李鯤
(湖北省電力勘測設(shè)計院有限公司,武漢430040)
湖北某公司自備熱電廠現(xiàn)有2×25 MW抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組于2011年投入運行,全廠機爐配置為三爐兩機,母管制系統(tǒng)。該熱電廠為自備電廠,主要為化工生產(chǎn)提供電力負荷和工業(yè)熱負荷。汽輪機入口高壓主汽門前主蒸汽額定壓力為8.83 MPa,額定溫度為535 ℃,額定進汽量為168 t/h,額定排汽壓力為4.9 kPa,工業(yè)抽汽額定壓力為1.27 MPa,額定抽汽量為80 t/h,汽輪機乏汽采用機力通風(fēng)冷卻塔供循環(huán)水冷卻。
在國內(nèi)電廠裝機向大機組、高參數(shù)、高效率、低排放發(fā)展的背景下,小型凝汽式機組凸顯出煤耗高、熱效率低的缺點[1-4]。作為經(jīng)濟發(fā)展的過程產(chǎn)物,這些小型燃煤抽凝機組正處于一種尷尬的境地,而對它們進行技術(shù)改造,提高機組熱效率,則成了必然選擇。為響應(yīng)國家節(jié)能減排政策,提升全廠熱效率,該公司決定將2#抽凝式汽輪機改造成背壓式汽輪機,同時改造機組改型涉及的公用系統(tǒng)。
在確保抽凝機改背壓機后能安全正常運行的前提下,對鍋爐、發(fā)電機原則上不做改動,原汽機基礎(chǔ)可保留,僅做局部改造和加固,汽機房建筑面積不增加。盡量利用現(xiàn)有抽凝機組輔機,熱力系統(tǒng)改造需滿足背壓機運行要求,并盡可能縮短改造周期和減少投資。
原2#抽凝機本體及凝汽式機組專有系統(tǒng)拆除,新背壓式汽機按原汽機基礎(chǔ)利舊定制采購。要求2#抽凝機拆除后和背壓機安裝期間必須保證原1#抽凝機組安全正常運行,原1#抽凝機組本期暫不進行改造。
凝汽式汽輪機是蒸汽在汽缸內(nèi)做完功后排入凝汽器(真空)被凝結(jié)成水的汽輪機,排汽能量品位低,潛熱基本無利用價值,排汽在凝汽器內(nèi)被循環(huán)水冷卻成凝結(jié)水后循環(huán)利用,凝汽式汽輪機熱力系統(tǒng)工作原理如圖1所示。而背壓式汽輪機是將汽輪機的排汽供熱用戶,排汽壓力(背壓)高于大氣壓力,可根據(jù)用戶需求設(shè)計成指定排汽壓力,排汽具有一定能量品位,利用價值較高[5-7],背壓式汽輪機廠熱力系統(tǒng)工作原理如圖2所示。這是兩類汽輪機在工藝上的最大區(qū)別。背壓式汽輪機無凝汽器和凝結(jié)水相關(guān)系統(tǒng),除原2#抽凝機本體需全部拆除外,凝汽器系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)管道、凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)管道、抽真空系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)管道、抽凝機本體相關(guān)設(shè)備及管道全部拆除。
圖1 凝汽式汽輪機熱力系統(tǒng)工作原理
利舊不僅可以減少工程量和投資,還可以進一步縮短工期,但必須核實設(shè)備利舊的可行性和可靠性,不能為了減少工程量和投資而盲目利舊,利舊必須有依據(jù)。通過對有利舊可能的設(shè)備資料統(tǒng)計、整理和分析,經(jīng)與各相關(guān)設(shè)備廠家咨詢復(fù)核,確認以下設(shè)備可利舊:發(fā)電機、2臺高壓加熱器、汽封加熱器及風(fēng)機、本體疏水?dāng)U容器、集裝油箱及其附屬設(shè)備、冷油器、濾水器。除發(fā)電機外,其它輔機的利舊可為本項目減少180 萬元左右的投資額(包含新設(shè)備采購、老設(shè)備拆除、新設(shè)備安裝)。
