張杰良,孔文濤
(蘭州石化公司合成橡膠廠,甘肅 蘭州 730060)
某公司制冷裝置2015年由蘭州寰球工程公司設(shè)計(jì),2016年9月建成投用。利用氨作為制冷劑,主要生產(chǎn)-12℃鹽水供生產(chǎn)裝置做冷卻水循環(huán)使用。裝置設(shè)計(jì)制冷量為2500kW。本裝置三臺(tái)制冷壓縮機(jī)及配套控制系統(tǒng)、-12℃鹽水管網(wǎng)為原制冷裝置利舊,液氨儲(chǔ)罐、氨換熱器、載冷劑儲(chǔ)罐、氨蒸發(fā)器等輔助設(shè)備異地新建,輔助設(shè)備廠房占地面積23400×18000mm。該公司制冷裝置氨換熱器在使用過程中,列管頻繁泄漏,循環(huán)水分析指標(biāo)經(jīng)常超標(biāo),冷凝效果降低,多次組織搶修,頻繁對(duì)泄漏的管線進(jìn)行封堵,且每次泄漏的管數(shù)呈直線上升,換熱效率不能滿足工藝生產(chǎn)條件[1]。
由該公司化肥廠供送的液氨進(jìn)入氨儲(chǔ)槽 (V-102A/B),供系統(tǒng)使用。冷卻-12℃鹽水的液氨來自V-102A/B,經(jīng)-12℃鹽水調(diào)節(jié)閥控制,調(diào)節(jié)進(jìn)入-12℃鹽水冷卻池中的蒸發(fā)器(E-102)列管內(nèi)與列管外鹽水進(jìn)行熱交換。蒸發(fā)的氣氨由E-102上部返回氣液分離器(V-101)內(nèi),分離氣氨中夾帶的液氨后進(jìn)入氨壓縮機(jī)(CM-2#CM-4#CM-6#),壓縮后的氣氨進(jìn)入油分離器(V-105),分離氣氨中所夾帶的潤滑油,再進(jìn)入氨換熱器(E-701)與循環(huán)水進(jìn)行熱交換,使氣氨冷凝為液氨,流入液氨儲(chǔ)罐(V-102A/B),從而形成液氨儲(chǔ)罐,氨蒸發(fā)器,氣液分離器,氨壓縮機(jī),板式換熱器的循環(huán)回路。V-102A/B中的液氨另一路送至ABS車間供冷卻使用,返回氣氨經(jīng)氣液分離器(V-101)分離夾帶液氨后,氣氨進(jìn)入CM-2/4/6#入口總管。
該氨換熱器E-701管程/殼程介質(zhì)分別為循環(huán)水/氨。通過對(duì)E-701氨換熱器腐蝕產(chǎn)物分析,大部分泄漏聚集在油冷卻器底部循環(huán)水入口段,主要原因是循環(huán)水入口沖刷腐蝕,導(dǎo)致部分列管泄漏,循環(huán)水與殼程液氨相容,形成氨水加速列管的泄漏?,F(xiàn)場(chǎng)堵管照片如圖1所示。(該氨換熱器4組,每組管束326根,共計(jì)管束1304根)
圖1 現(xiàn)場(chǎng)堵管圖
該氨換熱器E-701存在設(shè)計(jì)缺陷,如氨換熱器E-701換熱列管為10#鋼,管徑¢19×2mm,壁厚僅為2mm,明顯偏薄。
4.1.1 制定氨換熱器E-701清理計(jì)劃
針對(duì)氨換熱器E-701垢下腐蝕情況,制訂詳細(xì)定期維護(hù)及清理計(jì)劃,要求每半年拆卸封頭清理一次。
4.1.2 加強(qiáng)氨換熱器E-701巡檢及記錄情況
在崗位設(shè)立巡檢、故障記錄。由操作人員、包區(qū)人、檢修人和管理人員定期簽字確認(rèn),注明每次巡檢、泄漏發(fā)生情況以及人員到場(chǎng)、處理時(shí)間等信息。
4.1.3 做好氨換熱器E-701檢修后定壓查漏工作
檢維修后由運(yùn)行工程師做好定壓、查漏記錄。由機(jī)械員、工藝員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、落實(shí)檢維修策略的執(zhí)行,保證檢修后質(zhì)量。
4.1.4 制定氨換熱器E-701攻關(guān)措施
車間根據(jù)換熱器實(shí)際情況,訂立攻關(guān)方案,定期召開攻關(guān)總結(jié)會(huì)。對(duì)典型問題進(jìn)行案例分析,對(duì)建議進(jìn)行討論,對(duì)存在的問題進(jìn)行交流和溝通,提出改進(jìn)意見。
4.1.5 做好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)
結(jié)合設(shè)備創(chuàng)完好和標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的開展,清理作業(yè)做好防護(hù),確保裝置面貌始終保持清潔,檢修后要求按照設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。
4.2.1 重新對(duì)換熱器計(jì)算設(shè)計(jì)
依據(jù)原換熱面積和換熱量,委托原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行重新計(jì)算、設(shè)計(jì)、更新,增大列管壁厚,消除原列管壁厚偏薄問題 (原油冷卻器換熱列管為10#鋼,管徑¢19×2mm,壁厚僅2mm,明顯偏薄,增大至管徑3mm),依據(jù)施工圖和施工方案,現(xiàn)場(chǎng)安裝。19年大檢修期間已實(shí)施完畢。
4.2.2 換熱器檢修前后運(yùn)行效果對(duì)比
以E-701D為例,單程堵管88根,單程共326根,泄漏率26.99%,造成冰機(jī)排氣壓力、溫度上升,循環(huán)水用量增加,換熱效果差,滿足不了生產(chǎn)需求。
正常操作規(guī)程要求:冰機(jī)排氣壓力一般為1.0-1.3MPa,排氣溫度≤80℃。
檢修前:液氨冷凝后溫度為30℃左右,冰機(jī)排氣壓力為1.4MPa左右,排氣溫度為80℃左右。
檢修后:液氨冷凝后溫度為25℃,冰機(jī)排氣壓力為1.0MPa左右,排氣溫度為70℃左右。循環(huán)水用量減少,換熱效果明顯改善。
采用板式換熱器,有效提高換熱效率、減少熱損失,在相同壓力損失情況下,其傳熱系數(shù)比列管式換熱器高3-5倍,同時(shí)結(jié)構(gòu)緊湊,避免列管腐蝕,且占地面積為列管式換熱器的三分之一。
將原列管式換熱器整體更新改造為板式換熱器,同時(shí)完成相應(yīng)的管線碰頭改造。委托具備相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行計(jì)算、設(shè)計(jì),更新為板式換熱器后消除原列管壁厚偏薄、場(chǎng)地占用面積大及檢修困難等問題。
根據(jù)原換熱面積和換熱量,原列管式換熱器基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下:換熱面積F=437.7㎡,列管數(shù)n=1304,設(shè)計(jì)條件:壓力MPa1/2.1,溫度℃50/100,操作條件:壓力 MP0.9/1.9,溫度℃28-33/36-82.3(管程/殼程),計(jì)算得出板式換熱器性能指標(biāo),并進(jìn)行施工圖和施工的方案設(shè)計(jì)。施工所需主要設(shè)備及材料明細(xì)見表1。
表1 項(xiàng)目主要設(shè)備及材料明細(xì)
通過大檢修后運(yùn)行情況對(duì)比,在換熱量滿足工藝生產(chǎn)條件下,檢修次數(shù)降低,非計(jì)劃停車時(shí)間相應(yīng)減少,滿足裝置長周期運(yùn)行條件,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)保效益。