陳 宇,陳 貴,王曉六
(福建省海安橡膠有限公司,福建 莆田 351254)
三角膠是全鋼巨型工程機(jī)械子午線輪胎的重要組成部件之一,鋼絲圈/三角膠貼合是輪胎質(zhì)量提升的關(guān)鍵工序[1]。我公司在生產(chǎn)全鋼巨型工程機(jī)械子午線輪胎時(shí),由于各規(guī)格胎圈三角膠貼合厚度達(dá)到45~75 mm,加上三角膠本身硬度高,在實(shí)際貼合過(guò)程中出現(xiàn)操作人員無(wú)法有效貼緊三角膠的問(wèn)題。我們?cè)?jīng)試圖通過(guò)各種操作方法來(lái)解決此問(wèn)題,但都無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果。同時(shí)從成品輪胎解剖斷面中發(fā)現(xiàn),鋼絲圈貼合部位存在小開(kāi)裂現(xiàn)象,可能導(dǎo)致輪胎使用中、后期出現(xiàn)脫層問(wèn)題。后來(lái)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤分析,采取調(diào)整三角膠口型的措施[2],取得良好效果。
傳統(tǒng)鋼絲圈/三角膠貼合如圖1(a)所示,理論上a1=a2情況下,三角膠貼合比較理想,達(dá)到圖1(b)所示效果。但實(shí)際上鋼絲圈尺寸a1可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但三角膠擠出時(shí)存在a2和b等尺寸不穩(wěn)定的情況,即a1≠a2,造成如圖1(c)所示兩處節(jié)點(diǎn)容易存在氣泡,特別是59/80R63和53/80R63規(guī)格輪胎的鋼絲圈。通過(guò)調(diào)整擠出口型尺寸,試圖將尺寸做到標(biāo)準(zhǔn),但一直無(wú)法達(dá)到要求。
圖1 三角膠貼合示意
根據(jù)現(xiàn)有的設(shè)備和材料分析,針對(duì)上述貼合問(wèn)題,對(duì)口型板結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,將口型板A部分調(diào)整到B處,如圖2和3所示。型膠擠出后用美工刀裁斷,形成獨(dú)立的膠條。
圖2 口型板結(jié)構(gòu)調(diào)整示意
圖3 結(jié)構(gòu)調(diào)整前(左)后(右)口型板照片
在三角膠主部件與鋼絲圈貼合打壓步驟完成后,翻轉(zhuǎn)半成品,將獨(dú)立切割下來(lái)的膠條貼合在另一面,貼合后進(jìn)行打壓,如圖4所示,貼合后未達(dá)到尺寸要求時(shí),可以用小膠片填充。
圖4 三角膠與鋼絲圈貼合打壓步驟示意
采用新結(jié)構(gòu)的三角膠口型板擠出的三角膠斷面更加簡(jiǎn)潔,氣孔率低,并且另一側(cè)的膠條因?yàn)榭梢詥为?dú)開(kāi)錐式倒角,使膠料通過(guò)口型板時(shí)流動(dòng)更加均勻,出膠更充分,整體斷面形狀比舊結(jié)構(gòu)飽滿。新結(jié)構(gòu)的三角膠與鋼絲圈的貼合面積增大,契合程度更高。A部分的獨(dú)立貼合,避免了打壓完成后此部位膠料打褶和氣泡排不凈等問(wèn)題,使生產(chǎn)過(guò)程中三角膠整體與鋼絲圈貼合得更加緊密,半成品表面平整,打壓過(guò)程受力均勻,膠料與鋼絲圈的貼合也更加牢固。
三角膠結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,對(duì)貼合后的胎圈進(jìn)行解剖未發(fā)現(xiàn)異常,并抽取成品輪胎進(jìn)行室內(nèi)耐久性試驗(yàn),試驗(yàn)輪胎解剖后未發(fā)現(xiàn)胎圈部位存在氣泡和小開(kāi)裂問(wèn)題,說(shuō)明輪胎胎圈質(zhì)量得到改善。
針對(duì)全鋼巨型工程機(jī)械子午線輪胎胎圈部位經(jīng)常出現(xiàn)氣泡等問(wèn)題進(jìn)行分析,通過(guò)調(diào)整三角膠口型結(jié)構(gòu),改善了胎圈貼合質(zhì)量,有效解決了成品輪胎胎圈部位存在氣泡等問(wèn)題,從而提高了輪胎質(zhì)量。