(駐馬店卷煙廠,河南 駐馬店 463000)
降本增效,是企業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式、增強核心競爭力的根本要求,也是企業(yè)實現(xiàn)自我發(fā)展的必然選擇。駐馬店卷煙廠動力部立足部門設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài),結(jié)合日常生產(chǎn)情況,積極探索節(jié)能路徑,努力實現(xiàn)動力設(shè)備的安全、高效運行。
駐馬店卷煙廠動力部主要負(fù)責(zé)全廠水、電、氣、汽的供給,其能源消耗在全廠中占比75%。作為卷煙廠的能耗大戶,動力部領(lǐng)導(dǎo)高度重視節(jié)能降耗工作,要求采取一切可行辦法,在不影響正常生產(chǎn)運行的情況下,完成部門能耗考核指標(biāo)。
動力部現(xiàn)有空壓機6 臺,冷干機6 臺負(fù)責(zé)滿足全廠卷包部、制絲部、東西空調(diào)、打碼房等顧客的壓縮空氣需求。我部門使用的是螺桿式空氣壓縮機,該壓縮機的機組系統(tǒng)主要由下列部件組成:電動機、聯(lián)軸器、壓縮機、氣路系統(tǒng)、油路系統(tǒng)、容積流量調(diào)節(jié)系統(tǒng),以及冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、自動調(diào)節(jié)和保護系統(tǒng)等[2]。正常工作狀態(tài)下,被壓縮氣體經(jīng)過進氣過濾器濾去塵埃、雜質(zhì)之后,進入壓縮機的吸氣腔,并在壓縮過程中與噴入的潤滑油混合。經(jīng)壓縮后的油氣混合物被排入油氣桶中,再經(jīng)過油分離器進一步分離后,潔凈的氣體被送入使用系統(tǒng)。
由于空壓系統(tǒng)使用時間長,一方面存在設(shè)計缺陷,沒有采用節(jié)能先進技術(shù)、流程設(shè)計簡單,如供氣管路設(shè)計不合理,卷包車間和制絲車間的供氣不能分線獨立控制,一供全供,并且不論各用氣點壓力要求高低,一律按最高要求壓力保供,造成大量浪費等;另一方面設(shè)備老化,造成目前空壓系統(tǒng)能耗較高。
我部現(xiàn)有空壓機、冷干機各6 臺,其中冷干機起著對壓縮空氣降溫、除濕的作用??諌簷C與冷干機是一對一的獨立連接方式,但是存在著若其中任意一個設(shè)備出現(xiàn)問題或者進行設(shè)備檢修,就不能過正常操作使用的問題。另外,當(dāng)在夏季空氣高溫高濕需要提高冷干效果保證供氣質(zhì)量時,由于一對一獨立連接,開啟一臺冷干機,就需要被迫開啟對應(yīng)的空壓機,降低設(shè)備工作效率,這樣就出現(xiàn)了“大馬拉小車”的現(xiàn)象。
通過對現(xiàn)有空壓站管網(wǎng)系統(tǒng)進行分析調(diào)查,部門修理人員分析,能夠通過在現(xiàn)有管網(wǎng)的基礎(chǔ)上,重新規(guī)劃壓縮空氣管網(wǎng)路線,改變空壓機與冷干機一對一的獨立連接方式,實現(xiàn)供氣端空壓機一對多和冷干機一對多的連接方式。空壓機與冷干機交叉連接供氣,使保供方式更加靈活,操作人員可根據(jù)不同季節(jié)天氣狀況,合理開啟供給設(shè)備,通過壓縮空氣分流的方式提高了冷干機的冷干效果,保證供氣質(zhì)量。
空壓站輸出的壓縮空氣主要供應(yīng)我廠制絲和卷包部,然而由于供氣管路設(shè)計不合理,卷包車間和制絲車間的供氣不能分線獨立控制,當(dāng)制絲部和卷包部出現(xiàn)不同步生產(chǎn)時,由于在某一部門不生產(chǎn)的情況下,開啟設(shè)備會造成管網(wǎng)全線一供全供,并且不論各用氣點壓力要求高低,一律按最高要求壓力保供,空壓機滿負(fù)荷的長時間供應(yīng),造成氣電比過低。
工作人員在用氣端管網(wǎng)上端加裝電磁閥,用于壓縮空氣的分路控制,減少系統(tǒng)氣路的流動阻力以及管路附件的壓力損失,杜絕壓縮空氣在輸送過程中造成的損失現(xiàn)象的發(fā)生。同時在末端加裝壓縮空氣流量計量裝置,通過收集統(tǒng)計不同用戶對壓縮空氣的用氣量,合理開啟動能設(shè)備,使供需平衡、有效,進一步提高設(shè)備工作效率。
空壓機在運行時會產(chǎn)生大量的壓縮熱,大量的壓縮熱如果不及時排出,將影響設(shè)備的正常工作,影響壓縮空氣質(zhì)量。風(fēng)冷機組是通過風(fēng)扇將熱量排向大氣;水冷機組是通過冷卻水循環(huán),將熱量帶走,排向外界。
空壓機在運行時,所耗電能轉(zhuǎn)變成熱量后,大部分被壓縮后的油氣混合物帶走。這些油氣混合物經(jīng)過分離,分別在各自的冷卻器中被水或空氣等介質(zhì)帶走。研究表明:除去2%的熱輻射損失熱量、4%的壓縮氣體帶走熱量以及9%的電機帶走熱量不能回收或回收難度較大外,剩余85%的熱量均可通過一定的措施進行回收[3]。
通過調(diào)查研究,結(jié)合部門實情,對空壓系統(tǒng)進行熱回收改造,制取生活熱水。在設(shè)備正常工作時,油溫高達100℃,因此在油循環(huán)系統(tǒng)中引入熱交換器,通過熱交換器,冷卻水與油循環(huán)系統(tǒng)進行熱交換,形成一級降溫(如圖1),進而降低外界冷卻塔風(fēng)機的開啟次數(shù)。
空壓機熱回收制取生活熱水無污染物排放,一旦安裝投入使用,只要企業(yè)生產(chǎn),就需要空壓機運行,企業(yè)職工就隨時可以使用生活熱水。另外空壓機噴油溫度在正常范圍內(nèi),減少了機器故障,降低了維修保養(yǎng)成本,增大了油氣分離器的等設(shè)備的使用時限,設(shè)備機組的整體壽命也相應(yīng)得到延長。
目前企業(yè)中普遍應(yīng)用的空氣壓縮機進行熱能回收技術(shù)改造,是降低企業(yè)生產(chǎn)成本的有效措施之一。本文介紹了通過供氣端設(shè)備交叉連接、用氣端分路控制、設(shè)備額定參數(shù)優(yōu)化等方式提高設(shè)備綜合運行效率,使空壓機管道管損減少,探索了一種利用油循環(huán)系統(tǒng)一級降溫的余熱利用方式,降低運行成本,對于緩解目前工業(yè)企業(yè)的能源供應(yīng)緊張、節(jié)約能源、降低制造成本有著重要意義。