秦波波,趙世貴,葉禮圓,周 博,章楚君
(荊州市學(xué)成實(shí)業(yè)有限公司,湖北 荊州 434009)
威遠(yuǎn)地區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,漏層、高壓層、含硫化氫氣層較多,井控風(fēng)險(xiǎn)高,施工難度大,特別是水平段鉆進(jìn),極易發(fā)生卡鉆、剝落掉塊等事故。威204H34-3井是中國(guó)石化在該區(qū)塊部署的一口頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)井,該井設(shè)計(jì)井深5440m,設(shè)計(jì)水平段2200m,地層壓力系數(shù)1.85。該地區(qū)水平段為龍馬溪組,以脆性泥頁(yè)巖為主,井底溫度高,地層壓力系數(shù)大,水基鉆井液很難滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。相對(duì)于水基鉆井液,油基鉆井液具有抗高溫、強(qiáng)抑制、流動(dòng)性好、低摩阻、井壁穩(wěn)定等優(yōu)良的性能,所以該井采用柴油基鉆井液進(jìn)行鉆進(jìn)[1-9]。
該井水平段地層壓力系數(shù)達(dá)1.85,水平段鉆井液密度大于2.10g/cm3。密度高意味著固相含量高,過(guò)高的固相含量會(huì)提高鉆井液粘度,降低鉆速,增加泥漿泵的負(fù)擔(dān)。
針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,筆者開(kāi)發(fā)出一種聚酰胺類(lèi)的潤(rùn)濕劑。該潤(rùn)濕劑有很多的吸附基團(tuán),能很好地吸附在加重材料和鉆屑的表面,使其均勻地分散在油基鉆井液中,降低固相對(duì)鉆井液性能的影響。
該井水平段為龍馬溪組,為脆性泥頁(yè)巖地層,泥頁(yè)巖的穩(wěn)定性不僅與起支撐作用的鉆井液密度有關(guān),而且與鉆井液的成膜封堵性有很大關(guān)系。
采用和該地區(qū)孔隙度相當(dāng)?shù)某?xì)剛性材料與可變形材料開(kāi)發(fā)出效果良好的封堵劑,該封堵劑能在井筒周?chē)哪囗?yè)巖表面、微裂縫和孔隙中形成封堵膜,降低鉆井液的濾失量,防止泥頁(yè)巖水化剝落,穩(wěn)定井壁。
該井水水平段2200m,井眼環(huán)空空隙小,泵壓高,排量受限,加上巖屑自身的重力效應(yīng),容易在水平段形成巖屑床,引起井下復(fù)雜情況。
配漿開(kāi)始時(shí),配制低油水比的油基鉆井液,使體系在鉆井前期具有較好的粘度,能更好的攜帶和懸浮巖屑,保證井眼的清潔;隨著鉆井深度及水平位移的增加,逐步提高油水比,以此保證鉆井液體系的切力不會(huì)過(guò)大,而造成開(kāi)泵困難等問(wèn)題。
根據(jù)威204H34-3井的地質(zhì)地層情況,在自主開(kāi)發(fā)的柴油基主輔乳化劑、潤(rùn)濕劑、降濾失劑、潤(rùn)濕劑等處理劑的基礎(chǔ)上,通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)出高密度柴油基鉆井液體系。鉆井液配方為:0#柴油+2.5%主乳化劑+1%輔乳化劑+1%潤(rùn)濕劑+0.8%有機(jī)土+3%CaO+2%降濾失劑+2%封堵劑+ CaCL2鹽水(CaCL2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%)。
室內(nèi)配制油水比80∶20和90∶10的鉆井液體系,用重晶石加重至2.1g/cm3,150℃下滾動(dòng)16h,在65℃下測(cè)定鉆井液老化后的表觀粘度(AV)、塑性粘度(PV)、動(dòng)切力(YP)、動(dòng)塑比(YP/PV)、靜切力(GEL)、破乳電壓(ES)和高溫高壓濾失量(FLHTHP)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 150℃熱滾后體系的基本性能
從表1中可以看出,該體系在溫度為150℃、油水比80∶20和90∶10時(shí)均具有良好的乳化穩(wěn)定性、較低的濾失量、較好的流變性。
隨著鉆井的進(jìn)行,超細(xì)的有害鉆屑會(huì)不斷累積,從而對(duì)體系產(chǎn)生不良影響。室內(nèi)選用油水比為8∶2,密度為2.1g/cm3的鉆井液,加入不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的威遠(yuǎn)區(qū)塊龍馬溪組的巖屑粉(過(guò)200目篩),在150℃老化后其性能見(jiàn)表4。
