王國富 王長勇 劉冬 汪建余 孟魯海
摘 要:開卷線作為汽車制造領(lǐng)域的第一道工序,負(fù)責(zé)將鋼(鋁)卷矯平,并根據(jù)后續(xù)零件大小裁剪板料,堆垛小車用于碼齊堆放裁剪的料片,目前堆垛小車開入設(shè)備時(shí)制動(dòng)點(diǎn)固定,空載、半載、滿載不同狀態(tài)小車開入過程中由于制動(dòng)距離不同導(dǎo)致每次堆垛小車停止位置不同,進(jìn)而影響堆垛精度造成板料質(zhì)量問題,影響后續(xù)生產(chǎn)。本文通過記錄堆垛小車首次開入時(shí)的實(shí)際制動(dòng)距離,反推新制動(dòng)點(diǎn),令堆垛小車開出一定距離后,基于前次偏差計(jì)算的新制動(dòng)點(diǎn)進(jìn)行制動(dòng),做到精準(zhǔn)停車,進(jìn)而消除由于停車偏差帶來的質(zhì)量問題。
關(guān)鍵詞:開卷線;堆垛小車;前次偏差
中圖分類號:U466 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
0 引言
開卷線作為汽車制造沖壓領(lǐng)域的第一道工序,其主要作用是將鋼廠打包好的鋼(鋁)卷進(jìn)行拆卷、矯平消除應(yīng)力、根據(jù)后續(xù)工位所需板料尺寸進(jìn)行裁剪、最終進(jìn)行堆垛落料,堆垛工位落料過程是否產(chǎn)生錯(cuò)層、拍打變形將質(zhì)量問題將嚴(yán)重影響后續(xù)工位的生產(chǎn)效率及制件質(zhì)量?!堕_卷落料線規(guī)劃設(shè)計(jì)思路淺談》中,介紹了目前開卷落料線目前常用的三種堆垛方式分別是皮帶機(jī)/人工下料,機(jī)器人下料,電磁皮帶堆垛下料[1],本文涉及的堆垛方式為多工位電磁皮帶堆垛下料,該下料方法節(jié)拍更高,目前最高節(jié)拍可到105SPM,相應(yīng)的節(jié)拍越高,對落料位置要求越準(zhǔn)確[2]。落料位置偏差會導(dǎo)致料片邊緣磕碰變形,文章《首鋼落料線常見質(zhì)量缺陷分析及控制措施》詳細(xì)介紹了開卷落料線可能產(chǎn)生的缺陷類型,提到了在堆垛部分,落料位置偏差導(dǎo)致拍打器怕打變形造成板料邊緣損失[3]。
目前關(guān)于開卷線堆垛質(zhì)量問題解決方式多為通過調(diào)整擋塊位置進(jìn)行緩解,這種方式的優(yōu)點(diǎn)是見效快,能快速恢復(fù)生產(chǎn),在生產(chǎn)過程中經(jīng)常采用,但是其缺點(diǎn)是不能根據(jù)缺陷產(chǎn)生原因?qū)ΠY下藥,做到最終解決。
本文針對堆垛小車由于每次開入設(shè)備時(shí)停止位置不固定導(dǎo)致的板料質(zhì)量問題進(jìn)入深入研究,通過記錄堆垛小車首次開入時(shí)的實(shí)際制動(dòng)距離,然后令堆垛小車開出一定距離后,基于前次實(shí)際制動(dòng)距離計(jì)算新制動(dòng)點(diǎn)進(jìn)行制動(dòng),做到精準(zhǔn)停車,進(jìn)而消除由于小車停車不準(zhǔn)導(dǎo)致的缺陷。
1 原理介紹
本文以一汽-大眾汽車有限公司天津沖壓車間800T開卷線為研究對象。
開卷落料線主要由以下9部分組成,每部分的名稱及作用如下:
1)承卷臺:存放卷料,減少換卷時(shí)間;
2)開卷機(jī):將卷料從上或從下拉開;
3)引料裝置:將料引入設(shè)備,自動(dòng)裁剪掉料卷最外側(cè);
4)清洗機(jī):對料帶進(jìn)行清洗;
5)矯直機(jī):矯正料帶去除應(yīng)力;
6)活套裝置:無間隙空擋的加工作為料帶的儲存器;
