朱 斌,張全新,王春奕
(重慶鋼鐵研究所有限公司,重慶 400084)
某電廠用于生物質(zhì)焚燒發(fā)電的鍋爐煙氣分離器中心筒,在服役僅兩個月后發(fā)生整體脫落,導(dǎo)致發(fā)電機組被迫停機,造成了較大經(jīng)濟效益損失。中心筒的受損破壞不僅影響到鍋爐正常運行和電廠發(fā)電,同時還存在很大的設(shè)備安全隱患,導(dǎo)致更嚴(yán)重的后果。為查明煙氣分離器中心筒脫落的原因,避免再次出現(xiàn)此類問題,趁電廠檢修之機,作者對電廠鍋爐運行情況及中心筒的服役工況環(huán)境進行了實地調(diào)研,從現(xiàn)場取回部分樣品,對樣品進行檢測分析,結(jié)合勘查了解的實際情況,查找中心筒破壞脫落的真正原因。
經(jīng)過現(xiàn)場勘查了解,電廠現(xiàn)使用的煙氣分離器中心筒是吊掛式中心筒,筒體上部設(shè)計有兩個圓環(huán),并通過筋板連接以提高中心筒的整體強度,筋板上部有16個吊鉤,吊鉤通過埋在耐火澆注料內(nèi)的16個鋼掛進行支撐。中心筒安裝在分離器內(nèi)有一定深度的位置,與分離器的圓筒體形成環(huán)形通道,進入分離器的高溫?zé)煔饫@著中心筒旋轉(zhuǎn),在離心力和重力的作用下, 大部分煙塵被分離,顆粒較細(xì)的煙氣向上成為旋流,然后由中心筒排出進入尾部煙道,而大顆粒物料被分離下來返回爐膛,重新參與燃燒,以增加爐膛內(nèi)傳熱效果。中心筒在分離煙氣的過程中,長期處于高溫環(huán)境,承受高溫作用,該中心筒的使用溫度約為900 ℃。在停機檢修過程中發(fā)現(xiàn),分離器中心筒已完全脫落,中心筒吊鉤全部斷裂,同時,跌落的中心筒筋板根部發(fā)現(xiàn)縱向開裂,圓環(huán)根部發(fā)現(xiàn)橫向開裂,上下圓環(huán)均已完全斷裂,如圖1、圖2所示。
圖1 脫落的中心筒 圖2 斷裂的中心筒吊鉤 Fig.1 Falling central cylinder Fig.2 Fractured hook of central cylinder
電廠先后使用過2種材質(zhì)、2種工藝的中心筒?,F(xiàn)使用的中心筒(新)采用整體鑄造,材質(zhì)為1Cr25Ni20Si2,筒體厚度為15毫米,吊鉤筋板厚度為10毫米,中心筒整體重約1.6噸。原中心筒(舊)材質(zhì)為1Cr20Ni14Si2,筒體厚度為12毫米,吊鉤筋板厚度為8毫米,中心筒重約1.3噸。原中心筒采用鋼板制造,使用壽命約為4~5年,在其預(yù)期壽命內(nèi)未發(fā)生明顯失效破壞;現(xiàn)使用的中心筒服役僅2個月時間,吊鉤便已全部斷裂,造成筒體整體脫落。作者分別在發(fā)生斷裂的左側(cè)和右側(cè)中心筒吊鉤以及左側(cè)圓環(huán)部位截取樣品進行分析。為便于查找原因,對采用鋼板制造的舊中心筒筒體也取樣進行了對比分析。
采用德國SPECTRO直讀光譜儀對新舊兩種中心筒材質(zhì)進行了化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1所示。
表1 中心筒化學(xué)成分
分別在新中心筒的吊鉤筋板和圓環(huán)部位采用線切割方式切取樣坯,并按標(biāo)準(zhǔn)加工成拉伸試樣,使用CMT5105型微機控制電子萬能試驗機對試樣進行室溫拉伸試驗,結(jié)果見表2所示。拉斷后的吊鉤和圓環(huán)試樣斷口均發(fā)現(xiàn)存在明顯氣孔。
表2 中心筒吊鉤和圓環(huán)的力學(xué)性能
分別對新中心筒的吊鉤筋板和圓環(huán)部位以及舊中心筒筒體試樣使用HB-3000型布氏硬度計進行硬度試驗,結(jié)果見表3所示。
表3 中心筒的硬度
