畢建乙
(山西西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦,山西呂梁,033602)
隨著煤礦機(jī)械化程度的提高,礦井開采深度也越來越深,導(dǎo)致煤層地應(yīng)力越來越大,使透氣性系數(shù)減小,瓦斯抽采效率逐漸降低,嚴(yán)重影響礦井采掘銜接[1-2]。為了提高煤層透氣性系數(shù)和瓦斯抽采效果,近年來科研工作者研究出多種煤層增透方法:卸壓抽采、深孔預(yù)裂爆破、水力化措施等技術(shù)[3-6],但這些方法因在實(shí)施時(shí)具有技術(shù)條件和工藝不完善、不安全因素或引發(fā)煤體突出等問題,導(dǎo)致煤層增透效果不理想[7-8]。
針對(duì)這種現(xiàn)象,科研工作者提出了液態(tài)CO2致裂增透技術(shù),周西華等[9]基于損傷力學(xué)和空氣動(dòng)力學(xué),分析液態(tài)CO2爆破過程中致裂筒主管內(nèi)高壓氣體的壓力時(shí)程變化,現(xiàn)場試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)爆破后煤層透氣性系數(shù)提高17.49~22.76 倍;王海東[10]在晉能集團(tuán)馬堡煤礦開展試驗(yàn),得到在掘進(jìn)工作面實(shí)施CO2可控相變致裂防突技術(shù)后,相對(duì)常規(guī)密集排放鉆孔消突技術(shù),CO2可控相變致裂防突技術(shù)鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)Δh2較少50%,瓦斯抽采量增大2倍,顯著提高掘進(jìn)速度;何福勝等[11]在高瓦斯低透氣性煤層實(shí)施CO2相變致裂爆破增透技術(shù),通過理論分析和FLAC3D數(shù)值模型,得到當(dāng)爆破參數(shù)為CO2爆破器間距5 m、爆破孔間距7.5 m,煤層增透效果最好。
為解決斜溝煤礦18205工作面回采時(shí)因瓦斯涌出量大、上隅角瓦斯超限而影響回采速度,借助理論分析和數(shù)值模擬的方法,研究液態(tài)CO2致裂增透技術(shù)[12-13],并在18205 材料巷開展現(xiàn)場試驗(yàn),對(duì)比分析爆破前后瓦斯抽采效果,實(shí)現(xiàn)低透氣性煤層高效率回采目的[14]。
采用壓縮氣體與水蒸氣容器爆破能量計(jì)算方法計(jì)算型號(hào)為MZL200-1180/50的爆破器TNT當(dāng)量,定壓泄能片的極限壓力為200 MPa,儲(chǔ)液管的容積約1L,裝液量為1 kg。液態(tài)CO2爆破時(shí)釋放的能量可用下式計(jì)算:
式中:Eg為氣體爆破能量,kJ;P1為主管內(nèi)氣體壓力,MPa;P2為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓力,取0.101 MPa;V為主管體積,m3;K為CO2絕熱指數(shù),取1.295。
將數(shù)據(jù)代入式(1),可得出液態(tài)CO2爆破器啟動(dòng)后釋放的能量為764 kJ。液態(tài)CO2爆破器的近似TNT 當(dāng)量WTNT采用式(2)計(jì)算:
式中: QTNT為1 kgTNT 爆炸能,取4 250 kJ/kg。
經(jīng)過計(jì)算,型號(hào)為MZL200-1180/50的液態(tài)CO2爆破器的當(dāng)量約為180 gTNT。
壓縮氣體或液體爆破之后所產(chǎn)生的沖擊波壓力計(jì)算式為:
式中:p-透射入巖石的初始?jí)毫Γ琈Pa;
ρ0-二氧化碳的密度,kg/cm3;
Dv-爆炸的速度,m/s;
K-不耦合系數(shù);
lc-軸向系數(shù),表示軸向不留空氣柱;
γ-爆轟產(chǎn)物的膨脹絕熱指數(shù)。一般取γ=3;
n-爆炸產(chǎn)物膨脹碰壁時(shí)的壓力增大系數(shù),一般取n=10。
通過查閱文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)沖擊波波陣面上的超壓取決于產(chǎn)生沖擊波的能量,還和距爆炸中心的距離有關(guān)。具有能量E 的爆源爆炸短時(shí)間釋放至爆源內(nèi)部,在釋放能量E 的階段爆源的體積在不斷膨脹,爆源能量E 可用下式表示:
