韓燕清
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司一礦選煤廠, 山西 陽泉 045000)
介質(zhì)泵是選煤廠中重要的機(jī)械裝備,是電能消耗的關(guān)鍵設(shè)備[1-2]。與普通水泵相比較,介質(zhì)泵需要輸送的液體比較特殊。在選煤廠中介質(zhì)泵需要輸送的是包含有大量礦粉的懸浮液,會(huì)對(duì)泵體內(nèi)部零部件造成嚴(yán)重磨損,且泵的轉(zhuǎn)速越高磨損越嚴(yán)重[3-6]。如果將高壓變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用到介質(zhì)泵中可實(shí)現(xiàn)泵轉(zhuǎn)速的有效控制,不但能延長(zhǎng)機(jī)電系統(tǒng)的使用壽命,同時(shí)還能節(jié)省大量的電能消耗,降低選煤廠日常運(yùn)行成本。
選煤廠于2015年正式建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力為400萬t/a。介質(zhì)泵是整個(gè)選煤生產(chǎn)工藝的重要機(jī)械裝備,選煤廠內(nèi)部總共設(shè)計(jì)安裝了2臺(tái)介質(zhì)泵。如圖1所示為介質(zhì)系統(tǒng)工藝流程示意圖。
介質(zhì)泵系統(tǒng)涉及到的相關(guān)技術(shù)參數(shù)如下:
1)電機(jī)參數(shù)。選用的電機(jī)型號(hào)為YKK500-10,該型號(hào)電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為600 r/min,額定的電壓、電流、功率分別為6 kV、60 A和500 kW,額定工作頻率為50 Hz。
2)介質(zhì)泵參數(shù)。選用的介質(zhì)泵型號(hào)為300ZJI-A100,總共有2臺(tái)介質(zhì)泵,介質(zhì)泵的楊程為55 m,額定的流量為1 500 m3/h。
3)工作介質(zhì)。介質(zhì)泵需要運(yùn)送的懸浮液主要為水和煤礦,同時(shí)包含有少量的其他雜質(zhì)。
圖1 介質(zhì)系統(tǒng)工藝流程示意圖
1)旋流器入料壓力的調(diào)節(jié)方法主要是對(duì)分流以及進(jìn)口閘門進(jìn)行調(diào)節(jié),這種調(diào)節(jié)方法在實(shí)踐應(yīng)用中,無法將介質(zhì)泵調(diào)整到最佳運(yùn)行狀態(tài),介質(zhì)泵經(jīng)常在非工作區(qū)或臨界狀態(tài)進(jìn)行工作,對(duì)介質(zhì)泵的性能造成了嚴(yán)重?fù)p害。由于無法對(duì)旋流器入料壓力進(jìn)行有效調(diào)節(jié),使得介質(zhì)泵長(zhǎng)時(shí)間處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。泵在啟動(dòng)過程中會(huì)對(duì)供電系統(tǒng)造成嚴(yán)重沖擊,且在運(yùn)行時(shí)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的振動(dòng)現(xiàn)象,介質(zhì)泵在停機(jī)過程中也會(huì)出現(xiàn)顯著的“水錘”作用。
2)由于介質(zhì)泵需要輸送的懸浮液濃度和介質(zhì)比重高、楊程也很大,其工作環(huán)境比較惡劣,使得機(jī)電設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),電能消耗大,溫度升高明顯。惡劣的使用環(huán)境使介質(zhì)泵內(nèi)部管道及相關(guān)系統(tǒng)出現(xiàn)了嚴(yán)重磨損,經(jīng)常需要對(duì)其進(jìn)行停機(jī)維修。嚴(yán)重制約了選煤生產(chǎn)效率,不利于選煤廠的發(fā)展。
