吳曉娜,王常勝
(潞安環(huán)保能源開發(fā)有限公司 漳村煤礦洗煤廠,山西 長治 046032)
漳村煤礦選煤廠隸屬于山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司漳村煤礦,是一座年設(shè)計入選原煤3.0 Mt的優(yōu)質(zhì)高效現(xiàn)代化礦井型選煤廠。1998年被煤炭部授予“一級洗水閉路循環(huán)選煤廠”,2005年在原有跳汰—浮選工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行了模塊化擴(kuò)建,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝為預(yù)先脫泥有壓兩產(chǎn)品旋流器+螺旋分選機(jī)+浮選+尾煤壓濾。入洗原煤為貧瘦煤,精煤產(chǎn)品主要用于高爐噴吹用煤。
煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程:0.15 mm以下粒級物料采用機(jī)械攪拌式浮選機(jī)浮選,通過與浮選藥劑充分混合后,分選出浮選精煤(灰分10.0%~10.5%)和浮選尾煤(灰分50%左右)。浮選精煤經(jīng)加壓過濾機(jī)脫水后摻入精煤,濾液返回浮選或直接進(jìn)濃縮池;浮選尾煤經(jīng)濃縮機(jī)濃縮后,溢流作為澄清水返回系統(tǒng)復(fù)用,底流由壓濾機(jī)脫水回收,壓濾液返回濃縮池,濾餅單獨堆放。
浮選精煤采用2臺GPJ-120型加壓過濾機(jī)脫水,浮選尾煤采用2臺KM2501600型和1臺KM3501600快速高效隔膜壓濾機(jī)脫水,生產(chǎn)過程中可以實現(xiàn)同時或交替運行雙選擇,保證在故障檢修條件下煤泥水處理連續(xù)性、穩(wěn)定性。浮選高灰細(xì)尾煤由2臺直徑45 m的NGY45L濃縮機(jī)濃縮澄清,保證了循環(huán)水水質(zhì),1臺正常運行,1臺事故備用,滿足一級洗水閉路循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)凝聚劑(PAC)和絮凝劑(PAM)對煤泥水沉降作用機(jī)理,按照加藥順序和時間間隔在主廠房一層安裝使用BTTF-600T凝聚劑自動加藥系統(tǒng),在循環(huán)水泵房安裝使用BAWJ-500T絮凝劑自動加藥系統(tǒng),改善了洗水澄清效果。
隨著機(jī)械化采煤程度的提高,原煤中矸石含量增加[1-4],煤炭洗選過程產(chǎn)生了大量難以沉降澄清的高泥化煤泥水[5],漳村礦選煤廠目前煤泥水處理系統(tǒng)存在以下問題:
(1)浮選工藝效果欠佳。由于浮選所用藥劑反應(yīng)速度慢,加藥裝置設(shè)置不合理,致使煤泥水處理效果差,影響浮選效果及煤泥處理量。
(2)選煤廠煤泥水系統(tǒng)因兼顧恒達(dá)公司再選廠煤泥水處理,煤泥水濃度明顯較高,實際運行中,原有2臺KM250/1600快速高效隔膜壓濾機(jī)液壓油路系統(tǒng)故障頻繁,壓濾機(jī)的單位處理能力顯著降低,煤泥水濃度明顯升高,影響了煤泥脫水系統(tǒng)的運行。
(3)濃縮入料存在跑粗現(xiàn)象,致使該回收的粗煤泥進(jìn)入到濃縮機(jī),影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益,增加了煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷。
出現(xiàn)上述問題,標(biāo)示著漳村礦選煤廠現(xiàn)行煤泥水處理系統(tǒng)與生產(chǎn)實際中的煤泥煤質(zhì)適應(yīng)性不強,急需進(jìn)行改進(jìn)。
