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    180 t/h全燃?xì)忮仩t優(yōu)化燃燒控制實(shí)踐

    2020-07-28 04:21:20閆海斌
    冶金動力 2020年7期
    關(guān)鍵詞:汽包爐膛煤氣

    閆海斌

    (河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司設(shè)備能源部,河北張家口 075100)

    1 概況

    河鋼宣鋼8#180 t/h 全燃?xì)忮仩t擔(dān)負(fù)著為汽輪鼓風(fēng)機(jī)和汽輪發(fā)電機(jī)提供動力蒸汽的任務(wù)。鍋爐額定蒸發(fā)量180 t/h,主蒸汽溫度435±5℃,主蒸汽壓力3.43±0.1 MPa。鍋爐采用四層煤氣噴燃布置,第一、第二層使用焦?fàn)t煤氣,第一至第四層燃用高爐煤氣,每層煤氣及配比二次風(fēng)調(diào)節(jié)閥均設(shè)計(jì)為自動、手動調(diào)節(jié)功能。實(shí)際操作過程中,基本以手動操作為主,操作過程中會因調(diào)節(jié)不及時(shí),控制精度不高,配風(fēng)不合理等問題,造成蒸汽參數(shù)控制不穩(wěn)定。為合理配置資源,降低煤氣綜合單耗,決定對8#全燃?xì)忮仩t進(jìn)行自動燃燒優(yōu)化改造,將煤氣燃燒、負(fù)荷控制、汽包液位、引送風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)等主要控制回路實(shí)現(xiàn)全自動控制。改造后,鍋爐汽水調(diào)節(jié)全部實(shí)現(xiàn)全自動控制,鍋爐運(yùn)行工況安全、平穩(wěn),主要運(yùn)行參數(shù)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),提高了鍋爐綜合熱效率及使用壽命,煙氣檢測污染物指標(biāo)明顯下降,并將8#鍋爐的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)在其它5臺中壓鍋爐上進(jìn)行推廣應(yīng)用,使公司節(jié)能減排工作邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

    2 項(xiàng)目簡介

    通過對8#180 t/h 全燃?xì)忮仩t現(xiàn)有控制系統(tǒng)分析,控制系統(tǒng)采用ABB AC800F 系統(tǒng),支持OPC 通訊功能,目前除高壓給水主回路實(shí)現(xiàn)自動控制外,其余回路均為手動控制,在煤氣壓力等外部工況頻繁波動時(shí),導(dǎo)致鍋爐各運(yùn)行參數(shù)均出現(xiàn)大范圍波動、控制不穩(wěn)定現(xiàn)象,鍋爐運(yùn)行主蒸汽壓力、主蒸汽溫度、爐膛負(fù)壓、汽包液位、減溫水量等主要參數(shù)波動范圍±20%,給鍋爐安全運(yùn)行造成了一定影響,降低了鍋爐熱效率。

    現(xiàn)有控制系統(tǒng)運(yùn)行缺點(diǎn):

    (1)當(dāng)外網(wǎng)煤氣壓力出現(xiàn)波動時(shí),煤氣調(diào)節(jié)閥時(shí)而開大時(shí)而關(guān)小,相對應(yīng)的二次風(fēng)配比調(diào)節(jié)不及時(shí),爐膛內(nèi)溫度變化大,鍋爐負(fù)荷不穩(wěn)定,效率低;

    (2)汽包液位控制采用傳統(tǒng)的三沖量控制,控制精度不高。汽包液位控制方式采用了一個(gè)手動和一個(gè)自動控制方式,在自動調(diào)節(jié)達(dá)到極限的情況下需要手動進(jìn)行干預(yù)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)相對滯后;

    (3)主蒸汽溫度采用兩級減溫水串級控制,受主汽溫度變化影響,減溫水量波動范圍大,對主蒸汽溫度調(diào)節(jié)準(zhǔn)確性造成很大影響;