通過肉眼觀察發(fā)現(xiàn),發(fā)生斷裂的吊鉤筋板部位存在明顯開裂,如圖3所示,筋板未發(fā)生明顯塑性變形,其斷口呈蜂窩狀,將左右兩側(cè)中心筒吊鉤筋板和左側(cè)圓環(huán)切割剖開后進行預(yù)磨拋光,發(fā)現(xiàn)鑄鋼件內(nèi)部均存在大量的宏觀氣孔缺陷,如圖4所示。鑄鋼件致密性很差,圓環(huán)部位的氣孔缺陷尤為嚴(yán)重,實際測得的最大氣孔尺寸為16 mm。除此之外,試樣中還存在肉眼可見的夾渣缺陷,發(fā)現(xiàn)的最大夾渣顆粒尺寸為3.3 mm,如圖5所示。將試面采用鹽酸-硫酸銅溶液侵蝕后發(fā)現(xiàn),試樣內(nèi)部還存在組織異常的異金屬缺陷,直徑約為3.1 mm,如圖6所示,該異金屬區(qū)域具有很強磁性,與無磁性的奧氏體基體存在明顯差異,可確定為合金含量較低的馬氏體鋼。同時,我們對舊的中心筒筒體試樣也進行了解剖觀察,但未發(fā)現(xiàn)明顯的宏觀氣孔、夾渣和異金屬缺陷。
圖3 開裂的吊鉤筋板 圖4 內(nèi)部氣孔Fig.3 Cracked stiffeners of hooks Fig.4 Internal stomata
圖5 內(nèi)部夾渣 圖6 異金屬缺陷Fig.5 Internal slag inclusion Fig.6 Dissimilar metals
將斷裂的吊鉤筋板和圓環(huán)試樣預(yù)磨拋光后,采用日本OLYMPUS GX71型金相顯微鏡進行高倍觀察,在對鑄鋼的非金屬夾雜物進行檢測時,發(fā)現(xiàn)試樣中的非金屬夾雜物較嚴(yán)重,同時還存在超尺寸大顆粒DS類夾雜,最大顆粒尺寸為39 μm,根據(jù)GB/10561-2005國家標(biāo)準(zhǔn)按夾雜物分布形態(tài)進行評定,D類夾雜級別超過3.0級,DS類夾雜為2.0級,如圖7所示。試樣經(jīng)三氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕后,進行金相組織觀察,發(fā)現(xiàn)其表面存在明顯的晶間網(wǎng)狀裂紋和孔洞,如圖8所示,在高倍下觀察發(fā)現(xiàn),試樣基體組織為奧氏體,沿晶分布有較多的條塊狀及顆粒狀一次碳化物,碳化物沿奧氏體晶界呈網(wǎng)狀分布,如圖9所示,晶粒內(nèi)部和晶界有大量彌散分布的二次碳化物和析出相,鑄件表面的裂紋沿奧氏體晶界分布的碳化物形成網(wǎng)狀。我們對舊中心筒筒體試樣也進行了觀察,金相組織為馬氏體+殘余奧氏體+共晶碳化物,如圖10所示。
圖7 大顆粒夾雜 圖8 表面裂紋和孔洞Fig.7 Large Particle Inclusions Fig.8 Surface cracks and holes
圖9 中心筒的金相組織 圖10 舊中心筒金相組織Fig.9 Metallographic structure of central cylinder Fig.10 Metallographic structure of old central cylinder
中心筒是鍋爐煙氣分離器的關(guān)鍵部件,它對鍋爐高溫?zé)煔獾姆蛛x效果起決定性的作用[1-2]。目前中心筒的制造有2種生產(chǎn)工藝和材質(zhì),一種是用耐熱鋼板卷制而成, 另一種是高合金鉻鎳耐熱鋼鑄件[3]。該電廠鍋爐的中心筒原設(shè)計是采用1Cr20Ni14Si2耐熱鋼板卷制,由于鋼板從鋼坯到成品變形量較大,其致密度較高,缺陷較少,鋼板綜合性能較好,在相同服役環(huán)境下,使用壽命較高,但1Cr20Ni14Si2相對1Cr25Ni20Si2耐熱耐蝕性能稍差,同時鋼板卷制的中心筒在熱應(yīng)力作用下易發(fā)生變形。因此為了提高中心筒的耐熱耐蝕性能以及解決變形問題,電廠更換了中心筒材質(zhì)以及制造工藝,采用1Cr25Ni20Si2整體鑄造中心筒。1Cr25Ni20Si2鑄鋼具有耐高溫、耐腐蝕、抗氧化等特點,國外相近牌號為310S,它在900℃高溫環(huán)境下有較好的耐熱性能,可以連續(xù)使用,具有良好的抗熱疲勞、抗蠕變等高溫性能[4-5]。