圖2 背壓式汽輪機熱力系統(tǒng)工作原理
本項目改造初期制定方案時,曾考慮過拆除汽機基礎(chǔ),按新背壓機重新設(shè)計基礎(chǔ),但該方案成本高,施工周期長,轉(zhuǎn)而采用不拆除原汽機基礎(chǔ),僅對汽機基礎(chǔ)進行局部改造方案,因此汽機廠設(shè)計本項目背壓機和設(shè)計院改造汽機基礎(chǔ)時需密切溝通和匹配。經(jīng)與汽機廠多次溝通配合,汽機廠核算,確認在不降低安全性、可靠性的情況下,背壓機可實現(xiàn)匹配原局部改造后汽機基礎(chǔ)。
受汽機基礎(chǔ)利舊條件約束,汽機廠結(jié)合實際的情況,對此機組進行了分析、校核,重新計算了熱平衡,并對其通流尺寸、熱力系統(tǒng)、葉片、葉輪、隔板、前后汽封等進行計算復(fù)核,最終制定背壓機本體改造方案:背壓機前后軸承箱中心距為4993 mm,與原抽凝機組一致,與利舊發(fā)電機的連接方式不變;同規(guī)模的背壓機轉(zhuǎn)子長度比凝汽式機組短,為匹配前后軸承箱中心線一致,轉(zhuǎn)子長度設(shè)計增長,與原抽凝機長度保持一致;背壓機前軸承箱底板、前軸承座地腳螺栓孔尺寸和定位與原抽凝機保持完全一致;后軸承箱底板完全落在原汽機基礎(chǔ)改造新增加的梁上,與原汽機基礎(chǔ)不直接接觸。
1)抽凝機本體系統(tǒng)。原抽凝機本體系統(tǒng)包括回?zé)岢槠到y(tǒng)、本體汽封系統(tǒng)、本體疏水系統(tǒng)、汽機門桿漏汽系統(tǒng)、工業(yè)抽汽系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)?;?zé)岢槠到y(tǒng)為單元制,2臺低壓加熱器抽汽管道全部拆除。汽封、門桿漏氣、疏水、工業(yè)抽汽均拆除至母管處,管道切口處采用堵頭焊接封堵。潤滑油系統(tǒng)根據(jù)新背壓機潤滑油系統(tǒng)資料,選擇合適拆除范圍,以最大程度地利舊管道和設(shè)備。
2)主蒸汽系統(tǒng)。背壓機較原抽凝機進汽量增大,經(jīng)復(fù)核,現(xiàn)有主蒸汽母管至原抽凝機進汽主汽閥的支管管徑偏小,蒸汽流速偏大,無法再利用,該支管需拆除更換公稱直徑大一級的管道。
3)凝汽器相關(guān)系統(tǒng)。原熱力系統(tǒng)中進入凝汽器的介質(zhì)主要包括汽輪機排汽、低壓加熱器疏水、疏水?dāng)U容器疏水、減溫水、其他疏水等。因背壓式汽機工藝無凝汽器系統(tǒng),原抽凝機所配凝汽器、凝結(jié)水泵、射水泵、射水池、膠球泵及與設(shè)備相關(guān)管道全部拆除。凝汽器相關(guān)的循環(huán)水系統(tǒng)拆除,但保留循環(huán)水接至發(fā)電機空冷器和冷油器的冷卻水系統(tǒng)。
4) 低壓加熱器系統(tǒng)。原抽凝機配有2臺低壓加熱器,改造成背壓機后,已無凝結(jié)水系統(tǒng),用來加熱凝結(jié)水的2臺低壓加熱器已無作用,因此原抽凝機配套的2臺低壓加熱器拆除,與低壓加熱器相關(guān)的所有系統(tǒng)拆除。
5)背壓機新建系統(tǒng)。背壓機系統(tǒng)包括回?zé)岢槠到y(tǒng)、本體汽封系統(tǒng)、本體疏水系統(tǒng)、門桿漏氣系統(tǒng)、排汽供熱系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)?;?zé)岢槠到y(tǒng)為單元制,新安裝抽汽管道直接與利舊的高壓加熱器接口復(fù)聯(lián)。背壓機汽封系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)、門桿漏氣系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)均需與老廠相關(guān)系統(tǒng)母管或利舊管道復(fù)聯(lián)。
