牛勃,馬飛越,溫泉,倪輝,徐玉華,陳磊,魏瑩
(1.國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司電力科學(xué)研究院,寧夏 銀川 750011;2.國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司檢修公司,寧夏 銀川 750011)
隨著超/特高壓的快速發(fā)展,GIS、HGIS、罐式斷路器等開關(guān)類設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱GIS設(shè)備)憑借占地面積小、維護(hù)工作量少、抗震性能好等優(yōu)點(diǎn),在電網(wǎng)中的裝、用量與日俱增。由于設(shè)備安裝工藝、制造工藝等方面原因,導(dǎo)致GIS設(shè)備在運(yùn)行過程中發(fā)生了多起停電故障,對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行可靠性影響愈加凸顯[1-3]。以西北電網(wǎng)800 kV GIS設(shè)備為例,從2005年甘肅公司、青海公司首次投運(yùn)開始,已累計(jì)裝用設(shè)備811間隔,發(fā)生因設(shè)備內(nèi)部絕緣擊穿而停運(yùn)故障32起,其中故障發(fā)生位置在活動(dòng)氣室(斷路器、隔接組合、快速接地開關(guān))27起,占比84%,靜止氣室(母線、CT等)5起,占比16%。故障原因主要為開關(guān)設(shè)備分合閘過程中罐體內(nèi)部異物跳動(dòng),該類放電故障占全部故障的60%。
異物放電導(dǎo)致設(shè)備故障的主要原因包括三方面:(1)罐體內(nèi)絕緣裕度設(shè)計(jì)限值較少。雖然斷路器罐體內(nèi)絕緣裕度理論計(jì)算滿足要求,但絕緣裕度設(shè)計(jì)時(shí)未充分考慮電極表面粗糙度、微粒等對(duì)不同部位的設(shè)計(jì)限值影響,一旦存在金屬異物就容易造成屏蔽罩對(duì)地?fù)舸┓烹姽收匣蚪^緣子表面閃絡(luò)故障[4-6]。(2)設(shè)備制造工藝把控不嚴(yán)。鑄件焊接后因酸堿清洗不徹底,使異物隱藏于套管絕緣支撐筒與屏蔽筒縫隙,或隱藏于金屬法蘭根部等部位,在分合閘過程中振動(dòng)激勵(lì)下、氣流帶動(dòng)下造成表面電場(chǎng)畸變閃絡(luò)[7-9]。(3)設(shè)備安裝環(huán)節(jié)工藝控制不良?,F(xiàn)場(chǎng)組裝封蓋前未嚴(yán)格按操作流程和工藝要求進(jìn)行清理,安裝完成后未對(duì)氣室內(nèi)部進(jìn)行全范圍的點(diǎn)檢作業(yè),導(dǎo)致內(nèi)部殘留灰塵、紙屑、金屬殘?jiān)犬愇颷10-11]。
本文基于一起異物導(dǎo)致的800 kV斷路器合閘后接地故障分析,給出了兩種異物來源途徑以及相應(yīng)的異物飛行軌跡,針對(duì)故障分析結(jié)果提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,防止同類事故的發(fā)生。
S特高壓換流站年度綜檢后操作7573斷路器,進(jìn)行M線送電,合閘8 s后750 kVⅡ母2套差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,M線2套線路保護(hù)動(dòng)作,7513、7523、7543、7573、7583、7593、75B3、75C3斷路器跳閘。故障斷路器事故前運(yùn)行方式見圖1。
圖1 事故前運(yùn)行方式
2.1.1 故障保護(hù)動(dòng)作分析
故障7573斷路器處于M線線路保護(hù)及750 kV II母母聯(lián)差動(dòng)保護(hù)的公共區(qū)域,相應(yīng)的M線CT配置情況如圖2所示。
圖2 M線CT配置
