黃 松 王 敏 張 靜
(上海大屯能源股份有限公司選煤中心,江蘇 徐州 221611)
姚橋選煤廠是上世紀(jì)90年代后期建設(shè)投產(chǎn)的礦井選煤廠,設(shè)計(jì)能力為300萬(wàn)t/a,生產(chǎn)工藝為:<50mm原煤無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+煤泥直接浮選,精煤產(chǎn)品為五級(jí)至八級(jí)煉焦精煤。選煤廠配合姚橋煤礦兩套(新、老井)原煤提升系統(tǒng)配套建設(shè)有兩套原煤準(zhǔn)備系統(tǒng),系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力分別為300萬(wàn)t/a、150萬(wàn)t/a。生產(chǎn)工藝流程全部為:礦井提升原煤(<300mm)50mm分級(jí),篩上進(jìn)入手選皮帶,人工選出矸石與雜物,選后原煤經(jīng)過(guò)破碎至50mm以下,與分級(jí)篩下物料作為主洗原煤進(jìn)入原煤儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)(工藝流程見(jiàn)圖1)。
隨著礦井采掘深度和地質(zhì)條件變化,原煤中矸石含量變化幅度和頻度增加,特別是新井系統(tǒng),礦井生產(chǎn)原煤>50mm物料中矸石含量在30%~80%范圍內(nèi)頻繁波動(dòng)。人工手選矸石,勞動(dòng)強(qiáng)度大,效率低,造成后續(xù)破碎系統(tǒng)和主洗生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施磨損,維護(hù)成本升高,生產(chǎn)系統(tǒng)能力和效率受到制約,進(jìn)而影響到選煤成本和效益。
圖1 原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程圖
隨著選煤工藝和設(shè)備技術(shù)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)先進(jìn)的自動(dòng)化程度較高的機(jī)械預(yù)排矸工藝、設(shè)備普遍使用的有動(dòng)篩跳汰、淺槽重介和X射線智能(簡(jiǎn)稱(chēng)TDS)預(yù)選矸。20年前,姚橋煤礦原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)采用動(dòng)篩跳汰預(yù)排矸,由于夾矸煤影響矸石帶煤量大、分選效率低而沒(méi)有得到持續(xù)應(yīng)用。
該技術(shù)廣泛應(yīng)用于動(dòng)力、化工用煤選煤廠的塊煤分選,其分選原理(見(jiàn)圖2)是利用煤和矸石密度的不同在相對(duì)靜止(非脈動(dòng)水流)的重介懸浮液中自然分層,下沉的矸石由刮板帶出分選槽排出,上浮煤由水平介質(zhì)流帶出分選槽,實(shí)現(xiàn)煤與矸石分選。
圖2 重介淺槽分選原理圖
重介淺槽分選精度達(dá)到97%以上,處理物料粒度上限200mm,單臺(tái)處理能力大,占地面積小,無(wú)大型運(yùn)動(dòng)部件,對(duì)煤質(zhì)和煤量的波動(dòng)適應(yīng)性強(qiáng)。重介淺槽預(yù)排矸工藝環(huán)節(jié)包括分選、脫介、介質(zhì)回收、煤泥水處理等環(huán)節(jié)。
該技術(shù)分選原理[1](見(jiàn)圖3)是利用矸石與煤吸收X射線能量不同的物理特性,X射線穿透矸石或煤剩余的能量反饋至智能判斷系統(tǒng),通過(guò)大數(shù)據(jù)分析,完成矸石或煤的判斷、區(qū)分并輸出不同的電信號(hào),結(jié)合人工設(shè)置高壓風(fēng)吹打矸石或煤信號(hào),開(kāi)啟高壓風(fēng)控制閥門(mén),把矸石或煤吹打出,完成煤與矸石的分離。
TDS預(yù)排矸技術(shù)采用智能識(shí)別方法,針對(duì)不同的煤質(zhì)特征建立與之相適應(yīng)的分析模型,通過(guò)大數(shù)據(jù)分析,對(duì)煤與矸石進(jìn)行智能識(shí)別,控制高壓風(fēng)系統(tǒng)吹打出設(shè)定吹打?qū)ο螅肥蛎海?。主要分選工藝系統(tǒng)包括布料、智能識(shí)別、分選執(zhí)行等環(huán)節(jié),還有供風(fēng)、除塵輔助系統(tǒng)等。該工藝分選效率達(dá)到93%,分選粒級(jí)在25~100mm和50~300mm,處理能力達(dá)到380t/h。
圖3 X射線智能分選工作原理圖
采用重介淺槽和TDS預(yù)排矸兩種技術(shù)對(duì)新井原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造方案設(shè)計(jì),從分選粒級(jí)、矸石帶煤、技術(shù)先進(jìn)性、流程復(fù)雜性、智能化水平、技術(shù)指標(biāo)和投資等方面進(jìn)行方案比較(見(jiàn)表1)。結(jié)果得出,采用TDS預(yù)排矸技術(shù)替代人工選矸優(yōu)化原煤準(zhǔn)備系統(tǒng),分選粒度滿(mǎn)足,工藝系統(tǒng)簡(jiǎn)單,智能化水平高,初期投資低,生產(chǎn)運(yùn)行成本低。
表1 預(yù)排矸方案對(duì)比
