張玉秀,張燕平,姜仁波,姜名貞
(唐山不銹鋼有限責(zé)任公司,河北063105)
超低碳高強度烘烤硬化鋼,是在超低碳鋼(C<0.005%,N<0.004%)中加入適量的 Nb 或 Ti,使鋼中的C、N 原子絕大部分被固定成碳氮化物[Ti(CN)]、[Nb(CN)]來保證其深沖性[1],再輔助添加 Mn、P 等固溶強化元素來獲得一定強度級別的材料。烘烤硬化鋼沖壓前較軟,易于成型加工,在成形后的烤漆過程中強度升高,提高零件的抗凹陷性能[2]。因此,烘烤硬化鋼被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)汽車外板。
唐鋼不銹鋼公司研發(fā)超低碳烘烤硬化鋼CR180BH,冶煉工藝路線為鐵水預(yù)處理-轉(zhuǎn)爐-RH精煉-連鑄(板坯)。目標成分要求如下表1 所示。
在烘烤硬化鋼中,烘烤硬化值是烘烤硬化鋼的重要性能指標。固溶碳含量對烘烤硬化值影響很大,尤其是超低碳烘烤硬化鋼。因此在超低碳烘烤硬化鋼的開發(fā)過程中,一般對固溶碳含量的要求非常苛刻,目標值的誤差范圍窄至質(zhì)量百分含量±0.0003%。固溶碳含量主要受碳含量和Nb、Ti 等合金元素含量控制,一般依據(jù)碳含量調(diào)整Nb 合金的加入量進行控制。
表1 烘烤硬化鋼成分標準/%
S 是對深沖性產(chǎn)生不利影響的元素,應(yīng)盡量降低其含量,通??梢栽试S控制在0.05%以下。因此,冶煉過程中,先將鐵水依次進行預(yù)脫硫和扒渣處理,扒渣后要保證露亮面95%以上。入爐鐵水溫度要求>1 300 ℃,鐵水 Si 含量在 0.3%~0.8%,C 含量大于4%,鐵水不滿足要求轉(zhuǎn)爐加硅鐵提溫,經(jīng)過預(yù)處理后的鐵水硫目標值≤0.0030%。
轉(zhuǎn)爐冶煉烘烤硬化鋼對磷、硫和氣體含量要求較低,為保證鋼水中較低的氮含量水平,轉(zhuǎn)爐底吹供氣模式由普通鋼種的氮氬切換模式調(diào)整為全程吹氬模式。在轉(zhuǎn)爐吹煉前期,底吹采用較大的供氣強度,以加強熔池的攪拌,促進碳氧反應(yīng)的進行;在碳氧反應(yīng)激烈的中期,生成大量的CO 氣泡,適當(dāng)降低底吹供氣強度也可達到較好的脫氮效果;在吹煉中后期,碳氧反應(yīng)減弱,再適當(dāng)增加底吹供氣強度,通過底吹氬氣及時補充熔池中的氣泡,以減緩轉(zhuǎn)爐冶煉后期由于碳氧反應(yīng)減弱造成的增氮的現(xiàn)象[3]。
轉(zhuǎn)爐冶煉終點,采取終點氧位≤750 ppm、終點溫度≥1 715 ℃的低氧位高溫度出鋼的操作,以保證RH 升溫吹氧量≤50 Nm3,滿足全流程溫度需求;出鋼量約10 噸時開始加入石灰和螢石;出鋼結(jié)束關(guān)閉底吹后,立即加入爐渣改質(zhì)劑,讓鋼包改質(zhì)所需要的渣料快速熔化,保護鋼水液面不裸露,快速吸附夾雜,避免鋼水二次氧化,提高鋼水潔凈度。
RH 冶煉過程控制是獲得合格烘烤硬化鋼的關(guān)鍵過程,在該階段,RH 終點C 控制穩(wěn)定性和合金元素精準控制至關(guān)重要。
2.3.1 RH 終點 C 控制
(1)RH 最佳脫碳時間。對RH 生產(chǎn)過程的脫碳進行取樣分析,見圖1。由圖 1 可以看出,0~5 min 為自然脫碳階段,碳氧反應(yīng)比較劇烈,為防止噴濺,一般在前3 min 進行保壓操作;5~10 min,鋼水中碳含量降低,與鋼水中氧發(fā)生反應(yīng)的碳總量降低,此階段真空度已降至最低,一般進行吹氧脫碳或吹氧升溫操作;10 min 以后,鋼水中碳含量一般≤50 ppm,為碳氧反應(yīng)的限制性環(huán)節(jié),只能通過延長脫碳時間來進行脫碳[4]。因此,冶煉烘烤硬化鋼盡可能縮短脫碳周期,保證最佳脫碳時間。
圖1 RH 脫碳量統(tǒng)計