接地故障期間各保護(hù)裝置動(dòng)作正確,圖2中裝置PCS-915C-G報(bào)“差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),B相變化量差動(dòng)保護(hù)跳Ⅱ母,穩(wěn)態(tài)量差動(dòng)跳Ⅱ母”,顯示最大差電流為12.55 A。裝置WMH-801C-G報(bào)“B相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”,母線B相差流為12.581 A。M線2套線路保護(hù)動(dòng)作,裝置PCS-931-G報(bào)“B相縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、接地距離Ⅰ段動(dòng)作”,最大差動(dòng)電流12.59 A。裝置NSR-303A-G報(bào)“B相縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、接地距離Ⅰ段動(dòng)作”,最大差動(dòng)電流12.58 A。依據(jù)M線CT二次保護(hù)動(dòng)作情況,分析得出7573B相斷路器內(nèi)部發(fā)生間隙接地故障。
2.1.2 故障錄波分析
通過故障保護(hù)動(dòng)作情況分析7573B相斷路器間隔內(nèi)部發(fā)生間隙接地故障,繼而對(duì)其分閘過程中錄波圖進(jìn)行分析,相應(yīng)的故障斷路器跳閘過程中電壓、電流錄波如圖3所示。
(a)電壓錄波
(b)電流錄波
由圖3可知,99 130 μs時(shí),斷路器內(nèi)部發(fā)生間歇性接地故障,運(yùn)行電壓、運(yùn)行電流開始畸變,其中運(yùn)行電壓近似分段線性衰減,之后發(fā)生振蕩。分析起始接地故障為電阻接地,之后由于故障電流增加導(dǎo)致電壓超出罐體設(shè)計(jì)裕度而發(fā)生多點(diǎn)接地。故障持續(xù)時(shí)間40 950 μs后,斷路器過流保護(hù)動(dòng)作切除故障,其中故障電流峰值為44.75 kA。
故障后檢查M線避雷器未動(dòng)作、電壓互感器外觀無異常,故障7573斷路器氣室壓力正常,外部及接地引下線部位無明顯放電點(diǎn)。之后對(duì)故障7573斷路器進(jìn)行SF6氣體成份分析,其中SO2、HF含量:B相超標(biāo),A、C相結(jié)果正常,判斷為7573斷路器B相本體內(nèi)部發(fā)生絕緣擊穿。氣體成分結(jié)果如表1所示。
表1 7573斷路器SF6氣體成份檢測(cè)結(jié)果 μL/L
拆除斷路器底部吸附劑罩蓋板時(shí)發(fā)現(xiàn)合閘電阻碎片,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)1柱阻值為58 Ω的合閘電阻堆發(fā)生炸裂,其它3柱合閘電阻堆防護(hù)套正常,內(nèi)部未發(fā)生電阻片與合閘電阻的氣隙擊穿,阻值測(cè)試結(jié)果滿足±5%要求。分析為設(shè)備內(nèi)部發(fā)生多點(diǎn)擊穿時(shí)有較大的短路電流通過炸裂合閘電阻堆,相應(yīng)的解體結(jié)果如圖4所示。
圖4 電阻散落現(xiàn)場(chǎng)
拆解斷路器動(dòng)靜觸頭發(fā)現(xiàn)觸頭嚴(yán)重?zé)g,相應(yīng)的燒蝕情況如圖5所示。由于此次短路故障時(shí)斷路器切除短路電流31.5 kA,為設(shè)備開斷短路電流能力值的50%,該電流值遠(yuǎn)超額定運(yùn)行電流6.3 kA,具有較大瞬間能量,導(dǎo)致主觸頭表面產(chǎn)生燒蝕點(diǎn)。依據(jù)文獻(xiàn)[19]以及同類型產(chǎn)品短路能力型式試驗(yàn)結(jié)果知,斷路器開斷短路電流時(shí)允許觸頭發(fā)生一定程度燒傷。
圖5 觸頭燒蝕痕跡
對(duì)故障斷路器擊穿點(diǎn)附近電氣部件、絕緣部件、傳動(dòng)部件的電氣特性、絕緣性能、外觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查,具體各部件檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果如表2所示。
表2 其他部件檢查結(jié)果