為了與原準(zhǔn)備系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施處理物料粒度匹配,不使主洗系統(tǒng)入洗原煤粒度產(chǎn)生過(guò)粉碎,選取TDS分選下限為50mm,分選上限與礦井生產(chǎn)原煤粒度上限(300mm)一致。
依據(jù)姚橋選煤廠新井生產(chǎn)原煤>50mm數(shù)質(zhì)量資料(見(jiàn)表2),進(jìn)入手選系統(tǒng)物料占新井提升原煤量的35.21%。新井原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)小時(shí)生產(chǎn)量為455t/h,最大小時(shí)生產(chǎn)量為550t/h,設(shè)計(jì)TDS分選系統(tǒng)處理能力為200t/h[2]。
表2 新井原煤>50mm數(shù)質(zhì)量
在手選后原煤皮帶中部增加分流裝置,原手選皮帶上物料不再手選>50mm矸石,只選出鐵器、雜物和>300mm特大塊矸石。選后物料進(jìn)入TDS分級(jí)布料篩,篩上物料經(jīng)過(guò)分級(jí)、布料,由入料輸送皮帶均勻送入X射線識(shí)別區(qū)。皮帶下部射線接收裝置反饋射線接收量到智能識(shí)別系統(tǒng),識(shí)別出矸石或煤,按照人工輸入“打煤”或“打矸”指令信號(hào)(根據(jù)煤質(zhì)情況靈活調(diào)整“打煤”還是“打矸”),智能系統(tǒng)開(kāi)啟布置在輸送皮帶機(jī)頭處相應(yīng)的高壓風(fēng)閥,高壓風(fēng)吹打出煤或矸石。分選后煤與分級(jí)布料篩下物料一起進(jìn)入原煤破碎機(jī),破碎后物料進(jìn)入原煤儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)。選后矸石進(jìn)入矸石轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)(優(yōu)化后原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖4)。
圖4 優(yōu)化后原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程圖
主要設(shè)備選型見(jiàn)表3[3]。
表3 主要設(shè)備選型
對(duì)姚橋選煤廠新井原動(dòng)篩車(chē)間進(jìn)行改造:利用原有動(dòng)篩排矸車(chē)間、皮帶廊等基礎(chǔ)設(shè)施,新增轉(zhuǎn)載皮帶、TDS預(yù)排矸設(shè)備設(shè)施,改造原煤破碎環(huán)節(jié)和矸石轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)設(shè)備設(shè)施,TDS分選系統(tǒng)遠(yuǎn)程人機(jī)界面操作控制合并入原準(zhǔn)備系統(tǒng)集控操作室。
礦井提升原煤經(jīng)過(guò)50mm分級(jí)篩分級(jí)后,>50mm物料進(jìn)入手選皮帶,人工選出鐵器、雜物和>300mm矸石后,物料進(jìn)入TDS分選系統(tǒng)。TDS遠(yuǎn)程操作人員定性判斷大塊矸石比例多少,在控制系統(tǒng)設(shè)定“打矸”或“打煤”,系統(tǒng)自動(dòng)切換至設(shè)定模式,物料進(jìn)入TDS分選系統(tǒng)后,自動(dòng)完成矸石與煤的分選。
經(jīng)過(guò)TDS系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行后進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)檢測(cè)與統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果顯示,矸石中帶煤率為1.83%,選后原煤中矸石含量為3.37%,排矸效率93.1%。原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)減少手選用工30人,節(jié)約用工費(fèi)0.50元/噸原煤,減少了選矸后塊煤破碎機(jī)齒輥的磨損量,提高了洗煤生產(chǎn)效率,減少了矸石對(duì)后序工藝設(shè)備的影響,增加了小時(shí)處理量。姚橋廠小時(shí)處理量由TDS投產(chǎn)前的550t/h提高到575t/h,每天可縮短洗煤生產(chǎn)時(shí)間50min。入廠原煤中矸石量越大,效果越明顯。
采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)TDS選矸技術(shù)進(jìn)行選煤廠技術(shù)革新,充分體現(xiàn)選煤新技術(shù)、新工藝對(duì)選煤生產(chǎn)的環(huán)境改善、勞動(dòng)強(qiáng)度降低、智能化水平提高做出的貢獻(xiàn)。X射線辨識(shí)夾矸煤的參數(shù)設(shè)計(jì)對(duì)矸中帶煤和煤中帶矸技術(shù)指標(biāo)有不同程度的影響,物料在TDS工藝系統(tǒng)分選過(guò)程產(chǎn)生的<50mm物料進(jìn)入破碎機(jī),造成原煤過(guò)粉碎,分選技術(shù)和工藝流程設(shè)計(jì)還有待進(jìn)一步創(chuàng)新、優(yōu)化。