孫桂軍 王樹輝 吳鋒
摘 要 本文將詳細(xì)介紹在循環(huán)風(fēng)作用下空氣預(yù)熱器產(chǎn)生堵灰的原因,針對(duì)當(dāng)前空氣預(yù)熱器的運(yùn)行現(xiàn)狀,提出改善扇形板、改造風(fēng)道與輸灰裝置、改進(jìn)控制系統(tǒng)及增強(qiáng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)四項(xiàng)在循環(huán)風(fēng)作用下空氣預(yù)熱器防堵技術(shù)的具體分析,通過解決空氣預(yù)熱器內(nèi)部的堵灰問題,進(jìn)而保障了機(jī)組的運(yùn)行安全。
關(guān)鍵詞 循環(huán)風(fēng);空氣預(yù)熱器;防堵技術(shù)
引言
電廠鍋爐主要進(jìn)行燃煤發(fā)電,而空氣預(yù)熱器屬于其內(nèi)部的必備設(shè)備,其運(yùn)行狀況會(huì)直接影響到鍋爐效率與其帶負(fù)荷能力。當(dāng)前國家加大了環(huán)保力度,提升了空氣預(yù)熱器的使用標(biāo)準(zhǔn),但機(jī)組在運(yùn)行時(shí)部分空氣預(yù)熱器仍會(huì)產(chǎn)生堵灰行為,形成安全隱患,技術(shù)人員需找到原因并采用科學(xué)方案加以解決,促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)效益。
1在循環(huán)風(fēng)作用下空氣預(yù)熱器產(chǎn)生堵灰的原因
在循環(huán)風(fēng)的作用下,部分空氣預(yù)熱器在運(yùn)行過程中仍會(huì)出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象,其原因主要有三點(diǎn),其一,電廠內(nèi)部脫硝系統(tǒng)中的氨氣被剝離,當(dāng)前為適應(yīng)全新的排放標(biāo)準(zhǔn),多數(shù)電廠對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了專業(yè)化改造,但由于噴氨量的提升,而引發(fā)氨氣逃逸,在空氣預(yù)熱器中會(huì)與SO3形成化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而生成NH4HSO4。若機(jī)組負(fù)荷數(shù)與環(huán)境溫度都處在較低的狀態(tài)時(shí),其煙氣溫度也有所下降,進(jìn)而使催化劑內(nèi)部的活性溫度難以達(dá)到理想狀態(tài)。如果催化劑活性度降低,其出口的煙氣含量將難以達(dá)標(biāo),空氣預(yù)熱器的上方就會(huì)堆積較多的NH4HSO4?;贜H4HSO4的凝結(jié)性,其會(huì)堵塞空氣預(yù)熱器,因而在氨氣逃逸的情況下會(huì)形成硫酸鹽沉積。其二,當(dāng)煙氣溫度過低時(shí)也會(huì)造成空氣預(yù)熱器的堵灰現(xiàn)象,通常來講,空氣預(yù)熱器的外壁溫度大約在60~70℃間,當(dāng)其溫度較低時(shí),如在45~60℃間就會(huì)引發(fā)空氣預(yù)熱器的積灰現(xiàn)象,同時(shí),煙氣內(nèi)部的水分與SO3結(jié)合后會(huì)形成酸霧,其大多凝結(jié)于顆粒表面,加強(qiáng)了灰塵的附著力。若煙氣溫度下降,其凝結(jié)以后的液滴會(huì)附著在硫酸鹽表面,使灰顆粒有了更強(qiáng)的黏附力,此時(shí)空氣預(yù)熱器如果處于運(yùn)行狀態(tài)中,其外壁會(huì)產(chǎn)生較厚的灰塵。其三,對(duì)空氣預(yù)熱器的清洗不到位也會(huì)發(fā)生堵灰現(xiàn)象,工作人員在檢修鍋爐的過程中應(yīng)借用高壓水對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行適時(shí)清洗,但在清洗時(shí)若不將其拆解,其內(nèi)壁將難以獲得沖洗,長(zhǎng)年累月后其空氣預(yù)熱器內(nèi)部會(huì)堆積灰塵[1]。
2空氣預(yù)熱器在循環(huán)風(fēng)作用下的防堵技術(shù)分析
2.1 改造扇形板
電廠技術(shù)人員在實(shí)行空氣預(yù)熱器防堵技術(shù)時(shí)需注重兩方面改造,即控制系統(tǒng)改造與設(shè)備改造,而在實(shí)行設(shè)備改造時(shí)應(yīng)加強(qiáng)空氣預(yù)熱器中的扇形板。具體來說,為增強(qiáng)循環(huán)風(fēng)的作用力,空氣預(yù)熱器內(nèi)部應(yīng)開設(shè)循環(huán)風(fēng)倉,針對(duì)扇形板的改造,技術(shù)人員需采用科學(xué)的改造方法,煙氣側(cè)與一次風(fēng)面的扇形板可處于原始狀態(tài),而對(duì)于扇形板的二次風(fēng)側(cè)要將其單密封類扇形板,其余量也應(yīng)留出20度的位置。工作人員在安裝單密封類扇形板時(shí),其空氣預(yù)熱器的二次風(fēng)側(cè)要與二次風(fēng)位置形成一個(gè)15度的角度,進(jìn)而成為一個(gè)循環(huán)風(fēng)分倉,基于其較強(qiáng)的獨(dú)立性,雖然其改造后的沖刷角度有所降低,但節(jié)省了大量的改造工作量,有效降低改造成本。
2.2 改進(jìn)風(fēng)道與輸灰裝置
