肖仁維,熊蘭瓊,柯凌云
1.中國石油西南油氣田分公司 重慶氣礦(重慶 400021)
2.中國石油西南油氣田分公司 通信與信息技術(shù)中心(重慶 400021)
干法脫硫是將含硫天然氣通過脫硫塔與其中的氧化鐵產(chǎn)生反應(yīng),生成固體硫化鐵吸附于脫硫劑中,從而實(shí)現(xiàn)脫出硫化氫的目的。該方法具有工藝簡單、占地小、安全系數(shù)高、無需專人看守、工程投資少、生產(chǎn)成本低、無污染的特點(diǎn),廣泛用于居民生活、工業(yè)用天然氣、CNG加氣站等行業(yè)[1-3]。渝淺2井天然氣硫化氫濃度1.112 g/m3,日產(chǎn)天然氣1.8×104~2.5×104m3。根據(jù)GB 17820—2018《天然氣》,為防止配氣系統(tǒng)的腐蝕和保證居民健康,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定二類天然氣中硫化氫濃度不大于20 mg/m3標(biāo)準(zhǔn),需對渝淺2 井天然氣進(jìn)行脫硫處理,達(dá)標(biāo)后才能直接供居民用氣。渝淺2 井所產(chǎn)天然氣從2018 年開始在渝淺8 井脫硫站脫硫,存在脫硫劑硫容低、更換頻繁、脫硫劑消耗量大、經(jīng)濟(jì)效益不佳等問題,對干法脫硫因素進(jìn)行綜合分析研究,尋找解決對策。
渝淺2井于1999年3月18日投產(chǎn),天然氣密度為1.017~1.221 g/m3,投產(chǎn)初期產(chǎn)量為0.6×104m3/d,最高為2.1×104m3/d,一般控制產(chǎn)量在2.0×104m3/d 左右。該井站原產(chǎn)出氣輸?shù)接鍦\8 井,匯集混合脫硫達(dá)標(biāo)外輸重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)水口門站,直接供重慶主城居民用氣,在渝淺8井產(chǎn)氣量下降后,混合后的天然氣不能達(dá)到GB 17820—2018《天然氣》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二類天然氣中硫化氫濃度不大于20 mg/m3的要求。2018 年實(shí)施渝淺8 井脫硫站改造,實(shí)現(xiàn)了對渝淺2井來氣脫硫。
渝淺8 井脫硫站采用干法脫硫,使用的脫硫劑為CT8-6B,雙塔,可使用單塔或者串聯(lián)等方式,單塔容量11 t,2004年4月20日投入使用,一般年脫硫劑消耗 60 t。2018 年 1 月 15 日開始,對渝淺 2 井所產(chǎn)天然氣進(jìn)行脫硫,含硫氣處理量為2.0×104~2.5×104m3/d,發(fā)現(xiàn)單塔使用周期由原來100 d 以上降到最短不足20 d,硫容最低僅3.42%,最高14.0%,平均8.46%(表1),脫硫處理效果不正常。
CT8-6B固體脫硫劑的主要活性組分為水合氧化鐵,它與H2S發(fā)生如下反應(yīng):
其活性將天然氣中H2S 濃度由0.02~30 g/m3脫至20 mg/m3以下,雙塔操作工作硫容不小于13.0%。
表1 渝淺8井脫硫站脫硫劑消耗情況
硫容(R)計(jì)算公式為:
式中:R為脫硫劑硫容量;λ1為入口原料氣硫化氫濃度,g/m3,λ2為出口原料氣硫化氫濃度,取0.02 g/m3;Q為累計(jì)處理氣量,m3;T為裝填脫硫劑質(zhì)量,t。
使用條件:常壓、加壓均可;0~45 ℃;單塔天然氣表觀停留時(shí)間應(yīng)大于3 min;氣體線速度小于1.5 m/min;處理氣體含水量為飽和水[4]。
適用范圍:低含硫天然氣脫硫,當(dāng)硫化氫濃度小于1 g/m3,處理量在6×104m3/d以內(nèi)或硫化氫濃度小于0.5 g/m3,處理量在15×104m3/d以內(nèi)的天然氣采用比較經(jīng)濟(jì);當(dāng)硫化氫濃度小于5 g/m3且硫化氫總量小于50 kg/d,也可使用該脫硫劑。
干法脫硫劑的脫硫反應(yīng)機(jī)理決定了飽和狀態(tài)下的含硫氣體能夠達(dá)到最佳的脫硫效果,原料氣太干將嚴(yán)重影響脫硫效果。溫度的控制,實(shí)質(zhì)上是對含硫氣濕度的控制,脫硫工藝中,含硫氣的濕度對脫硫效率的影響很大[5]。
1)加濕器未啟用。渝淺8井脫硫裝置建設(shè)時(shí)考慮到2口井為干氣的特點(diǎn),工藝上設(shè)計(jì)有加濕器(圖1),通過對原料氣增濕提高裝置脫硫效果,但未使用。由于井下條件的變化,采出天然氣氣體濕度不同,造成硫容量下降。
圖1 渝淺8井脫硫工藝改造前流程
2)支撐墊層不適應(yīng)脫硫工藝要求。發(fā)現(xiàn)塔底支撐墊層為扁平狀鵝卵石,且大小不一(圖2),影響天然氣通道不均勻,存在天然氣氣流通道單邊僅部分脫硫劑起作用。在脫硫廢劑清掏時(shí)發(fā)現(xiàn)部分脫硫劑仍為新劑,未失效,嚴(yán)重影響了脫硫劑使用效果[6]。