(2)RH 終點C 的主要控制點。生產(chǎn)過程中,對RH 整個生產(chǎn)過程進行微觀流程梳理,找出RH 終點C 的主要控制點,主要包括:RH 真空度、提升氣體孔、真空室冷鋼、下料溜槽粘渣、合金中的殘余碳以及RH 過程取樣等。因此,制定詳細的RH 標準操作流程,開發(fā)適用的溫度模型,優(yōu)化冶煉周期,通過調(diào)整進站鋼水條件、氣體流量、終脫氧位、真空度、脫碳時間等參數(shù),保證RH 在15 min 內(nèi)穩(wěn)定控碳≤15 ppm。
2.3.2 成分的精準控制
(1)使用專用合金以控制殘余元素對鋼水成分的影響。烘烤硬化鋼對合金殘余元素含量要求嚴格,因此要針對工藝生產(chǎn)要求下發(fā)烘烤硬化鋼專用合金的技術(shù)條件,對殘余元素含量及氧氮含量均做出嚴格要求,對合金生產(chǎn)組裝批次也進行了規(guī)定,降低合金元素含量波動對實際生產(chǎn)造成的不利影響。
(2)合金化操作的精準控制。Nb 含量的多少直接影響鋼水過剩碳,故當(dāng)碳成分接近上限時,鈮也要按上限控制,以保證過剩碳合格。要求對RH 合金化操作精準控制,使用金屬錳調(diào)錳、磷鐵調(diào)磷、高碳錳鐵調(diào)碳、鈮鐵調(diào)鈮、鈦鐵調(diào)鈦、硼鐵調(diào)硼。RH 操作合金化流程圖如圖2 所示。
圖2 RH 操作合金化流程圖
連鑄過程的增碳也是烘烤硬化鋼的控制重點。為保證連鑄過程碳的穩(wěn)定,對連鑄工序耐材進行優(yōu)化控制,以提高控制增碳的能力。
2.4.1 全流程耐材控碳
(1)使用鋼包澆注料。對鋼包磚進行檢測,結(jié)果如下表2 所示。為控制增碳,冶煉烘烤硬化鋼鋼包由鋼包磚換為鋼包澆注料,保證渣線、包壁、包底均為無碳材料。
表2 鋼包磚中心檢測結(jié)果 /%
(2)使用無碳涂抹料中間包和無碳中包覆蓋劑。干式料與中間包涂抹料成分對比如表3 所示。由表3 可知,涂抹料大大降低了C 成分含量。因此,為減少中間包增碳,冶煉烘烤硬化鋼使用無碳中包涂抹料配合無碳中包覆蓋劑。
表3 干式料與涂抹料成分對比 /%
2.4.2 保證化驗準確性
烘烤硬化鋼 C 含量低且范圍窄,Nb、Ti、B 含量分析精度要求高,因此光譜分析難度較大。為保證化驗準確性,化驗室通過細化分析流程,對光譜儀的Nb、Ti、B 等的工作曲線進行分析,將參數(shù)優(yōu)化并對現(xiàn)有超低碳標樣值進行碳硫分析驗證,對部分生產(chǎn)樣品進行光譜與碳硫比對分析,驗證檢測結(jié)果,以減少檢測偏差帶來的影響,保證成分化驗的準確性。
經(jīng)過各工序的相互配合,以及各項措施的實施,從2019 年5 月至今,唐山不銹鋼公司生產(chǎn)烘烤硬化鋼情況如表4 所示。由表4 可知,烘烤硬化鋼過剩C、N 和T.O 水平控制良好,通過生產(chǎn)試制后的烘烤硬化值完全滿足客戶的使用需求。
烘烤硬化鋼CR180BH 開發(fā)的重點和難點是鋼中碳含量的控制,其對CR180BH 鋼烘烤硬化值影響很大。通過采取以下措施,有效控制了冶煉的過程增碳,最終實現(xiàn)了超低碳烘烤硬化鋼的生產(chǎn)。
表4 烘烤硬化鋼生產(chǎn)情況
(1)轉(zhuǎn)爐冶煉過程中全程底吹氬、低終點氧位、高終點溫度的操作有利于降低烘烤硬化鋼氧、氮含量的水平,保證烘烤硬化鋼冶煉合格率;
(2)RH 生產(chǎn)過程中,盡可能縮短脫碳周期,通過調(diào)整進站鋼水條件、氣體流量、終脫氧位、真空度、脫碳時間等參數(shù),保證RH 在15 min 內(nèi)穩(wěn)定控碳≤15 ppm;
(3)使用專用合金控制鋼中殘余合金元素,并對合金化操作進行精準控制,降低了合金殘余元素對烘烤硬化鋼成分的影響;
(4)加強對全流程耐材的管理,使用渣線、包壁、包底均為無碳材料的鋼包,無碳涂抹料中間包和無碳中包覆蓋劑,能夠有效控制過程增碳。