李治鵬,楊洋,谷卓然,朱超,李長春,向春林,張文
(中國石化西南油氣分公司 廣元天然氣凈化公司,四川 廣元 628000)
中石化廣元天然氣凈化有限公司2014年底建成投產(chǎn)[1],以高壓、高含硫天然氣為原料,2019年全年累計處理4.08×109m3原料天然氣(簡稱原料氣)。該公司有4套含硫天然氣凈化聯(lián)合裝置,每套裝置由脫硫、脫水、硫磺回收等單元構(gòu)成[2]。單套聯(lián)合裝置設計處理量為3×106m3/d,硫磺回收量達80 kt/a[3]。若天然氣中含水量太大會造成管網(wǎng)腐蝕和降低管道壓力等異常情況,從而影響天然氣長距離輸送的安全[4]。因此對天然氣中的含水量,即水露點有嚴格要求,夏季天然氣水露點不高于-10 ℃,冬季水露點不高于-15 ℃,所以經(jīng)過脫硫后的濕凈化氣需要進一步深度脫水以滿足長距離輸送需要[5]。根據(jù)物料特性和工藝對比,該公司選擇三甘醇(TEG)工藝為天然氣的脫水工藝。
目前,國內(nèi)外使用的天然氣脫水工藝主要有冷凍分離法、分子篩吸附法、懸離分離法[6]和TEG溶劑吸收法[7-8],而TEG溶劑吸收法由于工藝成熟,安全高效、易再生等優(yōu)勢,已成為世界上普遍采用的天然氣脫水工藝[9]。TEG脫水工藝流程如圖1所示,自脫硫單元來的濕凈化氣從底部進入脫水塔,與TEG逆流接觸,TEG吸收濕凈化氣中的水分,脫水后的天然氣即可輸送至銷售管網(wǎng)。為實現(xiàn)TEG的循環(huán)使用,將吸水后TEG的富液通過換熱升溫到約175 ℃后進入溶劑再生塔,再經(jīng)過汽提塔后汽提氣進一步汽提純化,最終得到質(zhì)量分數(shù)大于99.5%的貧TEG液體。脫水單元通過DCS實現(xiàn)對塔器等設備的液位、壓力、溫度等[10]參數(shù)的控制,通過SIS實現(xiàn)緊急停車和安全聯(lián)鎖保護。
該公司脫水單元DCS主要由控制站、操作站、工程師站以及輔助機柜等組成,是該公司自動化生產(chǎn)的核心。脫水塔操作壓力約為5.7 MPa,閃蒸罐和TEG再生系統(tǒng)的操作壓力約為0.4 MPa,為防止高壓竄低壓,脫水塔的液位須嚴格控制。由脫水塔液位控制器LIC-101和控制閥LV-101組成脫水塔液位調(diào)節(jié)回路控制。當脫水塔液位超出或低于正常值時,液位控制器LIC-101輸出信號,LV-101閥位開度增大或調(diào)小,控制TEG富液流量達到控制液位的目的。為了避免脫水塔液位過低,發(fā)生高壓天然氣竄入閃蒸罐,在脫水塔富液出口管線液位控制閥LV-101前設置了緊急切斷閥XV-101,一旦脫水塔液位過低,XV-101閥直接關斷。
圖1 三甘醇脫水工藝流程示意
脫水單元系統(tǒng)壓力也需要嚴格控制,防止壓力過高,造成憋壓,進而影響聯(lián)合裝置的安全平穩(wěn)運行。由控制器PIC-702和控制閥PV-702組成的控制回路來控制壓力。正常生產(chǎn)時PV-701關閉,PV-702打開時,產(chǎn)品氣直接輸出聯(lián)合裝置,進入輸氣管網(wǎng)。異常情況時裝置系統(tǒng)壓力超高報警,關閉PV-702閥,開啟控制閥PV-701,將產(chǎn)品氣泄壓至高壓火炬放空,保證脫水系統(tǒng)壓力平穩(wěn)。