    (4)根據(jù)爐膛負(fù)壓分別對兩臺引風(fēng)機(jī)、兩臺送風(fēng)機(jī)進(jìn)行控制,在負(fù)荷變化較大時(shí),需要手動干預(yù),而且另一回路需根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值設(shè)定好,對于操作經(jīng)驗(yàn)不足的操作工,調(diào)節(jié)難度大。

    3 詳細(xì)技術(shù)方案

    3.1 項(xiàng)目改造總體思路

    煤氣綜合單耗是衡量鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一項(xiàng)重要技術(shù)指標(biāo),降低煤氣使用量,提高鍋爐熱效率是目前研究的課題。全燃?xì)忮仩t利用BCS 優(yōu)化控制理念,經(jīng)過對燃?xì)忮仩t燃燒控制,爐膛負(fù)壓控制,主汽參數(shù)控制,汽包液位及引送風(fēng)機(jī)配風(fēng)等控制方式,使鍋爐達(dá)到全自動運(yùn)行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均在有效控制范圍內(nèi),煤氣燃料充分燃燒,各類熱損失降至最低,實(shí)現(xiàn)鍋爐經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行。

    3.2 BCS控制原理

    鍋爐BCS 控制系統(tǒng)是對各狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行全自動集中監(jiān)控,對鍋爐啟動和停止進(jìn)行程序控制,通過數(shù)據(jù)處理、分析判斷、優(yōu)化調(diào)整,狀態(tài)監(jiān)控,使鍋爐實(shí)現(xiàn)全自動協(xié)調(diào)優(yōu)化控制,從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目的。由于鍋爐入爐煤氣燃料是最不穩(wěn)定的變量,使與之配比的風(fēng)量始終處于動態(tài)調(diào)整過程,BCS 控制的核心是在一定的蒸汽負(fù)荷下尋求最少的煤氣用量,并核算最佳的空氣配比量,加強(qiáng)對空氣過剩系數(shù)的控制,來進(jìn)一步降低鍋爐煤氣單耗,實(shí)現(xiàn)汽水系統(tǒng)快速無擾動調(diào)節(jié),增強(qiáng)鍋爐節(jié)能降耗效果。圖1為BCS控制與各種燃燒裝置示意圖。

    圖1 BCS控制與各種燃燒裝置示意圖

    3.3 BCS優(yōu)化控制技術(shù)

    在現(xiàn)有燃燒裝置的工藝條件下,為使鍋爐有效利用熱量達(dá)到最大,需將排煙損失、不完全燃燒損失、散熱損失降至最小。因此,通過BCS 優(yōu)化控制技術(shù)降低各部分熱損失,優(yōu)化鍋爐燃燒控制方案,來提高鍋爐燃燒效率。

    4 方案實(shí)施

    在鍋爐現(xiàn)有控制系統(tǒng)中,利用I/O 接口,采用實(shí)時(shí)采集、記錄、監(jiān)視、操作控制對象,并增設(shè)BCS 優(yōu)化控制模塊,使BCS 控制系統(tǒng)與鍋爐原控制系統(tǒng)進(jìn)行對接,完成BCS 燃燒優(yōu)化系統(tǒng)與原DCS 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換。完成現(xiàn)場硬件改造工作,安裝主蒸汽壓力、溫度、流量,給水流量,汽包液位,爐膛負(fù)壓等儀表,并保證基本測量儀表的準(zhǔn)確性。BCS 要求額定負(fù)荷下所用調(diào)節(jié)閥及擋板的死區(qū)小于2.5%,引、送風(fēng)機(jī)風(fēng)門擋板開度小于65%,引、送風(fēng)機(jī)變頻器開度小于85%,并保證足夠的調(diào)節(jié)余量。支持故障診斷與預(yù)警技術(shù)、智能語音報(bào)警方案,改造后主要控制回路均實(shí)現(xiàn)全自動優(yōu)化運(yùn)行,達(dá)到鍋爐節(jié)能高效運(yùn)行方案。圖2 為BCS燃燒優(yōu)化技術(shù)模塊示意圖

