巖、紫紅色粉砂質(zhì)泥巖,該地層易造漿,如果鉆井液密度、抑制封堵性能不足,大量的紅色泥巖侵入會造成鉆井液流變性能維護困難,并發(fā)生井壁縮徑及垮塌。拐參1井在蘇紅圖組多次下鉆不到底,造成擴(劃)眼;拐5側(cè)及拐12側(cè)井在此段電測頻繁遇阻,電測儀器出井后黏附大量的紅色軟泥,造成完井周期大幅延長;拐4井在蘇紅圖組鉆進期間振動篩返出大量棕紅色掉塊。
鉆井過程中可能在蘇紅圖組、銀根組鉆遇CO2侵入,循環(huán)罐槽面出現(xiàn)大量氣泡,見圖2,造成鉆井液密度下降、黏切升高、失水增大。統(tǒng)計了部分井受CO2污染前后的性能變化見表2。
表2 CO2污染前后鉆井液性能變化
圖2 CO2污染后罐面產(chǎn)生大量起泡
目的層巴音戈壁組可能鉆遇嚴重的油氣侵。拐12側(cè)鉆進至井深3 368 m時,鉆井液受到油氣污染,黏切升高,黏度由60 s最高上升至200 s,同時密度由1.39 g/cm3提高至1.65 g/cm3,在后續(xù)施工中,固控設(shè)備使用受限,鉆井液固相含量和黏切居高不下,導致濾餅虛厚,影響后期的完井作業(yè)。
目前現(xiàn)場在三開制井身結(jié)構(gòu)井中,銀根組采用低固相聚合物體系快速鉆進并下套管封隔,蘇紅圖組-巴音戈壁組采用聚合物鉀鹽抑制性體系。從實鉆情況來看,銀根組鉆井周期較短,鉆井液浸泡時間短,能夠在坍塌周期內(nèi)完成鉆井及下套管固井施工,因此,銀根組井壁失穩(wěn)問題并不突出;蘇紅圖-巴音戈壁組采用聚合物氯化鉀體系,由于鉆井周期長,鉆井液浸泡地層時間較長,因此會面臨較為嚴重的井壁失穩(wěn)問題,鉆井液井壁穩(wěn)定能力有待加強。
拐13井首次采用優(yōu)化的二開制井身結(jié)構(gòu),井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)見表3,銀根組與蘇紅圖組、巴音戈壁組處于同一開次,裸眼段長近2 000 m,同一裸眼內(nèi)含有多套成巖性差異較大且易井壁失穩(wěn)的的泥巖,使鉆井液浸泡井壁時間延長,必然增加井壁失穩(wěn)的風險,包括銀根組在內(nèi)的地層井壁失穩(wěn)風險較三開制井更突出。
表3 拐13井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
針對現(xiàn)場聚合物氯化鉀體系抑制井壁穩(wěn)定能力不足及可能鉆遇的CO2污染,以聚合物氯化鉀體系為基礎(chǔ),通過引入加量為0.1%~0.3%新型支化聚醚胺PEA-1及0.1%~0.2% CaCl2,形成復合鹽-胺基鉆井液,增強鉆井液的化學抑制能力及抗CO2污染的能力。
鉆井液配方為:2%~4%預水化膨潤土漿+0.5%~1.0% 中分子降失水劑COP-HFL/LFL+0.5%~1.0%低分子降失水劑 LV-PAC/LV-CMC+0.1%~0.3%包被劑KPAM/FA-367+2%~4%SMP+2%~4%SMC+5%~7%KCl+0.1%~0.3%支化聚醚胺PEA-1+ 0.1%~0.2%CaCl2。支化聚醚胺PEA-1是基于分子尺寸控制合成的新型聚胺[1],能同時兼顧抑制性及與鉆井液的配伍性,鉆井液中引入0.1%~0.2%CaCl2后,一方面能夠提高鉆井液抑制泥巖水化的能力,另一方面,當鉆井液鉆遇CO2污染時,能夠及時清除侵入鉆井液中的CO2,可兼顧抑制性與抗CO2污染。
2.1.1 鉆井液抑制性能
以文獻的第一作者計算,CNKI中白花前胡研究單位共有40家,文獻量≧3的有14家(表5),其中11家為高校,2家為研究院所,1家為高校附屬醫(yī)院。
以拐4井,井深2 800 m蘇紅圖組棕紅色泥巖巖屑,采用巖屑滾動回收率實驗,實驗條件為100 ℃下熱滾16 h,對復合鹽-胺基鉆井液與氯化鉀鉆井液抑制性能進行了對比,數(shù)據(jù)見表4。