從舊中心筒體的化學(xué)成分、硬度以及金相組織的觀察可以得知,舊中心筒體的化學(xué)成分不符合1Cr20Ni14Si2的成分要求,其碳、鉻、錳元素含量過高,而鎳和硅元素含量過低,該成分非奧氏體鋼,而是高碳高鉻的萊氏體鋼,因此其金相組織中含有大量的共晶碳化物以及馬氏體,這從舊中心筒體較高的硬度檢測結(jié)果也可以得到驗證,這種成分鋼種的硬度強度雖然較高,但其耐腐蝕性能較差?,F(xiàn)使用發(fā)生脫落的新中心筒化學(xué)成分主要元素及合金含量基本符合1Cr25Ni20Si2鋼的成分要求,但其硅含量偏低,未達到規(guī)定的合格范圍下限,下面重點對現(xiàn)使用的新中心筒進行分析討論。
從新中心筒樣品的檢驗分析結(jié)果并結(jié)合現(xiàn)場勘查情況可以得知,中心筒在服役過程中承受高溫?zé)煔獾臎_刷、高溫氧化腐蝕、熱應(yīng)力以及自身重量的拉伸應(yīng)力,工作環(huán)境較為惡劣,質(zhì)量較差的中心筒在運行過程中易出現(xiàn)變形、磨損、腐蝕、開裂等故障,影響中心筒使用壽命和鍋爐的安全運行。從鍋爐的運行情況看, 分離器中心筒服役僅2個月時間,吊鉤便已全部斷裂,造成筒體整體脫落,其實際使用壽命比預(yù)期大大縮短。根據(jù)中心筒設(shè)計厚度及重量,經(jīng)過初步計算,在設(shè)計的材料強度以及正常服役環(huán)境下,中心筒自身重量形成的應(yīng)力不可能造成吊鉤的斷裂和中心筒整體脫落,但如果材料中存在冶金缺陷,情況就會發(fā)生很大變化。從以上金相觀察結(jié)果以及力學(xué)性能檢驗情況可知,中心筒試樣內(nèi)部有大量宏觀氣孔缺陷,鑄鋼件致密性很差,同時還存在肉眼可見的夾渣、異金屬等冶金缺陷,其非金屬夾雜物也較為嚴(yán)重,存在超尺寸大顆粒夾雜,而使用壽命較長的舊中心筒筒體樣品中未發(fā)現(xiàn)宏觀氣孔、夾渣和異金屬等諸如此類的冶金缺陷。
眾所周知,宏觀氣孔、夾渣、異金屬、超大尺寸顆粒夾雜等是鋼中不允許存在的冶金缺陷,該中心筒鑄件中同時存在以上缺陷,說明鑄件的冶金質(zhì)量存在很大質(zhì)量問題。由于這些缺陷嚴(yán)重破壞了奧氏體基體的連續(xù)性,大量氣孔的存在降低了材料的有效尺寸,同時產(chǎn)生應(yīng)力集中,這些因素都將明顯降低材料的拉伸強度、塑性和綜合性能[6],這從我們對中心筒樣品測得的力學(xué)性能數(shù)據(jù)也可以得到證明,拉伸試樣斷口中存在氣孔缺陷,鑄件強度較低,塑性較差,均未達到標(biāo)準(zhǔn)要求。在鍋爐煙氣的高溫作用、氧化腐蝕、熱應(yīng)力以及自身重量的拉伸應(yīng)力等惡劣環(huán)境下,這種存在較多冶金缺陷的中心筒使用壽命將大大縮短[7],中心筒在很短的服役時間內(nèi),從承受應(yīng)力較大的吊鉤部位先后依次發(fā)生斷裂,導(dǎo)致中心筒最終脫落是必然的。
(1)吊鉤斷裂而整體脫落的中心筒,其化學(xué)成分主要元素及合金含量基本符合1Cr25Ni20Si2鋼的成分要求,但其硅含量偏低。舊中心筒筒體的化學(xué)成分主要元素及合金含量不符合1Cr20Ni14Si2鋼的成分要求,其碳、鉻、錳元素含量過高,而鎳和硅元素含量過低。
(2)脫落的中心筒試樣內(nèi)部存在大量宏觀氣孔、夾渣、異金屬等冶金缺陷,非金屬夾雜物較為嚴(yán)重,存在超大顆粒夾雜。舊中心筒筒體樣品中未發(fā)現(xiàn)此類缺陷。
(3)中心筒試樣內(nèi)部存在較多的冶金缺陷,鑄件致密性較差,是導(dǎo)致吊鉤斷裂和中心筒整體脫落的主要原因。