林國軍
(西南油氣田分公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠,重慶 404300)
重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠的鍋爐給水泵,主要是為蒸汽鍋爐及生產(chǎn)裝置硫磺回收單元提供鍋爐上水。自2005 年投運(yùn)至今,已連續(xù)運(yùn)行15 年,期間更換了部分給水泵,但近幾年泵的振動值不斷增大,已影響了安全運(yùn)行。全面分析這種異常情況,逐步排除,最后找到了問題根源,采取有效措施徹底解決。
忠縣分廠共有4 臺鍋爐給水泵,均為DGAJ 系列臥式多級離心泵,軸向力依靠平衡盤和平衡管平衡,兩端靠單面機(jī)械密封阻斷內(nèi)部介質(zhì)外漏,工作介質(zhì)為循環(huán)水,溫度100 ℃,操作壓力1.5 MPa,排量25 m3/h,均安裝在凝結(jié)回水箱的撬內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)框架上(圖1),隨著運(yùn)行時間增加,振動不斷增大,故障頻發(fā)。
圖1 鍋爐給水泵工作環(huán)境
鍋爐給水泵介質(zhì)的來源主要是補(bǔ)充新鮮水(經(jīng)過軟化、除鹽、除氧,達(dá)到工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求)和系統(tǒng)中的凝結(jié)回水。經(jīng)過給水泵的多級增壓,達(dá)到工藝系統(tǒng)需要的操作指標(biāo),輸送至2 臺蒸汽鍋爐和生產(chǎn)現(xiàn)場硫磺回收單元的廢熱鍋爐,必須連續(xù)24 h 不間斷運(yùn)行。
現(xiàn)場鍋爐給水泵運(yùn)行時,測量前后端軸承及地腳螺栓振動值嚴(yán)重超標(biāo)(表1),使用聽針仔細(xì)聽取轉(zhuǎn)動部位、測量溫度、紅外線成像儀查看以及地腳螺栓情況等均正常。
表1 振動值對比 mm/s
根據(jù)日常處理情況,主要從機(jī)泵自身、機(jī)泵連接部位、介質(zhì)等方面分析原因。針對這些可能原因,一一進(jìn)行驗(yàn)證。首先是對于機(jī)泵自身問題,對振動較大的一臺泵進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)配合尺寸、配件均完好。全部更換磨損部件,試運(yùn)行時依然振動異常,且與檢修之前沒有多大變化。檢查所有連接部位、找正尺寸均符合要求。最后是介質(zhì)的驗(yàn)證,查看以往參數(shù)記錄,結(jié)合給水泵的介質(zhì)工況從未改變的情況,排除介質(zhì)原因。雖然介質(zhì)汽化對泵的運(yùn)行有影響,但不是此次振動異常的根本原因。
通過以上原因排除,結(jié)合在同一個撬裝結(jié)構(gòu)內(nèi)的2 臺鍋爐給水泵均振動異常,找到引起振動異常直接原因是支撐泵的撬裝鋼結(jié)構(gòu)與水泥面結(jié)合不完全,導(dǎo)致2 臺泵支撐面部分懸空。根本原因是水泥面長期積水,導(dǎo)致與水泥面接觸的鋼結(jié)構(gòu)面腐蝕而懸空,最終表現(xiàn)是在同一個撬內(nèi)的2 臺給水泵運(yùn)行時振動值都嚴(yán)重偏大。
為不影響生產(chǎn),采取對兩處并列運(yùn)行的撬裝內(nèi)4 臺鍋爐給水泵(每個撬裝內(nèi)2 臺)分批整改,編制切實(shí)可行的整改方案并嚴(yán)格把控每個施工環(huán)節(jié),確保試運(yùn)行合格。
根據(jù)現(xiàn)場勘查,為確保安全、快速、簡便解決此問題,成立整改小組。先對室內(nèi)的撬裝給水泵進(jìn)行整改,待試運(yùn)行正常后,再對室外的給水泵進(jìn)行整改。經(jīng)過多次討論和推演,最后確定的方案大致工序是拆除2 臺給水泵(包括電機(jī)、機(jī)座)→檢查保養(yǎng)給水泵(包括軸承、聯(lián)軸器、冷卻系統(tǒng)等)→剔除舊水泥→預(yù)埋鋼筋網(wǎng)和定位錨筋→鋼結(jié)構(gòu)找水平并與錨筋焊接→采用C25 標(biāo)號混泥土澆筑→養(yǎng)護(hù)合格后安裝泵和電機(jī)→試運(yùn)行驗(yàn)收。
根據(jù)施工方案,拆除2 臺給水泵后,剔除舊水泥面深度約100 mm,鉆Φ80×150 預(yù)埋孔,間距在250~300 mm。使用純水泥進(jìn)行清洗,對于預(yù)埋的錨筋選擇L 型尺寸為Φ12×250,選用Φ12 的鋼筋制作鋼筋網(wǎng)。使錨筋、鋼筋網(wǎng)和撬裝鋼架三者之間通過焊接形式固定(圖2),同時將機(jī)泵的地腳螺栓一并固定,最后統(tǒng)一采用C25 的混凝土整體一次性澆筑成型(圖3),進(jìn)行不少于15 d 的養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)合格后將泵和電機(jī)安裝至固定的地腳螺栓位置,采用百分表進(jìn)行找正,確保具備試運(yùn)條件。
圖2 錨筋與鋼筋網(wǎng)預(yù)制
圖3 澆筑成型
具備試運(yùn)行條件后,嚴(yán)格按照SHS 01013—2004《離心泵維護(hù)檢修規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行不少于24 h 的試運(yùn)行?,F(xiàn)場溫度、電流、出口壓力等各項(xiàng)參數(shù)均正常,特別是軸承最大振動值降低近6 倍(表2),振動異常的問題得到徹底解決。同時對室外的2 臺鍋爐給水泵進(jìn)行整改,振動情況得到徹底改善。
表2 整改前后振動值對比 mm/s
本次鍋爐給水泵振動異常的排除過程,為轉(zhuǎn)動設(shè)備原因分析提供了有價值的參考經(jīng)驗(yàn),為故障排查提供了可借鑒思路。隨著現(xiàn)代化工廠結(jié)構(gòu)緊湊的設(shè)計,撬裝設(shè)備的投入將會不斷增加,撬內(nèi)的轉(zhuǎn)動設(shè)備也將隨之增多。因此機(jī)泵支撐面的設(shè)計、使用、維護(hù)將尤為重要,這樣才能更好保證設(shè)備長周期運(yùn)行,為工廠發(fā)展提供源源不竭的動力。