式中:R——爆破裂隙圈半徑,m。
根據(jù)以上公式推算出爆源在爆炸時(shí),所產(chǎn)生的爆破裂隙圈半徑R的計(jì)算公式是:
斜溝煤礦位于山西省呂梁市興縣礦區(qū),屬于河?xùn)|煤田離柳礦區(qū),隸屬于山西焦煤西山煤電有限責(zé)任公司,主要開采8#煤和13#煤,井田面積為88.6 km2,東西寬約4.5 km,南北長約22 km。8#煤厚平均厚度為4.7 m,平均傾角為9.4°,透氣性系數(shù)為0.014 16 m2/(Mpa2·d),屬于低透性煤層。18205工作面長度是264 m,走向長度是2 800 m,采用U 型上行通風(fēng)方式,瓦斯涌出量是14.15 m3/min,導(dǎo)致上隅角、工作面瓦斯?jié)舛容^大,嚴(yán)重制約著工作面的快速開采。
應(yīng)力波和沖擊波在煤體介質(zhì)中是以負(fù)指數(shù)衰減的規(guī)律進(jìn)行傳播,而且在高應(yīng)力和地應(yīng)力下控制孔的作用效果是不同的[15-16]。確定控制孔的直徑大小和爆破孔之間的間距主要根據(jù)單個(gè)鉆孔CO2致裂爆破后產(chǎn)生的裂隙區(qū)域的半徑大小。通過實(shí)驗(yàn)室測定得到地應(yīng)力是10 MPa時(shí),單個(gè)鉆孔致裂爆破后的有效影響半徑是在出氣孔的方向6 m、法向距離4 m。
開展數(shù)值模擬時(shí)設(shè)置CO2致裂器間距為10 m和爆破孔間距為12 m,在兩個(gè)致裂孔中點(diǎn)處設(shè)置一個(gè)控制孔以增加自由面。構(gòu)建多個(gè)鉆孔持續(xù)開展液態(tài)CO2致裂爆破的FLAC3D模型參數(shù)見表1,其中間隔布置致裂鉆孔和控制孔,以等效均布?jí)旱姆椒ㄔ谀P晚敳渴┘痈矌r重力10 MPa。
表1 煤層基礎(chǔ)參數(shù)
有無控制孔的多孔連續(xù)爆破塑性區(qū)如圖1 所示,由于Hopkinson 效應(yīng),控制孔周圍一直有沖擊波和應(yīng)力波在不斷反射,致使鉆孔周圍應(yīng)力疊加起來,所以在鉆孔周圍形成良好的增透卸壓效果,增大了裂隙區(qū)域面積。因此增加控制孔后液態(tài)CO2爆破后的裂隙區(qū)要大于無控制孔的。
圖1 液態(tài)CO2爆破效果對(duì)比
研究結(jié)果證明:控制孔的半徑越大,爆破后裂隙區(qū)的影響面積就越大。所以,最大可能的增加控制孔的半徑可以增加爆破裂隙影響范圍,進(jìn)而提高增透效果及瓦斯抽采效率。
設(shè)置10 MPa 的地應(yīng)力,構(gòu)建模型的尺寸為40×50×5 m3,劃分網(wǎng)格80 000 個(gè),共有節(jié)點(diǎn)89 991 個(gè)。采用三組爆破筒間距和爆破孔間距不同的參數(shù)開展模擬,分別是8 m×10 m、6 m×8 m和5 m×7 m,模型的物理力學(xué)參數(shù)見表2,模擬結(jié)果如圖2所示。
表2 模型力學(xué)參數(shù)
由圖1 可得,當(dāng)爆破器間距和爆破器間距分別為10 m和12 m時(shí),相鄰的兩個(gè)爆破孔之間在爆破后出現(xiàn)空白區(qū),未能達(dá)到增透效果,而如果縮小爆破器間距和爆破孔間距,將會(huì)使爆破區(qū)域互相疊加,顯著削弱爆破能力,爆破成本明顯增加,同時(shí)爆破增多會(huì)使煤體嚴(yán)重破碎,工作面回采將會(huì)受到影響。從圖2(a)發(fā)現(xiàn),當(dāng)爆破參數(shù)為8 m×10 m(爆破器間距和爆破孔間距)時(shí),爆破效果不理想;當(dāng)爆破參數(shù)為6 m×8 m 時(shí),相對(duì)圖2(a)爆破有效半徑明顯增加,但是仍然存在部分空白區(qū)域不能達(dá)到增透效果;當(dāng)爆破參數(shù)為5 m×7 m時(shí),爆破孔間周圍全部區(qū)域都在CO2有效爆破面積內(nèi),取得良好的爆破效果。即當(dāng)爆破器間距5 m 和爆破孔間距7 m,液態(tài)CO2致裂爆破可以獲得最佳的增透效果。
圖2 模擬間距不同的多個(gè)鉆孔連續(xù)爆破
