勞忠友,鄭海雷
(昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司,云南 昆明 650051)
勐海縣盤龍山鐵礦礦區(qū)地處西雙版納自然保護區(qū),受地理環(huán)境、用地等條件限制,選廠精礦車間存礦7天左右,為解決精礦堆存及銷售問題,又在距離礦區(qū)12 km外的219國道旁設(shè)置了精礦堆場,精礦在礦區(qū)過濾后由汽車運輸至精礦堆場堆存,根據(jù)市場情況由汽車外運銷售至鋼鐵廠。
盤龍山鐵礦建成生產(chǎn)多年,由于受礦區(qū)至219國道的礦區(qū)道路影響,精礦外運非常困難,成本較高,其生產(chǎn)一直受到限制,特別是雨季期間,由于礦區(qū)道路坡陡彎急,道路更加泥濘,有時精礦外運只能暫停,礦山生產(chǎn)被迫暫停。
為妥善解決好礦山精礦的運輸問題,2013年9月設(shè)計方現(xiàn)場進行了踏勘,提出了解決方案。設(shè)計考慮礦區(qū)至219國道旁的精礦運輸采用管道運輸,解決了精礦運輸?shù)钠款i問題,即選礦后的精礦經(jīng)濃密脫水后高濃度礦漿通過管道輸送至12公里外的219國道旁,經(jīng)過濾后進入精礦堆場堆存,再由汽車外運銷售。采用管道運輸是節(jié)能減排、節(jié)約運輸成本、提高效益的有效途徑,具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益。管道輸送固體物料比公路運輸費用低并且安全可靠,同時可以滿足礦山連續(xù)生產(chǎn)的要求。
勐海縣盤龍山鐵礦位于勐??h城240°方位直距29 km處,地理坐標:東經(jīng)100°11′33″~100°12′14″,北緯21°49′54″~21°50′29″,礦區(qū)面積:0.5653 km2。礦區(qū)行政區(qū)劃隸屬勐??h勐遮鎮(zhèn)巴夜老寨村委會境內(nèi)。2011年數(shù)據(jù):礦山采礦證內(nèi)保有111b+122b+333類鐵礦石量1 460.75 萬t,TFe品位36.71 %。另界外保有331+332+333類鐵礦石量237.62 萬t,TFe品位43.66 %。按礦山年產(chǎn)70 萬t/a鐵精礦計算,確定管道服務(wù)年期限為10 a。
勐海縣城至打洛的公路通過礦區(qū)南側(cè),礦區(qū)距巴夜老寨3 km,巴夜老寨至勐遮鎮(zhèn)25 km,勐遮鎮(zhèn)至勐??h城24 km,勐海至景洪市46 km,景洪至昆明市516 km。
礦區(qū)屬典型的亞熱帶季風氣候,全年平均氣溫21.5 ℃,最低氣溫5 ℃,最高氣溫39.5 ℃。全年多雨,雨季長達半年以上。每年的4~10月為雨季,11月份~次年3月份為旱季,年平均降雨量為1 454.6 mm,年最大降雨量為1 965 mm,月最大降雨量為327.5 mm,日最大降雨量為158 mm。區(qū)內(nèi)熱帶雨林發(fā)育,植被四季常綠。
管道項目將鐵精礦漿由礦區(qū)輸送至219國道旁,線路起點站位于選廠,標高1 772 m。線路終端位于219國道旁,標高約為902 m。起點站至終端管道線路長10 km,高差-870 m。管道系統(tǒng)概要見表1。
表1 礦漿管道系統(tǒng)概要
管道系統(tǒng)起點與終端高差巨大,且管道距離長,設(shè)計中如不加以控制,終端剩余水頭巨大。礦漿向下輸送,利用勢能進行輸送,可節(jié)約大量能源,但是,如果控制不當,將會對管道產(chǎn)生嚴重的磨蝕和氣蝕、水錘,管道內(nèi)礦漿加速流將會非常嚴重,管道壽命及運行安全難以保證。
鐵精礦固體顆粒真比重:4.1 t/m3。
鐵精礦粒徑分布見表2。
表2 鐵精礦粒徑分布表
