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    己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)設(shè)計探究

    2020-09-06 13:24:22安會
    中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年12期
    關(guān)鍵詞:己內(nèi)酰胺設(shè)計要點

    安會

    摘? 要:現(xiàn)有項目需要進行己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)設(shè)計工作,通過設(shè)計成功處理這種組成復(fù)雜的廢水,在實際的廢水處理系統(tǒng)中,重點針對雙氧水廢水、肟化廢水和離交廢水進行預(yù)處理,分別運用了氣浮分離技術(shù)與酸解還原技術(shù),處理綜合水時運用兩級生化工藝技術(shù),進行深層處理,最終出水水質(zhì)達到預(yù)設(shè)標準,設(shè)計方案具有可用性,成功地完成了處理己內(nèi)酰胺廢水的任務(wù)。

    關(guān)鍵詞:己內(nèi)酰胺;化工廢水;處理系統(tǒng);設(shè)計要點

    中圖分類號: TQ31? ? ? ? 文獻標志碼:A

    1 工程概況

    現(xiàn)有山東華魯恒生化工股份有限公司30萬噸/年酰胺及尼龍新材料項目,該項目投資資金超過億元,主要原料為氫氣與苯,主體建設(shè)部分包括已內(nèi)酰胺、環(huán)己酮與環(huán)己醇裝置,同時還需進行配套建設(shè),包括硫酸、甲酸、雙氧水裝置。污水處理站也是配套裝置,服務(wù)費用與乙供設(shè)備造價共計2 700萬,處理量可達到8 600 m3/d,需結(jié)合該項目的主要技術(shù)難點來進行己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng)的設(shè)計工作。

    2 廢水成分分析

    該廢水具有復(fù)雜水質(zhì),包括四股廢水,分別為綜合廢水、肟化廢水、雙氧水廢水和離交廢水,所有的水都經(jīng)過了極為復(fù)雜的化工反應(yīng),水質(zhì)各不相同,水質(zhì)水量均有較大的波動,己內(nèi)酰胺廢水中還含有不少磷酸鹽、硝酸鹽、氨氮、氧化物以及苯環(huán)等,包括無機物與有機物,考慮到廢水中的總磷、總氮以及大量的COD等,需合理設(shè)置治理標準。廢水水質(zhì)內(nèi)各種污染指標濃度均相對偏高。

    3 標準確立

    出水需要符合山東梅河的二級排放標準,整體設(shè)計則運用化工標準。廢水中關(guān)鍵的污染物質(zhì)濃度偏高,COD處于3 000 mg/L~6 000 mg/L,氨氮范圍300 mg/L~500 mg/L,總氨范圍為500 mg/L~1 000 mg/L,有機氮為100 mg/L~200 mg/L,總磷多處于雙氧水廢水中,不同的裝置的數(shù)據(jù)差偏大,具體范圍為200 mg/L~500 mg/L。標準中,COD要求達到60 mg/L,處理程度應(yīng)滿足98.5%,總氮處理需達到20 mg/L,處理程度應(yīng)當滿足96.5%,總磷要求達到0.5 mg/L,處理程度應(yīng)滿足97.5%[1]。

    4 工藝應(yīng)用

    4.1 A/0工藝

    該項目處理己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水時,采用A/O工藝去除總氮,并A/O工藝的厭氧段具有脫氮功能,開展己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水處理工作期間,考慮進水氨氮為550 mg/L,廢水中碳氮占有率不高的特點,采用二段A/O+一段A/O的生化設(shè)計方式,以達到該項目要求的去除總氮效果,采用缺氧好氧工藝法,將A段設(shè)計為厭氧段,去除己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水中的磷和氮,達到脫磷脫氮的目的,缺氧段介于好氧段與厭氧段之間,在缺氧條件下,利用異氧菌的反硝化作用能夠有效處于去除好氧回流中的NO3-,將其還原成為分子態(tài)氮N2,達到有效去除生態(tài)中總氮的目的。另外,該項目設(shè)置缺氧池的目的主要降低好氧池的荷載,避免好氧池投入使用后出現(xiàn)污泥膨脹情況;運用易氧菌的反硝化作用去除己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水中的總氮,設(shè)計人員綜合考慮后,選擇在好氧處理工藝采用缺氧處理工藝,以提升兩級生化處理效果[2]。