3)裝料不規(guī)范,不平整。2018年在脫硫劑裝料中,發(fā)現(xiàn)包裝袋掉入脫硫塔中,在裝料結(jié)束前未對脫硫塔頂部脫硫劑趕平整。進(jìn)氣口下端,氣流進(jìn)入從上至下靠脫硫塔邊部優(yōu)先通過,導(dǎo)致中部進(jìn)氣量較小,從而影響脫硫效果。
圖2 渝淺8井脫硫塔原有支撐墊
4)未充分使用串聯(lián)脫硫塔。單塔使用僅發(fā)揮部分脫硫劑的功能,造成浪費(fèi)。從開展單塔與串塔現(xiàn)場試驗(yàn)來看:單塔僅使用50~55 d,硫容僅為6.31%,而將過期脫硫塔作為前塔先對天然氣進(jìn)行粗脫硫,再串入新塔進(jìn)行二次脫硫,串塔后脫硫塔使用90 d左右,硫容提高到14.01%。
2019 年 3 月 16 日開始,調(diào)整渝淺 8 井脫硫站脫硫工藝,采取以下工藝措施。
1)啟用該站加濕器對含硫天然氣進(jìn)行加濕。天然氣加濕器針對不同的天然氣流量自動(dòng)調(diào)節(jié)飽和水加入量,達(dá)到及時(shí)控制天然氣加濕程度的目的。且提供一種天然氣凈化系統(tǒng),對凈化的天然氣進(jìn)行加濕,再將天然氣導(dǎo)入到脫硫器中脫硫,有助于將難以脫去的有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫,進(jìn)一步提高無機(jī)硫脫除的速率[7-9]。
2)改變脫硫塔支撐墊層。將原來塔底支撐墊層的扁平狀鵝卵石更換為標(biāo)準(zhǔn)球形瓷球(圖3),以改善氣流分布,不會(huì)因墊層堵塞而造成偏流,確保天然氣氣流均勻通過。
圖3 渝淺8井脫硫塔球形瓷球支撐墊
3)裝料規(guī)范。派技術(shù)人員和中心井站員工一道現(xiàn)場監(jiān)督把關(guān),實(shí)施全過程監(jiān)控,確保裝料規(guī)范有序。
4)充分串聯(lián)使用,堅(jiān)持二次脫硫,延長脫硫劑使用時(shí)間。將已失效的脫硫塔串入新塔,天然氣先通過失效脫硫塔中脫硫劑進(jìn)行初脫硫,再通過新塔脫硫劑進(jìn)行精細(xì)脫硫(二次脫硫),確保氣質(zhì)達(dá)到國家二類區(qū)天然氣標(biāo)準(zhǔn),外輸直供居民用戶。
天然氣干法脫硫技術(shù)是天然氣脫硫中一種常用的技術(shù),但是脫硫工藝選擇不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致天然氣處理費(fèi)用偏高,企業(yè)的運(yùn)行成本增加,因此在滿足氣質(zhì)要求的情況下,應(yīng)高效利用干法脫硫劑。四川盆地北部雙探1井為2016年1月投產(chǎn)的超高壓含硫風(fēng)險(xiǎn)探井,井口壓力100.47 MPa,通過現(xiàn)場潛流量和安全運(yùn)行時(shí)間的計(jì)算,確定先串塔運(yùn)行后單塔運(yùn)行、優(yōu)化脫硫劑使用周期,達(dá)到了降本增效和保障安全的雙重目的,具有重要的推廣意義[2]。
5)加濕器工藝區(qū)增加旁通及放空排放流程(圖4)。增加旁通目的是確保加濕器加水期間,天然氣氣流走旁通流程,實(shí)現(xiàn)不關(guān)井連續(xù)生產(chǎn),降低安全風(fēng)險(xiǎn),不影響天然氣生產(chǎn),加水結(jié)束后恢復(fù)含硫天然氣優(yōu)先通過加濕器。放空排放流程是天然氣氣流導(dǎo)入旁通后,需對加濕器進(jìn)行放空泄壓至0,同時(shí)排污一次,清潔后,再實(shí)施向加濕器內(nèi)定期補(bǔ)充水,以增加濕度,原則上每周加水1次(加滿)。
圖4 渝淺8井脫硫工藝改造后流程
1)原來雙塔使用時(shí)間約46 d,平均硫容8.46%,采取措施后雙塔使用時(shí)間大于90 d,平均硫容大于24%(圖5)。
2)采取措施后每年可減少60 t 脫硫劑用量,有效地提高了裝置脫硫效果,節(jié)約脫硫成本28萬元,節(jié)能技術(shù)措施效果明顯。
圖5 渝淺8井脫硫劑使用時(shí)間對比
1)利用串聯(lián),以廢脫劑作前塔挖掘廢脫硫劑硫容,加強(qiáng)出口H2S 檢測監(jiān)測工作,及時(shí)評價(jià)脫硫效果,在氣質(zhì)達(dá)標(biāo)安全前提下有效延長脫硫劑更換周期。
2)加強(qiáng)脫硫劑更換的管理和干法脫硫現(xiàn)場跟蹤評價(jià)分析、脫硫劑選型、工藝適應(yīng)性、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)效益等方面相關(guān)研究工作,進(jìn)一步優(yōu)化干法脫硫技術(shù),實(shí)現(xiàn)天然氣安全、優(yōu)質(zhì)、清潔、高效使用。
3)建議加強(qiáng)脫硫凈化氣在線監(jiān)測,最大限度利用脫硫劑使用效率,確保氣質(zhì)安全可控。