李明
(中國(guó)石油大慶石化公司化工一廠,黑龍江大慶163714)
裂解爐是乙烯裝置的能耗大戶,提高裂解爐熱效率尤為重要[1]。裂解爐運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣含有焦油、硫化物、礦物質(zhì),并且粘附在對(duì)流段盤管表面和翅片之間,加之燃料氣組分變化,包括冬季燒燃料C4等原因,隨著運(yùn)行時(shí)間增加,盤管表面和翅片之間積灰和污垢逐漸增多,傳熱系數(shù)降低,造成翅片、釘頭管等傳熱性能降低,從而影響到裂解爐負(fù)荷的提升。同時(shí),對(duì)流段盤管從煙氣中吸取的總熱量降低,燃料氣消耗量相對(duì)增加,導(dǎo)致裂解爐熱效率降低,裝置能耗增加[2]。為解決此類問(wèn)題,某乙烯裝置進(jìn)行裂解爐對(duì)流段化學(xué)清洗。
在化學(xué)清洗前,分別在對(duì)流段盤管上部、中部及下部分別取樣,并通過(guò)模擬試驗(yàn)驗(yàn)證化學(xué)清洗方案的可行性,最終確定化學(xué)藥劑清洗?;瘜W(xué)清洗原理是利用化學(xué)藥劑的濕潤(rùn)、滲透、分散、剝離等性能,將污垢從盤管和翅片表面清除干凈[3]。
化學(xué)清洗過(guò)程包括準(zhǔn)備工作、預(yù)清洗、清洗及沖洗4部分[4]。
1.2.1 準(zhǔn)備工作清洗前,利用防水雨布將裂解爐的襯里保護(hù)起來(lái),防止裂解爐對(duì)流段襯里被淋濕或損壞,同時(shí)縮短化學(xué)清洗后、裂解爐烘爐時(shí)爐墻耐火材料的干燥時(shí)間。
1.2.2 預(yù)清洗利用化學(xué)藥劑的潤(rùn)濕和滲透性能,使藥劑逐步潤(rùn)濕污垢的表面、滲透到污垢內(nèi)部,最終膨脹瓦解結(jié)垢物,使污垢疏松、分散。
1.2.3 清洗通過(guò)清洗設(shè)備將化學(xué)藥劑輸送到對(duì)流段頂部,自上而下噴淋到對(duì)流段排盤管表面,對(duì)流段下部安裝1個(gè)廢液收集槽,將清洗液導(dǎo)出爐體。清洗時(shí),使用90o和45o噴淋噴頭通過(guò)頂部人孔及吹灰孔對(duì)對(duì)流段進(jìn)行噴淋,并定期使用內(nèi)窺鏡對(duì)噴淋效果進(jìn)行檢查,確保盤管全部噴淋到位。該化學(xué)藥劑的主要組分是表面活性劑,并具有優(yōu)良的分散性能,可以降低溶液的表面張力,與助劑復(fù)配后,能迅速將污垢分散從盤管表面脫落,隨廢液一起帶走,最終達(dá)到清除污垢的目的。清洗后的廢液經(jīng)過(guò)調(diào)配再經(jīng)化驗(yàn)檢測(cè)其pH值、COD、油份合格后送出。
1.2.4沖洗經(jīng)過(guò)預(yù)清洗、清洗后,對(duì)流段盤管表面仍有少量污垢,為提高清洗效果,通過(guò)脫鹽水將盤管表面殘留的污垢沖洗干凈,清洗流程見圖1。
圖1清洗流程
對(duì)流段盤管表面的結(jié)垢物中含有腐蝕產(chǎn)物、結(jié)垢產(chǎn)物、酸不溶物。鐵的氧化物較高,說(shuō)明運(yùn)行中有腐蝕產(chǎn)物帶入或溶出,結(jié)垢產(chǎn)物以碳酸鈣為主磷酸鈣為輔的混合物。分析中未發(fā)現(xiàn)硫,但發(fā)現(xiàn)pH值呈下降現(xiàn)象,推測(cè)可能取樣部位不同,造成了未檢出硫元素。結(jié)垢產(chǎn)物的成分見表1。
表1結(jié)垢產(chǎn)物成分/%
