章 俊,林 楊,張?jiān)?/p>
(中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司,北京 100160)
非洲氧化銅礦資源豐厚,常采用浸出—萃取—電積的典型濕法冶煉工藝。 為提高濕法煉銅陰極銅品質(zhì),需控制進(jìn)入萃取系統(tǒng)浸出富液(pregnant leaching solution,以下簡(jiǎn)稱“PLS”)中懸浮顆粒含量。針床澄清器作為一種新型的過(guò)濾設(shè)備,可控制濕法煉銅過(guò)程進(jìn)入萃取系統(tǒng)PLS 中懸浮顆粒含量[1-5]。 近年來(lái), 針床澄清器已成功應(yīng)用于贊比亞的Mopani礦、剛果(金)的Tenke Fungurume 礦及Kinsevere 礦等相關(guān)礦山的冶煉廠。 通過(guò)使用針床澄清器處理PLS, 能將PLS 中的懸浮顆粒含量由500 mg/L 降至80 mg/L 及以下,進(jìn)而為后續(xù)萃取工藝提供更優(yōu)質(zhì)、更潔凈的原料,減少萃取三相雜質(zhì)[6],提高萃取、反萃后強(qiáng)電積液的潔凈度, 最終生產(chǎn)高品質(zhì)的陰極銅[7]。本文主要概述針床澄清器在剛果(金)某濕法煉銅廠(陰極銅產(chǎn)量77 kt/a)的應(yīng)用。
針床澄清器的工藝流程詳見圖1, 主要分為澄清系統(tǒng)、給料調(diào)節(jié)及底流循環(huán)系統(tǒng)、底流排放系統(tǒng)和反沖洗系統(tǒng)4 個(gè)部分。
1)澄清系統(tǒng)。來(lái)自給料槽的澄清前PLS(約500 mg/L 懸浮顆粒含量)通過(guò)添加混凝劑及絮凝劑調(diào)節(jié)后進(jìn)入針床澄清器給料井, 較重的顆粒通過(guò)重力下沉,大部分溶液在給料井外圍上升,通過(guò)懸浮的塑料小球形成的針床后, 懸浮顆粒被截留, 相對(duì)干凈的PLS(約50 mg/L 懸浮顆粒含量)通過(guò)溢流口自流至萃取系統(tǒng)。
2)給料調(diào)節(jié)及底流循環(huán)系統(tǒng)。 為更好地將懸浮顆粒絮凝沉降,除添加混凝劑及絮凝劑外,還設(shè)置了底流循環(huán)系統(tǒng), 將已沉降的底流循環(huán)返回至給料調(diào)節(jié)槽作為晶種,與澄清前PLS 混合。
3)底流排放系統(tǒng)。 懸浮顆粒絮凝沉降至澄清器底部,除部分底流作為晶種循環(huán)外,另外一部分底流通過(guò)底流泵外排至浸出后濃密機(jī)。
4)反沖洗系統(tǒng)。 為防止針床被較多的懸浮物堵死,澄清系統(tǒng)一般運(yùn)行8 h 左右。 根據(jù)澄清器液面的高度及針床的壓力,自動(dòng)開啟反沖洗系統(tǒng),反沖洗閥門在5 s 內(nèi)完全打開, 給料井內(nèi)外的溶液在60 s 內(nèi)放出至給料槽, 快速下降的溶液將針床底板的懸浮物沖下,當(dāng)溶液降至針床底板以下約50 cm 后,自動(dòng)關(guān)閉反沖洗閥門,重新開啟澄清循環(huán)系統(tǒng)。由于設(shè)置了底流循環(huán)系統(tǒng),可顯著減少澄清器針床上的固體負(fù)載,從而可降低反沖洗頻率。
圖1 針床澄清器工藝流程
設(shè)計(jì)流量為1 528 m3/h,分2 個(gè)系列,單系列設(shè)計(jì)流量為748 m3/h。 PLS 懸浮顆粒質(zhì)量濃度(TSS)為540 mg/L。 目標(biāo)懸浮顆粒質(zhì)量濃度(TSS)<80 mg/L,硫酸質(zhì)量濃度為0.5 g/L(pH=2),Cu2+質(zhì)量濃度為7.6 g/L,Co2+質(zhì)量濃度為7.9 g/L。
設(shè)備廠家根據(jù)流量及相關(guān)設(shè)備容量, 選擇2 臺(tái)Φ10.5 m 的澄清器,單系列處理PLS 溶液748 m3/h,底流循環(huán)系統(tǒng)流量為153 m3/h, 底流排放流量為38 m3/h。 另外,考慮到PLS 溶液pH 值為2,為避免設(shè)備腐蝕,同時(shí)保證高大筒體材料的強(qiáng)度,筒體材質(zhì)選擇2205 雙相不銹鋼[8]。
由南非Roytec 公司設(shè)計(jì),核工業(yè)煙臺(tái)同興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司制造的針床澄清器用于剛果(金)某濕法煉銅廠,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用照片如圖2 所示。 該設(shè)備于2019 年5 月底安裝完畢,一周時(shí)間帶料調(diào)試成功。
圖2 針床澄清器現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用照片
剛果(金)某濕法煉銅廠使用針床澄清器之前,PLS 中懸浮顆粒質(zhì)量濃度在500~700 mg/L 范圍內(nèi),生產(chǎn)的陰極銅品質(zhì)如表1 所示,偶爾能生產(chǎn)出銅質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)99.99%的陰極銅,但大部分陰極銅質(zhì)量分?jǐn)?shù)不能達(dá)到99.99%。
表1 陰極銅成分分析表(使用前)
使用針床澄清器后,現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)了2019 年7 月份冶煉廠針床澄清器給料PLS 的懸浮顆粒質(zhì)量濃度及澄清后出料PLS 懸浮顆粒質(zhì)量濃度, 結(jié)果如圖3 所示。從圖中可以看出,針床澄清器應(yīng)用效果較好,均能使大于500 mg/L 的懸浮顆粒質(zhì)量濃度降低至80 mg/L及以下。
上述澄清后的PLS 經(jīng)萃取電積后生產(chǎn)陰極銅,均能達(dá)到99.99%及以上的質(zhì)量分?jǐn)?shù),現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)了2019年7 月份冶煉廠生產(chǎn)的陰極銅產(chǎn)品質(zhì)量(見表2)。
表2 陰極銅成分分析表(使用后)
圖3 澄清前后PLS 溶液中懸浮顆粒質(zhì)量濃度對(duì)比
針床澄清器在剛果(金)某濕法煉銅廠應(yīng)用效果較好,生產(chǎn)實(shí)踐表明,使用針床澄清器能將PLS 中的懸浮顆粒含量由500 mg/L 降至80 mg/L 及以下,澄清后的PLS 經(jīng)萃取、電積后,能夠生產(chǎn)出銅質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)99.99%及以上的陰極銅。 針床澄清器在剛果(金)某濕法煉銅廠的成功應(yīng)用, 還可為針床澄清器在其他濕法冶煉項(xiàng)目中的推廣提供參考。