文/王立偉,李建輝,王成輝,李培龍·中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司
燃?xì)鉅t窯是鍛造行業(yè)常用的配套設(shè)施,且根據(jù)不同企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,一臺鍛造設(shè)備往往需要多臺爐窯配套生產(chǎn),因此燃?xì)鉅t窯的能源消耗,成為了鍛造行業(yè)最大的成本組成,而以天然氣為燃料的天然氣爐窯如圖1 所示,以其清潔能源的優(yōu)勢,在當(dāng)前全球注重環(huán)保的形勢下,成為鍛造行業(yè)爐窯的首選,但同樣也增加了能源成本
圖1 天然氣爐窯
經(jīng)統(tǒng)計,天然氣消耗一般占鍛造產(chǎn)品總成本的8%~10%,占鍛造階段成本的50%~55%。天然氣成本的高低直接影響著企業(yè)的利潤以及在鍛造市場上的競爭力,因此如何降低鍛造能耗成本,一直是國內(nèi)外鍛造行業(yè)的共同追求。在新形勢下,采取有效的節(jié)能措施,降低能源消耗,提高能源利用效率,已成為降低產(chǎn)品成本、提高企業(yè)競爭力直接而有效的途徑。
鍛造用天然氣爐窯,燃料為天然氣,主要成分是甲烷。天然氣作為一種清潔燃料,一般含硫量低,雜質(zhì)含量較少,容易實現(xiàn)爐窯燒嘴火焰的自動調(diào)整和爐溫自動控制。天然氣的理論熱值在37600 ~41800kJ/m3。以我們現(xiàn)在使用的爐窯為例,為保證燃?xì)鉅t窯加熱效果、減少能源消耗,重點在以下幾個方面開展研究和試驗,目的在于降低燃?xì)鈫魏摹?/p>
⑴爐窯燒嘴的選用和調(diào)整;
⑵煙氣溫度控制;
⑶爐內(nèi)氣氛壓力控制;
表1 試驗設(shè)備主要參數(shù)
表2 不同工藝段每小時單耗情況
⑷爐窯整體密封性能的保證;
⑸鍛造生產(chǎn)過程控制及其他管理措施的實施。
針對以上措施,我們選取15m2加熱爐進行試驗,設(shè)備主要參數(shù)見表1。
同時,根據(jù)加熱產(chǎn)品的不同,我們把工藝過程分為不同的加熱工藝段,統(tǒng)計各個工藝段平均每小時的單耗情況見表2。
為保證燃?xì)獬浞秩紵蜏p少熱量損失,采用蓄熱式平焰燒嘴逐漸成為當(dāng)前行業(yè)內(nèi)爐窯設(shè)計建設(shè)的主流方向。蓄熱式平焰燒嘴,如圖2 所示,通過爐窯兩側(cè)成對布置統(tǒng)一控制,設(shè)置一定換向時間,分別控制兩個燒嘴的打開和關(guān)閉,利用蓄熱體提高助燃風(fēng)溫度,以此來保證爐窯溫度曲線的同時,實現(xiàn)熱能資源利用的最大化。蓄熱式平焰燒嘴,主要以對流方式將熱量均布至整個爐膛,再通過爐膛內(nèi)氣氛,以輻射方式傳遞給被加熱工件,火焰不會直接接觸到被加熱工件,有利于工件均勻加熱,避免過燒。
兩側(cè)燒嘴的開啟時間、開關(guān)頻次和開啟程度之間的配合,以及燃?xì)馀c助燃風(fēng)的配比直接給燃?xì)庀膸砭薮蟮挠绊憽?/p>
空燃比的調(diào)整。通過定期測定煙道內(nèi)煙氣內(nèi)氧含量,對爐窯燒嘴的手動閥門進行調(diào)整,經(jīng)過多次調(diào)整摸索驗證,當(dāng)煙氣中殘氧含量小于4%時,容易出現(xiàn)爐內(nèi)燃?xì)馊紵怀浞?,?yīng)適當(dāng)增加助燃風(fēng)量;當(dāng)煙氣中殘氧含量超過6%時,說明助燃風(fēng)量較大,應(yīng)適當(dāng)降低助燃風(fēng)量,避免無謂消耗。