故障斷路器解體檢查發(fā)現(xiàn)炸裂電阻堆與正常電阻堆連接的屏蔽罩燒蝕嚴(yán)重,炸裂電阻堆端部均壓環(huán)發(fā)生燒蝕。依據(jù)圖3(a)知故障電流流過合閘電阻,持續(xù)時(shí)間不低于3 370 μs,即電壓波形發(fā)生振蕩前故障電流流過合閘電阻,之后內(nèi)部發(fā)生多點(diǎn)接地,接地電壓開始振蕩衰減,從而分析電阻堆連接部分屏蔽罩的放電點(diǎn)為主放電點(diǎn),電阻堆端部屏蔽罩放電點(diǎn)為衍生放電點(diǎn)[12-15],相應(yīng)的放電軌跡如圖6所示。
圖6 放電軌跡檢查
故障斷路器返廠解體后,在內(nèi)部選取8處存在放電痕跡的殘留物進(jìn)行材料成分分析,以此判斷是否為安裝工藝導(dǎo)致單相接地故障。相應(yīng)的分解物采樣位置以及所采樣品的材料成分分析,分別如圖7、表3所示。
圖7 標(biāo)本采樣位置
表3 標(biāo)本成分分析 %
由表3知,筒體底部樣品成分主要為SF6分解物、合閘電阻材料與罐體材料,無其他異物成分;屏蔽罩樣品成分主要為屏蔽罩對(duì)罐體擊穿時(shí)的分解產(chǎn)物;噴濺物中Cu成分疑似為異物成分,其他各采樣點(diǎn)樣品成分與斷路器內(nèi)部材料成分相匹配。
故障斷路器合閘8 s后電阻堆溫度為120 ℃,阻值由58.0 Ω降至51.04 Ω。8 s后發(fā)生接地故障,電流開始按照近似正弦的規(guī)律上升,當(dāng)電流持續(xù)時(shí)間為3 370 μs時(shí),斷路器合閘電阻堆溫度達(dá)到1 788.04 ℃,導(dǎo)致其發(fā)生外爆[16-18]。相應(yīng)的合閘電阻堆溫度變化趨勢(shì)如圖8所示。
圖8 合閘電阻堆溫度變化曲線
由圖8知,接地故障后電阻堆溫度隨著時(shí)間變化開始快速提升,相應(yīng)的電阻堆溫度由起始120 ℃上升至1 788.04 ℃。由圖5可知炸裂電阻堆端部的調(diào)整鋁片根部發(fā)生融化,電阻堆表面特種涂層部分發(fā)生燒蝕,表明此時(shí)炸裂電阻堆溫度不低于1 000 ℃,仿真結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)解體結(jié)果符合。
4.3.1 主放電軌跡分析
主放電軌跡為第一柱電阻堆與第二柱電阻堆之間的屏蔽罩對(duì)罐體。以主放電點(diǎn)處屏蔽罩為模型,分別對(duì)屏蔽罩表面附著1 mm銅屑時(shí)的電場(chǎng)畸變情況以及屏蔽罩表面附著1 mm銅屑時(shí)氣腔內(nèi)不同數(shù)量異物導(dǎo)致氣腔內(nèi)電場(chǎng)畸變情況進(jìn)行電場(chǎng)仿真,相應(yīng)的異物仿真結(jié)果分別如圖9、表4所示。
圖9 主放電路徑仿真模型
由表4仿真結(jié)果可知:屏蔽處與氣腔內(nèi)無異物時(shí)最大場(chǎng)強(qiáng)位于屏蔽表面,場(chǎng)強(qiáng)為18.12 kV/mm;當(dāng)屏蔽罩表面存在1 mm銅屑時(shí),電場(chǎng)畸變?yōu)?5.75 kV/mm;當(dāng)氣室內(nèi)存在不同數(shù)量異物時(shí)電場(chǎng)發(fā)生變化,其中屏蔽罩表面電場(chǎng)畸變程度變化較小,但隨著氣腔內(nèi)異物數(shù)量的增加,氣腔內(nèi)電場(chǎng)畸變程度呈逐漸上升趨勢(shì)。分析主放電點(diǎn)放電原因?yàn)閿嗦菲鞑賱?dòng)合閘過程中產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)使罐體底部異物發(fā)生跳動(dòng),或斷路器操動(dòng)過程中罐體殘留異物通過合閘氣流運(yùn)動(dòng)至屏蔽罩表面,并在屏蔽罩與下方氣腔內(nèi)懸浮,最終導(dǎo)致?lián)舸?/p>
表4 主放電路徑異物仿真結(jié)果
4.3.2 衍生放電軌跡分析
衍生放電軌跡為第一柱電阻堆端部均壓環(huán)對(duì)罐體,放電主要原因?yàn)槎搪窌r(shí)端部電壓瞬間提升以及擊穿過程中SF6氣體絕緣強(qiáng)度下降。以圖3中100.8 ms合閘電流為計(jì)算點(diǎn),當(dāng)流過合閘電阻的短路電流持續(xù)時(shí)間為3 030 μs時(shí),炸裂電阻堆端部最高電壓值為1 467 kV,而電阻堆端部屏蔽罩對(duì)罐體間絕緣裕度為3 838 kV,分析衍生放電點(diǎn)間隙擊穿的原因?yàn)?1)合閘電阻堆端部電壓抬升;(2)主放電點(diǎn)間隙擊穿使氣室SF6絕緣性能下降。
