劉 釗,張 明,劉 洋,吳 靖,蘇永席
金川集團(tuán)股份有限公司選礦廠 甘肅金昌 737100
球 磨機(jī)運行過程中,磨礦介質(zhì)及礦物瀉落、拋落和離心運動會產(chǎn)生較大動能,對球磨機(jī)襯板形成連續(xù)沖擊,造成襯板磨損[1]。金川集團(tuán)股份有限公司選礦廠于 2008年引進(jìn) 4臺由中信重工機(jī)械有限公司生產(chǎn)的φ5.5 m×8.5 m溢流型球磨機(jī),有效容積為 185.5 m3,為當(dāng)時國內(nèi)容積最大的溢流型球磨機(jī)。其中一段一次磨礦、筒體及進(jìn)出料端蓋使用低鉻高錳鋼材質(zhì)襯板。大型球磨機(jī)襯板主要起保護(hù)球磨機(jī)筒體、進(jìn)出料端蓋的作用,經(jīng)過長周期運行,襯板安裝難度增大、臨時檢修頻繁、檢修同周期更換襯板難以實現(xiàn)等問題逐漸凸顯。鑒于球磨機(jī)襯板造價成本高、更換周期短、更換作業(yè)難度大等特點[2],對球磨機(jī)襯板結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化研究具有重要現(xiàn)實意義和經(jīng)濟(jì)價值。
原φ5.5 m×8.5 m溢流型球磨機(jī)進(jìn)料端筒體襯板與出料端筒體襯板結(jié)構(gòu)相同,沿均為波峰、波谷相間的波形結(jié)構(gòu),球磨機(jī)筒體軸向各分布 5排,分布結(jié)構(gòu)如圖 1所示。球磨機(jī)運行過程中,進(jìn)、出料端筒體襯板磨損狀況不同,進(jìn)料端第一、第二排襯板磨損最快,使用壽命為 18個月;進(jìn)料端第三、第四排磨損較快,使用壽命為 22個月;進(jìn)料端第 5排與出料端筒體襯板磨損狀況相同,使用壽命達(dá)到 24~ 27月。進(jìn)料端筒體襯板與出料端筒體襯板的使用壽命存在至少 6個月的差值,襯板無法實現(xiàn)同壽命及同期更換,組織協(xié)調(diào)檢修難度大,成本高。
圖1 球磨機(jī)筒體襯板分布
原φ5.5 m×8.5 m溢流型球磨機(jī)進(jìn)出料端蓋襯板共計 108塊,為 3×18放射狀配置安裝,分為內(nèi)段、中間段、外段端蓋襯板,每段 18塊。分布結(jié)構(gòu)如圖2所示。每段襯板之間為榫卯結(jié)構(gòu)配置,對球磨機(jī)進(jìn)出料端蓋外形尺寸及襯板螺栓孔定位尺寸精度要求較高。在實際安裝中,出現(xiàn)因襯板外形尺寸、進(jìn)出料端蓋襯板螺栓定位尺寸累計偏差較大,導(dǎo)致襯板螺栓錯位、襯板位置重疊等現(xiàn)象發(fā)生,通常采用襯板螺栓錯位安裝的方式解決此類問題,造成襯板螺栓局部承受應(yīng)力較大,出現(xiàn)短期內(nèi)襯板螺栓斷裂,進(jìn)出料端蓋泄漏礦漿等現(xiàn)象。且由于襯板和襯板螺栓均受到徑向和軸向循環(huán)沖擊[3],球磨機(jī)進(jìn)、出料端蓋襯板容易出現(xiàn)其中一塊斷裂,須安排停車更換,由于榫卯配置局限性,單塊襯板更換較為困難。
圖2 改進(jìn)前后球磨機(jī)筒體襯板厚度分布
球磨機(jī)進(jìn)、出料襯套法蘭處安裝一塊楔面壓環(huán),用于防止物料進(jìn)入襯套與中空軸形成的空腔內(nèi)。在實際使用過程中,由于鋼球及物料沖擊載荷大,導(dǎo)致楔面壓環(huán)磨損較快,螺栓變形損壞,楔面壓環(huán)難以拆除更換,不及時處理,會發(fā)生中空軸漏漿事故,導(dǎo)致中空軸損壞,球磨機(jī)內(nèi)段端蓋襯板無法保護(hù)楔面壓環(huán)和中空軸。
針對φ5.5 m×8.5 m溢流型球磨機(jī)進(jìn)、出料端筒體襯板磨損不均衡,使用壽命相差較大等問題,采用分段階梯式配置襯板設(shè)計予以解決。筒體襯板波形不發(fā)生變化,波峰、波谷值保持不變;螺栓孔斜度不發(fā)生變化,出軸深度與原設(shè)計相同,使用高強(qiáng)螺栓規(guī)格型號不發(fā)生變化;出料端筒體襯板及第五排進(jìn)料端筒體襯板厚度不變,仍為 70 mm。優(yōu)化時,第三、第四排進(jìn)料端筒體襯板厚度增加 14% (79.8 mm),實際制作厚度為 80 mm,主視圖及俯視圖分別如圖 3、4所示;第一、第二排進(jìn)料端筒體襯板厚度增加 28%(89.6 mm),實際制作厚度為 90 mm,改進(jìn)前后球磨機(jī)筒體襯板厚度分布如圖 5所示。
圖3 進(jìn)料端第三、第四排襯板主視圖
圖4 進(jìn)料端第三、第四排襯板俯視圖