    圖2 BCS燃燒優(yōu)化技術(shù)模塊示意圖

    4.1 BCS優(yōu)化燃燒

    鍋爐優(yōu)化燃燒控制是在安全燃燒的前提下,通過自動燃燒達(dá)到穩(wěn)定蒸汽母管壓力,保持主蒸汽參數(shù)的穩(wěn)定性。自動燃燒通過BCS 優(yōu)化燃燒控制模塊來實(shí)現(xiàn),最佳空燃比通過空燃比優(yōu)化控制器來實(shí)現(xiàn)。在入爐煤氣壓力不穩(wěn)定時(shí),先模擬改變空燃比,觀測爐膛溫度及爐內(nèi)火焰的變化,再對改變空燃比數(shù)值進(jìn)行修正,達(dá)到最佳燃燒效果。運(yùn)用靈活的煤風(fēng)配比方案,使煤風(fēng)配比具有很強(qiáng)的抗干擾能力,消除煤氣壓力波動的影響,最大可控制煤氣壓力5 kPa 波動范圍的影響,使鍋爐運(yùn)行達(dá)到最佳控制效果。

    4.2 蒸汽負(fù)荷控制

    蒸汽負(fù)荷控制是一個(gè)復(fù)雜的熱力過程,為使蒸汽負(fù)荷控制穩(wěn)定,在燃燒工況改變時(shí),通過提前測算主蒸汽參數(shù)的變化趨勢改變煤氣量,來保持吸熱和放熱的平衡。煤氣調(diào)節(jié)量優(yōu)化模型是入爐煤氣量變化大時(shí),因不定時(shí)不定量的高熱值煤氣對鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生的突發(fā)性干擾,使燃料發(fā)生變化,造成鍋爐負(fù)荷時(shí)而升高、時(shí)而降低,根據(jù)高爐、焦?fàn)t煤氣壓力來調(diào)整各層煤氣閥門的開度以保證其經(jīng)濟(jì)燃燒,必要時(shí)做出關(guān)閥指令。

    4.3 汽包液位控制

    汽包液位采用三沖量串級調(diào)節(jié),根據(jù)主給水流量、汽包液位和蒸汽流量來調(diào)節(jié)主、副給水調(diào)節(jié)閥的開度,保持鍋爐汽包液位的穩(wěn)定性。運(yùn)行中根據(jù)液位實(shí)際值與設(shè)定值的偏差,輸出汽水偏差來調(diào)整主給水和副給水的電調(diào)閥門的開度。并在常規(guī)汽包液位三沖量控制的基礎(chǔ)上增加了負(fù)荷—液位模型和液位擾動觀測模型,實(shí)現(xiàn)液位控制為實(shí)時(shí)控制,正常偏差水平為±50 mm。圖3 為汽包液位控制示意圖。

    圖3 汽包液位控制示意圖

    4.4 主蒸汽溫度控制系統(tǒng)

    主蒸汽溫度調(diào)節(jié)是根據(jù)鍋爐集汽集箱和減溫器出口蒸汽溫度來調(diào)節(jié)減溫水調(diào)節(jié)閥的開度。當(dāng)集汽集箱出口蒸汽溫度降低時(shí),自動減少減溫水量,反之增加減溫水量,并保持主蒸汽溫度的恒定。由于鍋爐集汽集箱出口溫度、煙氣溫度發(fā)生變化時(shí),主蒸汽溫度的變化會很大,因此,需通過對煙氣溫度的監(jiān)測提前對減溫水進(jìn)行預(yù)判調(diào)整,使主蒸汽溫度穩(wěn)定在435±5 ℃的范圍內(nèi),提高主蒸汽溫度的控制精度。圖4為主蒸汽溫度控制示意圖。

    圖4 主蒸汽溫度控制示意圖

    4.5 爐膛負(fù)壓控制系統(tǒng)

