姚艷飛,田俊琪,陳延信(西安建筑科技大學(xué),陜西 西安 710055)
水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活必不可少的基礎(chǔ)性原材料[1],作為水泥生產(chǎn)大國,中國的水泥產(chǎn)量已連續(xù)二十多年位居世界第一[2]。同時,作為高資源依賴性、高能耗、高污染行業(yè),水泥生產(chǎn)的節(jié)能減排一直是亟待解決的重大問題之一[3]。水泥工業(yè)節(jié)能、減排的前提在于準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)線實際運(yùn)行效果,繼而采取針對性改進(jìn)措施。最傳統(tǒng),同時也是最可靠的全面了解水泥熟料燒成系統(tǒng)運(yùn)行效果的辦法是開展系統(tǒng)熱工標(biāo)定。
文章利用熱工標(biāo)定辦法[4-5],對國內(nèi)某12000t/d水泥熟料生產(chǎn)線進(jìn)行熱工標(biāo)定,并結(jié)合所測數(shù)據(jù),對生產(chǎn)線運(yùn)行效果及存在問題進(jìn)行分析,并提出針對性改進(jìn)建議,具體如下。
該生產(chǎn)線設(shè)計規(guī)模為熟料產(chǎn)能12000t/d,其回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Ф6.2/7.2m×96m,篦冷機(jī)采用IKN第四代篦冷機(jī)。燒成系統(tǒng)采用POLYSIUS雙系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器+分解爐,具體參數(shù)如表1所示。預(yù)熱系統(tǒng)采用兩臺相同配置(額定風(fēng)量900000m3/h、額定風(fēng)壓7500Pa)的高溫風(fēng)機(jī),分別為A列和B列供風(fēng)。
測定期間,生產(chǎn)線所使用原燃料及熟料物料分別見表2,表3。
表1 預(yù)熱分解系統(tǒng)主要參數(shù)
表2 生料及熟料及化學(xué)成分 %
表3 煤粉工業(yè)分析
熱工標(biāo)定針對生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進(jìn)行,具體范圍為生料至預(yù)熱器以及旋風(fēng)筒入口至熟料入庫,氣體由篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)等進(jìn)口至窯頭風(fēng)機(jī)、窯尾排風(fēng)機(jī)等風(fēng)機(jī)出口,具體如圖1所示。標(biāo)定期間,燒成系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各數(shù)據(jù)均處正常波動范圍,能反映平均工況以及實際情況。
標(biāo)定期間生料喂入量為802.8t/h,根據(jù)原燃料、熟料成分、實測預(yù)熱器出口風(fēng)量及粉塵濃度計算熟料料耗為1.569 kg/kg,通過72h累計計算窯產(chǎn)量為12277t/d。標(biāo)定期間,系統(tǒng)主要部位風(fēng)量、風(fēng)溫、煙氣成分、含塵濃度等數(shù)據(jù)分別見表4,5。
圖1 熱工分析范圍示意圖
表4 窯尾系統(tǒng)廢氣成分分析
表5 主要?dú)怏w量及含塵濃度
根據(jù)風(fēng)量及熟料產(chǎn)量,計算得到單位熟料配風(fēng)量(標(biāo)況下)為1.208 m3/kg,低于1.35 m3/kg的平均控制水平。結(jié)合氣體成分,當(dāng)前預(yù)熱系統(tǒng)出口空氣過剩系數(shù)僅為1.028,同時基本無CO氣氛,表明煤粉燃燒效果較好。綜合上述,當(dāng)前系統(tǒng)用風(fēng)控制較好,既避免了煙氣過剩系數(shù)較高造成的熱量損失,又保證了煤粉燃燒所需氧氣的供給。
