何盛峰
摘 要:介紹了一種操作安全的鋼水中包快換水口機(jī)構(gòu)在羅源閩光方坯連鑄機(jī)中包上從試驗(yàn)、完善到推廣應(yīng)用的實(shí)踐,使得連鑄中包機(jī)構(gòu)投入使用的安全性得到提高。
關(guān)鍵詞:操作安全;中包;穿包;安全性
為了解決中包上水口在快換中包水口機(jī)構(gòu)處理過渡塊黏鋼等問題的過程中,上水口由機(jī)構(gòu)的扇形板滑塊框中穿出,造成中包穿包的安全生產(chǎn)難題。羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱羅源閩光)煉鋼廠自2019年2月起,在1號連鑄機(jī)上對操作安全的快換水口機(jī)構(gòu)進(jìn)行試用。該操作安全快換水口機(jī)構(gòu)是通過將一個半月型防墜板,安裝在機(jī)構(gòu)的扇形板滑塊框中,達(dá)到處理過渡塊黏鋼等問題過程,上水口無法由機(jī)構(gòu)的扇形板滑塊框中穿出的目的,在連鑄中包的安全使用過程中發(fā)揮了重要的作用。
一、工藝條件
1.鑄機(jī)設(shè)備及工藝參數(shù)
1號機(jī)為半徑8米弧長的四機(jī)四流方坯連鑄機(jī),T形中包,容量19噸,流間距1.2米,澆鑄主要鋼種HRB400EA、HRB400EB、400VN、HPB300、400V鋼。
2號機(jī)為半徑8米弧長的五機(jī)五流方坯連鑄機(jī),T形中包,容量23噸,流間距1.2米,澆鑄主要鋼種HRB400EA、HRB400EB、Q195、400VN、HPB300、400V鋼。
大包氬后溫度T=1555℃~1585℃
中包液相線溫度T=1500℃~1560℃
平均拉速V=2.6m/Min~3.0m/Min
澆鑄斷面150mmx150mm
2.中包工作層材質(zhì)
鎂質(zhì)涂料及干式料作為中包工作層材質(zhì)
3.安全的中包機(jī)構(gòu)材質(zhì)
主要材質(zhì)為球墨鑄鐵,半月板材質(zhì)為S45C號鋼
4.快換水口耐材
包括座磚、上水口、上滑塊、下滑塊、過渡塊。
二、試用情況
1.安全水口機(jī)構(gòu)的原理
安全水口快換機(jī)構(gòu)由擺動手柄、杠桿壓力調(diào)節(jié)器、扇形板、固定板、底座等組成,機(jī)構(gòu)閉合時,整體厚度為130毫米,扇形板的兩塊滑塊框內(nèi)裝有兩塊下滑塊,中包滑塊水口切換后,若發(fā)現(xiàn)需要更換兩滑塊框中間的過渡塊出現(xiàn)黏鋼等問題需要更換時,用半月板替換備用下滑塊,同時將半月板開口調(diào)整至朝向在線下滑塊方向,之后移動扇形板的手柄,使該滑塊下線并取出。使得半月板拖住上滑塊水口,從而使過渡塊具備更換條件,待過渡塊更換完畢再將半月板用下滑塊替換回來,從而完成更換過渡塊操作(見圖1)
2.試用第一階段
2019年2月,在1號連鑄機(jī)上對操作安全的水口快換機(jī)構(gòu)進(jìn)行試用,試用中包5個,平均中包齡70.28爐,連澆爐數(shù)131.32爐。
針對第一階段試用情況,發(fā)現(xiàn)主要問題為如下幾點(diǎn);
(1)在機(jī)構(gòu)上,底座與扇形板互換性能較差;
(2)使用半月板表面會有部分黏鋼,多次使用后表面粗糙度較大;
(3)開澆爐次的大包上臺溫度過低,容易發(fā)生開澆困難甚至造成開澆失敗等生產(chǎn)事故,機(jī)構(gòu)的使用壽命被降低;
(4)當(dāng)處理過渡塊時間超過30分鐘時,過渡塊縫隙中余鋼會黏死在機(jī)構(gòu)上,降低機(jī)構(gòu)使用壽命;
3.試用第二階段
2019年3月,針對新發(fā)現(xiàn)的幾點(diǎn)問題進(jìn)行收集匯總并進(jìn)行改造,進(jìn)行了第二階段試用,試用中包6個,平均中包齡72.67爐,連澆爐數(shù)132爐。
(1)重新制定半月板安裝使用和過渡塊更換教程,確保半月板安裝和過渡塊更換過程底座和扇形板能夠緊密配合。
(2)為了解決半月板表面多次使用后表面粗糙的問題,在半月板使用完后及時砂輪機(jī)打磨表面粗糙,同時準(zhǔn)備多個備用半月板。
(3)做好快換機(jī)構(gòu)安裝完畢驗(yàn)收及中包上線烘烤前的檢查工作。
(4)保障開澆爐次鋼水的氬后溫度穩(wěn)定,使得中包開澆成功率得到提高。
4.試用的第三階段
2019年4月,在對生產(chǎn)人員管理及半月板使用進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)行第三階段試用,試用中包6個,平均中包齡73.5爐,連澆爐數(shù)137.95爐。