綜合評定煤泥水系統(tǒng)運行現(xiàn)狀,準(zhǔn)確調(diào)整煤泥水管理的關(guān)鍵工藝參數(shù)[6],優(yōu)化煤泥處理系統(tǒng)設(shè)備的性能,進(jìn)一步提高煤泥水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性及應(yīng)用效果。
多年來,漳村礦選煤廠一直使用潞安益民公司生產(chǎn)的浮選藥劑,捕收劑SDP和起泡劑SDQ,按照上級部門對新型安全環(huán)保浮選藥劑推廣使用要求,進(jìn)一步優(yōu)化選煤廠成本結(jié)構(gòu),在現(xiàn)有浮選工藝生產(chǎn)中,采用了益民公司新型安全環(huán)保捕收劑。表1為益民公司新舊捕收劑性能對比情況。
表1 益民公司新舊捕收劑性能對比
由于浮選機(jī)原有加藥裝置不能實時測量加藥量,依靠浮選司機(jī)經(jīng)驗估算,致使藥劑反應(yīng)速度慢,影響浮選效果,造成大量煤泥進(jìn)入尾煤泥水系統(tǒng),加大了后續(xù)工藝環(huán)節(jié)(濃縮、壓濾)的生產(chǎn)壓力和環(huán)保壓力。
在實際生產(chǎn)中采用新型安全環(huán)保捕收劑[7]時,經(jīng)過現(xiàn)場勘測改造浮選機(jī)環(huán)保藥劑加藥裝置,將原來的起泡劑和捕收劑管道中間部分截斷,在浮選機(jī)的機(jī)體架上添加1個帶有直管的加藥漏斗,漏斗直管末端通向浮選機(jī)攪拌裝置的進(jìn)氣口處,在加藥漏斗上方作為采樣點,浮選司機(jī)采用專用藥劑量杯測量,定時計量藥劑的實際添加量。
這項改造在漳村煤礦選煤廠主廠房四層應(yīng)用后,位置合理,便于浮選司機(jī)使用計量器準(zhǔn)確計量環(huán)保藥劑的添加量,合理添加新型環(huán)保捕收劑,環(huán)保捕收劑和起泡劑充分反應(yīng),浮選各分選槽室泡沫層穩(wěn)定且分布均勻,浮精泡沫致密、流動性好[8-10],加壓過濾脫水周期正常,尾礦帶煤、帶沫量很少,浮選效果較理想,有利于煤泥水的下一步處理。
選煤廠煤泥水系統(tǒng)因兼顧恒達(dá)公司再選廠煤泥水處理,煤泥水濃度明顯較高,2018年在現(xiàn)有壓濾車間東側(cè)新增1組壓濾系統(tǒng)[11],即選煤廠現(xiàn)有的煤泥脫水系統(tǒng)配置有2臺型號為KM250/1600和1臺型號為KM350/1600快速高效隔膜壓濾機(jī),按設(shè)計能力基本滿足煤泥處理要求。
快速高效隔膜壓濾機(jī)液壓系統(tǒng)復(fù)雜,壓緊和拉開由3個液壓油缸和3個液壓馬達(dá)控制。3個液壓油缸并列布置,按控制功能分為主油缸和副油缸,中間油缸為主油缸,兩側(cè)為副油缸。主油缸供油和控制通過液壓站上的電磁換向閥和單向閥進(jìn)行控制,副油缸供油和控制通過高位油箱和單向閥進(jìn)行控制。
實際生產(chǎn)中,2臺型號為KM250/1600快速高效隔膜壓濾機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)濾板壓不緊,造成壓濾機(jī)濾布破損,四處噴料,濾板破損等問題。由于液壓油路系統(tǒng)復(fù)雜,不易及時判斷問題所在,檢修延時,壓濾機(jī)實際處理能力小,影響了煤泥脫水系統(tǒng)運行,濃縮池濃度增加,致使?jié)饪s池水質(zhì)變差,整個洗選系統(tǒng)紊亂。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研和分析,查找出現(xiàn)問題較多的地方是油缸油路部分,主、副油缸有2個回路控制,控制時間和壓力的差異,經(jīng)常導(dǎo)致濾板壓不緊。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研和多次改造,將主、副油缸的分別控制系統(tǒng)改為3個油缸均為主油缸,由同一液壓油路控制,這樣3個油缸同進(jìn)同退,壓力一致,可將濾板均勻壓緊,避免發(fā)生濾板受力不勻的情況,可減少濾板和濾布破損。原有的液壓控制回路得到簡化,出現(xiàn)故障可及時判斷出故障原因,及時處理。