表4 巖屑含量對(duì)鉆井液性能影響
表4(續(xù))
由表4可知,隨著巖屑的加入,體系的破乳電壓,表觀粘度、塑性粘度、靜切力、高溫高壓濾失量、泥餅厚度逐漸上升,動(dòng)塑比變化不大。巖屑加量大于8%時(shí)表觀粘度、靜切力、高溫高壓濾失量、泥餅厚度明顯增大,特別是靜切力和泥餅厚度增加明顯。說(shuō)明該體系巖屑污染極限為8%。
圖1 鉆井液對(duì)不同滲透率砂盤(pán)的封堵性
頁(yè)巖微裂縫及孔隙的模擬是鉆井液封堵性能評(píng)價(jià)的難點(diǎn),通過(guò)查詢文獻(xiàn),發(fā)現(xiàn)采用不同滲透率的人造砂盤(pán)來(lái)進(jìn)行鉆井液的封堵實(shí)驗(yàn)具有較好的代表性和重復(fù)性。在室內(nèi)分別配制了油水比為8∶2,密度為2.1g/cm3的兩杯油基鉆井液,一杯加入了2%的封堵劑,另一杯不加封堵劑。在 150℃下滾動(dòng)16h,選擇滲透率為400mD、750mD和2D的人造砂盤(pán),用鉆井液封堵測(cè)定儀(PPT)測(cè)定鉆井液在壓力為3.5MPa、溫度150℃、30min砂盤(pán)濾失量(PFL)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1。
從圖1可以看出:加入封堵劑的砂盤(pán)濾失量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于未加的。砂盤(pán)滲透率越小,砂盤(pán)濾失量越小,說(shuō)明加入封堵劑后體系具有良好的封堵性能。
沉降穩(wěn)定性一直是油基鉆井液所面臨的一大難題,尤其是在井底溫度高、地層壓力大的頁(yè)巖氣水平井,對(duì)高溫穩(wěn)定性的要求更加突出。采用靜態(tài)沉降法來(lái)檢測(cè)油基鉆井液的沉降穩(wěn)定性,具體實(shí)驗(yàn)方法為:按照配方配制油基鉆井液,在150℃條件下老化16h,高速攪拌20min,倒入高溫老化罐中,充入1.5MPa的氮?dú)?,?50℃下靜置0,24,48,72,96,120h,檢測(cè)鉆井液上部和下部密度。
表5 不同靜置時(shí)間下的鉆井液上部和下部密度
由表5中可以看出,所配制的油基鉆井液體系靜置120h,上下密度差僅為0.030g/cm3,由此說(shuō)明該鉆井液體系在高溫下仍然具有良好的沉降穩(wěn)定性。
威204H34-3井三開(kāi)采用柴油基鉆井液,施工井段為2801~5555m,A點(diǎn)垂深為3179m,B點(diǎn)垂深3437m,設(shè)計(jì)井深5440m,設(shè)計(jì)水平段井長(zhǎng)2200m,實(shí)際完成水平段2315m,目的層為黑色頁(yè)巖的龍馬溪組,完鉆井深5555m(垂深3469m)。
表6 威204H34-3井三開(kāi)井段油基鉆井液性能
威204H34-3井三開(kāi)井段實(shí)鉆結(jié)果表明,該柴油基鉆井液乳化效果好,破乳電壓高,在三開(kāi)中后期,破乳電壓穩(wěn)定在1000V以上,性能穩(wěn)定;隨著鉆井的進(jìn)行,體系油水比不斷提高,從而保證體系在整個(gè)鉆進(jìn)過(guò)程中均具有較低的表觀粘度、塑性粘度,較高的動(dòng)塑比、靜切力;具有較低、較穩(wěn)定的漏斗黏度,表明體系具有良好的流動(dòng)性能;防塌封堵能力強(qiáng),濾失量低,井壁穩(wěn)定。平均井徑擴(kuò)大率3%,井眼規(guī)則,鉆井過(guò)程中無(wú)剝落掉塊現(xiàn)象,下套管和電測(cè)順利。
(1)筆者研制出一種高密度柴油基鉆井液體系,在油水比為80∶20和90∶10時(shí)均具有良好的乳化穩(wěn)定性、適宜的粘度和切力、較低的高溫高壓濾失量,能滿足現(xiàn)場(chǎng)的需要。
(2)該體系具有良好的抗巖屑污染能力,抗巖屑污染達(dá)8%。
(3)該體系對(duì)不同滲透率砂盤(pán)具有很好的封堵性。
(4) 該體系具有良好的高溫沉降穩(wěn)定性。
(5)該體系在威204H34-3井成功應(yīng)用,破乳電壓高,穩(wěn)定性好;流變性滿足攜砂和懸砂要求;高溫高壓濾失量低于3mL,泥餅質(zhì)量好,封堵性強(qiáng),井壁穩(wěn)定。