根據(jù)介質(zhì)泵系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)參數(shù),選用與之匹配的高壓變頻器,實(shí)現(xiàn)介質(zhì)泵轉(zhuǎn)速的連續(xù)調(diào)整。本研究中選用6SR3502-6FD41-5BFO型號(hào)的高壓變頻器,該型號(hào)變頻器的額定輸入電壓值為6 kV,容量大小為1 350 kVA,功率因素為0.95,輸出電壓、電流和頻率分別為 0~6 kV、140 A、0~50 Hz,正常工作情況下,該型號(hào)高壓變頻器的工作效率可以達(dá)到96%以上[4-5]。
對(duì)上述選煤廠介質(zhì)泵系統(tǒng)中存在的問題,設(shè)計(jì)研究了一套高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)。工作人員可以通過操作系統(tǒng)對(duì)介質(zhì)泵速度進(jìn)行控制,也可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。控制系統(tǒng)具有良好的人機(jī)交互界面,方便工作人員觀察調(diào)速系統(tǒng)和介質(zhì)泵系統(tǒng)的工作狀態(tài)。高壓變頻器通過高速光纖網(wǎng)絡(luò)與主控制室內(nèi)的控制系統(tǒng)進(jìn)行連接,系統(tǒng)可以輸出控制信號(hào)對(duì)高壓變頻器進(jìn)行控制,其中輸出的控制信號(hào)為4~20 mA的電流信號(hào),不同電流值對(duì)應(yīng)不同的頻率或介質(zhì)泵轉(zhuǎn)速。
如圖2所示為選煤廠介質(zhì)泵系統(tǒng)變頻調(diào)速基本原理示意圖。結(jié)合選煤廠介質(zhì)泵系統(tǒng)的特征,選擇旋流器入料壓力作為控制信號(hào),通過傳感器可以實(shí)時(shí)檢測(cè)入料壓力值,將檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換后輸入到控制系統(tǒng)中。系統(tǒng)對(duì)輸入的實(shí)際入料壓力值進(jìn)行分析處理,判斷其是否滿足實(shí)際工況條件。如果系統(tǒng)判斷實(shí)際壓力值低于工況所需,控制系統(tǒng)輸出指令增加介質(zhì)泵的轉(zhuǎn)速,以提升入料壓力。相反的,如果入料壓力與工況所需相比較高,控制系統(tǒng)則輸出指令降低介質(zhì)泵的轉(zhuǎn)速。通過這樣不斷的對(duì)泵轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié),能夠始終將泵的轉(zhuǎn)速維持在最佳工作狀態(tài)。
圖2 選煤廠介質(zhì)泵系統(tǒng)變頻調(diào)速基本原理示意圖
基于供電和流體相關(guān)理論知識(shí),可以計(jì)算得到泵的工作狀態(tài)對(duì)電能消耗的影響。電機(jī)和介質(zhì)泵在工作時(shí)存在下述的幾種關(guān)系:泵的轉(zhuǎn)速與電機(jī)頻率間存在正比例關(guān)系;泵流量與其轉(zhuǎn)速的立方又存在正比例關(guān)系;電機(jī)的實(shí)際功率與泵流量存在正比例關(guān)系。基于上述的關(guān)系可以推導(dǎo)得到電機(jī)實(shí)際功率與其工作頻率的立方存在正比例關(guān)系。技術(shù)改造前電機(jī)始終處于50 Hz的工作狀態(tài),而使用高壓變頻器后,其平均工作頻率約為45 Hz,則可以計(jì)算得到節(jié)電率為27%。電機(jī)的額定功率為500 kW,如果電機(jī)每天運(yùn)行14 h,每年正常運(yùn)行300 d,那么每年可以節(jié)約的電能約為567 000 kWh。工業(yè)用電按平均0.7元/kWh進(jìn)行計(jì)算,則每年可以節(jié)約電費(fèi)567000×0.7=396 900 元[6]。
通過使用高壓變頻器,使得介質(zhì)泵管道及其他相關(guān)零部件的磨損得到有效緩解。以過流件為例,使用高壓變頻器前,更換周期為1次/a,而技術(shù)改造后更換頻率為1.5 a更換1次。過流件的價(jià)格按照10萬元/件進(jìn)行計(jì)算,則平均每年可以節(jié)省3.33萬元。
通過高壓變頻器的使用,能確保旋流器入料壓力保持在穩(wěn)定狀態(tài),提升了精煤回收率,據(jù)統(tǒng)計(jì)精煤回收率提升了至少2%,可為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。