季鄭杰
摘 要 本文從降水的全過程進行分析和計算,驗證了降水方案的可行性,對同類型的降水方案和水文試驗提供了寶貴的經(jīng)驗和建議。
關鍵詞 地下水;抽水試驗;降水;滲透系數(shù)
1工程概況
本項目為蚌埠一化工廠的廢棄用地,該區(qū)域經(jīng)過勘察,土壤場地內(nèi)主要污染物為硝基氯苯,必須進行土壤修復,設計采用熱脫附技術,對于地下水豐富且土壤滲透性較好的場地,地下水會持續(xù)帶走熱量,從而降低熱脫附效果,所以應進行降水,把地下水對修復過程中的影響降到最小。場地土壤修復深度最深為12m,設計加熱深度12.5米,降水深度應大于12.5m。該項目污染場地土層分布如下:①雜填土②粉土③粉質(zhì)黏土④粉土⑤粉土⑥淤泥質(zhì)黏土⑦粉砂。場地主要含水層主要分布與④粉土、⑤層粉土及⑦層粉砂中,屬承壓水,以地下水的水平向流動補給為主[1]。
2查明水文參數(shù)
為了查清承壓水含水層的水文地質(zhì)參數(shù),我方首先對場地進行了抽水、恢復水試驗試驗,現(xiàn)場布置了抽水井8口,現(xiàn)場共完成3個臺班單井試抽工作和2個臺班恢復水試驗。
通過匯總實驗數(shù)據(jù),滿足降深的情況下,降水期間同時運行8口井總出水量在249.6m3/d~1193.1m3/d。
對本次抽水試驗的數(shù)據(jù)進行初步篩選后,這里利用公式法和配線法進行計算,兩種方法互相驗證。
2.1 第一落程(最大能力降深)
抽水參數(shù):H=16.584m,s=2.702m,s1=0.69m,s2=0.59m,Q=422.14 m3/d。
(1)公式法
主孔單孔計算結果:K=11.964m/d;
帶5m觀測孔計算結果:K=9.481m/d;
帶10m觀測孔計算結果:K=10.478m/d;
兩觀測孔計算結果:K=29.211m/d;
其中兩觀測孔計算結果偏離較大,為不準確值,平均K=10.641m/d。
(2)利用Boulton配線法進行計算,計算結果:
1)K=6.782m/d,s=0.171;
2)K=8.064m/d,s=0.177;
3)K=5.717m/d,s=0.181。
平均K=6.854m/d,s=0.176。
第一落程兩種計算結果K分別為10.641m/d,6.854m/d,平均8.748m/d;給水度平均為0.176。根據(jù)同樣的計算方法可得第二落程和第三落程的計算結果如下:
2.2 第二落程
兩種計算結果K分別為11.131m/d,11.693m/d,平均11.412m/d;給水度平均為0.166。
2.3 第三落程
兩種計算結果K分別為8.603m/d,6.123m/d,平均7.366m/d;給水度平均為0.171。
本次按保守計算滲透系數(shù),將三個落程取平均值,平均K=9.175m/d,s=0.171。該值屬于細砂的滲透系數(shù)經(jīng)驗值,根據(jù)前期鉆孔取芯資料,該數(shù)據(jù)與實際地層巖性相符[2]。
3降水設計
3.1 無止水帷幕最大涌水量
根據(jù)《建筑基坑支護技術規(guī)程(2012年)》中群井按大井簡化的均質(zhì)含水層潛水非完整井的基坑降水總涌水量公式計算:
根據(jù)計算結果,試驗區(qū)在沒有止水帷幕情況下,井徑273mm,水位降至13m以下,滲透系數(shù)取平均值9.175m/d,計算的最大涌水量為2976.3m3/d。
3.2 有止水帷幕最大涌水量
(1)參考抽水試驗數(shù)據(jù)理論計算值,無止水帷幕情況下,井徑273mm,水位降至13m以下,K取9.175m/d,試驗區(qū)域計算的最大涌水量為2976.3m3/d,參考《基坑深井降水涌水量計算公式探討》,取經(jīng)驗系數(shù)n*=0.4,Qmax=1190.5m3/d。
(2)根據(jù)試驗區(qū)域降水井試抽實際數(shù)據(jù)顯示,穩(wěn)定運行后單井涌水量范圍31.2m3/d~149.1 m3/d,最大涌水量范圍249.6m3/d~1193.1 m3/d。
綜上,試驗區(qū)域在運行期間最大涌水量1190.5m3/d(取計算值)。
3.3 降水井設計
本次試驗通過計算單井最大出水能力和降水井數(shù)量計算公式進行降水建議。
管井的單井出水能力和降水井的設計單井流量可分別按下式計算:
根據(jù)計算,無止水帷幕情況下,本次最大涌水量為2976.3m3/d,本次單井最大出水能力為2153m3/d,考慮到大方量抽水對降水井的成井結構以及場地環(huán)境地質(zhì)問題影響,在中心和四周共布置8口井可以將試驗區(qū)地下水降至13m[3]。
4抽水試驗
根據(jù)以上土層的水文參數(shù)最終在場地內(nèi)布置了12口降水井,并且在整個污染地塊周邊設計了止水帷幕,止水帷幕采用850@900的三軸攪拌樁施工,采用套接一孔法,樁長23m。通過計算整個場地預估抽水量約18萬方,若總施工工期360天,則抽降水施工最大穩(wěn)定抽水量為每天1000方。為了驗證降水方案的可行性,確定降水水位能否達到需求的12.5~13米,在止水帷幕施工完成后,降水方案運行前首先進行了抽水試驗。
抽水運行試驗分兩部分,前期根據(jù)降水效果調(diào)整井數(shù)量和水泵功率,進行了三批次的抽水試驗。通過三次試驗結果和對場地整體抽水的考量,進行第二階段的抽水試驗[4]。最終運行結果如下:
試驗開始四天后水位情況見下表:
5結束語
由試驗結果可見將原位區(qū)域整體水位壓至13m,抽水井水位需位于22m左右,由于河堤腳120m線范圍內(nèi)為水利局管控范圍,依據(jù)場地地勘報告,該區(qū)域不允許建14米以上的井,且建井數(shù)量和分布有嚴格的限制要求。這一區(qū)域降水無法實現(xiàn)降深到12米以下,若仍要進行修復,需耗費大量資源、能源,增加工期,且難以保障修復效果達標。
根據(jù)抽水試驗結果,在原止水帷幕設計的條件下,降水無法實現(xiàn)滿足場地內(nèi)原位熱脫附修復的要求。分析可能是由于止水帷幕施工質(zhì)量問題導致,止水帷幕的止水效果未達到預期要求,所以設計降水井無法使場地水位達到設計要求。建議在水量較大,對水位降深要求較高的場地,止水帷幕設計最好采用雙排或三排,從而保證止水效果。
參考文獻
[1] 常士驃,張?zhí)K民.工程地質(zhì)手冊(第四版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007:117.
[2] 巖土工程勘察規(guī)范:GB50021-2017(2017版)[S].北京:中國標準出版社,2017.
[3] 港口工程地基規(guī)范:JTS147-1-2010[S].北京:中國標準出版社,2010.
[4] 建筑基坑支護技術規(guī)程:JGJ120-2012[S].北京:中國標準出版社,2012.