    4.2 臭氧氧化

    該項目廢水經(jīng)由一級A/O工藝之后,可以進行生化處理的有機物質(zhì)得到降低,COD顯示廢水中的有機物分子大部分都具有難生化講解的特點,廢水進行二級A/O進水時可生化性大幅度降低,二級A/O處理單元的COD降解效果沒有達到預(yù)期,該項目設(shè)計人員在二級A/O進水前端加設(shè)一套臭氧氧化裝置,經(jīng)由一級A/O生化處理之后,廢水中會殘留很多難以生化降解處理的有機大分子,臭氧氧化裝置能夠?qū)τ袡C大分子進行開環(huán)斷鏈處理,以達到提升二級A/O進水生化性的目的,提高二級A/O進水的可降解效率,降低出水的COD。同時,臭氧氧化裝置還能降低后續(xù)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水處理單元的壓力[3]。

    5 污水處理系統(tǒng)設(shè)計

    5.1 工藝流程設(shè)計

    通過多個預(yù)處理系統(tǒng)對一些廢水存在可生化性差的問題進行解決,結(jié)合廢水具體特點來進行預(yù)處理,使難降解的有機物被解決。主體生化工藝應(yīng)用中,最大程度地將總氮與COD消減,精準控制生化處理出水指標,強化整體運行穩(wěn)定程度。廢水被輸送到深度處理系統(tǒng)中,其中有機物都屬于難以降解的物質(zhì),通過深度生化路線與改性路線來完成處理,在進行改性處理的同時,發(fā)揮出微污染生化設(shè)備的作用,對深度處理加以協(xié)調(diào),達到最終處理目標。

    在該項目中,已內(nèi)酰胺廢水的不少成分的可生化偏差,B/C范圍為0.1~0.2,屬于難生化類廢水;四股水在調(diào)節(jié)池與事故池中停留時間應(yīng)超過24 h,以此對運行狀態(tài)進行保持,依照具體水的水質(zhì),來對預(yù)處理系統(tǒng)進行設(shè)置。首先對肟化廢水與離交廢水實施酸解還原,將B/C比值提升,通過運用雙氧水對廢水的原有pH值實施調(diào)節(jié),通過氣浮系統(tǒng)之后,廢水進入到綜合調(diào)節(jié)池中,借助工藝技術(shù)將B/C提升,同時實施生化技術(shù),提升去除率。

    四股水混合后的綜合廢水處理工藝流程為:初沉+水解酸化+升流式厭氧+一級兩段AO+二沉+混凝沉淀+臭氧催化氧化+二級AO+三沉+混凝沉淀。

    5.2 預(yù)處理系統(tǒng)設(shè)計

    針對肟化廢水,其含有較多的雜環(huán)以及偶氮等難以降解生化的有機物,因此生化性偏差,需要實施預(yù)處理,提升B/C比值,將部分COD去除,使之后生化處理均可以正常實施。目前國內(nèi)常見的己內(nèi)酰胺行業(yè)肟化廢水預(yù)處理技術(shù)為酸解還原技術(shù),將肟化廢水輸送到調(diào)酸反應(yīng)罐,加入偶氮類與多環(huán)類有機物,同時還要運用濃硫酸,形成酸解反應(yīng),降解廢水的大分子類物質(zhì),COD的實際去除率降低至35%,酸解可以將偶氮類與多環(huán)類別的有機物去除,其均難以降解,提升B/C的效果也是非常明顯的,雖然去除COD的效果比較差,但是優(yōu)勢體現(xiàn)在B/C的提升上。B/C超過0.3,生化出水的整體COD量為100 mg/L~130 mg/L。運用鐵碳芬頓技術(shù)時,生化出水量范圍是90 mg/L~120 mg/L,運用純粹加酸還原技術(shù)時,總體生化出水量范圍是100 mg/L~130 mg/L。該項目選擇預(yù)處理系統(tǒng)技術(shù)時,考慮到運行費用、投資、最終處理效果后,最終選擇酸還原作為己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水的預(yù)處理工藝。

