鄧博欽,周 懿,孫宏毅,楊 安
(中國寶武鋼鐵集團寧波寶新不銹鋼有限公司,浙江寧波 315807)
某連續(xù)退火爐生產(chǎn)線在生產(chǎn)使用過程中卷筒表面光潔度降低,產(chǎn)生薄料打滑問題,產(chǎn)生助卷時候的卷皺卷不緊問題。針對該問題的修復(fù)方案,前期調(diào)查應(yīng)用的技術(shù)有卷筒扇形板表面HVOF 噴涂技術(shù)等,所需工期長、費用不菲,都不符合此生產(chǎn)線的實際情況,因此找出一種經(jīng)濟實用的合理方案尤為重要。
某連續(xù)退火爐生產(chǎn)線卷取機,是將冷軋板線卷曲成卷筒狀的機械設(shè)備,便于中間過程運輸及下工序開卷。卷取機一般構(gòu)成有卷筒、皮帶助卷機、輔助壓輥等。帶鋼卷取時,一般需要使用皮帶助卷機進行前幾圈的助卷,然后再依靠帶鋼與卷筒之間的摩擦力和帶鋼張力進行張力卷?。▓D1)。卷筒表面光潔度降低引起的打滑卷皺問題,使設(shè)備維護人員和生產(chǎn)操作人員難以應(yīng)對。發(fā)生卷皺問題時,輕則造成機組降速影響產(chǎn)量,重則造成帶頭切廢、分卷及保留等嚴重后果。2014 年某公司對1SP 機組進行過噴砂處理卷筒表面,當(dāng)時該卷筒有備件,拆卸外出修復(fù)總共耗時3 個月。對于沒有卷筒備件的機組,不具備這樣的修復(fù)條件。根據(jù)觀察后續(xù)的使用情況,經(jīng)過噴砂處理的表面,也無法達到表面的要求。
圖1 光滑的卷筒表面
機器人噴丸處理是設(shè)備的一個冷處理過程,即無數(shù)個小球形鋼丸連續(xù)捶打零件表面,每顆鋼丸撞擊金屬零件上,如一個微型棒槌敲打表面,捶出小壓痕或凹陷。為形成凹陷,金屬表層必定會產(chǎn)生拉伸。表層下,壓縮的晶粒試圖將表面恢復(fù)到原來形狀,從而產(chǎn)生一個高度壓縮力作用下的半球。無數(shù)凹陷重疊形成均勻的殘余壓應(yīng)力層,在此壓應(yīng)力區(qū)域內(nèi),裂紋難以形成或延展。由于幾乎所有的疲勞和應(yīng)力腐蝕失效都發(fā)生在零件表面或靠近表面的地方,因而通過噴丸強化導(dǎo)入壓應(yīng)力可顯著地延長零件壽命。強化產(chǎn)生的殘余壓應(yīng)力強度必須達到該零件材料1/2 拉力強度。很多金屬疲勞失效的元兇是拉應(yīng)力,這些拉應(yīng)力產(chǎn)生是由于外部施加的交變載荷或生產(chǎn)過程如焊接、研磨、機加工形成的殘余應(yīng)力。拉應(yīng)力試圖將零件表面拉伸或拉扯,最終導(dǎo)致裂紋的產(chǎn)生。而壓應(yīng)力擠壓表層處的晶粒,使該區(qū)域的晶粒結(jié)構(gòu)夯實、緊固地結(jié)合在一起,從而極大地延緩疲勞裂紋的形成。壓應(yīng)力層下,細紋延展緩慢,因此增加壓應(yīng)力層深度,能有效抑制裂紋發(fā)生和發(fā)展。主要的應(yīng)用實踐常見于普通零件表面的處理,應(yīng)用于卷筒表面的處理尚沒有先例。
通過噴丸處理技術(shù),修復(fù)卷筒表面的粗糙度,達到穩(wěn)定設(shè)備的目的。對卷筒表面采取噴射丸粒強化處理,是機器人噴丸強化處理設(shè)備的一個冷處理過程。用無數(shù)的細小鋼丸,連續(xù)擊打扇形板工作表面,形成凹坑,在一個相對密閉的環(huán)境下對每一塊扇形板表面噴丸處理。扇形板金屬表面層形成凹坑后,無數(shù)凹坑形成一個均勻的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)層(圖2),達到原始要求的粗糙度要求。由于擊打造成金屬表面的金屬致密度提升,其性能相對提高,達到使用的要求。
圖2 噴丸強化原理
(1)預(yù)處理。拆卸卷筒扇形板,用清洗液對表面進行清洗,去除污漬如油脂、污垢、油腐蝕等,防止噴丸粒造成表面不均勻的影響。同時檢查表面使用一段時間后的磨損狀況。
(2)對卷筒扇形板重要部位進行保護。由于4 塊扇形板本體上有螺栓安裝孔,內(nèi)側(cè)有與卷筒四棱錐配合的要求表面,這些部位必須進行螺紋保護和貼面保護,防止長時間噴丸對該表面造成損壞。
(3)預(yù)先噴射調(diào)整。對扇形板進行局部噴射,選擇合適直徑的丸粒和噴射速度,試驗出滿足要求的噴丸工藝(表1,圖3)。
表1 噴丸強化前后粗糙度對比
(4)通過試驗得出影響最終效果的因素主要有噴射速度、丸粒大小、丸粒硬度和選擇的丸粒形狀。按照符合要求的噴丸速度、噴丸直徑、噴丸強度進入噴丸室進行噴丸強化處理。其具體參數(shù):噴丸尺寸0.3 mm,強度HRC65,噴射速度80 m/s,噴丸時間2 h,數(shù)量4 塊,零件尺寸1600 cm×420 cm×50 cm。
(5)對噴丸的扇形板進行檢查(圖4)。清理表面,然后比對檢驗表面粗糙度,測量硬度,標準粗糙度要求Ra0.5,硬度要求45~55 HRC。比較機器人噴丸處理前后的扇形板表面情況(圖5)。
圖3 噴丸強化測試
圖4 噴丸強化后的表面
圖5 噴丸強化處理前后表面對比
使用半年后的表面,表面粗糙度保持如初(圖6),從生產(chǎn)實際卷筒使用情況,沒有發(fā)生助卷打滑等影響質(zhì)量的問題,修復(fù)前后效果非常明顯。在采用上述修復(fù)方案前,曾與國內(nèi)生產(chǎn)卷筒的廠家聯(lián)系,答復(fù)做備件的采購費用至少30 萬元,非常昂貴。通過上述方案進行修復(fù),實際花費1.53 萬元,大大節(jié)約了維護成本,到達了良好的效果。
圖6 使用半年后的情況
經(jīng)過摸索試驗,噴丸強化使用在卷筒表面是切實可行的,具有修復(fù)時間短、修復(fù)價格低的優(yōu)勢,很好地解決了因卷筒表面打滑造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的問題,在處理卷取打滑時具有一定的借鑒性和參考價值。