蔣 猛,張 偉,田 震(棗莊市沃豐水泥有限公司,山東 棗莊 277100)
我公司1條5 000 t/d熟料生產(chǎn)線,2008年3月投產(chǎn),配套9MW余熱發(fā)電單壓熱力系統(tǒng),2009年5月投入運行。近年來由于原材料中石灰石氧化鎂的含量較高,達(dá)3.2%左右,配料方案有所調(diào)整,提高了生料的硅率,控制在3.1%左右,造成了熟料結(jié)粒的變細(xì),窯頭爐入口溫度下降到360℃左右,余熱發(fā)電量較之前有所下降在7000~7500kWh/h范圍內(nèi)。為此2019年5月檢修時對發(fā)電取風(fēng)口進(jìn)行了改造處理。
本次技改采取的措施:將原取風(fēng)口位置向高溫段前移2 m,篦冷機(jī)頂棚原平頂改造成斜頂,達(dá)到增加通風(fēng)面積的效果。在原取風(fēng)口高溫側(cè),將篦冷機(jī)頂棚抬高與原取風(fēng)口形狀一致,南側(cè)直墻上部加高1.4 m與抬高的斜墻成一近90°夾角。耐火材料鑲貼115 mm硅酸鈣板,澆注厚度114 mm的莫來石澆注料,見圖1。取風(fēng)口的低溫側(cè)做寬2 m的擋墻,減少低溫段的進(jìn)風(fēng)量。擋墻兩側(cè)鑲貼厚度50 mm的硅酸鈣板,澆注100 mm厚度的莫來石澆注料,見圖2。
圖1 取風(fēng)口高溫段側(cè)抬高后
圖2 取風(fēng)口低溫段側(cè)增加的擋墻
表1 改造前后的參數(shù)對比
改造后,窯頭AOC爐入口溫度上升明顯,平均達(dá)到400℃左右,高時達(dá)到450℃,小時發(fā)電量在80000 kWh/h以上,日發(fā)電量提高17 000 kWh以上(見表1),噸熟料提高了2.96 kWh。
改造取得了較好的效果。在操作中穩(wěn)定的零壓區(qū)是保證二三次風(fēng)量穩(wěn)定的關(guān)鍵,取風(fēng)點的位置向前改動,相對導(dǎo)致了二三次風(fēng)量的下降,零壓區(qū)向窯頭方向前移,實際運行中并沒有對頭煤的燃燒、窯系統(tǒng)的熱力分布產(chǎn)生明顯變化和影響,改造后頭煤用量稍有增加,標(biāo)準(zhǔn)煤耗平均提高0.4 kg/t熟料,實物煤耗增加1.03 kg/t熟料,相對于提高的2.96 kWh/t熟料熟料發(fā)電量,噸熟料增加效益0.74元,每月可增加利潤13.5萬元。