    針對雙氧水廢水實施預(yù)處理,雙氧水設(shè)備形成廢水具有獨特的特點,污染物濃度存在變動,廢水偏酸性,石油類物質(zhì)濃度、CODCr值均比較高,廢水之中還存在一定的過氧化氫。裝置區(qū)域安裝了多級分離隔油裝置,對其進行隔油處理之后進行外送。氣浮池通過排水與給水工藝技術(shù),去除油脂,同時也能夠?qū)⑽⑿⌒蛻腋∥锞珳嗜コ?,主要運用氣浮分離技術(shù),組合氣浮不需占據(jù)過多的使用空間,可節(jié)省電能消耗,操作比較簡單[4]。

    針對綜合廢水使用生化技術(shù),這種技術(shù)在水處理的過程中具有較高的使用頻率,其需要的實際運行成本也不多,針對氨氮量與COD比較多的工業(yè)廢水,需將多個生化工藝結(jié)合應(yīng)用。在生化處理系統(tǒng),重點關(guān)注水解厭氧環(huán)節(jié),預(yù)處理環(huán)節(jié)雖然已經(jīng)對肟化廢水實施了處理,但是綜合廢水的B/C比值偏低,必須提升AO系統(tǒng)的反應(yīng)效率,在此水質(zhì)條件中,進行水解可以對B/C進行提升,應(yīng)用雙重厭氧技術(shù),啟動內(nèi)循環(huán)式升流型厭氧污泥池,同時運用水解酸化技術(shù),強化系統(tǒng)具備的耐沖擊性,對生化風險實施控制,對A/O生化系統(tǒng)的原有負荷進行縮減,對高濃度的COD造成的短時沖擊加以規(guī)避。

    在處理綜合廢水時,不能忽視總氮的處理需要,通過A/O技術(shù)對總氮加以去除,厭氧系統(tǒng)本身也具備脫氧的作用,進水氨氮量統(tǒng)計是550 mg/L,碳素比偏低,選擇的生化模式為二段A/O加一段A/O,A/O工藝法是好氧缺氧工藝技術(shù),A為厭氧段,可除磷脫氮,好氧池能夠?qū)Π钡cCOD進行降解,運用反應(yīng)器中的好氧微生物消減氨氮與COD,同時還有硝化的作用,氨氮經(jīng)過氧化可以轉(zhuǎn)變?yōu)橄鯌B(tài)氮與亞硝酸氮,硝酸菌與亞硝酸菌共同發(fā)揮了作用。氧化氨氮完成后,硝化液通過回流的方式回到缺氧池中,去除總氮。

    5.3 深度處理綜合水

    完成一級的生化處理后,可以被生化處理的有機物量縮減,但是還需關(guān)注到難以生化降解的有機物分子,其會使二級A/O進水的可生化性產(chǎn)生負面轉(zhuǎn)變,影響到最終降解COD的效果,因此選擇在二級A/O進水系統(tǒng)的前端部位安裝臭氧氧化設(shè)備,對有機物性大分子物質(zhì)實施斷鏈開環(huán)處理,提升進水的實際可生化性,二級A/O處理即可形成更高的降解COD效率,將出水COD減少,避免后續(xù)處理單元中形成過高的運行壓力。將A/O技術(shù)當作生化處理環(huán)節(jié)中的主體技術(shù)進行應(yīng)用,二級A/O存在難以培養(yǎng)污泥、缺少碳源,B/C比值偏低。因此選擇從外部投加碳源,同時廢水中存在的水解BOD也能夠發(fā)揮出碳源的作用,將總氮與COD去除。在好氧裝置形成的回流污泥之中添加生物載體,含炭型污泥內(nèi)部的生物載體具有吸附作用,活性污泥內(nèi)部的微生物同樣具備附著作用,均能夠在去除污染物時發(fā)揮效用。生物載體的使用難度低,價格不高,但能夠切實地強化最終的生化結(jié)果,將二級A/O技術(shù)所具備的生化性增強。

