蘇廣訓,李永超,代 磊,賈寶強,王雪平
(中國石化石家莊煉化分公司,石家莊 050099)
近些年來,各煉油企業(yè)對于蠟油加氫裝置的優(yōu)化及研究主要集中在摻煉各種較難處理的柴油組分(如催化裂化柴油、焦化柴油等)方面[1-6],很少有企業(yè)專門用蠟油加氫裝置加工生產(chǎn)車用柴油。理論上蠟油加氫具有更高的反應壓力,催化劑具有更好的裂化性能,具備加工生產(chǎn)車用柴油的能力,但很少有生產(chǎn)方面的實踐經(jīng)驗。
中國石化石家莊煉化分公司(簡稱石家莊煉化)于2019年8月進行了柴油液相循環(huán)加氫裝置催化劑換劑工作,為保證柴油正常出廠,換劑期間安排1.8 Mt/a蠟油加氫裝置替代生產(chǎn)國Ⅴ柴油。通過摸索工藝條件,成功生產(chǎn)出國Ⅴ柴油,并針對蠟油加氫裝置生產(chǎn)柴油期間出現(xiàn)的冷高壓分離器超負荷、反應進料加熱爐超負荷、尾油出裝置溫度高、產(chǎn)品柴油水含量高等瓶頸問題進行分析,制定有效的措施,最終解決以上問題,為后續(xù)操作提供數(shù)據(jù)與實踐支持。以下對此次工業(yè)實踐情況進行介紹。
石家莊煉化1.8 Mt/a蠟油加氫裝置采用中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)開發(fā)的劣質(zhì)蠟油加氫處理技術(RVHT)及配套催化劑(RG系列保護劑/RVS系列脫硫劑/RN系列脫硫脫氮劑),主要由反應部分、反應產(chǎn)物分離部分、分餾部分、循環(huán)氫脫硫及低壓分離氣(低分氣)脫硫、PSA氫提純及相應的公用工程部分等組成。蠟油加氫裝置工藝流程如圖1所示。設計原料直餾蠟油、焦化蠟油進裝置后經(jīng)反應進料加熱爐加熱,進入固定床反應器反應,在催化劑的作用下,進行加氫脫硫、脫氮和烯烴飽和等反應,反應后產(chǎn)物經(jīng)過高壓分離器和低壓分離器分離,將氫氣、水等從油相分離出來,最后經(jīng)分餾塔分離。分餾塔塔頂抽出石腦油,側線抽出柴油,塔底產(chǎn)出加氫尾油,一部分直供送至催化裂化裝置,另一部分送至蠟油罐區(qū)。分餾塔塔頂酸性氣送至常減壓蒸餾裝置輕烴回收單元。
在生產(chǎn)柴油期間,蠟油加氫裝置加工的柴油為石家莊煉化1號常減壓蒸餾裝置常三線油和常四線油、2號常減壓蒸餾裝置常二線油和常三線油,以及焦化柴油的混合原料,共計175.00 t/h?;旌现别s柴油、焦化柴油以及混合原料的主要性質(zhì)見表1。由表1可以看出,由于摻煉了部分焦化柴油,混合原料的硫質(zhì)量分數(shù)達到0.71%,氮質(zhì)量分數(shù)達到337 μg/g。
圖1 蠟油加氫裝置工藝流程
表1 蠟油加氫生產(chǎn)國V柴油期間的原料性質(zhì)
蠟油加氫裝置加工柴油時裝置標定的主要工藝條件見表2,柴油產(chǎn)品的性質(zhì)見表3。由表2可見,反應器入口溫度控制為352 ℃時,反應溫升達到30 ℃,其原因是焦化柴油含有烯烴組分,在反應器第一床層反應時放熱量較大。由表3可見,在反應器平均溫度為368 ℃、氫分壓為9.4 MPa、體積空速為0.97 h-1、氫油體積比為500、分餾塔塔底溫度為222 ℃、分餾塔塔頂壓力為0.11 MPa的條件下,精制柴油氮質(zhì)量分數(shù)為1.1 μg/g,硫質(zhì)量分數(shù)為3 μg/g,脫氮率達到99.7%,脫硫率達到99.9%以上,而且從其他性質(zhì)來看,生產(chǎn)出的柴油產(chǎn)品滿足國Ⅴ車用柴油標準。
表2 蠟油加氫裝置生產(chǎn)國V柴油期間的主要工藝條件
表3 柴油產(chǎn)品性質(zhì)