脫水單元采用流量和壓力控制措施后,濕凈化氣入口的流量控制在(9.6~10.6)×104m3/h,TEG循環(huán)量控制在2.9~3.1 t/h,聯(lián)合裝置脫水檢測效果見表1所列。
表1 濕凈化氣和產(chǎn)品氣各項指標對比
從表1中可以看出,TEG脫水工藝能有效地脫出濕凈化氣中的游離水,使得天然氣甲烷質(zhì)量分數(shù)為99.4%,水露點為-19 ℃,滿足設計要求。
由于該公司聯(lián)合裝置長時間高負荷運行,脫水單元出現(xiàn)因TEG重沸器溫度不達標導致TEG再生不合格,污染物引起TEG發(fā)泡等問題,針對以上問題進行分析并施以優(yōu)化措施。
TEG再生不合格主要原因有再生溫度低和汽提氣用量不夠兩個方面。再生溫度低的主要原因是脫硫溶劑與TEG反應生成大量污垢,并堆積在TEG重沸器中,使TEG重沸器因大量污垢堆積而換熱效果變差,進而使TEG再生溫度達不到要求。
4.1.1脫硫溶劑的影響
正常情況下,TEG經(jīng)閃蒸后,蒸發(fā)掉大部分甲烷、乙烷等氣體,TEG富液通過再生塔頂部盤管和貧富液換熱器升溫至175 ℃,再進入TEG再生塔,通過溫度為180~204 ℃,壓力為3.8 MPa的高壓蒸汽加熱,脫除TEG中的水分和烴類。TEG富液與再生塔換熱時,冷卻再生塔頂氣態(tài)TEG以減少TEG消耗。由于裝置長時間高負荷運行及操作和設備本身等原因,脫硫單元會發(fā)生沖塔等異常情況,脫硫溶劑直接沿著濕凈化氣管路進入脫水單元與TEG混合,從而污染了TEG,特別是脫硫溶劑與TEG反應生成大量污垢粘附在管線和換熱器璧面,在重沸器中堆積大量污垢,該類物質(zhì)長時間不能排除脫水系統(tǒng),導致TEG重沸器結(jié)垢嚴重而降低換熱效果[11-12]。重沸器中TEG溫度遠小于180 ℃,通過DCS將TEG循環(huán)量降低到2.5~2.8 t/h,再生溫度仍然處于167~170 ℃,使得TEG的質(zhì)量分數(shù)小于設計值99.5%,再生不合格,從而使產(chǎn)品氣的水露點不達標。
重沸器溫度與TEG貧液質(zhì)量分數(shù)和產(chǎn)品氣水露點之間的關系如圖2所示,研究了重沸器溫度對TEG再生效果的影響。
圖2 重沸器溫度對TEG貧液質(zhì)量分數(shù)和產(chǎn)品氣水露點的影響曲線示意
從圖2中可以看出,隨著重沸器溫度的升高,wTEG呈逐漸升高趨勢,產(chǎn)品氣水露點呈逐漸降低趨勢。這是因為TEG再生過程是一個吸熱過程,高溫有利于TEG中水分和烴類與TEG在散堆填料表面進行傳質(zhì)、傳熱反應而再生,再生效果越好,wTEG就越高,進而對濕凈化氣的脫水效果就越好,從而使得產(chǎn)品氣的水露點越低。通過DCS將溫度從166 ℃升高到168 ℃時,wTEG提升最明顯,從97.5%增加到98.75%左右。當溫度為180 ℃時,wTEG達到99.8%左右。但操作溫度不應超過TEG的降解溫度204 ℃,根據(jù)實際工況需要和能耗,該公司脫水重沸器溫度一般控制在180~204 ℃內(nèi)。
4.1.2汽提氣流量的影響
汽提氣流量對產(chǎn)品氣水露點的影響如圖3所示。
