門俊杰,劉曉恒
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
低溫甲醇洗工藝的原理是以拉烏爾定理和亨利定律為基礎(chǔ),依據(jù)低溫狀態(tài)下的甲醇對H2S和CO2等酸性氣體的溶解吸收性大,而對H2和CO氣體溶解吸收性小的特性,來脫除原料氣中的H2S和CO2等酸性氣體,從而達到凈化原料氣的目的。該工藝有著對原料氣凈化程度高、工藝成熟、有多套大型裝置長期運行穩(wěn)定的經(jīng)驗、運行費用較低、洗滌用的甲醇溶劑容易獲取等優(yōu)點,在大型煤化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)用廣泛。
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)二期低溫甲醇洗裝置是40萬t/a煤制乙酸和20萬t/a煤制乙二醇項目的配套裝置。低溫甲醇洗裝置的額定處理原料氣能力為161 147.6Nm3/h,產(chǎn)出的凈化氣為127 563 Nm3/h,凈化氣送入后系統(tǒng)CO深冷分離裝置進行分離提純。裝置的操作彈性范圍為50%~110%。由于后系統(tǒng)CO深冷分離冷箱的存在,要求凈化氣中的微量組分H2S+COS<0.1mg/m3,CH3OH<200mg/m3,CO2<20mg/m3。
低溫甲醇洗裝置副產(chǎn)CO2產(chǎn)品氣38 000 Nm3/h,可供前系統(tǒng)煤氣化裝置作為煤粉輸送的載氣使用,同時產(chǎn)出克勞斯氣送硫回收處理。因原料氣中的CO2含量為23.78%,為保證CO2能夠全部回收利用,龍宇煤化工二期低溫甲醇洗裝置采用的是德國魯奇設(shè)計的八塔閃蒸工藝流程,并且與CO深冷分離裝置聯(lián)合應(yīng)用。
龍宇煤化工二期低溫甲醇洗裝置與CO深冷分離裝置聯(lián)合應(yīng)用的優(yōu)點在于以下幾點:①凈化氣經(jīng)過CO深冷分離前端凈化單元吸附罐脫除微量組分(CH3OH、H2S、CO2)后,返回低溫甲醇洗裝置,通過與原料氣換熱,回收冷量后直接送入CO深冷分離裝置冷箱中進行分離提純,優(yōu)化了整體能源的消耗和冷量的利用;②離開CO深冷分離裝置的閃蒸汽,利用低溫甲醇洗單元的循環(huán)氣壓縮機可以實現(xiàn)循環(huán)利用,提高了CO和H2利用率,減少排放,節(jié)約生產(chǎn)成本。
2.1.1H2S含量超標的危害
龍宇煤化工二期低溫甲醇洗裝置在運行過程中出現(xiàn)凈化氣中H2S含量超標的現(xiàn)象。設(shè)計出口H2S+COS<0.1mg/m3,但實際數(shù)據(jù)能夠達到0.2~0.3mg/m3,其中全部為H2S。而H2S對大多數(shù)催化劑來說都是致命的,無論是甲醇合成用催化劑、乙酸合成用催化劑還是煤制乙二醇催化劑。H2S的冰點為-89℃,如果進入后系統(tǒng)的CO深冷分離冷箱中,會在冷箱內(nèi)結(jié)冰造成冷箱凍堵。這給裝置的正常運行帶來極大困擾。
2.1.2原因分析
(1)對原料氣中H2S含量進行排查。首先對原料氣中的H2S含量與設(shè)計進行了比較(見表1)。
表1 凈化氣和原料氣組分對比(2016年8月、9月平均值)
原料氣中H2S含量為最大值,低溫甲醇洗裝置高硫工況時,設(shè)計原料氣中總硫含量為0.26%,運行期間只有0.18%,因此,原料氣中硫含量超負荷這種原因可以排除。
(2)對吸收系統(tǒng)進行排查。影響吸收的因素有溫度、壓力、氣液比和吸收劑的純度。吸收塔的設(shè)計壓力為3.23MPa,溫度為-49.2℃,在運行過程中溫度和壓力均能達到正常指標,氣液比也屬正常。循環(huán)甲醇中的水含量設(shè)計為1%~1.5%,實際值控制在0.5%左右,說明不是受吸收劑純度影響所致。分析數(shù)據(jù)顯示凈化氣中CO2<0.3mg/m3,在甲醇中由于H2S的吸收系數(shù)是CO2的5倍,CO2能夠完全脫除而H2S還存在,說明H2S超標的原因不在吸收系統(tǒng)。