(1)對P3工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)使用半月板及更換過渡塊培訓(xùn),保證半月板安裝正確,過渡塊更換迅速。
(2)加強(qiáng)對半月板安裝、過渡塊更換質(zhì)量的考核,保障機(jī)構(gòu)的使用壽命不被過渡塊的使用情況影響。
(3)加強(qiáng)對半月板制作質(zhì)量及使用質(zhì)量的跟蹤,發(fā)現(xiàn)半月板粗糙立即安排打磨或者更換。
(4)較使用孔徑16.5毫米及孔徑17毫米的上滑塊,滑塊中部的鋯芯侵蝕前者更小,發(fā)生滲鋼或擺不動現(xiàn)象在更換下滑塊過程明顯減少,所以把上下滑塊孔徑由直徑17毫米改為直徑16.5毫米。
(5)取消半月板的上表面倒角。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)倒角過大,會減小半月板的有效接觸面積,反而會在半月板邊緣處黏連余鋼,降低中包機(jī)構(gòu)和半月板的使用壽命。
5.鞏固階段
從2019年4月至5月,1號連鑄機(jī)試用了35個操作安全的快換水口機(jī)構(gòu)中包,相關(guān)生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)一步得到提升,平均中包齡74.01爐,連澆爐數(shù)142.22爐。
三、全面推廣階段
1號連鑄機(jī)在操作安全的水口機(jī)構(gòu)推廣使用后,各項生產(chǎn)指標(biāo)都得到了提升,中包水口快換機(jī)構(gòu)在更換過渡塊時的安全性得到了保障。
四、長壽命階段
在中包上試用30小時~40小時的干式料獲得成功并得到推廣。干式料推廣使用,影響中包齡提高的限制環(huán)節(jié)又回到了快換水口耐材的問題上,因此勢必改造中間包水口。
1.加厚上滑塊的鋯芯
上滑塊被侵蝕后容易造成鋼水滲入滑塊水口的上、下滑塊間隙,造成機(jī)構(gòu)擺不動或滲鋼,中包的使用壽命仍被制約。所以加厚上滑塊的鋯芯,從先前的15毫米加厚到25毫米。
2.提升滑塊鋯芯的質(zhì)量
更換上、下滑塊的鋯芯。讓下滑塊單次使用的壽命能夠維持超過15小時,保證中包壽命小于30小時時無需更換下滑塊。
3.上水口加鋯芯
上水口整體都是鋁碳質(zhì)材料制作而成。上水口加鋯芯避免在長時間澆鑄后,上水口的鋼水由上滑塊的鋯芯與外框之間透到滑塊水口上、下滑塊的接觸面;且能夠保護(hù)上滑塊鋯芯不被鋼水直接沖刷。
4.提高生產(chǎn)調(diào)度水平
生產(chǎn)調(diào)度過程需再優(yōu)化。重開澆及堵流之類的非常規(guī)作業(yè)導(dǎo)致的水口重?zé)龁栴}盡可能杜絕,避免制約鋯芯的使用時長。
5.加強(qiáng)對機(jī)構(gòu)的使用跟蹤
全程跟蹤機(jī)構(gòu)的使用情況,定期計劃更換安全快換水口機(jī)構(gòu),投入使用的機(jī)構(gòu)避免使用前已經(jīng)是變形的。
1號連鑄機(jī)機(jī)干式料中包,經(jīng)由上述五個方向的改造后,開始34小時的實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果取得成功,經(jīng)過3個中包試驗(yàn),能夠達(dá)到75爐次(34小時)平均使用壽命。
五、分析與展望
下一步計劃將單個中包34小時的使用壽命進(jìn)行鞏固,再在此基礎(chǔ)上計劃通過增加下滑塊可更換次數(shù)、加厚上滑塊和優(yōu)化機(jī)構(gòu)的抗形變特性等方式達(dá)到單個中包使用40小時的目標(biāo)。
六、結(jié)論
1.必須將上滑塊鋯芯的質(zhì)量提高作為重點(diǎn),尤其是是鋯芯的耐沖刷性能、厚度和有效長度。
2.提升下滑塊質(zhì)量的特定性,必須優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度過程及減少下滑塊的更 頻率,減少非常規(guī)堵流造成的重開澆等作業(yè)
3.更多地使用孔徑16.5毫米的上滑塊,并且上水口采用鋯芯,使得中包及機(jī)構(gòu)的使用壽命能被延長。
4.必須采取不同的方式方法不斷予以提升。
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