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    深埋小直徑盾構(gòu)物料長距離運(yùn)輸技術(shù)

    2020-09-25 07:35:00劉開揚(yáng)許劍波彭文韜
    建筑施工 2020年5期
    關(guān)鍵詞:單環(huán)電瓶車編組

    劉開揚(yáng) 許劍波 彭文韜 陳 偉

    中建三局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 湖北 武漢 430073

    武漢大東湖核心區(qū)污水傳輸系統(tǒng)工程為國內(nèi)首次對深層污水傳輸隧道建設(shè)的大膽嘗試,面臨諸多技術(shù)難點(diǎn)。盾構(gòu)施工作為深埋隧道建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán),區(qū)間斷面小、距離長、埋深大,水平、垂直運(yùn)輸效率顯著降低,如何實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)施工中物料的高速運(yùn)輸是工程重、難點(diǎn)之一。本文重點(diǎn)從始發(fā)豎井設(shè)計優(yōu)化、豎井布置、洞內(nèi)布置等3個方面介紹本工程所采取的高效物料運(yùn)輸措施,為類似的深埋小直徑盾構(gòu)施工物料長距離的運(yùn)輸提供參考。

    1 工程概況

    武漢市大東湖核心區(qū)污水傳輸系統(tǒng)工程主隧道全長17.5 km,包含9個豎井和9個盾構(gòu)區(qū)間。9個豎井中3個為49 m×11 m的矩形雙向始發(fā)井,1個為φ20.4 m的圓形單向始發(fā)井,其余為過站井和接收井。9個區(qū)間涉及3種開挖直徑,分別為4.25、4.45、4.65 m,對應(yīng)的管片內(nèi)徑分別為3.4、3.6、3.8 m。區(qū)間埋深30~56 m,單個最長區(qū)間為3#~1#區(qū)間,該區(qū)間長3.6 km,整個工程超過2 km的區(qū)間達(dá)4個,共投入7臺土壓平衡盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行施工。

    2 豎井設(shè)計優(yōu)化

    受小直徑隧道凈空、運(yùn)輸車輛尺寸、安全距離和人員通道等方面因素的限制,本工程洞內(nèi)編組運(yùn)輸只能采用傳統(tǒng)單線軌道方式[1]。若想實(shí)現(xiàn)單環(huán)只運(yùn)輸1次,需采用整編組列車,即“20 t電瓶車機(jī)頭+4節(jié)9 m3渣車+1節(jié)4.5 m3砂漿車+2節(jié)7.5 t管片車”的編組形式,列車全長43.8 m,寬1.2 m。工程原設(shè)計矩形豎井尺寸為20 m×11 m矩形,且既是始發(fā)井又是接收井,豎井尺寸不滿足電瓶車整編組掘進(jìn)需求,需采用2列短編組列車才能實(shí)現(xiàn)單環(huán)掘進(jìn)。當(dāng)區(qū)間掘進(jìn)距離較長時,物料運(yùn)輸將嚴(yán)重制約盾構(gòu)的掘進(jìn)效率。為此,項(xiàng)目組織了工藝優(yōu)化,采用集中始發(fā)的原則,將原設(shè)計部分豎井由20 m×11 m矩形單向始發(fā)井變更為49 m×11 m矩形雙向始發(fā)井,同步將純接收井減小至15 m×11 m,在原φ20.4 m的圓形豎井接收端增加長35 m的后導(dǎo)洞。設(shè)計優(yōu)化后,各始發(fā)豎井均滿足雙列整編組列車掘進(jìn)要求,盾構(gòu)物料長距離運(yùn)輸效率大大提升。以下分別就兩大設(shè)計優(yōu)化措施進(jìn)行分析。

    2.1 矩形始發(fā)井加大

    以本工程3#豎井為例,原設(shè)計為20 m×11 m矩形單向始發(fā)井。按原設(shè)計井下2列短編組電瓶車布置,如圖1所示,距洞口15 m處設(shè)置Y形道岔錯車,2個20 t機(jī)頭共帶3節(jié)9 m3渣車+4.5 m3砂漿車+2節(jié)7.5 t管片車。在此種編組形式下,盾構(gòu)長距離掘進(jìn)效率極低,單環(huán)掘進(jìn)需2列短編組電瓶車各進(jìn)洞1次才能完成,當(dāng)?shù)貙铀S富,出渣含水較大時,甚至需電瓶車進(jìn)洞3次才能掘進(jìn)一環(huán);且基坑左側(cè)大吊裝孔利用效率低,吊運(yùn)渣土需利用右側(cè)吊裝孔,吊裝孔凈寬與渣斗寬相近,起吊時有碰撞風(fēng)險。

