于 鑫,曹英杰
(天津鋼鐵集團有限公司,天津300301)
天鋼高速線材廠二號軋機是引進美國摩根公司的5 代高速線材軋機。該生產(chǎn)線共有26 架軋機,采用“方—箱—橢圓—圓”孔型系統(tǒng),最高終軋速度100 m/s;斯太爾摩風(fēng)冷線輥道長90 米,并配有10臺大風(fēng)量風(fēng)機。該軋機年設(shè)計生產(chǎn)能力60 萬噸,選用150 mm×150 mm 連鑄方坯,產(chǎn)品規(guī)格為Φ5.5~Φ20.0 mm 光面盤條和Φ6.0~Φ14.0 mm 熱軋帶肋鋼筋盤條。軋制鋼種有碳素結(jié)構(gòu)鋼,優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,合金結(jié)構(gòu)鋼,軸承鋼,冷鐓鋼,彈簧鋼,焊絲鋼等。
天鋼二高線配置有設(shè)計能力為110 t/h 步進蓄熱式加熱爐1 臺,軋線共有粗軋機6 架,中軋機6架,預(yù)精軋機4 架,精軋機10 架,其中精軋機采用頂交45 度設(shè)計。在預(yù)精軋和精軋之間設(shè)置有1 號冷卻水箱,在精軋機和吐絲機之間設(shè)置有2~5 號冷卻水箱,吐絲機后設(shè)置有斯太爾摩風(fēng)冷線,成品線材通過風(fēng)冷輥道后進入集卷筒,隨后下到5 米平臺以下,通過集卷小車,進入PF 線,經(jīng)剪尾,打包,掛牌,稱重等工序,即可進入成品庫。
隨著線材軋制速度的提高,控制軋制和軋后控制冷卻已成為必不可少的一部分。控制軋制簡化了生產(chǎn)工藝流程,同時可以細化晶粒,提高鋼的強度和韌性??刂评鋮s在軋鋼領(lǐng)域內(nèi)屬于控制軋制的范疇,其是對熱軋產(chǎn)品通過人為調(diào)整,有目的地進行控制的一種方法,可以理解為利用熱軋后軋件的軋制余熱,以一定的控制手段控制其冷卻速度,從而獲得所需要的組織和性能的冷卻方法。
二高線控冷設(shè)施包括:精軋機前的1 號水箱;精軋機和吐絲機之間的2~5 號水箱;吐絲機后的斯太爾摩風(fēng)冷線。1 號水箱的作用是保證盤條進入到精軋機的溫度,而2~5 號水箱的作用就是按照工藝要求,控制線材進入斯太爾摩風(fēng)冷線前的吐絲溫度,為斯太爾摩風(fēng)冷線的空冷工藝創(chuàng)造條件。斯太爾摩風(fēng)冷線設(shè)有大風(fēng)量冷卻風(fēng)機,輥道上部設(shè)有可開啟的絕熱蓋,可根據(jù)處理的鋼種、規(guī)格的不同,按工藝制度對輥道的速度、風(fēng)量、開啟或關(guān)閉保溫罩進行設(shè)定,通過控制線材的冷卻速度,使成品線材具有良好的金相組織和所需要的機械性能。
現(xiàn)代化的高速軋機,其終軋速度均高達70 m/s以上,而終軋溫度一般也高于750 ℃,盤重也達到2噸以上。在這種情況下再采用常規(guī)自然冷卻方法,極易導(dǎo)致冷卻不均勻,盤卷的內(nèi)外溫差加大,造成金相組織的不理想、性能的不均勻、氧化鐵皮過厚甚至產(chǎn)生Fe3O4,對于高碳鋼而言,非常容易造成二次脫碳,對后續(xù)的拉拔工序和使用帶來很大的困難[1]。
天鋼二號高速線材軋機,在Φ8.0 及Φ10.0 螺紋鋼軋制的過程中就出現(xiàn)了一系列問題,堆鋼頻發(fā),吐絲溫度在880 ℃~950 ℃之間徘徊,金相組織結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,造成了整個生產(chǎn)節(jié)奏的紊亂,非計劃停車時間增加。為了查明原因,高線廠組織對整個生產(chǎn)過程進行了跟蹤,在跟蹤中我們發(fā)現(xiàn),2~5號水箱原有水嘴的小孔規(guī)格內(nèi)孔直徑為Φ12.0 mm,紅坯在通過的過程中,極易發(fā)生堆鋼,而且吐絲溫度一直居高不下,吐絲后極易在溫度轉(zhuǎn)變的過程中得到索氏體結(jié)構(gòu),而普通的熱軋帶肋鋼筋金相組織主要是鐵素體加珠光體。有關(guān)鋼的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)相變,可以通過鐵碳合金相圖得知。如圖1 所示。
圖1 鐵碳合金相圖