利用化學(xué)藥劑的潤(rùn)濕、滲透、分散、剝離的性能,將污垢從盤管表面清除干凈。裂解爐化學(xué)清洗前后的對(duì)流段盤管對(duì)比照片見圖2。由圖2可見,裂解爐在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)流段盤管表面沉積物大量積聚且結(jié)構(gòu)緊密,其中尤以烴預(yù)熱盤管結(jié)垢最為嚴(yán)重。清洗后,盤管、翅片的表面及縫隙內(nèi)的污垢已基本清除干凈,盤管基本可見本色。
圖2裂解爐對(duì)流段化學(xué)清洗前、后對(duì)比
裂解爐在經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗、烘爐76 h后,于6月3日重新上線,投料類型為石腦油,負(fù)荷60 t/h,投料初期COT設(shè)定為837℃。對(duì)比該裂解爐的歷史數(shù)據(jù),選取2018年2、10、12月的數(shù)據(jù)為參照。化學(xué)清洗前的平均數(shù)據(jù)(單日數(shù)據(jù)由每5 min采集1次數(shù)據(jù)取平均算得)見表2?;瘜W(xué)清洗后3 d內(nèi)的數(shù)據(jù)見表3?;瘜W(xué)清洗前、后的數(shù)據(jù)對(duì)比見表4。
表2化學(xué)清洗前數(shù)據(jù)(2018)
表3化學(xué)清洗后數(shù)據(jù)(2019)
表4化學(xué)清洗前、后數(shù)據(jù)對(duì)比
2.3.1 排煙溫度該裂解爐對(duì)流段經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗后,對(duì)流段盤管表面污垢及雜質(zhì)清洗干凈,傳熱系數(shù)提高,盤管內(nèi)的介質(zhì)與對(duì)流段煙道氣換熱充分。與化學(xué)清洗前數(shù)據(jù)對(duì)比,排煙溫度由143.1℃降至124.8℃,平均降低18.3℃。
2.3.2 熱效率裂解爐對(duì)流段清洗后,由于排煙溫度降低,熱效率由清洗前的92.12%提高至93.10%,提升0.98%。
2.3.3 燃料氣用量及能耗相比于化學(xué)清洗前,清洗后裂解爐燃料氣用量降低明顯,消耗量由原來(lái)的3 338 m3/h降至3 255 m3/h,降低83 m3/h,即0.199 t/h(燃料氣密度按2.4 kg/m3計(jì))[5]。按照產(chǎn)量2 100 t/d計(jì)算,燃料氣能耗降低2.27 kg標(biāo)油/t。
2.3.4 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速相比于化學(xué)清洗前,相同負(fù)壓下,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由673.2 rpm降至626 rpm,說(shuō)明裂解爐對(duì)流段化學(xué)清洗后,盤管、翅片表面及縫隙內(nèi)的污垢清除效果顯著,煙氣流動(dòng)暢通,在對(duì)流段流通阻力減小。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,電耗降低。
裂解爐對(duì)流段化學(xué)清洗后裂解爐在排煙溫度、熱效率、燃料氣消耗以及裝置能耗等方面有了很大改善。
(1)從清洗前后裂解爐對(duì)流段盤管圖片可見,裂解爐對(duì)流段盤管清洗后,翅片之間表面污垢基本被清洗掉。
(2)從裂解爐的操作參數(shù)分析,排煙溫度降低較明顯,平均降低約18.3℃。燃料氣用量減少,以投石腦油為例,節(jié)省燃料氣量按照0.199 t/h計(jì)算,可節(jié)約燃料氣4.78 t/d。裂解爐熱效率提高0.98%,達(dá)到目標(biāo)值的93%以上。燃料氣能耗降低大約為2.27 kg標(biāo)油/t。