劉亞菲
(臨沂市河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化局,山東臨沂 276000)
機(jī)械修理維護(hù)主要針對復(fù)雜的機(jī)械設(shè)備,強(qiáng)調(diào)以科學(xué)的方法,保證設(shè)備工作能力,控制、降低各類故障的發(fā)生率,預(yù)先處理安全隱患,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、高效率生產(chǎn)。由于設(shè)備管理工作內(nèi)容較為復(fù)雜,不同機(jī)械設(shè)備的修理和維護(hù)要求也不盡相同,有必要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加強(qiáng)設(shè)備管理效果,探究分析機(jī)械修理維護(hù)的意義。
為客觀獲取設(shè)備管理中機(jī)械修理維護(hù)的意義所在,本次研究選取臨沂市S 企業(yè)為對象,就其設(shè)備管理工作展開分析。所選時間段共兩個,包括2015 年1 月—2017 年1 月(第一階段)、2017 年4 月—2019 年4 月(第二階段)。其中,2015 年1 月—2017 年1 月企業(yè)推行的是常規(guī)設(shè)備管理作業(yè),未強(qiáng)調(diào)有效進(jìn)行機(jī)械修理維護(hù);2017 年4 月—2019 年4 月,企業(yè)對設(shè)備管理工作進(jìn)行優(yōu)化,推行了多項(xiàng)機(jī)械修理維護(hù)的措施。S 企業(yè)從事工業(yè)品制造,共有大型機(jī)床4 部,均為數(shù)字化機(jī)床;另有中小型獨(dú)立生產(chǎn)設(shè)備11 部,均為普遍機(jī)床。2017 年4 月,企業(yè)出現(xiàn)支出超預(yù)算問題,故決定更改管理方式,加強(qiáng)設(shè)備管理和機(jī)械修理維護(hù)工作。
此前S 企業(yè)主要采用故障修理和維護(hù)同步進(jìn)行的方式,在非故障情況下,不對各類設(shè)備進(jìn)行檢修,維護(hù)工作也相對簡單。自2017 年4 月以來,企業(yè)改行周期作業(yè)模式,以一周為周期,進(jìn)行15 部(含數(shù)字化機(jī)床和普通機(jī)床)機(jī)床的修理維護(hù)。具體工作中,首先根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)查看設(shè)備工作參數(shù)、檢查主要結(jié)構(gòu),了解有無老化問題,如數(shù)字化機(jī)床的傳感設(shè)備、控制設(shè)備是否能夠有效讀取各類信息、下達(dá)各類指令,人機(jī)交互界面是否存在指令響應(yīng)遲鈍、損壞問題,小型機(jī)床的切割設(shè)備、加工結(jié)構(gòu)是否完好等。以一個月為大周期,進(jìn)行各類設(shè)備的全面檢查,在上述修理、維護(hù)的基礎(chǔ)上,適當(dāng)進(jìn)行工件更換,了解潤滑情況、不同結(jié)構(gòu)連接情況、導(dǎo)線是否老化等。大周期修理維護(hù)中,需要更換一些易老化的工件,強(qiáng)調(diào)全面了解設(shè)備情況,杜絕安全隱患、排除未發(fā)生的故障危險[1]。
設(shè)備管理中,機(jī)械修理維護(hù)需要考慮的問題較多,S 企業(yè)生產(chǎn)活動繁忙,設(shè)備出現(xiàn)故障、靈敏性下降等問題的可能性也較高。2017 年之前,企業(yè)的設(shè)備管理活動較為泛化,重點(diǎn)不明確,如人員投入過多精力在小型機(jī)床的處理、檢修方面,導(dǎo)致數(shù)字化機(jī)床未能得到有效管理,產(chǎn)品質(zhì)量下降。2017 年4 月后,企業(yè)更改管理模式,將機(jī)械修理維護(hù)工作分為兩個部分,即重點(diǎn)部分和普通部分,重點(diǎn)部分考慮數(shù)字化機(jī)床的修理維護(hù),是設(shè)備管理工作的核心內(nèi)容。如數(shù)字化機(jī)床可能在持續(xù)工作的過程中出現(xiàn)剛性下降、參數(shù)波動等問題,產(chǎn)品加工的控制效果不理想,可能出現(xiàn)不合格品增加問題。企業(yè)安排管理人員每日進(jìn)行一次數(shù)字化機(jī)床的參數(shù)核對,了解其參數(shù)波動情況,以99.9%為合格率要求,分析機(jī)床出現(xiàn)不合格品的概率和時間,據(jù)此重新機(jī)床參數(shù)調(diào)整,以必要維護(hù)減少機(jī)床的持續(xù)作業(yè)間隔,每持續(xù)工作4 h、暫停0.5 h,進(jìn)行一次參數(shù)核對。其他設(shè)備管理思路與此相似,重視結(jié)合企業(yè)管理要求,進(jìn)行設(shè)備管理和機(jī)械修理維護(hù)[2]。
