摘 要:化工企業(yè)中產(chǎn)生的氣化細渣含碳量很高,如果能回收利用,對于工廠效益和環(huán)境保護都是有利的。本文就氣化細渣在煤粉鍋爐中試驗摻燒進行了述說;對運行能效和風(fēng)險進行了分析,并提出了改進措施。
關(guān)鍵詞:氣化細渣;摻燒;煤粉爐
1 背景
隨著科技發(fā)展,大型煤氣化技術(shù)在化工領(lǐng)域占著不可忽視的地位。而煤氣化產(chǎn)生的細渣處理也成了問題。細渣殘?zhí)枯^高,不能直接進入水泥行業(yè)使用,需要找較大的堆場進行堆放處理。如果能回收將其殘?zhí)咳紵?,不僅可以減小堆場的空間使用,保護環(huán)境,還可以節(jié)約能源,提升工廠運行經(jīng)濟性。本次摻燒在本廠2#鍋爐進行。2#鍋爐為240t/h煤粉鍋爐,配置3臺MPS中速磨機(2開1備)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。本次摻燒過程A、B制粉系統(tǒng)運行,C制粉系統(tǒng)備用。在A磨煤機中摻燒。
2 摻燒過程
2.1 細渣分析
細渣全水分大于60%,分析數(shù)據(jù)見下表:
2.2 摻燒對比
本次摻混比例為5:1(正常燃料煤:氣化細渣)的煤,通過裝載機在圓形料場摻混后進入皮帶運輸至A煤倉;B煤倉為原使用的燃料煤;燃燒過程中,2#鍋爐實際摻燒比例約11:1(正常燃料煤:氣化細渣)。從5月9日上午上煤開始,至5月14日小夜班結(jié)束。其中,5月11日06:00-18:00因檢修停用;5月13日01:00-5月14日8:00因2#鍋爐A給煤機出口堵煤停用。
2.3 摻燒分析
①摻燒細渣,2#鍋爐噸蒸汽耗煤有輕微降低;②摻燒時,要熱備或啟動第三套制粉系統(tǒng),制粉系統(tǒng)的電耗增加(磨煤機185kW,一次風(fēng)機314kW);③摻混時,裝載機工作時間延長。每班向2#鍋爐A倉上混合煤約100-120t,鏟車額外增加作業(yè)時間約1h,增加柴油消耗約15-20L;④向鍋爐供煤運行時間延長。原運裝置正常情況下每班向鍋爐上煤作業(yè)時間為55-65min,使用氣化細渣配煤摻燒后,每班向鍋爐上煤作業(yè)時間普遍延長25-30min,額外增加電耗約500-600kWh/班(原運系統(tǒng)鍋爐上倉線I類主設(shè)備單路徑額定功率1725kW,不含給煤機、犁煤器、除塵、照明等輔助設(shè)備)。
造成上煤時間延長的原因:①需要將207A緊急落料口拉空后重新裝入供摻燒的混合煤;②需向2#鍋爐A倉單獨進行雙側(cè)上煤作業(yè),額外增加一次113#A/B皮帶運行切換;③混合煤在緊急落料口上方蓬煤,造成活化給煤機實際運行出力減小。
2.4 風(fēng)險分析
摻混后,煤濕度較大(>17%),需要干燥的熱風(fēng)溫度和量都要增加;磨機煤量基本在6-10t/h波動,磨機入口的溫度要在200-240℃間調(diào)整:①磨煤機入口豎管發(fā)生堵煤;5月13日凌晨發(fā)生一次,這是鍋爐點火以來第二次此類事件;(第一次發(fā)生時,煤種的全水>15%);5月13日下午17點30分投用后,18點45再次堵煤;需要割管才能捅開,檢修期間2#爐無制粉系統(tǒng)備用;②鍋爐煤倉蓬煤、落煤管堵煤,都將導(dǎo)致磨機斷煤,鍋爐負荷波動,管網(wǎng)發(fā)生波動;③需要干燥煤粉的一次風(fēng)溫度要求比較高,導(dǎo)致磨煤機的出力受影響;如果要加負荷,必須啟動第三套制粉系統(tǒng);5月14日,摻燒的磨煤機只能帶到最小負荷(6t/h)勉強維持運行;④磨機入口溫度達200-240℃,一旦發(fā)生斷煤,磨機的風(fēng)粉溫度會很快上升,增加了磨機的著火爆炸危險;⑤輸煤棧橋轉(zhuǎn)運站的落煤管堵煤風(fēng)險增加,一旦發(fā)生堵煤,燃料煤、原料煤都將發(fā)生中斷。本次輸送完成后,對轉(zhuǎn)運站落煤管檢查,發(fā)現(xiàn)向鍋爐供煤的112#A/B皮帶至113#A/B皮帶落煤管內(nèi)粘煤情況嚴重,造成113#A/B皮帶重載運行時因落煤不正嚴重跑偏;現(xiàn)場清理出的粘煤主要為含氣化細渣的混合煤,濕度較高。
3 摻燒結(jié)果
①摻燒氣化細渣,可以節(jié)約能源,提升工廠經(jīng)濟性。但是,其他的能耗會上升。摻燒中,噸蒸汽煤耗0.1148;不摻燒,噸蒸汽煤耗0.1220,對比計算,每小時可以節(jié)約1.6t煤。但是裝載機摻混煤、皮帶上煤時間延長;制粉系統(tǒng)備用須熱備,電耗增加;②細渣與煤摻混運行中,易發(fā)生粘倉、落煤管堵管等風(fēng)險;鍋爐運行穩(wěn)定性變差。在24h運行中,共發(fā)生兩次斷煤(持續(xù)時間約5-10s);運行96h后,發(fā)生磨機入口落煤管堵煤;原運上煤皮帶落煤管也有不同程度粘煤現(xiàn)象;③隨著摻混量增加,鍋爐出力將受影響。需要干燥煤粉的一次風(fēng)溫度要求比較高;A入口風(fēng)溫須220℃,而B未摻燒,只需150℃就可以滿足;導(dǎo)致磨煤機的出力受影響。
4 鍋爐摻燒氣化細渣改進
①氣化細渣的含水率偏高,須增設(shè)脫水設(shè)施,確保含水率降低至20%以下再進行混煤?;烀阂鲈O(shè)攪拌機,摻混均勻后才不至于出現(xiàn)團狀堆煤堵管;②氣化煤在循環(huán)流化床中使用效果較好。如有條件,可以摻混至循環(huán)流化床燃燒。
參考文獻:
[1]李永剛.循環(huán)流化床摻燒氣化爐細渣分析[J].工業(yè)技術(shù)2015(08).
作者簡介:
李斌(1984- ),男,籍貫:山西忻州,學(xué)歷:大學(xué)本科,職稱:中級職稱。