為將電廠施工改造過程導(dǎo)致業(yè)主方生產(chǎn)停產(chǎn)的損失降到最小,業(yè)主方要求背壓機和新管道安裝施工期間必須保證電廠另一臺汽輪發(fā)電機組安全正常運行,新安裝管道與老廠母管復(fù)聯(lián)時,另一臺機組不停機,整個施工期間僅抽凝機拆除及支管隔離時全廠停機1次。因此對于抽凝機與母管連接的支管拆除后,背壓機不需要與母管復(fù)聯(lián)的支管管道切口用堵頭焊接封堵,如圖3所示;而需要與背壓機復(fù)聯(lián)的支管管道切口采用閥門加堵板形式隔離,同時需要考慮低位點的疏放水,如圖4所示。
根據(jù)上述原則,背壓機與老廠熱力系統(tǒng)需復(fù)聯(lián)的管道有主蒸汽管道、除氧器加熱蒸汽管道、門桿漏氣管道、供熱管道、除鹽水管道、壓縮空氣管道。抽凝機其它與老廠母管相連的支管拆除后,管道切口均用堵頭封堵。該方案可將全廠停機的時間降到最低。
圖3 母管隔離方式一
圖4 母管隔離方式二
本改造項目有4類管道需拆除和隔離,分別是蒸汽管道、水管道、潤滑油管道、壓縮空氣管道。電廠內(nèi)管線錯綜復(fù)雜,在做隔離設(shè)計時需做足前期工作,務(wù)必做到細心、耐心、考慮周全,不僅要對照原廠竣工圖,還需深入現(xiàn)場,摸清需拆除范圍內(nèi)的每一根管道。只有保證每一根管道落實清楚,才能保證設(shè)計上能做出正確拆除和隔離,并滿足拆除后續(xù)管道復(fù)聯(lián)施工期間不停機要求。
根據(jù)本項目實施的過程,以下3點在設(shè)計中必須著重注意:1)竣工圖上沒有,業(yè)主自行改造的管道;2)沒有布置圖的小管道;3)需復(fù)聯(lián)母管的預(yù)留(閥門加堵頭)接口齊全。第1)、2)條是設(shè)計時容易遺漏管道,因電廠內(nèi)管道介質(zhì)參數(shù)(穩(wěn)溫度或壓力)均較高,任何一處管道切開后未設(shè)計封堵都會導(dǎo)致后續(xù)1#機組重新運行時發(fā)生無法想象的事故。第三條是只有所有預(yù)留需復(fù)聯(lián)的接口采用閥門隔離,才能確保后續(xù)背壓機管道復(fù)聯(lián)時,另一臺抽凝機可正常運行。任何一處需預(yù)留復(fù)聯(lián)接口的遺漏,都會導(dǎo)致1#機組停機以供遺漏預(yù)留接口處的管道復(fù)聯(lián),給業(yè)主帶來額外的停產(chǎn)損失。
將25 MW抽凝機組改造為25 MW背壓機組,經(jīng)初步估算能源利用效率可提高30%以上,減少循環(huán)水水量4500 t/h以上。因背壓機組不再使用凝結(jié)水泵,循環(huán)水大量減少,循環(huán)水泵運行數(shù)量減少,機力冷卻塔風(fēng)機運行數(shù)量減少,每小時可節(jié)省廠用電318 kW。
當(dāng)前國內(nèi)環(huán)保政策日益嚴格,國務(wù)院于2018年印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》在國家層面明確節(jié)能減排,作為低效率的小型抽凝機組節(jié)能減排就首當(dāng)其沖。國內(nèi)小型凝汽式燃煤機組已禁止新建,效率低下的小型燃煤電廠的改造業(yè)務(wù)必然越來越多,不僅對于25 MW等級機組,12 MW、50 MW、100 MW等級抽凝機組也可依據(jù)本改造思路進行,設(shè)計經(jīng)驗和實踐經(jīng)驗具有廣闊的推廣前景。