鐵精礦流變特性見表3。
表3 鐵精礦流變特性
流變特性關(guān)系式:τy=AcsatB,A=105 706,B=6.003;η/μ=10VrsatB’,B’=2.4546。
式中:
Csab—固體顆粒體積百分數(shù);
Vrsat—固體顆粒與水體積濃度之比;
τy—屈服應(yīng)力,dyn/cm2;
η—賓漢塑性粘度,cp;
μ—同溫度下水的粘度,cp。
隨著管子右手端緩慢上升并穩(wěn)定后,能測量到表面細顆粒初始運動時管子與水平面所成角度及角度對應(yīng)的坡度。精礦滑動角試驗結(jié)果見表4。
表4 鐵精礦滑動角
管道最小運行速度的選擇是為了使礦漿中適宜的固體顆粒得以懸浮,以保持偽均勻流體的行為,并使管道底部磨損最小化。最小速度也必須保證處于紊流流動狀態(tài)。通常,紊流的判斷由漢克斯方程求得;均勻流體流態(tài)采用瓦斯普流態(tài)判別式判斷;淤積流速采用瓦斯公式求得。初步選擇管道規(guī)格φ141.3×11,各方程的計算結(jié)果見表5。
表5 最小運行速度計算結(jié)果
設(shè)計輸送濃度下限為55 %,濃度上限為65 %,基于礦漿特性、所選管道尺寸、以及類似工業(yè)礦漿管道實際數(shù)據(jù),最小運行速度確定為1.4 m/s。
如果選礦廠生產(chǎn)的精礦比設(shè)計粒度組成更粗,并以低濃度輸送時,那么管道的侵蝕將會加重。短期采用低濃度和粗粒運行是可能發(fā)生的,但是會增加一些底部的磨損。不建議在此條件下長期運行,因為將使管道壽命縮短。
需要有最小礦漿濃度來保持偽均質(zhì)礦漿流的特點,以便提供足夠的流變特性參數(shù)。最小的濃度要求將能使預(yù)知的粗顆粒得以懸浮,以減少對管道底部的過度磨損。低濃度可能引起礦漿的非均勻性、過多的水量輸送造成能量浪費,同時增加終端廢水處理費用。較高礦漿濃度將更加經(jīng)濟,但同時可能導致壓力損失及運行不穩(wěn)定。
基于礦漿特性報告,上述最小速度分析,類似的工業(yè)鐵精礦礦漿管道運行經(jīng)驗以及終點站過濾車間的生產(chǎn)要求,濃度下限是55 %。濃度在65 %以上時,礦漿的屈服應(yīng)力變高,使得管道壓力下降,對輕微的濃度變化非常敏感。因此,將固體重量濃度范圍定為55 %至65 %。
應(yīng)該注意到此范圍是以礦漿的流變學特性報告為根據(jù)的。但在生產(chǎn)運行期間,如果實際生產(chǎn)表明礦漿流變學特性容許的話,所輸送的礦漿濃度范圍可以擴大。
對于特定的盤龍山鐵精礦輸送量,管道的尺寸選擇限制在很小的范圍內(nèi),在滿足規(guī)定的腐蝕及磨蝕允許條件及在各種運行條件下,管道壁厚選擇應(yīng)滿足管道各部分所需要的壓力容量以及管道10年設(shè)計壽命的要求和最低的鋼管成本。根據(jù)盤龍山項目情況,選擇的管道規(guī)格為φ141.3×11,材質(zhì)為API X65裸鋼管,整條管線所需的鋼管總重為353.3 t。設(shè)計管道磨蝕余量為0.45 mm/a,10年后管道壁厚為6 mm,內(nèi)徑為129.3 mm,仍能滿足工藝要求。
如圖1所示,當帶漿關(guān)閉管道時,設(shè)計管道的鋼管壁厚足以承受穩(wěn)定狀態(tài)礦漿水力坡度和靜壓頭。從盤龍山礦區(qū)到219國道終端,設(shè)計需要一條外徑為141.3 mm的鐵精礦輸送管道,年輸送能力為70萬t。選用的管壁厚度為11 mm以使在最大運行壓力條件下,系統(tǒng)穩(wěn)定輸送時,能滿足在給出的磨蝕許可值下的設(shè)計壽命。
圖1 管道系統(tǒng)水力坡降圖
在設(shè)計條件為55 %固體濃度以及97.2 t/h干礦運輸量時,起點出口壓力0.1 MPa,終端剩余水頭6.92 MPa。