聯(lián)合裝置脫水單元使用的汽提氣為自產(chǎn)的產(chǎn)品氣天然氣,運用對汽提氣流量與產(chǎn)品氣水露點的關系曲線,得到y(tǒng)=93.32-13.74x+0.42x2關系函數(shù)。
圖3 汽提氣流量對產(chǎn)品氣水露點的影響曲線示意
從圖3中可知,隨著汽提氣流量的增加,產(chǎn)品氣的水露點逐漸降低,通過DCS將氣體流量緩慢、平穩(wěn)地從11 m3/h增加到14 m3/h,產(chǎn)品氣的水露點降低最明顯,這是因為在該階段,汽提氣與TEG的傳質(zhì)反應隨著汽提氣流量的增加而明顯增強,當汽提氣用量大于15 m3/h時,增大汽提氣量對TEG再生的效果影響不大,對產(chǎn)品氣水露點的影響較小。根據(jù)TEG再生效果和經(jīng)濟因素,汽提氣流量控制在16 m3/h左右為準。
4.2.1TEG發(fā)泡原因及現(xiàn)象
由于TEG長期循環(huán)使用和自身降解,原料氣帶來的銹渣、泥土和生成的污垢等雜質(zhì)及產(chǎn)品氣霧沫夾帶等原因,TEG可能出現(xiàn)發(fā)泡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在脫水塔液位波動大,TEG緩沖罐液位上漲明顯,產(chǎn)品氣水露點不達標,脫水塔壓降增大等。
4.2.2防止TEG發(fā)泡措施
防止TEG發(fā)泡所采取措施主要有以下幾點:
1)充分利用DCS控制脫水塔壓力,裝置異常情況時,將控制閥改為手動控制。適當關小脫水塔出口閥,嚴格控制濕凈化氣進口流量。
2)加強脫硫單元的原料氣過濾,防止?jié)駜艋瘹庵袔敫嚯s質(zhì)。
3)控制好TEG再生溫度,嚴禁超過204 ℃,防止TEG因再生超溫而降解。
4)控制好各塔罐等設備的氮氣保護系統(tǒng),防止保護氮氣進入脫水單元。
1)在處理w水為0.11%的濕凈化氣后,TEG脫水工藝能滿足天然氣長距離輸送要求,該公司外輸產(chǎn)品氣水露點為-19 ℃左右,滿足冬季水露點不高于-15 ℃,夏季不高于-10 ℃的需要。脫水重沸器溫度控制在180~204 ℃內(nèi),能使TEG再生質(zhì)量分數(shù)達99.5%以上。
2)TEG再生不合格及原因分析表明,脫硫溶劑進入脫水單元,與TEG反應生成大量污垢并粘附在設備壁面,嚴重影響TEG在重沸器中的再生效果。通過嚴格控制脫硫單元各設備液位、壓力等參數(shù),適當加入消泡劑等技術手段,防止脫硫單元沖塔,進而防止脫硫溶劑進入脫水系統(tǒng)而污染TEG。
3)嚴格控制汽提氣流量,從而保證TEG在汽提塔進一步純化。
4)對于TEG發(fā)泡,操作人員嚴格關注脫水塔等設備的液位變化,通過控制好TEG再生溫度,加強原料氣過濾,防止氮氣等公用介質(zhì)進入脫水單元等措施,能有效防止TEG發(fā)泡。
本文闡述了脫水單元工藝流程和控制系統(tǒng)以及相關問題,優(yōu)化和改進了脫水單元工藝控制系統(tǒng)。對脫水塔塔底液位控制,增加了脫水單元運行的可靠性;通過調(diào)節(jié)蒸汽循環(huán)量、汽提氣流量的措施,解決了重沸器溫度不高問題,使TEG再生效果好,產(chǎn)品濃度提高;對于存在TEG發(fā)泡現(xiàn)象,采用加強原料氣過濾以及控制氮氣進入脫水單元而解決問題。這些優(yōu)化改進提高了脫水單元的工藝性能,為裝置的長周期運行提供了保障。