煤體實(shí)施液態(tài)CO2預(yù)裂爆破后,其透氣性系數(shù)將發(fā)生明顯提升,通過Comsol Multiphysics 5.0 軟件開展模擬,主要研究CO2預(yù)裂爆破前后有效影響半徑的變化情況。在煤層原巖應(yīng)力未受到采動(dòng)影響時(shí),煤層中的瓦斯保持吸附與解吸的平衡狀態(tài);當(dāng)原巖應(yīng)力被破壞后,煤層瓦斯原來的吸附和解吸的平衡狀態(tài)被打破,煤體中的瓦斯開始由高壓區(qū)運(yùn)移至低壓區(qū)。為了方便開展計(jì)算,將瓦斯抽采模型簡化成二維,主要研究鉆孔徑向上瓦斯的變化規(guī)律。為了確保持續(xù)不斷進(jìn)行抽采瓦斯,將模型四周邊界設(shè)置是壓力邊界,其大小近似與瓦斯壓力0.3 MPa 相等,設(shè)置鉆孔的抽采負(fù)壓為13 kPa。煤層基礎(chǔ)參數(shù)見表3。
表3 煤層基礎(chǔ)參數(shù)
圖3 為未實(shí)施CO2預(yù)裂爆破技術(shù)前瓦斯抽采壓力場的變化情況,當(dāng)瓦斯抽采負(fù)壓不變時(shí),隨著時(shí)間的延長瓦斯抽采有效影響半徑逐漸擴(kuò)大,根據(jù)搜集的數(shù)據(jù),借助數(shù)據(jù)分析軟件畫出有效影響半徑與瓦斯抽采時(shí)間二者之間的變化曲線,如圖4。從圖4發(fā)現(xiàn)瓦斯抽采有效影響半徑與抽采時(shí)間二者之間成指數(shù)增加的關(guān)系,瓦斯抽采鉆孔的有效影響半徑隨著抽采時(shí)間的延長,其增加幅度在逐漸減緩,因?yàn)槊簩拥耐笟庑韵禂?shù)低,在抽采60 d后瓦斯抽采鉆孔的有效影響半徑只有1.5 m。
圖3 隨著抽采時(shí)間瓦斯抽采有效影響半徑發(fā)生的變化
圖4 瓦斯抽采壓力變化情況
圖5 是CO2預(yù)裂爆破后煤層鉆孔瓦斯抽采壓力場變化情況,圖6 為鉆孔瓦斯抽采有效影響半徑隨著抽采時(shí)間的關(guān)系情況。從圖6 得到,實(shí)施CO2預(yù)裂爆破后,在抽采10 d 時(shí)瓦斯抽采有效影響半徑增加到1.5 m,最終穩(wěn)定在2.5 m,打破了煤層的原巖應(yīng)力平衡狀態(tài),產(chǎn)生失穩(wěn)現(xiàn)象煤層內(nèi)部形成無數(shù)的裂縫裂隙,顯著提高了煤層透氣性,瓦斯抽采有效影響半徑也得到大幅度的增加,取得了良好的爆破增透效果。
圖5 瓦斯抽采壓力變化情況
圖6 隨著抽采時(shí)間瓦斯抽采有效影響半徑發(fā)生的變化
液態(tài)CO2爆破后煤層透氣性系數(shù)的變化如圖7 所示,從圖7得到爆破后煤體產(chǎn)生大量的裂隙裂縫,瓦斯運(yùn)移的通道增多,煤層透氣性明顯提高,煤層透氣性系數(shù)提高了17.52~21.98倍。
圖7 透氣性系數(shù)變化情況
圖8 瓦斯抽采濃度變化情況
圖9 瓦斯抽采混量變化情況
爆破前后瓦斯抽采濃度和流量對(duì)比如圖8、9 所示,瓦斯抽采濃度平均提高55.9%,瓦斯抽采混合流量提高43.1%,原因是液態(tài)CO2爆破打破了煤層原巖應(yīng)力條件,瓦斯解吸和吸附的平衡狀態(tài)被破壞,吸附態(tài)瓦斯開始向游離態(tài)轉(zhuǎn)變。另外,大量CO2氣體填充至孔隙中,由于煤基質(zhì)對(duì)CH4的吸附能力遠(yuǎn)小于CO2,迫使煤體大量的CH4解吸出來,保證了煤層中高濃度瓦斯不斷被抽采至管路中,隨著CO2氣體的減少,吸附態(tài)CH4的解吸速度減慢,最終達(dá)到穩(wěn)定平衡狀態(tài)。
(1)將物理爆炸原理應(yīng)用至液態(tài)CO2預(yù)裂爆破增透中,獲得了液態(tài)CO2致裂爆破形成的有效影響半徑的計(jì)算公式。
(2)數(shù)值模擬分析控制孔的存在對(duì)爆破效果的影響以及不同爆破參數(shù)的液態(tài)CO2爆破效果,因自由面會(huì)反射爆破產(chǎn)生的沖擊波,控制孔能顯著提高有效影響半徑;當(dāng)爆破參數(shù)為5 m×7 m時(shí),可取得最佳的爆破效果。
(3)模擬實(shí)施爆破技術(shù)前后單孔瓦斯抽采效果,結(jié)果證明未實(shí)施爆破技術(shù)時(shí)抽采60天時(shí),抽采鉆孔的有效影響半徑只有1.5 m;實(shí)施爆破技術(shù)后抽采僅10 d時(shí),抽采鉆孔的有效影響半徑就增至1.5 m,液態(tài)CO2致裂爆能明顯改善煤層的透氣性,確保高濃度瓦斯的持續(xù)抽采。