表4 巖屑滾動回收率評價
由表4可以看出,復合鹽-胺基鉆井液體系巖屑一次回收率85.1%,較清水及氯化鉀鉆井液體系有顯著提高,表明在鉆井液中引入支化聚醚胺及氯化鈣后,可發(fā)揮了多元協(xié)同的抑制性能,鉆井液抑制泥巖水化性能得到顯著增強。
2.1.2 鉆井液封堵性能
拐13井為評價井,對處理劑的熒光要求很高,常規(guī)的瀝青類產(chǎn)品不允許使用。超細目碳酸鈣常用作鉆井液的封堵劑,對上部成巖性較差的地層及砂巖儲層具有良好的封堵作用,有利于減少鉆井液消耗及儲層保護,超細鈣屬于剛性粒子若單靠其封堵,其封堵效率差,且影響濾餅質(zhì)量,導致濾餅發(fā)虛。針對這一問題,室內(nèi)優(yōu)選了2種符合熒光要求的封堵劑,乳化石蠟及白瀝青,其中乳化石蠟軟化點較低,在鉆進蘇紅圖組使用,進入巴音戈壁組后,隨著井溫升高,使用白瀝青對地層進行封堵,乳化石蠟及白瀝青加量均為2%~3%,此外,對于強抑制性復合鹽-胺基鉆井液,施工鉆進中應根據(jù)測試的MBT數(shù)值,及時補充優(yōu)質(zhì)預水化膨潤土漿,預水化膨潤土漿中黏土顆粒粒徑一般小于2 μm[2],具有天然的封堵特性,同時具有可塑性,與乳化石蠟及白瀝青配合使用,能夠提高鉆井液的封堵能力及濾餅質(zhì)量。
1)控制鉆井液密度及黏度
根據(jù)鄰井實鉆密度及井下實際情況,在鉆遇層位發(fā)生變化時,及時調(diào)整密度,保證鉆井液對井壁合理支撐,在井壁穩(wěn)定情況下,控制鉆井液具有合適的黏度與切力,既能有效攜帶鉆屑,又能確保鉆井液對井壁及鉆頭合理的沖刷,避免高活性地層黏附鉆屑形成縮徑及鉆頭泥包;根據(jù)實鉆經(jīng)驗,鉆井液漏斗黏度控制在35~55 s較為合適,具體來說,銀根組-蘇紅圖組二段保持在35~45 s,蘇紅圖組一段-巴音戈壁組,保持在45~55 s。
2) 強化中深部地層鉆井液抗溫性能
隨著鉆進深度的增加,地層溫度不斷升高,應在蘇紅圖一段約2 500~2 900 m之間,將鉆井液轉(zhuǎn)換為磺化鉆井液,以提高鉆井液的抗高溫能力,改善高溫高壓濾餅質(zhì)量,降低鉆井液失水。同時,不宜將磺化處理劑直接加入鉆井液中以求一次完成轉(zhuǎn)磺,應逐步轉(zhuǎn)換,避免鉆頭泥包及因磺化處理劑溶解不完全,被振動篩篩出浪費,可以將磺化處理劑配制成濃度為5%~10%的高濃度膠液,通過循環(huán)周,漸進補入鉆井液中,逐步完成轉(zhuǎn)磺。
3) 控制鉆井液有害固相含量,提高抗油氣污染能力
用好一級固控,如果發(fā)現(xiàn)篩布損壞,及時更換,同時,一體機使用率應達到90%以上,離心機根據(jù)實際情況,每班應開啟至少一個循環(huán)周。通過提高固控效率,盡量降低鉆井液中有害固相含量,以提高鉆井液抗油氣污染能力。此外,鉆達油氣層前,通過小型實驗,提前了解鉆井液抗油氣污染的能力,并做好處理預案,鉆井現(xiàn)場應配備1 t左右的乳化劑OP-10,可以提前按照0.05%的加量,補入鉆井液中,提高鉆井液的乳化性能,同時提高鉆井液的抗污染能力。
1)復合鹽-胺基鉆井液轉(zhuǎn)換:在一開套管內(nèi),將鉆井液轉(zhuǎn)換為復合鹽-胺基鉆井液轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換措施為:配制1%~2%的聚合物膠液,與一開聚合物鉆井液充分混合,做好鉆井液護膠的工作后,開始按照氯化鉀加量5%~7%,CaCl2加量0.1%~0.2%,支化聚醚胺加量0.1%~0.3%,將氯化鉀、氯化鈣和支化聚醚胺加入鉆井液中,完成鉆井液轉(zhuǎn)換。