在設(shè)計條件為60 %固體濃度以及97.2 t/h干礦運輸量時,起點出口壓力0.1 MPa,終端剩余水頭9.25 MPa。
在設(shè)計條件為65 %固體濃度以及97.2 t/h干礦運輸量時,起點出口壓力0.1 MPa,終端剩余水頭11.22 MPa。
在設(shè)計條件為60 %固體濃度以及滿足最低運行速度1.4 m/s時,起點出口壓力0.1 MPa,終端剩余水頭12.89 MPa。
因此不論何種工況條件下,終端均存在剩余水頭,且剩余水頭大,故為確保管道系統(tǒng)的安全及服務(wù)年限,在終端建設(shè)消能站對礦漿進行消能,以確保管道系統(tǒng)以恒壓、恒定流量、恒定濃度進行輸送。
當系統(tǒng)進行批量輸送及沖洗管道時,由于礦漿與水存在比重差異,流體通過消能站時,將會存在消能效果的差異,因此消能站設(shè)置了一定數(shù)量的固定孔板與可調(diào)節(jié)孔板,通過調(diào)整孔板投入數(shù)量來確保管道系統(tǒng)不產(chǎn)生加速流,且通過調(diào)整孔板投入數(shù)量可以調(diào)節(jié)管道系統(tǒng)的礦漿流量,使系統(tǒng)輸送量與礦山選廠產(chǎn)能高度匹配,大大的提高了系統(tǒng)靈活度。
設(shè)計的礦漿重量濃度為60 %,范圍55 %~ 65 %,濃度范圍由濃密機確定。系統(tǒng)礦漿輸送量由終端消能站進行,其調(diào)節(jié)范圍確保管道流速在1.4~2.57 m/s,流量范圍56.3 ~103.23 m3/h,干礦運輸量最大為100 萬t/a,138.9 t/h。如將來礦山擴產(chǎn),管道系統(tǒng)適應(yīng)能力很強。
根據(jù)規(guī)定的設(shè)計運輸能力、精礦濃度范圍、選擇的管道尺寸,系統(tǒng)設(shè)置1個泵站,壓力等級為Class 150,起點站位于盤龍山鐵礦選廠旁;終端站設(shè)置消能站及事故池,消能站壓力等級為Class 900,終端站位于219國道旁,距離礦區(qū)公路里程為12 km,管道里程為10 km;事故池用來處理管道系統(tǒng)的漿頭及漿尾,以及儲存事故時管道內(nèi)的礦漿;過濾車間緊靠管道終端站,過濾后礦粉由膠帶倒運至精礦堆場堆存。
起點站位于選廠方,海拔標高1 772 m。起點站前端選廠工藝為階段磨礦階段磁選工藝,排出的鐵精礦濃度約20 %。選廠排出的精礦經(jīng)消磁后進入φ20 m濃密機脫水,濃密機底流消磁經(jīng)兩臺離心泵(1用1備,變頻調(diào)速)剪切后進入越野管道輸送至終端。本管道工程利用勢能進行輸送,底流泵作用為對礦漿進行剪切攪拌,以使礦漿流動性更好。為確保系統(tǒng)安全可靠,在越野管道入口前設(shè)置了流量、壓力、密度檢測設(shè)施及管道沖洗設(shè)施,沖洗水由選廠高位水池供給,可以滿足1次管道沖洗用水需求。濃密機底還設(shè)有底流循環(huán)系統(tǒng),即濃密機底部排出礦漿可以返回濃密機,以方便現(xiàn)場操作。
起點站包含的工藝設(shè)備:1臺φ20 m濃密機、2臺離心泵、脫磁器2臺以及相關(guān)閥門設(shè)施、流量變送器、壓力變送器、密度計等。起點站工藝系統(tǒng)見圖2。
圖2 起點站工藝系統(tǒng)圖
終端站位于219國道旁,海拔標高902 m。終端站內(nèi)設(shè)消能站1座,事故池1座。綜合考慮,消能站設(shè)施設(shè)固定孔板13臺,調(diào)節(jié)孔板13塊。通過調(diào)節(jié)孔板的投入數(shù)量,確保起點站至終端站管道運行平穩(wěn),壓力穩(wěn)定,起點站出口壓力大于0.1 MPa,不產(chǎn)生加速流。同時,消能站針對系統(tǒng)停車容易產(chǎn)生水錘,專門設(shè)置水錘消除孔板,確保停車時壓力波動不大,不產(chǎn)生大的水錘危害管道。