預(yù)熱系統(tǒng)各級出口溫度如表6所示。根據(jù)表6,預(yù)熱系統(tǒng)出口溫度分別達(dá)到355℃與357℃,高于新型干法水泥生態(tài)產(chǎn)線平均水平[6]。結(jié)合預(yù)熱系統(tǒng)各級溫度,判斷造成預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣溫度較高的原因在于C4單體溫差較小,分別僅為40℃與45℃,與80~100℃的設(shè)計預(yù)期溫差相差較遠(yuǎn),由此造成C4A/B出口溫度較正常偏高,繼而引發(fā)預(yù)熱系統(tǒng)各級出口溫度均偏高。
表6 預(yù)熱系統(tǒng)各級出口溫度 ℃
表7 燒成系統(tǒng)物料平衡表
造成C4單體溫差較小的原因通常有兩種,一是因物料分散不好或氣流短路等,造成氣固相換熱效果較差,煙氣中熱量無法及時傳遞給物料;二是煤粉燃燒效果較差,部分煤粉顆?;蛎悍鄄煌耆紵a(chǎn)生的CO氣體進(jìn)入C4內(nèi),繼續(xù)氧化放熱,造成C4進(jìn)出口溫差較小。結(jié)合C5出口氣體成分,其內(nèi)基本無CO氣氛,由此排除煤粉后燃的可能性;繼續(xù)對C4出口及C4錐體氣體成分進(jìn)行測定,發(fā)現(xiàn)C4出口O2含量分別為0.13%/0.37%,但C4錐體O2含量分別達(dá)到0.75%/0.66%,高于入口O2含量,由此判斷有部分富氧氣體經(jīng)C4下料管從分解爐錐部直接進(jìn)入C4,即C4下料管翻板閥處存在“內(nèi)漏風(fēng)”現(xiàn)象,由此造成C4出口溫度高于正常值。
根據(jù)標(biāo)定數(shù)據(jù),得到燒成系統(tǒng)質(zhì)量及熱量平衡分析分別如表7,8。
根據(jù)測量數(shù)據(jù)及平衡計算,得到系統(tǒng)主要運(yùn)行指標(biāo)如下所示:
(1)系統(tǒng)分離效率。預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣中粉塵濃度分別為65.0g/m3與67.8g/m3,每小時共有41.07t飛灰隨煙氣帶出,計算得到系統(tǒng)分離效率為94.88%,基本達(dá)到95%的設(shè)計指標(biāo)。
表8 燒成系統(tǒng)熱量平衡表
(2)篦冷機(jī)熱回收效率。根據(jù)二三次風(fēng)量及風(fēng)溫,得到二、三次風(fēng)顯熱分別為542.09 kJ/kg與524.44 kJ/kg,篦冷機(jī)出口熟料、去往煤磨/AQC鍋爐熱風(fēng)及余風(fēng)顯熱之和為605.36 kJ/kg,篦冷機(jī)表面散熱損失為1.27 kJ/kg;根據(jù)熱回收效率定義得到篦冷機(jī)實際熱回收效率為63.73%,低于75%的設(shè)備設(shè)計指標(biāo)。
測定期間,冷卻風(fēng)實際用風(fēng)量僅為1.269 m3/kg,遠(yuǎn)低于第四代篦冷機(jī)1.8~2.0m3/kg的建議配風(fēng)量,由此造成熟料冷卻不夠,出篦冷機(jī)熟料溫度高達(dá)193℃,造成篦冷機(jī)熱回收率較低。
(3)熟料燒成熱耗。熟料燒成熱耗為3084.85×4.18 kJ/kg,折合標(biāo)煤105.4kg/kg,略高于當(dāng)前新型干法水泥生產(chǎn)線先進(jìn)水平[7]。對其原因進(jìn)行分析,一是預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣溫度較高,造成煙氣帶走熱較多;二是篦冷機(jī)冷風(fēng)量偏少,造成篦冷機(jī)熱回收效率偏低。
標(biāo)定期間,生產(chǎn)線產(chǎn)量為12 271 t/d,熟料燒成熱耗為3084.85×4.18 kJ/kg,折合標(biāo)煤105.4 kg/kg,系統(tǒng)分離效率達(dá)到94.88%,以上指標(biāo)均屬較優(yōu)水平。生產(chǎn)線同時存在一定優(yōu)化空間,建議采取以下措施,以繼續(xù)降低熟料燒成熱耗。
(1)檢查C4翻板閥,排出內(nèi)漏風(fēng)現(xiàn)象??商岣逤4單體換熱效果,降低C4出口溫度,繼而降低預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣溫度,減少煙氣顯熱;
(2)擇機(jī)對篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)及篦板進(jìn)行檢查,提高單位熟料冷卻風(fēng)量,以提高篦冷機(jī)熱回收效率。