    爐膛負(fù)壓保護(hù)是運(yùn)行中防止?fàn)t膛爆燃的一個(gè)重要運(yùn)行參數(shù),通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)入口擋板開度,保持爐膛在-50~-100 Pa 微負(fù)壓狀態(tài),保證鍋爐安全燃燒。當(dāng)兩臺引風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行時(shí),需對兩臺引風(fēng)機(jī)進(jìn)行分別控制,設(shè)定主路調(diào)節(jié)與副路調(diào)節(jié),保持其調(diào)節(jié)的有效性。爐膛負(fù)壓控制重點(diǎn)是要對測量的壞值進(jìn)行處理,并對偏差大的壞值進(jìn)行剔除,在負(fù)壓發(fā)生變化時(shí),提前給引風(fēng)擋板一個(gè)趨勢調(diào)節(jié)量,來緩沖負(fù)壓變化大對鍋爐運(yùn)行的影響,以保證爐膛負(fù)壓的穩(wěn)定性。圖5為爐膛負(fù)壓控制回路示意圖。

    圖5 爐膛負(fù)壓控制回路示意圖

    4.6 引、送風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)

    引、送風(fēng)機(jī)基本風(fēng)量的獲取是通過檢測引送風(fēng)機(jī)電流值來計(jì)算總送風(fēng)量,為調(diào)節(jié)入爐風(fēng)量做好準(zhǔn)備。當(dāng)入爐煤氣壓力發(fā)生波動時(shí),對應(yīng)的空氣量也發(fā)生變化,一路引送風(fēng)機(jī)處于副調(diào)節(jié),另一路處于主調(diào)節(jié)范圍,防止兩路同時(shí)動作,出現(xiàn)調(diào)節(jié)過量問題,最佳調(diào)節(jié)方式是煤氣量與空氣量達(dá)到最佳空燃比,讓煤氣充分完全燃燒,鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定提高。

    以上6 大控制系統(tǒng)實(shí)施后,在BCS 系統(tǒng)中又增加了智能語音報(bào)警、通訊故障自動切換、安全限幅與控制聯(lián)鎖、儀表故障自動處理和故障診斷等幾大功能,使控制系統(tǒng)更加完善,進(jìn)一步保障了鍋爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

    5 實(shí)施效果

    通過對8#180 t/h 全燃?xì)忮仩t燃燒優(yōu)化技術(shù)改造,鍋爐燃燒及負(fù)荷控制、汽包液位、爐膛負(fù)壓、引送風(fēng)機(jī)控制等主要控制系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)全自動運(yùn)行,鍋爐燃燒過程中的主要控制參數(shù)均可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際工況進(jìn)行設(shè)定并自動控制,達(dá)到預(yù)期控制要求。

    2017 年11 月15 日,8#鍋爐完成了分步調(diào)試進(jìn)行試運(yùn)行,試運(yùn)行期間對手動控制及自動控制運(yùn)行進(jìn)行比較,并對兩個(gè)運(yùn)行階段數(shù)據(jù)匯總整理,見表1。

    表1 8#鍋爐運(yùn)行參數(shù)

    鍋爐節(jié)能率測算:

    第一階段(986.11-966.26) ÷ 986.11×100%=2.01%;

    第二階段(1021.11-1008.28)÷1021.11×100%=1.25%。

    通過數(shù)據(jù)分析可以看出BCS 控制比DCS 控制方式更為優(yōu)越、可靠,主要運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定、安全,同等條件下,鍋爐綜合煤氣單耗兩個(gè)階段分別下降20 m3/t和13 m3/t,節(jié)能率分別為2.01%和1.25%,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性高,并且BCS 安全控制技術(shù),能夠及時(shí)診斷及預(yù)警鍋爐故障,保障了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

    6 結(jié)束語

    8#180 t/h 全燃?xì)忮仩t優(yōu)化控制改造后,可實(shí)現(xiàn)鍋爐全自動優(yōu)化運(yùn)行,降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,單臺鍋爐綜合單耗下降,節(jié)能效果顯著。全燃?xì)忮仩t整體運(yùn)行工況更加平穩(wěn),消除了煤氣壓力影響,鍋爐熱效率顯著提高。

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