7)輥?zhàn)铀土希簩⒘喜乃腿雺簷C(jī);
8)壓機(jī):裝夾模具對料帶進(jìn)行剪裁;
9)堆垛:對剪裁完的料片進(jìn)行堆垛。
接下來詳細(xì)對堆垛裝置進(jìn)行介紹:
整個(gè)堆垛裝置共有四個(gè)工作位置成為堆垛巢,分別命名為巢1.1,1.2,2.1,2.2,對于進(jìn)距較長的板料如側(cè)圍等需要巢1.1,1.2合并成1個(gè)落料位,對于普通板料1.1,1.2可單獨(dú)落料,提升生產(chǎn)節(jié)拍,每個(gè)巢對應(yīng)6個(gè)擋塊,其中3個(gè)可拍打,3個(gè)固定擋塊,總計(jì)24個(gè),堆垛區(qū)域有4輛堆垛小車,位于堆垛裝置兩側(cè),如圖1所示,具體堆垛生產(chǎn)過程詳見下圖2。
2 堆垛問題分析及解決方案
2.1 質(zhì)量原因分析
由堆垛引起的質(zhì)量缺陷主要以下幾種:錯(cuò)層、拍打變形、拍打印。
通過近一年現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)堆垛位置產(chǎn)生的質(zhì)量問題,造成拍打變形和錯(cuò)層的原因中堆垛小車位置錯(cuò)位占了90%以上。而堆垛小車造成錯(cuò)層的原因?yàn)椋簻p速位置固定,當(dāng)堆垛小車空載、負(fù)載、滿載向設(shè)備里開入時(shí),在同一個(gè)位置開始減速由于小車負(fù)載重量不同,造成停止位置不同,小車停止位置誤差在正負(fù)5 mm,而拍打擋塊精度為1 mm,所以,當(dāng)小車開入出生偏差大于1 mm小于5 mm時(shí),就會設(shè)備不報(bào)警而擋塊拍打錯(cuò)層、變形等問題。
2.2 方案
通過記錄堆垛小車首次開入時(shí)的實(shí)際制動(dòng)距離x,然后堆垛小車開出一定時(shí)間3 s后,基于前次偏差x計(jì)算新的制動(dòng)點(diǎn)進(jìn)行制動(dòng),做到精準(zhǔn)停車方案如圖3所示。
3 效果驗(yàn)證
本方案于2020年5月投入運(yùn)行,至今開卷落料線堆垛區(qū)域由于停車位置偏差導(dǎo)致的質(zhì)量問題得到100%消除,堆垛質(zhì)量如圖4所示,證明了本文方法的有效性。此外本文基于現(xiàn)場實(shí)際考慮到堆垛小車升起后有20 s等待落料時(shí)間,因此利用3 s進(jìn)行反向開出重新制動(dòng),總用時(shí)比原來多4.7 s,但通過減少等待時(shí)間(等待時(shí)間由20 s減小到15 s)并未影響現(xiàn)場生產(chǎn)效率。
4 總結(jié)展望
本文針對開卷落料堆垛小車在不同負(fù)載狀態(tài)下開入設(shè)備停止位不同導(dǎo)致板料質(zhì)量缺陷的問題利用前次偏差控制,記錄堆垛小車首次開入設(shè)備實(shí)際制動(dòng)距離,反推新減速點(diǎn),并將小車開出一段距離后再次按照新減速點(diǎn)進(jìn)行減速,做到精準(zhǔn)制動(dòng),徹底消除由于小車制動(dòng)位置偏差造成的質(zhì)量問題,后續(xù)將考慮通過高級的控制算法例如自適應(yīng)PID,做到自動(dòng)調(diào)整停車距離實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)停車。
參考文獻(xiàn):
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[3]王占斌.首鋼落料線常見質(zhì)量缺陷分析及控制措施[J].中國冶金,2018,28(07):65-67.