邸蘭君
(山西離柳焦煤集團(tuán)有限公司,山西 呂梁 033000)
我國煤炭資源儲量豐富,但煉焦煤資源依然稀缺,僅約占煤炭資源總量的五分之一,然而其中優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源更加稀缺,僅占煉焦煤資源的3%[1-2]。國家發(fā)改委2013年發(fā)布的《特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》,要求對肥煤、焦煤等稀缺煤種實(shí)施保護(hù)性開發(fā)利用[3-4]。因此,煉焦用煤是煤炭資源利用中的重點(diǎn)保護(hù)對象,原煤必須全部入洗,并最大程度地減少損失在中煤中的精煤量,提高煉焦煤利用率。
山西玻纖煤化選煤廠原設(shè)計(jì)能力為1.2 Mt/a,為群礦型煉焦煤選煤廠,主要入選華瑞煤礦、梁家溝煤礦及其他附近煤礦原煤,煤的牌號為焦煤,原煤來源多,煤質(zhì)差異大。
山西玻纖煤化選煤廠采用不分級混合入選,工藝為:跳汰+浮選+濃縮壓濾。原煤經(jīng)篩分破碎后,50~0 mm粒級全部進(jìn)入跳汰機(jī)分選,得到精煤、中煤、矸石產(chǎn)品;跳汰精煤經(jīng)弧形篩、直線振動篩、離心機(jī)脫水后得到主精煤產(chǎn)品,中煤經(jīng)過斗式提升機(jī)和振動篩脫水后作為中煤產(chǎn)品,矸石經(jīng)過斗式提升機(jī)脫水后作為矸石產(chǎn)品。精煤和中煤振動篩篩下水及精煤離心液經(jīng)煤泥高頻篩截粗后,篩上物進(jìn)入煤泥離心機(jī)脫水后得到粗煤泥產(chǎn)品。煤泥離心機(jī)離心液、高頻篩篩下水進(jìn)入浮選系統(tǒng),浮選精煤經(jīng)精煤壓濾機(jī)脫水后,得到浮選精煤;浮選尾礦進(jìn)入濃縮池處理,濃縮機(jī)底流經(jīng)尾煤壓濾機(jī)處理后得到尾煤泥。濃縮機(jī)溢流及壓濾機(jī)濾液作為循環(huán)水循環(huán)利用,全廠洗水閉路循環(huán),煤泥水不外排。
隨著煤源礦井開采年限的增加,優(yōu)質(zhì)資源正在減少,部分煤礦原煤煤質(zhì)變差,選煤廠原有跳汰選煤工藝已經(jīng)不能適應(yīng)入選原煤煤質(zhì)的變化。當(dāng)入選可選性較差的原煤時(shí),會出現(xiàn)跳汰精煤回收率降低,精煤損失在中煤產(chǎn)品中,導(dǎo)致選煤廠經(jīng)濟(jì)效益下降。
針對選煤廠入選較差煤質(zhì)原煤分選效率較低的情況,技術(shù)人員對跳汰中煤進(jìn)行了篩分和浮沉試驗(yàn),并在2019年3月煤質(zhì)較差時(shí)對跳汰中煤進(jìn)行快速浮沉試驗(yàn),統(tǒng)計(jì)中煤中的精煤損失數(shù)據(jù),結(jié)果如表1~表3。
(1)通過表1可知,中煤粒度較粗,主要粒度集中在50~6 mm,中煤經(jīng)過斗式提升機(jī)和振動篩脫水后,小于0.5 mm煤泥含量很低;中煤各粒級灰分基本隨著粒度的減小而增加,說明矸石較煤更易碎。
表1 跳汰中煤篩分
表2 跳汰中煤50~0.5 mm粒級浮沉試驗(yàn)結(jié)果
(2)通過表2可知,小于1.4 g/cm3密度級累計(jì)產(chǎn)率為18.18%,累計(jì)灰分為13.45%,低密度級產(chǎn)率較高,灰分較低,說明有部分精煤損失到中煤產(chǎn)品中。
(3)通過3表可知,入選較差原煤時(shí),中損在8%~11%之間,中損量較大。
綜上所述,跳汰工藝在原煤煤質(zhì)較差時(shí),分選精度較低,精煤損失在中煤里的量較大,會降低選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益,因此需要對選煤廠工藝進(jìn)行升級改造。
表3 煤質(zhì)較差時(shí)中煤中的精煤損失統(tǒng)計(jì)
針對上述問題,考慮了以下3種解決方案:方案一是拆除現(xiàn)有主洗跳汰分選設(shè)備,改為主洗采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,保留粗煤泥及煤泥水系統(tǒng);方案二是跳汰中煤破碎后用重介質(zhì)旋流器分選;方案三是跳汰中煤破碎后返回主洗跳汰機(jī)再次分選。并進(jìn)行3個(gè)方案論證和比較:
(1)方案三:雖然工藝簡單,理論上可以提高精煤產(chǎn)率,但一般中煤可選性與原煤差異較大,當(dāng)要求精煤灰分相同時(shí),中煤和原煤的分選密度差異較大,不符合產(chǎn)率最大原則,影響各產(chǎn)品質(zhì)量;另外中煤直接返回原跳汰系統(tǒng),勢必降低了原煤處理量[5-6],因此,不建議采用方案三。