圖5 優(yōu)化前后球磨機(jī)筒體襯板分布
對結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的筒體襯板進(jìn)行更換,球磨機(jī)齒輪副運行溫度、同步電動機(jī)電流值、電動機(jī)定子溫度、電動機(jī)軸瓦溫度、筒體軸瓦溫度等參數(shù)均未發(fā)生較大變化。2年后,對筒體襯板進(jìn)行拆除更換,測量拆除襯板厚度,測量值如表 1所列,球磨機(jī)厚度為 23.8~26.2 mm,平均值 25.38 mm,極差 2.4 mm??梢娗蚰C(jī)筒體襯板處于均勻磨損狀態(tài)。
表1 進(jìn)出料襯板磨損 mm
針對原φ5.5 m×8.5 m溢流型球磨機(jī)進(jìn)、出料端蓋襯板為 3×18放射狀榫卯立面配置局限性導(dǎo)致的襯板安裝維護(hù)及端蓋泄漏礦漿問題進(jìn)行研究,采用3×18放射狀直線楔形立面配置予以解決。單列分布結(jié)構(gòu)如圖 6所示。沿球磨機(jī)筒體軸向觀察,球磨機(jī)進(jìn)、出料外段、中間段、內(nèi)段端蓋襯板均設(shè)計成扇形結(jié)構(gòu),三段襯板扇形中心點在球磨機(jī)端蓋中心處,三段扇形圓心角相同,均為 20°。三段襯板結(jié)構(gòu)設(shè)計為半球面、斜面、波浪形表面相結(jié)合配置,襯板結(jié)構(gòu)形狀如圖 7所示。增加了襯板內(nèi)表面積,加強(qiáng)了襯板內(nèi)表面對礦石及磨礦介質(zhì)的提升和研磨作用,有利于大型溢流型球磨機(jī)進(jìn)料和排料,半球面過渡設(shè)計能夠在排料和進(jìn)料時減少物料及碎鋼球?qū)M(jìn)出料端蓋及進(jìn)出料襯套的沖擊和磨損。
圖6 優(yōu)化后球磨機(jī)端蓋襯板分布
圖7 改進(jìn)后球磨機(jī)端蓋內(nèi)段襯板形狀
針對球磨機(jī)內(nèi)段端蓋襯板無法起到防護(hù)中空軸,防止漏漿問題,球磨機(jī)進(jìn)、出料內(nèi)段端蓋襯板結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,沿球磨機(jī)筒體軸向觀察,球磨機(jī)進(jìn)、出料外段及中間段端蓋襯板的扇形面邊長均為 770 mm。為了使球磨機(jī)內(nèi)段襯板能起到防護(hù)作用,需對內(nèi)段襯扇形邊長延伸,延伸面厚度比襯板厚度少 60 mm,否則無法安裝,進(jìn)料段延伸長度為 75 mm、出料段延伸長度為 150 mm。通過此類設(shè)計,可實現(xiàn)內(nèi)段襯板對楔面壓環(huán)防護(hù),避免鋼球及物料直接沖擊楔面壓環(huán),物料進(jìn)入中空軸與進(jìn)、出料襯套之間的縫隙,造成中空軸漏漿。優(yōu)化前后內(nèi)段襯板與楔面壓環(huán)位置結(jié)構(gòu)圖,如圖 8所示。
對結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的端蓋襯板進(jìn)行更換,與未優(yōu)化前相比,減少了 30% 的更換時間。連續(xù)運行 2年,未發(fā)現(xiàn)襯板螺栓斷裂及單塊襯板碎裂現(xiàn)象,進(jìn)出料端蓋處未發(fā)生漏漿設(shè)備事故,內(nèi)段襯板保護(hù)楔面壓環(huán)厚度最小處為 10.2 mm,楔面壓環(huán)未見明顯磨損。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的φ5.5 m×8.5 m溢流型球磨機(jī)實現(xiàn)進(jìn)料端筒體襯板與出料端筒體襯板 24個月以上同等使用壽命,可以統(tǒng)一對進(jìn)出料端筒體襯板進(jìn)行檢修更換,減少進(jìn)出料端筒體襯板更換頻次,實現(xiàn)周期計劃性更換筒體襯板,降低檢修時間和檢修工作量,實現(xiàn)處理量和經(jīng)濟(jì)效益最大優(yōu)化。
圖8 改進(jìn)前后球磨機(jī)端蓋內(nèi)段襯板
通過對φ5.5 m×8.5 m溢流型球磨機(jī)進(jìn)、出料端端蓋襯板結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,延長了端蓋襯板使用壽命,降低了端蓋襯板局部斷裂和襯板螺栓折斷等設(shè)備故障發(fā)生的可能,減少端蓋襯板更換頻次,實現(xiàn)周期計劃性更換端蓋襯板。同時,襯板可保護(hù)中空軸,防止端蓋漏漿、中空軸損壞等設(shè)備故障發(fā)生。