苗亞楠
(山西晉煤集團(tuán)澤州天安葦町煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
煤炭作為我國工業(yè)化發(fā)展的能源保障,在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著核心地位,煤炭在開采過程中需要進(jìn)行大量的支護(hù)和掘進(jìn)作業(yè),特別是隨著綜采作業(yè)深度的不斷增加,井下地質(zhì)條件愈加復(fù)雜,巷道圍巖不穩(wěn)定性加劇,目前均是通過加大頂錨桿的支護(hù)密度來增加巷道支護(hù)穩(wěn)定性,但支護(hù)密度的增加不僅導(dǎo)致支護(hù)效率降低,而且還會(huì)導(dǎo)致支護(hù)成本的上升。在傳統(tǒng)的掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)作業(yè)過程中首先是是進(jìn)行巷道切割,然后再逐次進(jìn)行擴(kuò)孔作業(yè),巷道成型效率低,質(zhì)量差,在掘進(jìn)作業(yè)過程中多數(shù)工作采用了串行作業(yè)方式,一定程度上也影響了井下巷道掘進(jìn)作業(yè)效率[1]。針對(duì)目前井下掘進(jìn)作業(yè)所暴露出來的影響巷道掘進(jìn)效率的因素,本文利用FLAC3D模擬分析軟件對(duì)巷道頂板支護(hù)方案進(jìn)行了模擬分析,確定了最佳的頂板錨桿排距,降低了井下支護(hù)作業(yè)工作量,將支護(hù)時(shí)間降低了17%。根據(jù)掘進(jìn)機(jī)截割作業(yè)需求,提出了“自下往上”的“S”型截割路徑,有效改善了目前巷道掘進(jìn)時(shí)需要反復(fù)截割修正的掘進(jìn)作業(yè)方式,同時(shí)通過多掘進(jìn)作業(yè)工序的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了多工序并行作業(yè),根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明該快速掘進(jìn)技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)了將井下掘進(jìn)效率提升27.5%以上,顯著提升了井下巷道掘進(jìn)的效率和穩(wěn)定性。
在煤礦井下巷道掘進(jìn)作業(yè)過程中,巷道頂板支護(hù)時(shí)錨桿的支護(hù)排距對(duì)確保巷道圍巖安全和掘進(jìn)效率具有十分重要的意義,過密的錨桿排距雖然有利于提升圍巖穩(wěn)定性,但也會(huì)顯著的增加支護(hù)成本、降低支護(hù)效率,因此要提升井下掘進(jìn)效率,首先要對(duì)支護(hù)體系進(jìn)行優(yōu)化,在確保支護(hù)安全的情況下,降低支護(hù)成本,提高支護(hù)效率。
FLAC3D模擬分析軟件,是一種三維受力模擬分析軟件,能夠進(jìn)行土質(zhì)、巖石和其它材料的三維結(jié)構(gòu)受力特性模擬和塑性流動(dòng)分析。以煤礦井下典型掘進(jìn)巷道結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),其巷道斷面呈矩形,寬約6 200 mm,高約7 900 mm,巷道頂板為砂質(zhì)泥巖層,遇水容易膨脹,容易發(fā)生頂板垮塌事故,整體圍巖結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差,支護(hù)時(shí)頂板錨桿的排距為800 mm,間距極為密集,支護(hù)效率較低。利用FLAC3D模擬分析軟件[2]對(duì)頂板排距為800 mm、1 000 mm、1 200 mm情況下的支護(hù)穩(wěn)定性進(jìn)行分析,進(jìn)而確定最佳支排距,不同錨距情況下的受力情況,如第139頁圖1所示。
由圖1a)~c)可知,當(dāng)錨間距為800 mm的情況下,當(dāng)出現(xiàn)礦壓波動(dòng)時(shí),支護(hù)系統(tǒng)的最大應(yīng)力為38.63 MPa,當(dāng)錨間距為1 000 mm的情況下,當(dāng)出現(xiàn)礦壓波動(dòng)時(shí),支護(hù)系統(tǒng)的最大應(yīng)力為53.90 MPa,當(dāng)錨間距為1 200 mm的情況下,當(dāng)出現(xiàn)礦壓波動(dòng)時(shí),支護(hù)系統(tǒng)的最大應(yīng)力為62.35 MPa,由此可知,隨著錨間距的增大,支護(hù)系統(tǒng)在礦壓波動(dòng)下的受力越來越大,不穩(wěn)定性越來越高,當(dāng)錨桿間距超過1 000 mm時(shí),礦壓波動(dòng)下的應(yīng)力變化較小。由圖1d)可知,隨著錨間距的增加頂板下沉量和兩幫移近量均逐漸增大,當(dāng)超過1 000 mm后變形量迅速增加。由此分析可知,當(dāng)錨間距設(shè)置為1 000 mm時(shí)就有最佳的綜合支護(hù)效果。根據(jù)在煤礦井下的實(shí)際應(yīng)用可知,優(yōu)化錨間距后,相同支護(hù)條件下的支護(hù)時(shí)間降低了17%,顯著提升了煤礦井下的支護(hù)效率和安全性。