數(shù)字化機(jī)床以及普通機(jī)床的管理,面臨精細(xì)化程度不足的問題,如2017 年1 月之前,S 企業(yè)以人工檢查的方式了解設(shè)備性能,可能出現(xiàn)檢查不徹底、小問題無法得到及時檢出等弊端。為予以應(yīng)對,2017 年4 月起,企業(yè)開始推行智能修理和維護(hù)技術(shù)。如針對機(jī)床供電系統(tǒng)的管理,引入了智能化安全模塊,默認(rèn)機(jī)床正常用電時,電流值為J 安培。通過長期管理和數(shù)據(jù)積累,發(fā)現(xiàn)機(jī)床工作中的實(shí)際電流值往往圍繞J 出現(xiàn)變化,具有一定的模糊線性特點(diǎn),即總是略高于J 或略低于J,少數(shù)時間點(diǎn)可與J 重合。一旦系統(tǒng)內(nèi)電流超過安全值,可能會出現(xiàn)過電流故障。將機(jī)床工作的電流變化范圍代入計算機(jī)中,另以計算機(jī)控制傳感器和執(zhí)行元件,借助傳感器收集機(jī)床作業(yè)時的溫度,通過內(nèi)置單片機(jī)進(jìn)行溫度和電流之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化,再通過計算機(jī)進(jìn)行對照,分析當(dāng)前機(jī)床電流值是否圍繞J 進(jìn)行安全波動。如果實(shí)時電流值過大,表明機(jī)床已經(jīng)出現(xiàn)安全隱患(過電流),由計算機(jī)完成識別并下達(dá)執(zhí)行,由執(zhí)行設(shè)備做暫時切斷供電作業(yè),保證系統(tǒng)安全。該模式下,設(shè)備管理的智能化水平提升,有助于優(yōu)化機(jī)械修理維護(hù)的效率[3]。
就產(chǎn)品合格率、故障發(fā)生率、資金消耗情況進(jìn)行分析,考慮到S 企業(yè)的管理措施改變較多,故不對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估。企業(yè)2015 年1 月—2017 年1 月、2017 年4—2019 年4 月的產(chǎn)品合格率變化見表1。
表1 S 企業(yè)產(chǎn)品合格率變化
從結(jié)果上看,S 企業(yè)第二階段數(shù)字化機(jī)床和普通機(jī)床生產(chǎn)的產(chǎn)品,合格率明顯得到提升。
兩個階段內(nèi)設(shè)備故障發(fā)生率見表2。
表2 S 企業(yè)設(shè)備故障發(fā)生率
從結(jié)果上來看,S 企業(yè)第二階段數(shù)字化機(jī)床和普通機(jī)床生產(chǎn)過程中的故障發(fā)生率得到控制,較第一階段明顯下降。
兩個階段內(nèi)資金消耗情況(僅統(tǒng)計用于設(shè)備維護(hù)和修理的直接資金和人員開支)見表3。
表3 S 企業(yè)設(shè)備相關(guān)資金消耗情況
從結(jié)果上看,S 企業(yè)第二階段數(shù)字化機(jī)床和普通機(jī)床所需的修理、維護(hù)資金明顯減少。
結(jié)合S 企業(yè)工作結(jié)果,對設(shè)備管理中機(jī)械修理維護(hù)的意義進(jìn)行分析如下。
在S 企業(yè)兩個階段的設(shè)備管理工作中,設(shè)備故障發(fā)生率明顯存在差異,第二階段推行了多項(xiàng)新的管理措施后,設(shè)備管理的目標(biāo)對象未發(fā)生改變,仍為4 部數(shù)字化機(jī)床和11 部普通機(jī)床,但機(jī)械維護(hù)修理的方式出現(xiàn)變化,企業(yè)設(shè)備故障發(fā)生率下降,數(shù)字化機(jī)床的故障發(fā)生率為0.82%,普通機(jī)床的故障發(fā)生率為1.15%,低于第一階段的3.66%和4.80%。企業(yè)無需在生產(chǎn)過程中進(jìn)行額外管理,生產(chǎn)作業(yè)中斷的可能性大大降低,有助于設(shè)備正常作業(yè)、及時處理故障。如2018 年10 月,因臨近春節(jié),企業(yè)生產(chǎn)壓力較大,1 號數(shù)字化機(jī)床未能得到有效維護(hù),出現(xiàn)工作噪聲大、產(chǎn)品合格率降低的情況。借助智能化技術(shù),發(fā)現(xiàn)機(jī)床作業(yè)過程中機(jī)械振動態(tài)勢異常,技術(shù)人員根據(jù)智能結(jié)構(gòu)記錄的信息,快速完成故障分析,對設(shè)備的老化齒輪進(jìn)行拆卸和更換,重新進(jìn)行潤滑,在2 h 時內(nèi)完成修理和維護(hù),設(shè)備可當(dāng)日投入工作,繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。