蠟油加氫裝置加工柴油時的物料平衡數(shù)據(jù)見表4,裝置能耗數(shù)據(jù)見表5。由表4和表5可見,在加工柴油生產(chǎn)國Ⅴ柴油期間,蠟油加氫裝置化學氫耗為0.8%,能耗為412.6 MJ/t,較加工蠟油時的能耗(767.44 MJ/t)低,主要原因是裝置改加工柴油后,分餾塔進料溫度由330 ℃降低至220 ℃,分餾塔加熱爐負荷下降,瓦斯消耗量由之前的1 800 m3/h降低至1 100 m3/h。
表4 蠟油加氫生產(chǎn)國V柴油時的物料平衡數(shù)據(jù)
表5 蠟油加氫生產(chǎn)國V柴油時的能耗數(shù)據(jù)
本次蠟油加氫裝置加工混合柴油生產(chǎn)國Ⅴ車用柴油過程中主要存在以下4個方面的瓶頸。
當原料變更為柴油后,熱高壓分離器閃蒸出來的的輕組分多,冷高壓分離器油相流量超過設計值(1.35 t/h),造成油水分離時間不足,油相帶水嚴重,由于油量過大,進入冷低壓分離器也分離不充分,使得油帶水進入分餾塔,最終導致分餾塔沖塔。
針對此問題的解決措施是:降低處理量,從而降低原料中輕組分量;注入冷氫降低反應器出口溫度,或優(yōu)化換熱流程降低原料溫度,進而降低熱高壓分離器溫度、減少熱高壓分離器閃蒸氣流量,從而降低冷高壓分離器油相流量;蠟油加氫裝置改加工柴油后,原料氮質(zhì)量分數(shù)比加工蠟油時低,按照混合原料柴油氮質(zhì)量分數(shù)為337 μg/g、氯質(zhì)量分數(shù)為1 μg/g、脫氮率為65%、脫氯率為60%計算,氯化銨平衡常數(shù)(KP=PNH3×PHCl)為1.63×10-8,因而可降低高壓分離器注水量,使之由14 t/h降低至8 t/h,從而減輕油相帶水程度。
反應加熱爐設計熱負荷為9.873 MW,而采用柴油生產(chǎn)方案時加熱爐所需負荷較高,達到11.58 MW。原因是,原料改為直餾柴油與焦化柴油后,原料芳烴含量較蠟油低,反應熱減少,導致加熱爐負荷不足。針對此問題的解決措施是:提高上游裝置原料柴油的熱直供率,使裝置進料溫度由50 ℃提高至79 ℃;增加焦化柴油比例,提高反應放熱量。
本次加工柴油正值夏季,尾油空氣冷卻器冷卻效果不好,使得尾油出裝置溫度高,最高達到63 ℃。針對此問題的解決措施是:將柴油空氣冷卻器與尾油空氣冷卻器并聯(lián)操作,調(diào)整空氣冷卻器出口手閥,降低空氣冷卻器偏流量,同時調(diào)整扇葉角度,將變頻操作改為工頻操作等。
蠟油加氫裝置加工柴油時,因分餾塔無脫水設施,曾一度導致產(chǎn)品柴油水質(zhì)量分數(shù)無法滿足低于100 μg/g的要求。針對此問題的解決措施是:提高分餾塔汽提蒸汽溫度,使之由157 ℃提高至198 ℃;摸索分餾塔的操作,使之按最優(yōu)操作參數(shù)(進料量170 t/h、進料溫度232 ℃、塔底溫度222 ℃、塔頂溫度125 ℃、塔頂壓力0.11 MPa、回流溫度40 ℃)運行;在車用柴油成品罐區(qū)前增加鹽干燥塔,并監(jiān)控干燥塔進出口柴油水含量,當干燥后柴油水含量高時及時切塔處理。
石家莊煉化1.8 Mt/a蠟油加氫裝置采用石科院開發(fā)的蠟油加氫處理技術RVHT及配套催化劑加工處理直餾柴油與焦化柴油的混合原料,在反應器入口溫度為352 ℃、氫分壓為9.4 MPa、氫油體積比為500、體積空速為0.97 h-1的相對緩和條件下,得到的柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分數(shù)穩(wěn)定在3 μg/g,達到國Ⅴ車用柴油標準。工業(yè)蠟油加氫裝置生產(chǎn)國Ⅴ車用柴油時,要注意采取措施解決冷高壓分離器超負荷、加熱爐超負荷、尾油出裝置溫度高、柴油水含量高等瓶頸問題。