2)失水控制:前期銀根組鉆進時,可以將失水控制在5~8 mL,進入蘇紅圖后,逐步將失水控制在5 mL以下,隨著逐步轉(zhuǎn)磺,失水控制在4 mL以下。鉆進過程中,上部地層以大中分子聚合物以及惰性封堵類材料復配維護,通過K-PAM、FA367、COP-HFL、COP-LFL、PAC-LV、LV-CMC抑制上部地層造漿,并控制鉆井液流變性與中壓濾失量;下部地層,將鉆井液逐步轉(zhuǎn)換為磺化鉆井液,膠液中維護SMP-3、SMC,提高鉆井液高溫穩(wěn)定性能,控制高溫高壓濾失量。使用低分子、中分子聚合物膠液控制鉆井液失水,膠液應該以細水長流的方式補入鉆井液中。在降低失水前,應保持鉆井液中具有合適的膨潤土含量,避免盲目添加降失水劑。
3)鉆井液流變性能:銀根組-蘇二段,黏度保持在35~45 s,低黏低切,確保鉆井液對井壁的沖刷效果;蘇一段-巴音戈壁組,黏度保持在45~55 s,低黏兼具適當切力。定期清理錐型罐沉砂,控制鉆井液低密度固相含量,避免鉆井液黏切過大。
4)鉆井液密度:根據(jù)鄰井經(jīng)驗及井下實際情況,根據(jù)地層變化及時上提密度。
5)封堵性能:上部地層鉆進期間,可適當加入乳化石蠟、超細鈣等加強鉆井液的封堵性能,減少鉆井液消耗,并改善泥餅質(zhì)量;下部地層,通過加入白瀝青等封堵類材料改善泥餅質(zhì)量,強化鉆井液的封堵性能,保持井壁穩(wěn)定。
6)油氣侵:進入目的層,鉆井液可能受到較嚴重的油氣侵,一旦遇到油氣侵,除了地面進行除氣及上提密度外,應及時向鉆井液中補入適量的乳化劑等,避免鉆井液黏切增大,濾餅虛厚,造成井下復雜。
7)短起下鉆:上部軟泥巖地層,每鉆進200 m左右,應進行短起下鉆,短起下可以兩短一長,及時破壞井壁上的軟泥,防止縮徑。
8)下部地層蘇一段-巴音戈壁組,電測及下套管前,配制防塌、抗溫及潤滑性能良好的封閉液封住該井段,封閉漿黏度切力可適當高些,保證鉆井液懸砂能力,確保電測及下套管順利,封閉液配方:井漿+0.5%SMP+0.1%支化聚醚胺+0.5%液體潤滑劑+0.1%HV-CMC。
1)井壁穩(wěn)定
復合鹽-胺基強抑制性鉆井液,具有良好的抑制鉆屑分散的能力,振動篩返出的蘇紅圖組及巴音戈壁組巖屑見圖3,鉆屑規(guī)則完整,可見清晰的PDC齒印,蘇紅圖組-巴音戈壁組井眼較為規(guī)則,從井徑數(shù)據(jù)看基本沒有糖葫蘆井眼,平均井徑擴大率為3.73%,較鄰井蘇紅圖組-巴音戈壁組平均井徑擴率9.03%有較大幅度下降,銀根組在鉆井液中的浸泡時間從前期井的約3~5 d延長至16 d,未出現(xiàn)井壁失穩(wěn)現(xiàn)象,平均井徑擴大率5.48%,起下鉆暢通,完井電測一次成功,初步解決了前期井出現(xiàn)的井壁失穩(wěn)及電測遇阻問題,鉆井周期26 d,平均機械鉆速10.93 m/h,創(chuàng)造了銀額新區(qū)同類型井機械鉆速、鉆井周期等雙項紀錄。
圖3 蘇紅圖組及巴音戈壁組返出的紅色及棕紅色泥巖
2)鉆井液性能穩(wěn)定
復合鹽-胺基鉆井液抑制性強,具有很強的固相容納能力,整個鉆井過程中鉆遇大段的高活性泥巖,侵入鉆井液中的泥巖多,鉆井液流變性能、失水等性能保持穩(wěn)定,表明強化鉆井液抑制性后,有助于鉆井液性能的穩(wěn)定,鉆井液濾餅薄而致密。良好的濾餅質(zhì)量能夠減弱鉆井液的壓力傳遞效應,降低濾液侵入地層的量,有助于井壁保持穩(wěn)定。鉆井液部分分段性能見表5,銀根組~蘇紅圖組二段地層,鉆井液黏度保持在35~45 s,蘇紅圖組一段~巴音戈壁組,鉆井液黏度保持在45~50 s,在保持鉆井液有效攜帶巖屑的情況下,保持對井壁的沖刷作用,避免巖屑黏附于井壁上,減輕起下鉆及電測時儀器下放、上行摩阻。
表5 鉆井液部分分段性能
1)二開制井中,裸眼段長,多套泥巖易井壁失穩(wěn),導致井壁垮塌掉塊,電測遇阻,應強化鉆井液的抑制泥巖水化的能力。
2)在氯化鉀體系基礎(chǔ)上,通過引入氯化鈣、支化聚醚胺等形成復合鹽-胺基鉆井液體系,抑制性能得到顯著增強,現(xiàn)場應用表明,強化鉆井液抑制性能后,有效解決了泥巖井壁失穩(wěn)及電測遇阻難題。