一方面,技術(shù)人員需適時(shí)改進(jìn)風(fēng)道,理想的循環(huán)風(fēng)屬于閉式循環(huán),風(fēng)道可高效連接循環(huán)風(fēng)倉的上下兩端,在循環(huán)風(fēng)道內(nèi)部應(yīng)安裝循環(huán)風(fēng)機(jī),加強(qiáng)其高溫防磨性能,而循環(huán)風(fēng)機(jī)可作為循環(huán)風(fēng)的主要?jiǎng)恿碓?。在改造扇形板的過程中,技術(shù)人員改變了部分裝置的進(jìn)出口形狀,基于形狀的變化,風(fēng)道的改造也變得更為容易,在開展風(fēng)道改造時(shí),在二次風(fēng)側(cè)的附近可隔出一個(gè)角,繼而滿足風(fēng)道裝置的多種功能。
另一方面,在改造了扇形板與風(fēng)道后,技術(shù)人員還需重新設(shè)計(jì)輸灰裝置,由于磨料沖刷方式的改變,在進(jìn)行輸灰設(shè)計(jì)時(shí)可添加磨料補(bǔ)給體系,系統(tǒng)的設(shè)置要將運(yùn)行成本納入考慮范疇中,對(duì)于磨料材質(zhì)的選擇,可挑選合適的省煤器輸灰管,其管頭需采用陶瓷片,進(jìn)而有效避免輸灰管管道彎頭的磨損[2]。
2.3 改善控制系統(tǒng)
除了設(shè)備系統(tǒng)的改造外,還需加強(qiáng)控制系統(tǒng)的改造工作,首先,技術(shù)人員應(yīng)改造電氣,在空氣預(yù)熱器附近安置兩臺(tái)循環(huán)風(fēng)機(jī),其接入電壓的數(shù)值為6300V,在循環(huán)風(fēng)分倉的出入口處都要設(shè)立壁溫檢測(cè)系統(tǒng),而煙氣的出口也需安設(shè)測(cè)試儀,在灰倉內(nèi)部安置料位計(jì),并將每個(gè)設(shè)備的控制信號(hào)輸入系統(tǒng)內(nèi)部。其次,技術(shù)人員還應(yīng)將自動(dòng)控制設(shè)備連入系統(tǒng)中,運(yùn)用信息技術(shù)開展其啟動(dòng)與停止程序,
具體來講,其啟動(dòng)程序的關(guān)鍵在于關(guān)閉閥門,在開啟循環(huán)風(fēng)機(jī)后,運(yùn)用該風(fēng)機(jī)的變頻調(diào)節(jié)功能實(shí)現(xiàn)設(shè)備的啟動(dòng);而停止程序則利用技術(shù)清掃程序,依照順序關(guān)閉風(fēng)機(jī)變頻器與循環(huán)風(fēng)機(jī),在將所有閥門關(guān)閉以后,其停止程序結(jié)束。最后,技術(shù)在開展相關(guān)程序時(shí),如自動(dòng)清掃,應(yīng)合理設(shè)置數(shù)據(jù)的初始參數(shù),即每清掃一次可間隔8~9小時(shí),清掃的時(shí)間為1h等。
2.4 加強(qiáng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)
當(dāng)采用空氣預(yù)熱器防堵技術(shù)后,其循環(huán)風(fēng)機(jī)可正常運(yùn)行,工作人員需實(shí)時(shí)掌握其運(yùn)行時(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況。第一,基于新增了兩臺(tái)循環(huán)風(fēng)機(jī),其額定電流也要有所下調(diào),可設(shè)置為原來的75%,根據(jù)電廠的實(shí)際用電,其增加的耗電率為(0.75*24*0.85*65*1.732*6.3)/8763225*2*100%=0.2477%,而通過其發(fā)電量可計(jì)算出其耗電總量為0.2477%*271660000*10-4=67.3萬kWh,而電價(jià)的損失則為67.3萬kWh*0.336元/kWh=22.6萬元。通過計(jì)算后的數(shù)據(jù)電廠管理人員可掌握當(dāng)前風(fēng)機(jī)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)狀況,在整個(gè)改造期間,其損失了22.6萬萬,增耗了67.3萬kWh。第二,空氣預(yù)熱器與其周遭的環(huán)境在經(jīng)過改造后,其性能與運(yùn)行質(zhì)量有了明顯的提升,同時(shí),在日常工作中,工作人員也應(yīng)注意空氣預(yù)熱器的清洗工作,每次完成運(yùn)行工作后都需對(duì)其實(shí)行全面整理與清洗,防止其內(nèi)壁的灰塵影響設(shè)備的運(yùn)行工作。
3結(jié)束語
綜上所述,為保障機(jī)組穩(wěn)定與安全的運(yùn)行,技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)空氣預(yù)熱器的研究工作,由于多種因素而引發(fā)的空氣預(yù)熱器的堵塞問題,經(jīng)過調(diào)查與研究后,在掌握其積灰原因的基礎(chǔ)上運(yùn)用防堵技術(shù)對(duì)機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)行適時(shí)改造,從而降低運(yùn)行成本,促進(jìn)發(fā)電行業(yè)的整體發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1] 景勤智.解決空氣預(yù)熱器出口溫度偏低的措施方案[J].機(jī)械研究與應(yīng)用,2020,33(2):195-200.
[2] 王忠寶.空氣預(yù)熱器堵塞機(jī)理及防堵對(duì)策研究[J].節(jié)能技術(shù),2020, 38(1):85-89.
作者簡(jiǎn)介
孫桂軍(1981-),男,遼寧撫順人;學(xué)歷:本科,職稱:工程師,現(xiàn)就職單位:朝陽燕山湖發(fā)電有限公司,研究方向:電廠空預(yù)器研究。