現(xiàn)代企業(yè)設(shè)備管理的主要目的之一,是通過必要的機(jī)械修理維護(hù)保證產(chǎn)品質(zhì)量,以獲取市場競爭力和利潤。S 企業(yè)2015年1 月—2017 年1 月期間,推行常規(guī)管理模式,其數(shù)字化機(jī)床產(chǎn)品合格率和普通機(jī)床產(chǎn)品合格率尚可,但存在進(jìn)一步優(yōu)化的空間。采用新的管理措施后,企業(yè)數(shù)字化機(jī)床產(chǎn)品合格率和普通機(jī)床產(chǎn)品合格率分別達(dá)到99.96%和98.26%,高于第一階段的82.28%和90.63%,產(chǎn)品質(zhì)量的提升較為明顯。如企業(yè)生產(chǎn)的大型軸承,2017 年之前,普通機(jī)床產(chǎn)品的合格率在85%~90%,數(shù)字化機(jī)床在90%~95%;2017 年4 月后,企業(yè)進(jìn)行管理技術(shù)更新,采用智能技術(shù)評估設(shè)備工作性能、獲取其參數(shù)信息,結(jié)果表明,企業(yè)所用的15 部機(jī)床均存在疲勞后工作精度下降的問題,通過對積累的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,又發(fā)現(xiàn)數(shù)字化機(jī)床的疲勞間隔為6.6 h,普通機(jī)床的疲勞間隔為8.2 h,據(jù)此進(jìn)行機(jī)械修理維護(hù)作業(yè)調(diào)整。所有數(shù)字化機(jī)床,均于持續(xù)作業(yè)6 h 后進(jìn)行一次參數(shù)調(diào)整,重新恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化控制參數(shù);所有普通機(jī)床完成8 h 生產(chǎn)后,均進(jìn)行一次參數(shù)調(diào)整,重新恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化控制參數(shù)。在該措施的支持下,企業(yè)軸承的生產(chǎn)質(zhì)量得到改進(jìn)。
資金消耗的減少,有助于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升,在S 企業(yè)的設(shè)備管理活動中,也獲取了類似成果。2015 年1 月—2017 年1 月,企業(yè)常規(guī)進(jìn)行設(shè)備管理和機(jī)械修理維護(hù),資金支出偏多。2017 年4 月以后,企業(yè)推行了新的管理模式和方法,用于數(shù)字化機(jī)床修理和維護(hù)的資金,為1.92 萬元/年,用于普通機(jī)床修理維護(hù)的資金,為0.47 萬元/年,較第一階段的2.29 萬元/年、0.82 萬元/年出現(xiàn)下降。企業(yè)其他周邊支出也可因此獲益,出現(xiàn)下降。如企業(yè)所用為德國機(jī)床,但當(dāng)?shù)厝狈C(jī)床修理的條件,機(jī)床出現(xiàn)故障后,需要趕往天津市獲取對應(yīng)的技術(shù)支持、采買老舊工件替代品,支出較高。在新的設(shè)備管理、機(jī)械修理維護(hù)模式下,企業(yè)數(shù)字化機(jī)床故障率降低,用于故障處理的周邊支出也相應(yīng)下降。這表明,其推行的各類措施具有積極借鑒和應(yīng)用價值。
綜上所述,設(shè)備管理中機(jī)械修理維護(hù)的意義突出,也具有較高的可行空間。結(jié)合S 企業(yè)工作概況可發(fā)現(xiàn),周期修理維護(hù)、重點(diǎn)修理維護(hù)以及現(xiàn)代技術(shù)的引入有助于提升機(jī)械修理維護(hù)效果。其工作結(jié)果也表明,相關(guān)工作的意義在于能夠保證設(shè)備正常作業(yè)、預(yù)處理問題和隱患,同時減少資金消耗,可以推廣到后續(xù)工作當(dāng)中。