    在末端處理環(huán)節(jié)中主要應(yīng)用沉淀混凝技術(shù),將混凝劑添加到廢水中,混凝劑發(fā)揮出電解質(zhì)的效用,在廢水中呈現(xiàn)膠團狀態(tài),膠體物質(zhì)與其接觸之后,將形成電中和現(xiàn)象,產(chǎn)生絨粒沉降的結(jié)果。通過混凝沉淀技術(shù)將細小粒徑的懸浮顆粒去除,解決有機物、微生物、油分以及出色度方面的問題,出水即可達到預(yù)設(shè)指標。

    5.4 保溫系統(tǒng)設(shè)計

    針對項目所處的位置,需要進行保溫工作,設(shè)置保溫系統(tǒng)。水解酸化池應(yīng)當建設(shè)到均質(zhì)池上,其要求污水形成比較高的溫度,約為30℃,需要將裝置建設(shè)到室內(nèi)環(huán)境中,設(shè)置采暖裝置,強化門窗密封性,應(yīng)用透氣裝置。針對接觸氧化處理裝置,需要將壓縮空氣輸入到污水中,熱空氣可以調(diào)節(jié)水溫,需對池體實施保溫工作,池口保持通透,對池底進行保溫,連接氧化池體進行密封,內(nèi)襯使用保溫材料,應(yīng)用采暖設(shè)施。

    6 系統(tǒng)調(diào)試與運行效果分析

    該項目系統(tǒng)調(diào)試階段,針對系統(tǒng)運行效果進行了90 d的連續(xù)監(jiān)測。

    6.1 對COD的去除效果

    系統(tǒng)運行過程中進、出水COD的變化及去除率如圖1所示。由圖1可以看出,15 d以后出水COD濃度在210 mg/L~495 mg/L,平均值為321 mg/L,COD去除率穩(wěn)定在89%~95%。

    6.2 對NH3-N的去除效果

    系統(tǒng)運行過程中進、出水氨氮濃度變化及去除率如圖2所示。

    由圖2可知,隨著進水COD濃度提高,增加了系統(tǒng)的C/N比值,促進了硝化反硝化的效果,保證了出水達標排放。系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,出水NH3-N濃度穩(wěn)定在6.6 mg/L~9.8 mg/L,去除率為84%~89%。

    6.3 對SS的去除效果

    運行過程中進、出水SS濃度變化及去除率如圖3所示。

    由圖3可知,在原料泄漏后出水SS濃度及去除率并未發(fā)生較大波動,出水SS濃度穩(wěn)定在62 mg/L~86 mg/L,去除率為80%~87%。

    7 結(jié)語

    該文主要結(jié)合某廢水處理項目,對處理己內(nèi)酰胺廢水的處理系統(tǒng)設(shè)計進行研究,確定廢水處理問題以及處理系統(tǒng)的基本設(shè)計要點,針對成分復(fù)雜的水質(zhì),分別針對肟化廢水、雙氧水廢水實施預(yù)處理,通過生化工藝來處理綜合廢水,同時也考慮了系統(tǒng)保溫的需求,成功地完成了己內(nèi)酰胺廢水處理任務(wù),使出水達到相應(yīng)標準,由此可以確定該廢水處理系統(tǒng)設(shè)計方案的可行性。

    參考文獻

    [1] 商歡濤,葉露陽,鄧麗軍,等.己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水處理研究[J].化工設(shè)計通訊,2019,45(9):153-154.

    [2] 付林忠.氨肟化法己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水處理技術(shù)研究及應(yīng)用現(xiàn)狀[J].信息記錄材料, 2018, 19(11):247-248.

    [3]肖銘.我國己內(nèi)酰胺廢水和廢液處理技術(shù)研究進展[J]. 精細與專用化學(xué)品, 2019(7):40-42.

    [4]李寧.己內(nèi)酰胺化工廢水處理工程處理實例[J].建材與裝飾, 2019(17):123-125.

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