同時,消能站還設(shè)有旁路,保證正路出現(xiàn)問題時,也可保證系統(tǒng)短時間輸送。
終端站入口設(shè)置2臺閥門,1臺起密封作用,1臺起磨損作用。
終端站設(shè)事故池,容積700 m3,具有儲存礦漿及部分水處理功能。
終端站工藝系統(tǒng)見圖3。
圖3 終端站工藝系統(tǒng)圖
越野管道線路由起點站引出后,沿尾礦庫邊緣敷設(shè),穿過為尾礦庫后到達礦區(qū)公路,沿礦區(qū)公路敷設(shè)至終端站。越野管道線路選擇見圖4,越野管道線路剖面見圖1。
圖4 越野管道線路走向圖
越野管道規(guī)格φ141.3×11,材質(zhì)為API X65裸鋼管,外設(shè)3PE防腐層。管道全部埋地敷設(shè),下穿道路時加鋼套管埋設(shè)。管道所有彎頭均采用熱彎頭,彎頭半徑為10D,管道連接采用焊接連接。
2014年3月,盤龍山鐵精礦管道系統(tǒng)設(shè)計完成。
2014年4月,精礦管道線路開始定位放線,設(shè)備及管道進行招投標。
2014年5月,工程分為起點站、精礦管道、終端站、過濾車間(異地搬遷新建)4個部分開始全面施工。
2014年9月,管道線路施工完成,進行吹掃、試壓、通球工作。
2014年10月,起點站及終端站、過濾車間設(shè)備安裝完成進行調(diào)試工作。
2014年10月底,系統(tǒng)一次投料試車成功并正式投入生產(chǎn),達產(chǎn)達標,各項指標均在設(shè)計范圍內(nèi)。
據(jù)了解,盤龍山鐵礦鐵精礦管道自2014年10月投產(chǎn)以來,至2020年4月,已連續(xù)生產(chǎn)5年5個月,系統(tǒng)運行正常,各項指標均小于設(shè)計指標,尤其越野管道磨損量約為0.1~0.15 mm/a,遠小于設(shè)計值的0.5 mm。
終端水錘消除孔板布置于消能站管道最后邊,生產(chǎn)中噪聲較大,對現(xiàn)場工作人員及環(huán)境影響較大,經(jīng)研究在水錘消除孔板后面增加了消音孔板(孔徑較大的孔板)后,其噪聲已大大減小。以后的設(shè)計中亦可將水錘消除孔板布置于消能站最前端也是可行的。
旁路設(shè)計時為了節(jié)省投資沒有設(shè)置消能孔板,如正路出現(xiàn)問題,使用旁路時,管道系統(tǒng)內(nèi)將會產(chǎn)生加速流,雖然其時間短暫,但仍會增加管道磨損及帶來不確定性,以后設(shè)計中亦需在旁路設(shè)置消能孔板,使管道系統(tǒng)更加安全可靠。
管道運輸是目前國家積極推廣的節(jié)能減排和環(huán)保項目,符合國家的可持續(xù)發(fā)展要求,是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的項目。盤龍山鐵精礦管道輸送費用比公路運輸費用大幅度降低。項目利用勢能進行輸送,耗電量基本為零,項目除管道運輸系統(tǒng)的自身運營成本費用外,不產(chǎn)生其他費用。工程管道輸送系統(tǒng)通過監(jiān)控系統(tǒng)實施管道輸送系統(tǒng)自動化控制,管道運輸過程中的礦漿基本無泄漏,相比汽車運輸沿途的3 %。拋灑也大幅降低,對周邊環(huán)境無污染影響。項目順利投產(chǎn)不僅解決了盤龍山鐵礦精礦外運問題,確保礦山連續(xù)生產(chǎn),并為企業(yè)節(jié)約了生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟和社會效益。