李新波
摘 要:本文對精煤樣品粒度組成進行分析,在選擇合適試驗方法的基礎(chǔ)上,對精煤產(chǎn)品浮選效果評定方法進行深入探究,總結(jié)了精煤產(chǎn)品粒度組成對浮選的諸多影響,最后研討了精煤產(chǎn)品的篩分優(yōu)化策略,旨在為精煤灰分和水分的科學估算、輔助檢測精煤產(chǎn)品各項指標和強化精煤產(chǎn)品質(zhì)量檢測可靠性的提供更多參考與啟迪。
關(guān)鍵詞:精煤產(chǎn)品;粒度組成;浮選
山西焦煤屯蘭礦選煤廠為年設(shè)計入洗能力高達500萬t的特大型礦井煉焦煤選煤廠,實際煉焦原煤全部來源于該地屯蘭礦井,產(chǎn)品以國家12級、10級冶煉焦精煤為主,產(chǎn)品粒度分布均勻,產(chǎn)品灰分、水分較為穩(wěn)定,廣泛應(yīng)用于國內(nèi)重點鋼鐵企業(yè)、焦化企業(yè),甚至進一步走出國門,走俏日本、韓國、印度等東亞國家,遠銷德國、巴西等其他國際國家,洗煤副產(chǎn)品全部供古交電廠發(fā)電,為區(qū)域民生做出了重要貢獻。在山西焦煤屯蘭礦選煤廠優(yōu)化設(shè)計前,該廠設(shè)計年入洗能力為400萬t,原生產(chǎn)工藝為跳汰浮選聯(lián)合工藝流程。但由于該選煤廠加壓改快開后,快開系統(tǒng)浮精處理量大幅度增加,使選煤系統(tǒng)整體處理量大幅度提高,直接增大了精煤產(chǎn)量。同時也造成了快開系統(tǒng)投入使用后,產(chǎn)品灰分、水分的實際波動值較大。同時,由于自動采樣系統(tǒng)是精煤實際采樣裝置,受制于排料周期的不良影響,很容易造成該選煤廠點樣灰分偏離實際情況,最終影響該選煤廠精煤產(chǎn)品檢測準確度。在此背景下,本文對精煤產(chǎn)品粒度組成進行深度分析,探討了精煤產(chǎn)品粒度組成對浮選的影響,最終總結(jié)了精美產(chǎn)品篩分優(yōu)化的諸多策略。
1 試驗部分
1.1 煤樣粒度組成分析
山西焦煤屯蘭礦選煤廠實際煤樣粒度組成分析如表1所示,煤樣中較粗顆粒和微小顆粒煤泥所占比例較大,細煤泥灰分較高。由表可知,煤樣粒度組成在0.375-0.180mm的含量占據(jù)33%,灰份為23%,而煤樣粒度小于0.074mm的煤泥含量為41%,灰分高達48%。采用傳統(tǒng)模式下的常規(guī)分級浮選方式,由于細煤泥灰分較高,整體浮選效果較差,很容易對煤泥產(chǎn)品最終浮選質(zhì)量造成不良影響。從煤泥粒度組成分布看,由于較粗顆粒和較細煤泥實際含量占比較大,可浮選性差異很大,因此,選擇合適的浮選工藝對確保洗煤質(zhì)量有著重要影響。
1.2 試驗方法
在對山西焦煤屯蘭礦選煤廠實際煤樣進行試驗時,應(yīng)確保煤樣小篩分試驗條件符合相關(guān)標準,保證待篩分煤樣入料濃度為100g/l,應(yīng)選擇輕柴油作為煤樣浮選藥劑,保證浮選藥劑用量符合相關(guān)標準。其次,應(yīng)確保藥劑比例與煤樣混合液整體比例為4:1,保證充氣量、攪拌時間甚至刮泡時間等參數(shù)滿足實驗條件。再進一步探究煤炭選樣試驗方法時,可利用振動篩選機將煤樣分為小于0.074批次、0.074-0.125中間批次、0.125-0.833等三批次。將小于0.074批次煤樣按照不同含量放入不同的其他煤樣中,探討細煤泥對整個煤礦精煤浮選質(zhì)量效果的影響,從而得出最佳浮選煤泥含量。最后對浮選精煤進行篩分和灰分測定試驗,獲取相關(guān)數(shù)據(jù)信息并總結(jié)規(guī)律。