4.4.1 金屬異物
基于3.2觸頭檢查結(jié)果以及同類型斷路器運(yùn)行特征分析,罐體內(nèi)金屬異物可能來源為(1)前期動(dòng)觸頭燒蝕后所產(chǎn)生的異物,在氣流的帶動(dòng)下飛行至主放電軌跡下方的罐體;(2)壓氣缸內(nèi)部存在異物,在開關(guān)每次分合操作時(shí),金屬異物受操作氣流的影響從壓氣缸內(nèi)部逸出落至罐底。相應(yīng)的異物飛行路徑如圖10所示。
(a)金屬異物飛行路徑1
(b)金屬異物飛行路徑2
壓氣缸內(nèi)部異物飛行路徑見圖10。壓氣缸內(nèi)部異物通過熱能閥片1,沿著氣流通道2,進(jìn)入到噴口位置3,由噴口進(jìn)入到泄壓空間4,接著從泄壓區(qū)域飛行到鑄件靜觸頭座處5,并吸附在靜觸頭系統(tǒng)附近(包括導(dǎo)電桿及均壓電容),之后從靜觸頭座處5飛出后分成兩個(gè)方向,質(zhì)量較輕的粒子繼續(xù)向外,經(jīng)過觸頭座的位置6最終吸附在導(dǎo)電桿處,質(zhì)量較大粒子向下運(yùn)動(dòng)吸附在均壓系統(tǒng)附近或落至粒子捕捉器附近。
4.4.2 非金屬異物
斷路器合閘電阻堆解體檢查發(fā)現(xiàn),部分合閘電阻片內(nèi)表面存在損傷,合閘電阻堆與絕緣支撐柱之間氣隙距離為1.8 mm(安裝要求0.5 mm)。在該氣隙中的不同位置進(jìn)行電阻碎片對(duì)電場(chǎng)畸變程度仿真,分析氣隙內(nèi)碎片對(duì)合閘電阻堆電氣性能影響。相應(yīng)的仿真模型如圖11所示。
圖11 電場(chǎng)仿真模型
基于圖11仿真模型,分別將長(zhǎng)度0.2 mm的不規(guī)則合閘電阻碎片在氣隙中間、靠近電阻堆及靠近絕緣桿等位置進(jìn)行電場(chǎng)仿真,碎片位于不同位置時(shí)的電場(chǎng)分布如圖12所示。
圖12 碎片位于不同位置時(shí)電場(chǎng)強(qiáng)度分布
由圖12電場(chǎng)仿真結(jié)果可知,電阻碎片的存在會(huì)在碎片處產(chǎn)生電場(chǎng)集中點(diǎn),極大提高電場(chǎng)強(qiáng)度。當(dāng)碎片與電阻接觸時(shí),電場(chǎng)畸變最嚴(yán)重,為16.01 kV/mm。電阻與絕緣桿接觸時(shí)次之,為7.43 kV/mm。當(dāng)電阻位于氣隙中時(shí)電場(chǎng)強(qiáng)度低于前兩種情況,但仍大于無碎片時(shí)的電場(chǎng)強(qiáng)度2.14 kV/mm。若合閘電阻裝配過程中電阻片內(nèi)表面與絕緣支撐桿外表面存在損傷,在長(zhǎng)期局部放電情況下,最終會(huì)破壞合閘電阻片的電氣特性、應(yīng)力特性,導(dǎo)致故障的發(fā)生。
介紹了某800 kV GIS設(shè)備接地故障的事故過程以及現(xiàn)場(chǎng)檢查、返廠解體檢查情況,并針對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行溫度場(chǎng)、電場(chǎng)仿真,依據(jù)仿真結(jié)果對(duì)異物來源、異物飛行軌跡進(jìn)行了分析。為避免運(yùn)行過程中同類事故發(fā)生,提出如下建議:
(1)加強(qiáng)斷路器出廠時(shí)壓氣缸內(nèi)部異物的檢測(cè),以及斷路器分合閘過程中主動(dòng)觸頭電擊穿所產(chǎn)生異物的檢測(cè),避免異物在氣流帶動(dòng)、罐體振動(dòng)等特殊情況下彈跳,導(dǎo)致氣室內(nèi)電場(chǎng)畸變,繼而造成對(duì)地?fù)舸┕收希?/p>
(2)斷路器合閘電阻堆組裝過程中,應(yīng)避免電阻片內(nèi)表面與絕緣支撐桿外表面損傷,同時(shí)應(yīng)控制電阻堆與絕緣支撐之間的氣隙距離,避免氣隙內(nèi)局部放電導(dǎo)致電場(chǎng)畸變,以及氣隙內(nèi)異物流出導(dǎo)致罐體內(nèi)電場(chǎng)畸變。