圖2 爐體側(cè)面燒嘴控制部分
排煙溫度高低,反映出換向保溫及蓄熱體的蓄熱量的高低。排煙溫度較高,說明蓄熱體蓄熱量已達到飽和,時間長造成燃?xì)鉄o謂浪費。將排煙溫度控制在較低水平,可保證煙氣熱量的充分回收利用。我單位目前將排煙溫度的高低作為爐窯空燃比調(diào)整的重要標(biāo)記,一般煙氣溫度控制在200℃以下。
表3 不同工藝段試驗前后天然氣消耗對比
爐內(nèi)壓力高低也是衡量燃?xì)鉄崃砍浞掷玫闹匾笜?biāo)。爐壓高對設(shè)備損壞較大,爐壓低容易造成燃?xì)獾臒o謂消耗,因此保證爐窯在合理范圍之內(nèi),是保證設(shè)備充分利用,同時保證節(jié)能的重要措施。目前我們將爐壓范圍控制在20 ~50Pa 內(nèi)。
爐體設(shè)計采用頂部和側(cè)墻部分使用復(fù)合纖維模塊,每次停爐后將檢查模塊及補償邊條緊實程度作為爐窯保養(yǎng)的重點項次,保證每次停爐后利用陶瓷纖維氈塊將所有縫隙塞實;日常監(jiān)測爐體外墻溫度,檢測溫度高于65℃時,對爐體模塊進行局部或全部更換。
臺車密封由沙封刀、沙封槽和密封用沙子組成,沙封刀、沙封槽在日常運行中,由于高溫的環(huán)境頻繁變化,容易出現(xiàn)損壞,造成爐內(nèi)高溫氣體與外部對流交換,形成熱量損失,因此日常必須隨時保持沙封刀埋入到沙封槽的沙子內(nèi)。沙封槽內(nèi)的沙子,由于臺車頻繁的往復(fù)運動,造成沙子的流失。臺車上氧化皮掉入沙封槽內(nèi),最終影響了密封效果,因此每次停爐后要對沙封槽內(nèi)掉落的氧化皮及時清理并補充沙子,保證臺車密封效果。
爐門密封采用自壓緊,前期加熱爐爐門采用氣缸壓緊方式,因爐門口爐溫較高,極易烤壞氣缸內(nèi)密封,造成無法正常使用,還容易造成熱停爐。因此為減少設(shè)備損壞及停爐時間,目前爐窯采用機械自壓緊方式,同時在爐門護板增加凸條方式,將爐門內(nèi)纖維和爐門護板上的凸條緊密結(jié)合達到壓緊的目的。
在采取以上設(shè)備參數(shù)調(diào)整的同時,在日常運行中進行過程控制,采取了有效利用高溫余熱連續(xù)生產(chǎn)、減少裝出爐次數(shù)、減少出爐等待時間、增加單爐次裝爐量和班組能耗競賽等措施。
有效利用高溫余熱連續(xù)生產(chǎn),有效利用了爐體、蓄熱體及臺車的剩余熱量,減少了爐次之間爐窯余熱的損失,實現(xiàn)了熱量的有效充分利用。通過管理措施,合理的組織生產(chǎn)模式和出爐頻次,提前做好吊裝轉(zhuǎn)運準(zhǔn)備工作,減少出爐次數(shù)和出爐等待時間,也一定程度上減少了熱量損失。在設(shè)備承載能力范圍之內(nèi),合理的增加裝爐量,有效的降低了加熱成本的噸單耗。通過班組能耗競賽,有效的鞏固了以上措施的執(zhí)行,保證了能耗的降低。
不同工藝段試驗前后天然氣消耗對比見表3,從表3 中可以看出,通過各項措施的實施,爐窯處于各工藝段的瞬時流量均有了不同程度的降低,不同溫度段能耗節(jié)約比例在20%~30%。
本文通過對天然氣爐窯設(shè)備節(jié)能措施的研究過程和實踐結(jié)果的分析介紹。通過技術(shù)及管理措施的實施,可以非常有效的實現(xiàn)鍛造加熱爐燃?xì)獬杀镜墓?jié)約,且該措施可以向其他爐窯進行推廣,降低鍛造工序制作成本,提升行業(yè)市場競爭力。