(3)對熱再生系統(tǒng)進行排查。熱再生后甲醇中氨含量的累積會形成硫氨,硫氨至洗滌塔洗滌,原料氣分解生成H2S。氨的累積能夠造成凈化氣中H2S含量超標。設(shè)計熱再生后甲醇中的氨含量為<20mg/L,而分析數(shù)據(jù)顯示,熱再生后甲醇中的氨含量為35.5 mg/L。這表示,熱再生系統(tǒng)的再生效果差,氨的累積是造成凈化氣中H2S超標的原因之一。
(4)硫醇等其他有機醇對系統(tǒng)的影響。在熱再生回流罐中取甲醇樣品一瓶,向瓶內(nèi)加入除鹽水,發(fā)現(xiàn)瓶內(nèi)甲醇樣品有分層現(xiàn)象,說明熱再生后甲醇中含有微量雜質(zhì)和有機醇。這也是造成H2S超標的原因之一。
2.1.3采取的措施
(1)優(yōu)化洗滌塔精洗甲醇流量。H2S和CO2的存在對后系統(tǒng)冷箱來說是不能接受的。在保證凈化氣中CO2不超標的情況下,盡量減少精洗甲醇量,以減輕熱再生塔負荷。
(2)增大氨洗滌塔鍋爐水的流量,減少預(yù)洗甲醇流量,以降低熱再生塔負荷。在設(shè)計上,魯奇公司要求無論低溫甲醇洗系統(tǒng)的負荷是多少,預(yù)洗甲醇都要加至設(shè)計的最大量,以保證氨的洗滌吸收效果,但預(yù)洗甲醇流量過大會增加熱再生的負荷。經(jīng)討論并與魯奇公司溝通,確定適當增加氨洗滌塔的鍋爐水流量,減小預(yù)洗甲醇流量,這樣既能夠保證氨的洗滌效果,又能夠減小熱再生負荷。氨洗滌塔鍋爐水流量由6m3/h增加至8m3/h,預(yù)洗甲醇流量由3.81m3/h減少至1.5m3/h。
(3)降低熱再生塔熱再生段的壓力,以提升熱再生的效果。降低操作壓力是實現(xiàn)再生的重要手段之一,在保證熱再生回流泵不氣蝕的前提下,適當降低熱再生塔熱再生段的壓力,有利于甲醇中的CO2和H2S的閃蒸。熱再生塔熱再生段壓力由0.2MPa降至0.16MPa。
(4)在熱再生回流泵不超負荷的前提下,增大熱再生塔再沸器的蒸汽用量,以提升再生效果。
(5)適當提高C04205塔負荷,以保證系統(tǒng)循環(huán)甲醇中水含量<1%,從而保證吸收劑的純度。
(6)熱再生后甲醇中氨的累積和微量雜質(zhì)以及有機醇的存在,只能依靠甲醇排污并補充新鮮甲醇來去除。
2.1.4達到的效果
通過以上有效的控制措施,極大地提升了熱再生效果,系統(tǒng)氨的累積得到有效控制,由原來的35.5 mg/L降低至10mg/L左右。系統(tǒng)微量雜質(zhì)和有機醇明顯減少,回流罐內(nèi)甲醇取樣加除鹽水后不再分層。凈化氣中H2S含量由原來的0.26mg/m3降低至<0.1mg/m3,效果顯著。
龍宇煤化工二期低溫甲醇洗裝置采用的是低溫甲醇洗和CO深冷分離聯(lián)合應(yīng)用裝置,其優(yōu)點顯著,缺點是CO深冷分離前端凈化的兩臺吸附罐以每12h為一個運行周期進行切換再生,這就造成來自吸附罐的凈化氣溫度會呈現(xiàn)周期性波動,從而導(dǎo)致進入低溫甲醇洗裝置洗滌塔的原料氣溫度也隨之出現(xiàn)周期性波動。
2.2.1原料氣終冷器壓差高的危害
原料氣終冷器原料氣側(cè)壓差設(shè)計<38kPa,在正常運行期間達到了60kPa,且還呈上漲趨勢,導(dǎo)致整個系統(tǒng)壓降偏大,前系統(tǒng)壓力偏高,嚴重影響整個裝置的安全穩(wěn)定運行。
2.2.2原因分析
為了減少前端凈化的兩臺吸附罐再生切換時溫度帶來的影響,設(shè)計時在進入洗滌塔前設(shè)置了原料氣終冷器來消除因吸附罐切換帶來的影響。原料氣終冷器是一臺氨蒸發(fā)冷卻器,入塔前能夠?qū)⒃蠚鉁囟冉抵?36℃。為了防止因溫度過低導(dǎo)致原料氣中工藝冷凝液凍結(jié)而堵塞管道,在原料氣終冷器前設(shè)計有一股噴淋甲醇。這股噴淋甲醇的流量設(shè)計最大為0.1m3/h,由于噴淋量偏小,原料氣溫度過低,導(dǎo)致工藝冷凝液在原料氣終冷器中凍結(jié),從而造成原料氣終冷器壓差過高。