1.3 浮選效果評定方法
在對山西焦煤屯蘭礦選煤廠實際煤樣浮選效果進行評定時,為最大限度確保煤樣浮選效果評定正確,選擇利用可燃體回收率和完善度指標兩相結(jié)合方式,綜合評價煤樣浮選效果。在此過程中,進一步對山西焦煤屯蘭礦選煤廠501精煤產(chǎn)品進行篩分,確定各煤泥粒度組成,結(jié)合各粒度組成分選設(shè)備的入料粒度,合理計算出各分選系統(tǒng)的實際比例,最終對該煤礦精煤產(chǎn)品的灰分和水分進行估算。
2 精煤產(chǎn)品粒度組成對浮選的影響
就細煤泥對0.074mm以上煤泥浮選效果的影響規(guī)律探究而言,將小于0.074mm的細煤泥按照不同比例分別添加到大于0.074mm的煤泥中進行最終浮選效果的測量,其示意圖如圖1所示。由圖可知,當細煤泥添加含量為12%左右時,細煤泥對整個精煤產(chǎn)品浮選效果最好,可燃體利用率及完善度指標最高。由于浮選入料中小于0.074mm的細煤粒中聚集了更多含量的粘土類礦物、易碎親水的絲炭組分,能在微細煤泥中解離完全,且其中含有一定比例的低灰分微細煤泥,該類物質(zhì)能極大限度地增強氣泡和較粗顆粒煤泥面上的附著強度,增加不脫落概率以優(yōu)化煤泥浮選效果??偠灾?,在綜合考慮浮選可燃體回收率、完善度指標分配率以及其他浮選指標狀況下,當細煤泥含量為12%時,細煤泥浮選效果質(zhì)量最佳。
另一方面,探究細煤泥對0.125-0.833mm粒級的煤泥浮選效果影響規(guī)律可知,將小于0.074mm的洗煤泥按照不同比例添加到0.125-0.833mm的煤泥中進行浮選效果評判,其結(jié)果示意圖如圖2所示。由圖可知,當細煤泥的實際添加含量為13%時,整體浮浮選效果質(zhì)量最佳。在此過程中,進一步強化精煤小篩分試驗組分析比較可知,當細煤泥的整體添加量大于15%時,精煤含量中0.125-0.833含量的精煤產(chǎn)品粒度組成產(chǎn)率大幅度下降,灰分呈現(xiàn)先下降后略微回升趨勢。隨著細煤泥添加量的不斷增加,灰分呈現(xiàn)急劇升高狀態(tài),粗顆粒煤泥浮選效果逐步變差。
3 精煤產(chǎn)品篩分優(yōu)化
為了進一步探究山西焦煤屯蘭礦選煤廠精煤篩分效果,進一步采用捕收劑、起泡劑、浮選礦漿、浮選機及浮選柱等對其進行產(chǎn)品篩分試驗。進一步探究產(chǎn)品篩分試驗過程可知,浮選柱對細微煤泥有著較強篩分效果,而對于0.045mm以上粒級煤泥,浮選柱和浮選機的實際浮選差異并不明顯,但以灰分和可燃體回收率為標準探究浮選篩分效果可知,浮選機的實際篩分效果更加優(yōu)良。對于小于0.045mm的微細煤泥而言,浮選柱的實際篩分效果比浮選機更好,浮選柱分選效果下的可燃體回收率高達56%,但浮選機僅僅為45%。
4 結(jié)論
總之,結(jié)合501自動采樣系統(tǒng)采樣的測定結(jié)果,能對精煤浮選效果質(zhì)量進行驗證,保證檢測的準確性與科學性,更能夠杜絕不合格產(chǎn)品出現(xiàn),降低商務(wù)糾紛發(fā)生概率,不斷提高經(jīng)濟效益。
參考文獻:
[1]劉波,謝廣元,倪超等.難選微細煤泥分選試驗探究[J].現(xiàn)代化工,2017(12):534-535.
[2]崔廣文,張繼柱,扶相通等.煤泥粒度組成對浮選效果的影響[J].選煤技術(shù),2016(3):20-22.