圖1 不同錨間距情況下的應(yīng)力及巷道變形量
傳統(tǒng)掘進(jìn)機(jī)在截割作業(yè)過程中,掘進(jìn)機(jī)一般先對(duì)巷道截割出一個(gè)大概的輪廓,然后再根據(jù)井下的實(shí)際情況不斷的修正,直到滿足巷道輪廓質(zhì)量要求,在操作過程中存在著較大的隨機(jī)性,而且反復(fù)的修型也嚴(yán)重影響了巷道掘進(jìn)效率,因此根據(jù)掘進(jìn)機(jī)的截割特性,提出了一種新的“S”型截割路徑[3],掘進(jìn)機(jī)截割時(shí)先從巷道的下側(cè)開始截割作業(yè),然后逐次向上,最后進(jìn)行擴(kuò)幫,實(shí)現(xiàn)了巷道掘進(jìn)的一次成型,新的掘進(jìn)機(jī)一次成型截割路徑,如圖2所示。
圖2 “S”型一次截割成型路徑示意圖
在傳統(tǒng)掘進(jìn)方案中,井下巷道的支護(hù)及掘進(jìn)作業(yè)為串行作業(yè)方式,巷道完全支護(hù)完成后才進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè),掘進(jìn)支護(hù)分離作業(yè),導(dǎo)致掘進(jìn)機(jī)開機(jī)率低,對(duì)井下掘進(jìn)作業(yè)速度影響較大,因此本文提出了井下平行作業(yè)模式,在確保掘進(jìn)安全的情況下提升掘進(jìn)效率。通過對(duì)掘進(jìn)支護(hù)作業(yè)流程分析,最終提出了采用滯后迎頭一段距離后弱化支護(hù)技術(shù)。在支護(hù)過程中,首先穩(wěn)定性最差的頂板和頂角處設(shè)置錨桿,然后將頂板錨桿在離巷道迎頭約30 m處進(jìn)行滯后安裝,該安裝是在掘進(jìn)機(jī)后面完成的,不影響掘進(jìn)機(jī)的正常掘進(jìn)作業(yè),實(shí)現(xiàn)了掘進(jìn)支護(hù)的同時(shí)進(jìn)行,提升了掘進(jìn)機(jī)的開機(jī)率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了將安裝錨桿、延長(zhǎng)電纜、維護(hù)掘進(jìn)機(jī)等的同時(shí)平行作業(yè)[4],作業(yè)示意圖如圖3所示。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明采用巷道截割方式優(yōu)化及平行作業(yè)后,將井下掘進(jìn)效率提升27.5%以上,顯著提升了井下巷道的掘進(jìn)效率和質(zhì)量。
圖3 多工序平行作業(yè)示意圖
針對(duì)圍巖穩(wěn)定性差的缺陷,嚴(yán)重限制了煤礦井下巷道掘進(jìn)效率提升的難題。對(duì)煤礦井下高速掘進(jìn)技術(shù)進(jìn)行了分析,采用仿真分析的方法確定了最佳頂錨桿支護(hù)排距,同時(shí)通過優(yōu)化掘進(jìn)機(jī)截割路徑、實(shí)行多工序平行作業(yè)等綜合手段實(shí)現(xiàn)了對(duì)井下掘進(jìn)作業(yè)效率的有效提升,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明:
1) 當(dāng)錨間距設(shè)置為1 000 mm時(shí)就有最佳的綜合支護(hù)效果。根據(jù)在煤礦井下的實(shí)際應(yīng)用可知,優(yōu)化錨間距后,相同支護(hù)條件下的支護(hù)時(shí)間降低了17%,顯著提升了煤礦井下的支護(hù)效率和安全性。
2) 新的“S”型截割路徑情況下,掘進(jìn)機(jī)截割時(shí)先從巷道的下側(cè)開始截割作業(yè),然后逐次向上,最后進(jìn)行擴(kuò)幫,實(shí)現(xiàn)了巷道掘進(jìn)的一次成型,能夠顯著提升巷道成型質(zhì)量和效率;
3) 采用巷道截割方式優(yōu)化及平行作業(yè)后,能夠?qū)⒕戮蜻M(jìn)效率提升27.5%以上,顯著提升了井下巷道的掘進(jìn)效率和質(zhì)量。