二高線在軋制規(guī)格為Φ8.0 及Φ10.0 的螺紋鋼時,2~5 號水箱內(nèi)的冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽,摩根公司設(shè)計的原有內(nèi)孔直徑只有兩種規(guī)格,分別為小孔Φ12.0 mm 及大孔Φ26.0 mm,在使用小孔導(dǎo)槽時由于內(nèi)孔直徑與螺紋鋼大點尺寸空間過小,極易引起堆鋼,同時由于紅坯表面與水嘴內(nèi)孔之間空間過小,極易造成氧化鐵皮堵塞冷卻水嘴,同時氧化鐵皮也容易劃傷盤螺表面,影響盤螺的表面質(zhì)量及冷卻效果。控制軋制工藝主要是通過控制軋制工藝參數(shù),如變形速度、應(yīng)變速率、加熱溫度及終軋溫度等,使其通過奧氏體向鐵素體和珠光體相變后,形成細化的鐵素體晶粒和較細小的珠光體球團,從而達到提高鋼的強度、韌性的目的??刂评鋮s是為了細化鐵素體晶粒,減小珠光體片層間距,以提高析出強化效果。因此,我們通過生產(chǎn)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)分析,水冷導(dǎo)槽呈密閉狀,穿水冷卻能力明顯不足,與工藝要求的吐絲溫度有一定的差距,會造成后續(xù)的盤螺達不到性能指標[3]。
如果使用大孔導(dǎo)槽,雖解決了紅坯的尺寸上限問題,但由于空間過大,已達到±7.3 mm,上下空間最大值已達到14.6 mm(以Φ10.0 L 橫肋高上限計算),在軋制過程中,由于精軋機26 架到夾送輥之間通道很長,紅坯在水箱及恢復(fù)段的運動過程中,極易引起大的抖動,從而引發(fā)堆鋼現(xiàn)象,造成連續(xù)生產(chǎn)的中斷,形成非計劃停車時間[4]。同時,由于水量過于充沛,也會造成吐絲溫度低于工藝要求。這就要求不得不考慮第三種內(nèi)孔直徑方案,經(jīng)過分析和測算,決定在原有內(nèi)孔直徑規(guī)格的基礎(chǔ)上增加一組內(nèi)孔直徑為Φ16.0 mm 的水嘴。Φ8.0L 及Φ10.0L的尺寸要求如表2 所示
為了驗證Φ16.0 mm 冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽規(guī)格的軋制和控冷效果,實驗方案確定在2~5 號水箱內(nèi)分別使用Φ12.0 mm、Φ16.0 mm 及Φ26.0 mm 的冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽,軋制Φ8.0 及Φ10.0 的螺紋鋼,并記錄每種冷卻水嘴規(guī)格在生產(chǎn)中的堆鋼次數(shù)及堆鋼位置和原因。
為快速進行生產(chǎn)對比實驗,嘗試用替換下來已經(jīng)磨出不規(guī)則溝壑舊的小孔Φ12.0 mm 冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽,將其內(nèi)孔直徑加工成Φ16.0 mm,即節(jié)省了實驗的工裝費用,有加快了實驗的進度。
表2 Φ8.0L 及Φ10.0L 的尺寸要求 /mm
通過在生產(chǎn)中的多次對比實驗,在分別使用Φ12.0 mm、Φ16.0 mm 及Φ26.0 mm 的冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽,軋制同種規(guī)格螺紋鋼時,得出了以下數(shù)據(jù)。各規(guī)格冷卻水嘴堆鋼次數(shù)對比見表3。
表3 各規(guī)格冷卻水嘴堆鋼次數(shù)對比
經(jīng)過分析和實驗對比,我們可以直觀的看到,在軋制Φ8.0 及Φ10.0 的螺紋鋼時,如果使用內(nèi)孔直徑為Φ16.0 mm 的冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽,可以有效地避免堆鋼事故的發(fā)生,按處理一次堆鋼時間為20 分鐘,每天可節(jié)約非計劃停車時間約80 分鐘,全年排除計劃檢修等時間因素,可節(jié)約非計劃停車24000 分鐘。提高了鋼材的日產(chǎn)量、年產(chǎn)量及產(chǎn)品的成材率。也間接降低了調(diào)整工的勞動強度。
同時,由于使用了內(nèi)孔直徑為Φ16.0 mm 的冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽,控冷效果也得到了很好的改善,保證了吐絲溫度,為盤螺的性能指標打下了良好的基礎(chǔ)和保證。
通過優(yōu)化2~5 號水箱冷卻水嘴及恢復(fù)段導(dǎo)槽內(nèi)徑,有效地減少了Φ8.0 及Φ10.0 的盤螺軋制的非計劃停車時間,提高了盤螺鋼軋制的生產(chǎn)效率和成材率。同時,對舊有備件進行了修舊利廢,節(jié)約了備品、備件的采購成本及時間周期。經(jīng)過工藝調(diào)整、跟蹤及實驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,目前在2 號至5 號水箱這段區(qū)域,因為水嘴內(nèi)徑不符這一原因造成的堆鋼及吐絲溫度不達標的情況,次數(shù)已基本為零,在后續(xù)的生產(chǎn)實踐中還將繼續(xù)在細節(jié)上進行優(yōu)化,本著精益求精的原則,為進一步提高軋線的生產(chǎn)效率和成材率做更多的工作。