2.2.3處理措施
(1)為了維持裝置運行,在原料氣終冷器原料氣側(cè)的預(yù)留口處加裝臨時噴頭,增大噴淋甲醇的噴淋量。由于臨時噴頭霧化效果差噴入的甲醇量過大,雖然解決了換熱器壓差高的問題,但是甲醇會隨著原料氣進入洗滌塔的底部預(yù)洗段,導(dǎo)致預(yù)洗段液位過高而不易控制。
(2)導(dǎo)致壓差高的根本原因在于噴淋甲醇的噴淋量偏小,為了解決根本問題,對原噴淋甲醇裝置的噴頭進行改造,更換噴淋裝置噴頭。原來噴淋裝置的噴頭的最大噴淋量為0.1m3/h,噴頭改造后最大噴淋量為1m3/h,正常運行時為0.5m3/h。
2.2.4達到的效果
改造后,原料氣終冷器壓差由>60kPa降至35kPa左右。
龍宇煤化工二期低溫甲醇洗裝置使用氨冰機為裝置提供冷量,共有氨蒸發(fā)冷卻器5臺,分別與原料氣、富CO2甲醇、富H2S甲醇進行換熱,與氨側(cè)壁壓差均高達3.0MPa。在運行期間,發(fā)現(xiàn)有2臺氨蒸發(fā)冷卻器有泄漏現(xiàn)象。
2.3.1氨蒸發(fā)冷卻器泄漏的危害
(1)對低溫甲醇洗裝置提供的冷量不足,裝置無法安全、穩(wěn)定、高負荷運行。
(2)氨蒸發(fā)器泄漏后,原料氣和富甲醇中的H2S和CO2等酸性物質(zhì)會加速氨蒸發(fā)冷卻器的腐蝕,縮短設(shè)備的使用壽命。
(3)原料氣和富甲醇中的CO2與氨生成碳氨結(jié)晶,堵塞氨蒸發(fā)冷卻器現(xiàn)場和遠傳液位計(其堵塞情況見圖1、圖2),造成氨蒸發(fā)冷卻器液位大幅度波動,且指示不準。
圖1 遠傳液位計堵塞情況
圖2 現(xiàn)場液位計堵塞情況
(4)會造成液氨的大量消耗。
(5)甲醇會進入氨系統(tǒng),影響液氨品質(zhì),氨冰機一級氣相入口帶液嚴重,嚴重威脅機組安全運行。
(6)原料氣會串入氨系統(tǒng),造成氨系統(tǒng)壓力過高,影響液氨正常冷凝。
2.3.2原因分析
共有5臺氨蒸發(fā)冷卻器,其中2臺泄漏的氨蒸發(fā)冷卻器有一個共性問題,即換熱器殼體和封頭選用的材質(zhì)為09MnNiDR低溫鋼,換熱管束選用的材質(zhì)是09MnD低溫鋼。另外3臺沒有發(fā)生泄漏的氨蒸發(fā)冷卻器,其中2臺的殼體和封頭選用材質(zhì)為09MnNiDR低溫鋼,換熱管束選用的材質(zhì)是SS304L不銹鋼,還有1臺殼體選用的材質(zhì)為Q345R碳鋼,封頭和換熱管束選用的材質(zhì)是SS316L不銹鋼。由于換熱器的介質(zhì)存在甲醇和水,還有H2S和CO2等酸性物質(zhì),對設(shè)備有一定的腐蝕性,普通的09MnD低溫鋼無法滿足使用要求。
2.3.3處理措施
(1)對氨系統(tǒng)氣相進行定期分析,加大惰性氣體排放量和排放頻次,保證氣氨能充分冷凝,確保氨系統(tǒng)壓力在正常控制范圍內(nèi)。
(2)對氨儲槽液氨進行定期分析,如液氨中甲醇含量偏高,需從氨蒸發(fā)冷卻器底部導(dǎo)淋將甲醇排除,以保證液氨的品質(zhì)。
(3)調(diào)整進低溫甲醇洗系統(tǒng)原料氣的組分,提高CO2組分的量,使更多的CO2閃蒸,帶來充足的冷量,以彌補氨蒸發(fā)冷卻器泄漏造成的冷量損失。
(4)采用焊接堵頭堵漏并加防腐涂層對泄漏處進行修復(fù)。
(5)若要徹底解決泄漏問題,對泄漏氨蒸發(fā)冷卻器管束進行更換,將管束材質(zhì)升級為S304不銹鋼。
2.3.4達到的效果
(1)能夠保證裝置正常運行,但由于氣氨和液氨的排放,液氨消耗偏高。
(2)從檢修后運行時間看,采用焊接堵頭堵漏并加防腐涂層修復(fù),能夠保證氨蒸發(fā)冷卻器正常運行5個月左右,之后會重復(fù)泄漏。
(3)氨蒸發(fā)冷卻器管束材質(zhì)升級S304后,徹底解決了氨系統(tǒng)泄漏的問題。
低溫甲醇洗裝置在運行過程中出現(xiàn)了一系列問題,通過認真分析、研判,提出了切實可行的解決措施,為裝置的安全、穩(wěn)定、長周期、高負荷運行提供了保障。