壓濾機(jī)液壓系統(tǒng)改造后,液壓油路較原液壓系統(tǒng)簡單了許多,3個油缸均為主油缸,避免了原有主、副油缸壓不緊活動頭板,濾布破損,壓濾機(jī)噴料的故障發(fā)生;液壓系統(tǒng)簡單化,檢修工可短時間處理液壓系統(tǒng)故障,提高檢修效率,壓濾系統(tǒng)處理煤泥的能力顯著提高,確保了煤泥水系統(tǒng)的正常運行。
漳村礦選煤廠濃縮機(jī)入料來源于浮選尾礦、末煤離心機(jī)的離心液、加壓過濾機(jī)濾液和恒達(dá)公司再選廠的尾礦。針對濃縮入料出現(xiàn)跑粗現(xiàn)象,仔細(xì)排查各分級設(shè)備、檢測各入料點,分析、監(jiān)督濃縮池入料的粒度,采取相應(yīng)的管理措施確保煤泥水系統(tǒng)正常運行。
(1)對煤泥桶入料進(jìn)行篩分試驗,確定脫泥篩下物料,即煤泥桶入料是否符合標(biāo)準(zhǔn),主要是看粒度組成及含矸率[12],在浮選入料煤泥桶出料端放料,烘干物料進(jìn)行篩分試驗。定期檢查篩板、篩籃、濾板、濾網(wǎng)狀況,避免因超限而導(dǎo)致工藝紊亂。
(2)對浮選尾礦進(jìn)行篩分試驗。通過浮選尾礦進(jìn)入選煤廠煤泥水系統(tǒng)的物料包括離心機(jī)離心液、加壓過濾機(jī)濾液、浮選尾礦及中煤再選廠尾礦。對浮選尾礦進(jìn)行篩分試驗,及時掌握尾礦粒度組成,控制尾礦粒度、避免跑粗是保證煤泥水系統(tǒng)安全運行的關(guān)鍵。
(3)針對尾礦跑粗制定應(yīng)對措施:① 浮選司機(jī)每2 h巡查分級旋流器,模塊司機(jī)每2 h巡查脫泥篩。判斷是否有大顆粒進(jìn)入浮選機(jī),若有超限顆粒存在,及時通知值班班長進(jìn)行檢查處理,確保各入料點的顆粒濃度符合標(biāo)準(zhǔn);② 監(jiān)督好尾礦采樣工作,發(fā)現(xiàn)粒度過大且量過多的情況,及時檢查各環(huán)節(jié),盡早解決;③ 不定期檢查離心液和加壓濾液,預(yù)防跑粗;④ 班長每班至少檢查1次恒達(dá)公司再選廠的尾礦,嚴(yán)格執(zhí)行稱重檢測,尾礦濃度不能大于0.7 kg/L,粒度大于0.7 mm的顆粒含量不能大于10%,不能出現(xiàn)跑粗現(xiàn)象;⑤ 調(diào)度員要密切注意濃縮機(jī)運行情況,小車電流值是否過高,2臺壓濾機(jī)是否能正常供料,溢流水的濃度、顏色;⑥ 浮選車間要加強濃縮池及設(shè)備的巡查工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報或處理,保證煤泥水設(shè)備性能,減少生產(chǎn)過程中煤泥水設(shè)備的故障率。
通過優(yōu)化和改進(jìn)現(xiàn)階段煤泥水處理系統(tǒng),準(zhǔn)確調(diào)整了煤泥水系統(tǒng)管理的關(guān)鍵工藝參數(shù)和環(huán)保新型藥劑改造實施方案,在提高煤泥處理設(shè)備性能的前提下,進(jìn)一步提高煤泥水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性。而煤泥水管理是一個龐大的系統(tǒng)工程,后續(xù)工作中更應(yīng)該加強管理經(jīng)驗總結(jié)與交流,大力推廣煤泥水新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用。