(2)方案一和方案二的比選:兩種方案在周邊其他選煤廠均有使用,在分選相同煤質(zhì)、生產(chǎn)相同灰分精煤產(chǎn)品時(shí),精煤產(chǎn)率基本相同。因此,方案一和方案二的選擇主要比較建設(shè)投資及生產(chǎn)成本,如表4。
表4 方案一和方案二建設(shè)投資及生產(chǎn)成本對比
通過表4可知,方案一的建設(shè)投資和生產(chǎn)成本均高于方案二,而且方案一與方案二精煤產(chǎn)率基本相同,銷售收入基本相同,因此選擇方案二作為改造方案,即在原有跳汰洗選工藝的基礎(chǔ)上,增加1套無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選系統(tǒng)對原跳汰中煤進(jìn)行再選。
中煤是矸石和煤的連生體,是一種復(fù)雜的混合物,一般認(rèn)為中煤經(jīng)過破碎后,使煤與矸石解離,能夠提高中煤再洗工藝的精煤產(chǎn)率。
相關(guān)中煤解離再選研究表明,中煤的破碎解離深度沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),只能根據(jù)具體煤質(zhì)情況研究最經(jīng)濟(jì)合理的解離深度,不能簡單追求產(chǎn)率最大化,應(yīng)以最小的成本投入換取最大的經(jīng)濟(jì)效益為原則[7-9]。因此,為確定最佳解離度,對中煤分別進(jìn)行25 mm、13 mm和6 mm破碎,破碎機(jī)采用快速沖擊碎磨機(jī),并對破碎后的物料進(jìn)行篩分和浮沉試驗(yàn),相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、可選性曲線及精煤灰分為9.5%時(shí)可選性分析見表5~表7。
表5 中煤破碎級篩分試驗(yàn)結(jié)果
表6 中煤破碎級浮沉試驗(yàn)結(jié)果
表7 中煤破碎后可選性分析
(1)分析表5可知,破碎后各粒級灰分隨著粒度的減小而減小,說明中煤有解離現(xiàn)象;破碎粒度越小,小于0.5 mm粒度級產(chǎn)率明顯增大,說明中煤較易碎,為了減小煤泥水系統(tǒng)壓力,應(yīng)找到一個(gè)合適的粒度級進(jìn)行破碎,不是破碎的越小越好。
(2)分析表5和表6可知,中煤破碎到25 mm粒級時(shí)小于1.4 g/cm3密度級累計(jì)產(chǎn)率最高,這是由于破碎到13 mm和6 mm時(shí),破碎煤泥量急劇增大,把低密度物破碎到煤泥里面后大于0.5 mm粒級輕產(chǎn)物減少造成的。
(3)分析表6、表7及圖1~圖3可知,當(dāng)精煤灰分要求9.5%時(shí),中煤13 mm破碎,±0.1含量(去矸)最小,可選性最好;但是破碎到25 mm時(shí),精煤產(chǎn)率最大,達(dá)到27.86%,且破碎煤泥量最小,因此中煤破碎粒級選擇為25 mm。
圖1 中煤破碎到25 mm以下可選性曲線
圖2 中煤破碎到13 mm以下可選性曲線
圖3 中煤破碎到6 mm以下可選性曲線
通過3.1節(jié)和3.2節(jié)分析可知,適合選煤廠的改造工藝為跳汰中煤破碎到25 mm后用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器再選,原則工藝流程見圖4。
確定改造方案后,于2019年6月開始改造施工,2019年10月改造完成。改造后選煤廠經(jīng)濟(jì)效益明顯提升,改造前、后產(chǎn)品產(chǎn)率比較見表8。
圖4 改造后原則工藝流程
表8 改造前后產(chǎn)品產(chǎn)率對比
由表8可知,跳汰中煤再選技術(shù)改造后,中煤中小于1.4 kg/L密度級含量明顯降低,精煤產(chǎn)率提高、中煤產(chǎn)率降低、矸石產(chǎn)率略有增加,其他產(chǎn)品基本無變化。同時(shí),中煤發(fā)熱量降低了2.51 MJ/kg。根據(jù)當(dāng)前市場行情,中煤銷售價(jià)格由原來的320元/t降至260元/t,精煤售價(jià)850元/t。按選煤廠年處理原煤120萬t計(jì),技改后精煤產(chǎn)率提升每年可產(chǎn)生銷售收入8 925萬元,中煤產(chǎn)率降低及發(fā)熱量下降每年減少的銷售收入5 448.48萬元,選煤廠每年可新增銷售收入3 476.52萬元。技改后每年新增運(yùn)行費(fèi)用約360萬元。項(xiàng)目完成后,每年為選煤廠帶來經(jīng)濟(jì)效益3 116.52萬元,技術(shù)改造效果明顯。
山西玻纖煤化選煤廠在原有的跳汰工藝基礎(chǔ)上,增加了1套無壓三產(chǎn)品重介分選系統(tǒng)對原跳汰系統(tǒng)產(chǎn)生的中煤進(jìn)行重介再選,工藝簡單,有效提高了精煤回收率,減少了由于中煤帶煤造成的煉焦煤資源浪費(fèi),提高了選煤廠經(jīng)濟(jì)效益,符合國家對焦煤資源利用政策。