    圖1 3#豎井原設(shè)計電瓶車編組示意

    鑒于此種編組形式下盾構(gòu)物料運(yùn)輸存在的問題,項(xiàng)目提出將豎井尺寸由20 m×11 m變更為49 m×11 m,并將豎井形式由一側(cè)始發(fā)一側(cè)接收改為雙向始發(fā)。井下雙向共可布置4列電瓶車整編組。編組列車與豎井縱向呈4°夾角,兩井口均設(shè)置Y形道岔供錯車。變更后,實(shí)現(xiàn)了單區(qū)間雙列整編組掘進(jìn),大幅提高了盾構(gòu)掘進(jìn)效率。同時,豎井變更設(shè)計時適當(dāng)加大了1、4倉內(nèi)的凈空,作為主吊裝孔,大幅提升了吊運(yùn)效率,保障了吊運(yùn)安全。

    2.2 圓形始發(fā)井增加后導(dǎo)洞

    工藝優(yōu)化后,原設(shè)計φ20.4 m圓形接收井4#豎井變更為單向始發(fā)井,一側(cè)始發(fā)一側(cè)接收。該方案與原矩形井存在同樣的問題,井底供電瓶車編組布置的有效長度僅16.8 m,只能采用2列短編組實(shí)現(xiàn)單環(huán)掘進(jìn),如圖2所示。

    圖2 4#豎井原設(shè)計電瓶車編組示意

    因4#豎井運(yùn)營期作為支隧匯流井,后期需施作工藝結(jié)構(gòu),選擇增大豎井尺寸帶來的造價提升較大。對此,項(xiàng)目提出在豎井接收端增加長35 m的礦山法后導(dǎo)洞。變更設(shè)計后,豎井同樣可實(shí)現(xiàn)區(qū)間雙列整編組掘進(jìn),在洞口設(shè)置Y形道岔錯車。

    2.3 電瓶車滿編組與短編組工效對比

    1)短編組單趟電瓶車行駛時間為10 min時,正常施工條件下單環(huán)施工時間為85 min,盾構(gòu)機(jī)需待機(jī)10 min。

    2)短編組單趟電瓶車行駛時間為15 min時,正常施工條件下單環(huán)施工時間為105 min,盾構(gòu)機(jī)需待機(jī)30 min。

    3)短編組單趟電瓶車行駛時間為20 min時,正常施工條件下單環(huán)施工時間為125 min,盾構(gòu)機(jī)需待機(jī)50 min。

    以此類推,當(dāng)區(qū)間掘進(jìn)距離增大至電瓶車在洞內(nèi)單趟行駛時間大于10 min時,其行駛時間每增加5 min,盾構(gòu)機(jī)待機(jī)時間就會增加20 min,單環(huán)施工時間也就增加20 min。

    以3#~1#區(qū)間為例,隧道長度為3 600 m,電瓶車洞內(nèi)平均速度為8 km/h(133 m/min),通過對比可知,滿編組比短編組每環(huán)掘進(jìn)時間可以節(jié)省10~54 min,如表1所示。

    表1 滿編組與短編組單環(huán)施工時間對比

    3 豎井內(nèi)布置

    為提高小直徑盾構(gòu)施工時物料長距離運(yùn)輸?shù)男?,豎井內(nèi)應(yīng)首先做好始發(fā)井底板上的電瓶車編組布置。始發(fā)井應(yīng)優(yōu)先保障單邊各2列整編組列車掘進(jìn)。針對可能影響底板空間的電梯基礎(chǔ)、砂漿中轉(zhuǎn)站等,應(yīng)通過布置優(yōu)化,盡可能設(shè)置于豎井上部。如受空間尺寸限制,井口Y形道岔設(shè)置困難,可通過抬高洞口段軌面標(biāo)高等方式解決。

    同時,豎井作為垂直運(yùn)輸?shù)闹匾ǖ溃瑧?yīng)保障物料運(yùn)輸垂直運(yùn)輸?shù)耐〞?。在豎井布置過程中,應(yīng)保障吊裝通道不受電梯、樓梯、管線等布置影響,如圖3所示。針對深埋的盾構(gòu)隧道,為提高垂直運(yùn)輸效率,可考慮適當(dāng)提高龍門吊的重載提升速度或設(shè)置備用門吊。本工程豎井深度為32.8~51.5 m,按照常規(guī)龍門吊提升速度,單環(huán)吊渣、下管片及材料耗時56 min,項(xiàng)目將門吊提升速度由常規(guī)的15 m/min提升至25 m/min,可節(jié)約吊裝時間11 min。

    圖3 豎井布置立面示意

    4 隧道內(nèi)布置

    為提高小直徑盾構(gòu)施工時,物料長距離運(yùn)輸?shù)男剩淼纼?nèi)布置主要應(yīng)做好洞內(nèi)布置及洞內(nèi)道岔設(shè)置。

    以斷面最小的3#~1#區(qū)間為例,區(qū)間管片內(nèi)徑僅3.4 m。為滿足小直徑斷面盾構(gòu)施工與人員通行需要,項(xiàng)目對洞內(nèi)各支架、軌枕等構(gòu)件尺寸進(jìn)行定制,在隧道內(nèi)布置φ100 mm的盾構(gòu)施工進(jìn)出水水管、排污管和φ600 mm的通風(fēng)管,10 kV高壓電纜,燈帶和軌道運(yùn)輸軌線及寬400 mm的人行道,與電瓶車安全距離為20 cm。此布置方式實(shí)現(xiàn)小直徑斷面下車行區(qū)、管線區(qū)與人行區(qū)的合理分區(qū)(圖4)。

    圖4 洞內(nèi)布置示意

    隨著區(qū)間掘進(jìn)距離的增大,單趟電瓶車行駛時間隨之增長,水平運(yùn)輸仍制約著物料運(yùn)輸效率。盾構(gòu)單環(huán)施工完成后仍需停機(jī)等待一定時間,工效受到了制約[2]。具體分析如下(以3#~1#區(qū)間為例)。

    1)在單趟電瓶車行駛時間為15 min以內(nèi)時,正常施工條件下單環(huán)施工時間為75 min,盾構(gòu)機(jī)無須待機(jī)。

    2)在單趟電瓶車行駛時間為20 min時,正常施工條件下單環(huán)施工時間為85 min,盾構(gòu)機(jī)需待機(jī)10 min。

    3)在單趟電瓶車行駛時間為25 min時,正常施工條件下單環(huán)施工時間為95 min,盾構(gòu)機(jī)需待機(jī)20 min。

    以此類推,當(dāng)區(qū)間掘進(jìn)距離增大至電瓶車在洞內(nèi)單趟行駛時間大于15 min時,其行駛時間每增加5 min,盾構(gòu)機(jī)待機(jī)時間就會增加10 min,單環(huán)施工時間也就增加10 min。

    鑒于此,項(xiàng)目提出在洞內(nèi)合適位置設(shè)置道岔。因區(qū)間較長,斷面較小,道岔的設(shè)置需充分計算考慮。

    4.1 道岔位置計算

    根據(jù)以上對電瓶車運(yùn)輸工效的分析,單列電瓶車在隧道內(nèi)行駛時間不超過15 min時,盾構(gòu)機(jī)無須停機(jī)等待。

    根據(jù)已知的電瓶車行駛時間15 min,行駛速度平均8 km/h(133 m/min),計算電瓶車可行駛的距離S1=15 min×133 m/min=1 995 m。

    由此可知,隧道里程在1 995 m以內(nèi),電瓶車均能滿足盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)的需求。

    當(dāng)隧道超過1 995 m時,盾構(gòu)機(jī)需停機(jī)等待電瓶車。通過對以上分析可知,當(dāng)電瓶車在井口下管片及輔材后有30 min的待機(jī)時間時,可利用此空暇時間縮短2列電瓶車的錯車距離。

    若在隧道1 995 m處設(shè)置道岔,隧道長度為1 995~ 3 990 m(S2=1 995 m+15 min×133 m/min=3 990 m)時,電瓶車均可滿足盾構(gòu)施工掘進(jìn)要求,盾構(gòu)機(jī)無須停機(jī)等待。

    對于3#~1#區(qū)間,隧道長度為3 600 m,道岔設(shè)置于1 995 m處,通過對比設(shè)置道岔與不設(shè)置道岔單環(huán)施工時間,每環(huán)掘進(jìn)時間可以節(jié)省10~22 min,如表2所示。

    表2 設(shè)置道岔與不設(shè)置道岔單環(huán)施工時間對比

    4.2 道岔設(shè)置

    為滿足電瓶車長度及錯車要求,道岔及雙軌段總長度約108 m,如圖5所示。隧道內(nèi)鋪設(shè)單軌段軌面標(biāo)高為260 mm,鋪設(shè)道岔及雙軌段軌面標(biāo)高需抬升至723 mm,存在463 mm高差,根據(jù)電瓶車爬坡能力,設(shè)置18 m變坡段。受限于小直徑斷面,人行區(qū)、車行區(qū)只能合一,電瓶車在此段通行時嚴(yán)格限速,以保證人行安全。

    圖5 洞內(nèi)道岔平面布置

    5 結(jié)語

    深埋小直徑盾構(gòu)施工時,物料的長距離垂直、水平運(yùn)輸是保障施工順利進(jìn)行的關(guān)鍵。

    本工程通過始發(fā)井設(shè)計優(yōu)化,單向始發(fā)井增設(shè)后導(dǎo)洞,做好豎井內(nèi)布置、隧道內(nèi)布置,隧道內(nèi)合理位置增設(shè)道岔等措施,以及高效的物料垂直、水平運(yùn)輸技術(shù),保障了盾構(gòu)施工的高效與順利,有效節(jié)約了工期,其相關(guān)思路和措施可供類似盾構(gòu)施工參考。

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